王吉福 胡豫吉 徐綺涵(中國石油塔里木油田分公司)
塔中I 號氣田位于沙漠腹地,屬縫洞型碳酸鹽巖油氣藏,區(qū)塊東西長220 km、寬20~40 km,地域廣闊[1-2]?,F(xiàn)有生產(chǎn)井400余口,生產(chǎn)井產(chǎn)出液通過地面集輸管網(wǎng)管輸?shù)骄徒穆?lián)合站進(jìn)行處理,偏遠(yuǎn)區(qū)塊生產(chǎn)井產(chǎn)出液則通過罐車?yán)\的方式拉運至卸油臺再泵輸?shù)铰?lián)合站。產(chǎn)出液在聯(lián)合站內(nèi)先進(jìn)行油水分離,分離出的采出水經(jīng)處理后再用于注水替油或減排回注[3]。
隨著油氣田的不斷開發(fā),塔中I 號氣田日產(chǎn)水量逐漸增加,預(yù)測峰值產(chǎn)水量約3 000 m3/d,目前平均日產(chǎn)水量約1 250 m3,超過聯(lián)合站采出水處理系統(tǒng)設(shè)計處理能力。另外,塔二聯(lián)、塔三聯(lián)站外曬水池長期高液位運行存在較大的安全環(huán)保風(fēng)險。塔中I 號氣田生產(chǎn)井中見水井逐步增多,需排水采氣的井也越來越多,油氣田產(chǎn)水量增加也制約著排水采氣措施的實施,部分高含水的井被迫關(guān)井,不利于油氣田的高效開發(fā),油氣田采出水治理迫在眉睫。
塔中I 號氣田產(chǎn)出液主要通過“單井、集氣站(或集油站)-聯(lián)合站”的布站方式集輸進(jìn)站處理[4-5],塔二聯(lián)站外集氣站4 座、集油站1 座,塔三聯(lián)站外集氣站5座,集油站2座,塔中I號氣田主要站點水量分析見表1。在目前生產(chǎn)狀況下,塔二聯(lián)、塔三聯(lián)兩座聯(lián)合站水處理系統(tǒng)均超負(fù)荷運行,分別超出水處理系統(tǒng)設(shè)計能力60 m3/d、110 m3/d,而峰值產(chǎn)水量時則遠(yuǎn)超過聯(lián)合站水處理能力。
表1 塔中I號氣田主要站點水量分析
根據(jù)塔中I 號氣田地面集輸配套流程和碳酸鹽巖油氣藏儲層特征及開發(fā)生產(chǎn)特點,經(jīng)分析認(rèn)為可以在塔二聯(lián)、塔三聯(lián)站外各集氣站或集油站氣液兩相分離后先在集氣站或集油站進(jìn)行一次初步的油氣水三相分離,通過三相分離器分離出的原油進(jìn)一步輸送到聯(lián)合站處理,閃蒸出的天然氣則根據(jù)氣量大小和周邊配套CNG回收站情況進(jìn)行回收或放空火炬燃燒,分離出的水則進(jìn)入注水罐沉降、緩沖,再通過注水泵就近回注到周邊減排回注井或注水替油井,不用輸送到聯(lián)合站再處理后回注。
按照國家要求及行業(yè)規(guī)范,油氣田采出水必須經(jīng)處理合格后才能回注到地層。因此,如果要按照上述思路進(jìn)行采出水治理,分離出的油氣田采出水經(jīng)注水罐沉降后須達(dá)到水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。碳酸鹽巖注入水和回注水水質(zhì)指標(biāo)如表2所示。
表2 碳酸鹽巖注入水和回注水水質(zhì)指標(biāo)
選擇水量較大的5#集氣站,在分離器液相出口取水樣化驗,分析懸浮物和含油量兩項指標(biāo),連續(xù)取樣化驗5天,2017年11月5#集氣站水樣水質(zhì)分析見表3。由分析數(shù)據(jù)可知,分離出的水相中平均懸浮物含量47.36 mg/L,平均含油量24.26 mg/L,滿足水質(zhì)控制指標(biāo)要求。
表3 2017年11月5#集氣站水樣水質(zhì)分析
結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際情況,在塔二聯(lián)、塔三聯(lián)站外各選擇1座水量較大的集氣站優(yōu)先實施油氣田采出水就地分離回注。
1)T26-2 集氣站目前日產(chǎn)液500 t,日產(chǎn)水量425 m3,全部集輸?shù)剿?lián)處理后再回注。在集氣站內(nèi)新建1臺三相分離器,分離出的采出水先進(jìn)入注水緩沖罐進(jìn)行緩沖沉降,再通過注水泵加壓輸送到TZ74 井回注,分離出的油相進(jìn)入閃蒸罐外輸?shù)剿?lián),少量氣相及安全放空接至火炬。集氣站站內(nèi)流程改造需新增1臺三相分離器、2座50 m3注水罐,新建2 臺注水泵且2 臺泵同時運行,其中1 臺工頻運行另外1 臺變頻運行,每臺泵設(shè)計注水量200 m3/d、設(shè)計注水壓力25 MPa,站外新建1 條2 100 m 單井注水管線,可滿足日注水400 m3需求,T26-2集氣站采出水就地分離回注流程改造示意圖如圖1所示(紅色線框內(nèi)為主要流程改造部分)。
圖1 T26-2集氣站采出水就地分離回注流程改造示意圖
