劉濤飛
(河鋼集團邯鋼中板廠,河北 邯鄲 056000)
邯鋼中板熱處理生產(chǎn)線2#熱處理爐是一座氮氣保護輻射管加熱輥底式爐,主要用于正火、回火和調(diào)質(zhì)板熱處理生產(chǎn)。加熱溫度為400℃~950℃,主要性能參數(shù)見表1。
表1 2#輥底式淬火熱處理爐技術(shù)性能表
鋼板輥印情況是困擾熱處理后鋼板表面質(zhì)量的最大問題。熱處理線的質(zhì)量問題90%都是由于鋼板表面的輥印沒有及時修磨或修磨不到位而引起的。在正火板和淬火板高溫工藝生產(chǎn)期間,鋼板溫度在860℃~950℃之間,高溫生產(chǎn)帶來的輥印問題尤為明顯。輥印嚴重時需要大面積修磨,甚至判廢。
通過對爐底輥表面及剝離下來的大量結(jié)瘤物觀察發(fā)現(xiàn),爐底輥表面有呈堆積狀的氧化鐵皮,而剝離下來的部分呈層狀堆積,最厚的結(jié)瘤物由約100 多層氧化鐵皮粘結(jié)而成,厚度達5mm。對結(jié)瘤物作電子探針分析,發(fā)現(xiàn)其主要成分為FeO,占94.83%。,爐底輥表面結(jié)瘤的成因:首先是輥面局部粘附小片氧化鐵皮,然后隨著裝爐量增加,帶人爐內(nèi)的氧化鐵皮增加,使輥面氧化鐵皮積累疊加,并在近乎熱熔的柔軟狀態(tài)下發(fā)生高溫氧化,使輥面結(jié)瘤逐步增大。在淬火或正火的高溫狀態(tài)下,輥面粘結(jié)的層狀氧化鐵皮在鋼板的碾壓下,一層一層增加,而且越來越密實。此時,較厚的鋼板在高溫下被其自身重量壓出輥印。大量試驗表明,容易出現(xiàn)輥印的條件是:鋼板厚在25mm 以上,鋼板溫度在930℃以上。
通過停爐對爐底輥檢查發(fā)現(xiàn),輥面結(jié)瘤分為3 種情況,輕微的結(jié)瘤,爐底輥表面存在薄層氧化鐵皮,沒有和爐底輥形成牢固的結(jié)瘤,通過通爐可以緩解輥印的加重。
較牢固的結(jié)瘤,這種結(jié)瘤需要停爐后使用手持砂輪機進行修磨處理。
非常牢固的結(jié)瘤,這種結(jié)瘤在輥面上有一定的高度,對鋼板損傷比較嚴重,使用手持砂輪機很難進行修磨處理,這種結(jié)瘤危害性極大,會造成大面積的輥印,增加后續(xù)火切修磨處理的工作量,嚴重時會造成鋼板判廢。
因此,減少鋼板輥印歸根結(jié)底是減少爐內(nèi)氧化鐵皮的產(chǎn)生和帶入。
邯鋼拋丸機為國產(chǎn)設備,使用過程中,拋丸器葉片缺損、分丸輪損壞、拋丸器漏料、拋丸器拋射角度不合適等,導致進入拋丸器內(nèi)的丸料不能均勻拋射到鋼板上。丸料規(guī)格過大,丸料拋射到鋼板上容易造成鋼板微小凹坑。達不到金屬表面精度要求。
2#熱處理爐使用燃氣為高焦混合煤氣,在使用過程中,煤氣中水蒸汽含量較大,在長期使用過程中,煤氣中的雜質(zhì)和水蒸汽會影響燒嘴的使用壽命,造成燒嘴損壞,如陶瓷內(nèi)管破碎、斷裂、使金屬外管受熱不均勻產(chǎn)生裂縫甚至斷裂,或者由于其它原因等造成輻射管直接燒穿, 使助燃空氣從損壞部位進入爐膛內(nèi)部導致爐膛氧含量增加。
圖1 爐膛氣氛控制系統(tǒng)設計
通過不同的停爐溫度下,進爐檢查可以看出,高溫停爐后,在高溫區(qū)爐底輥結(jié)瘤嚴重,幾乎每根爐底輥都有, 回火工藝,尤其是中溫回火停爐后, 基本沒有結(jié)瘤。
通過對1#、2#、3#拋丸器的優(yōu)化,使丸料更加順暢的流出拋丸器,從而增加打擊效果。根據(jù)拋丸量合理制定拋丸機滾刷更換周期,及時調(diào)整滾刷與鋼板重合量,及時修補更換拋丸器襯板,保證了拋丸質(zhì)量。
每周對拋丸器葉片檢查一次,對磨損嚴重的2#、3#拋丸器及時更換葉片,保證拋丸器完整,保持最有效的拋丸效果。對于供丸螺旋下料口過大,立即采取措施對下料口改造,讓丸料均勻流入拋丸器。利用定修,改進光電開關為激光冷金屬檢測器和接收裝置,從而確保使用可靠,提高拋丸質(zhì)量。同時在拋丸機出口側(cè)加裝鋼絲板刷,有效的將鋼板下表面的丸料清理干凈。
圖2 爐內(nèi)鑄鋼零件
針對鋼板表面拋丸效果不好的現(xiàn)狀,把丸料由直徑0.9mm~1.2mm 的鑄鋼丸改為直徑1.0mm 的鋼絲切丸,提高了拋丸效果和丸料使用壽命。
保持爐內(nèi)氮氣氣氛,控制爐內(nèi)氧含量:為了減少爐內(nèi)生成二次氧化鐵皮,必須對爐內(nèi)氣氛進行嚴格控制。保證爐內(nèi)氧氣含量控制在500ppm~700ppm,減少鋼板表面氧化鐵皮產(chǎn)生。原2#爐爐頂3 臺含氧分析儀已使用多年,氧化鋯探頭均出現(xiàn)了問題,改造更換后實現(xiàn)了氮氣自動控制功能。在2#爐操作畫面上可實時監(jiān)控爐內(nèi)氧含量,并根據(jù)設定的氧氣含量值自動控制氮氣電磁閥開閉。2#爐共有28 個氮氣電磁閥,前后爐門各兩個,爐體南北兩側(cè)各12 個,其中爐體分3 個區(qū)域,每個區(qū)域分布8 個氮氣電磁閥。當氧含量大于700ppm 時,3 個區(qū)域都開若干電磁閥(根據(jù)畫面上設定開度決定電磁閥開啟數(shù)量),當氧含量小于700ppm 時,3 個區(qū)域都關若干電磁閥(根據(jù)設定開度決定電磁閥關閉數(shù)量),保證爐內(nèi)氧氣含量控制在500ppm~700ppm 范圍內(nèi)。
(1)入爐鋼板堅持塊塊拋丸,沒有拋丸或者沒有拋干凈的鋼板不允許入爐,防止氧化鐵皮帶入爐內(nèi)。
(2)加強拋丸機日常維護,丸料及時補充,保證拋丸質(zhì)量。
(3)入爐裝鋼時必須開啟吹掃裝置,以吹掉鋼板表面的雜物和拋丸后殘留的丸料。
(4)通過氮氣保護,控制爐膛內(nèi)氧含量,防止鋼板氧化嚴重而產(chǎn)生氧化鐵皮,黏在輥道上。
(5)合理安排生產(chǎn)計劃,接班后先通爐后生產(chǎn),裝爐生產(chǎn)遵循由厚到薄的原則,生產(chǎn)期間勤觀察鋼板表面質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)輥印嚴重,當班停止生產(chǎn),重新通爐。
(6)根據(jù)產(chǎn)量和合同情況,約2000 噸為生產(chǎn)基礎,高溫低溫交替安排生產(chǎn),低溫生產(chǎn)時,爐溫降到500℃左右,這時爐底輥結(jié)瘤變的硬且脆,利用60~70 厚的通爐鋼板,在爐內(nèi)以較快的速度運行,將輥瘤撞碎、壓平。
(7)建立來料性能臺賬,回火挽救合格的板盡量采取回火挽救。減少正火溫度生產(chǎn)板,避免產(chǎn)生高溫輥印
(8)出現(xiàn)大面積輥印降溫至回火溫度,班中集中通爐后生產(chǎn)回火板,起低溫通爐作用,減少鋼板輥印。
(9)對286 個燒嘴情況進行逐個摸查,做到“心中有數(shù)”;及時恢復損壞燒嘴,避免局部高溫,加重結(jié)瘤情況。
在以上工作的基礎上,利用停爐時間,對爐底輥水平情況進行校正,更換了變形嚴重的21#爐底輥,同時利用檢修機會,對高溫區(qū)的6 支爐底輥進行調(diào)整,保證爐底輥在同一水平面,避免鋼板劃傷。
圖3 采取輥印控制措施前后爐底輥結(jié)瘤情況對比
通過以上措施的實施,鋼板表面質(zhì)量得到提升,得到客戶認可,間接贏得市場。熱處理輥印得到有效控制,避免了常規(guī)正火工藝后,出現(xiàn)大面積輥印缺陷,造成鋼板改判。同時新工藝的開發(fā),減少了?;a(chǎn)期間提溫、降溫的次數(shù),降低了燃耗成本,縮短了生產(chǎn)時間,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。