2)塔中5#集氣站目前日產(chǎn)液量800 t,日產(chǎn)水440 t,全部集輸?shù)剿?lián)處理后再回注到周邊需注水替油的井或回注井。在5#集氣站低壓生產(chǎn)系統(tǒng)新建1臺三相分離器,分離出的采出水進(jìn)入2座50 m3注水緩沖罐進(jìn)行緩沖沉降,再通過注水泵加壓利用生產(chǎn)井現(xiàn)有的集輸管線返輸?shù)骄诨刈?,分離出的油相進(jìn)入高架罐再泵輸?shù)剿?lián),氣相進(jìn)入CNG回收站進(jìn)行回收利用。集氣站站內(nèi)流程改造需新增1 臺三相分離器、2座50 m3注水罐,新建2臺注水泵且2 臺泵同時運行,其中1 臺工頻運行另外1臺變頻運行,每臺泵設(shè)計注水量300 m3/d、設(shè)計注水壓力10 MPa,可滿足日注水600 m3需求。根據(jù)生產(chǎn)需要,集氣站三相分離器分離出的采出水既可以用于碳酸鹽巖生產(chǎn)井注水替油也可以進(jìn)行回注,可用于注水的井有Z43-7、Z43-1、Z45-H5 等,5#集氣站采出水就地分離回注流程改造示意圖如圖2所示(紅色線框內(nèi)為主要流程改造部分)。
圖2 5#集氣站采出水就地分離回注流程改造示意圖
油氣田采出水就地分離回注實施后,2 口注水井注水壓力、注水量均相對穩(wěn)定,運行平穩(wěn),極大的緩解了聯(lián)合站水處理系統(tǒng)的運行負(fù)荷。其中,TZ74 井注水壓力約6.5 MPa,平均日回注水量約250 m3,Z43-7井注水壓力約0.5 MPa,平均日注水量約350 m3。每天減少進(jìn)站處理水量近600 m3,聯(lián)合站水處理量均在設(shè)計處理能力范圍內(nèi)。
T26-2 集氣站及5#集氣站油氣田采出水就地分離回注項目實施后成效明顯,不僅解決了油氣田采出水治理問題,還取得良好的經(jīng)濟效益和安全環(huán)保效益,并極具推廣應(yīng)用價值。
減少聯(lián)合站水處理系統(tǒng)處理水量600 t/d,降低水處理成本74.24萬元/a;減少碳酸鹽巖油氣田撬裝注水量600 m3/d,降低撬裝注水成本277.04 萬元/a;Z102-6X、Z111-H3、Z29-1 等排水采氣井可正常組織生產(chǎn),增加原油產(chǎn)量0.59×104t/a、增加天然氣產(chǎn)量0.12×108m3/a,年經(jīng)濟效益合計為3875.2萬元,T26-2 集氣站、5#集氣站油氣田采出水就地分離回注項目合計投資926.08 萬元,當(dāng)年即可收回投入成本。
1)減少塔二聯(lián)、塔三聯(lián)進(jìn)站處理水量,避免水處理系統(tǒng)超負(fù)荷運行,保證水處理及凝析油處理系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行。
2)降低塔二聯(lián)、塔三聯(lián)站外曬水池液位,避免曬水池垮塌或油氣田采出水外溢引起污染環(huán)境。
3)在油氣田偏遠(yuǎn)集中試采點進(jìn)行采出水就地分離回注可降低試采點罐車?yán)\頻次,減輕試采點裝車工作量,降低工作強度,同時還可以降低罐車?yán)\途中的交通安全風(fēng)險。
T26-2 集氣站、5#集氣站油氣田采出水就地分離回注項目的成功實施,為塔中I 號氣田采出水治理提供參考借鑒,可以推廣應(yīng)用到2#集氣站、3#集氣站、ZG15 集油站、Z433C 集油站、Z7 集油站等產(chǎn)水量較多的站點,預(yù)計可盤活22 口長關(guān)井、高含水井,每年增加原油產(chǎn)量0.67×104t、天然氣2 700×104m3,年經(jīng)濟效益可達(dá)到9 608.5萬元。
1)利用塔中I 號氣田縫洞型、裂縫-孔隙型油氣藏對注入水水質(zhì)要求不高,采出水經(jīng)簡單沉降處理后即可達(dá)標(biāo)回注的特點,“油氣田采出水就地分離回注”打破采出水先進(jìn)聯(lián)合站處理再進(jìn)行回注的傳統(tǒng)處理模式,創(chuàng)新性的將采出水處理節(jié)點前移,在站外集氣站或集油站內(nèi)將采出水分離、處理、回注,不用再進(jìn)聯(lián)合站,把采出水由“末端處理”變更為“前端處理”,為油氣田采出水治理提供新思路。
2)塔二聯(lián)、塔三聯(lián)進(jìn)站處理水量減少,避免水處理系統(tǒng)超負(fù)荷運行,并且有利于塔二聯(lián)、塔三聯(lián)凝析油處理系統(tǒng)穩(wěn)定性,確保站內(nèi)采出水處理系統(tǒng)及凝析油處理系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行。
3)一方面減少原油拉運、采出水處理、撬裝注水等生產(chǎn)成本,另一方面有利于碳酸鹽巖生產(chǎn)井實施排水采氣,增加原油及天然氣產(chǎn)量,年經(jīng)濟效益合計為3 875.2萬元。