嚴 榮,楊 儉
(上汽大眾汽車有限公司,上海 201805)
隨著目前車輛功能的日益增長,相應的電器件及其連接器的數(shù)量也急劇上升。出于整車布置或可裝配性等各方面的考慮,大量零部件布置在了車輛的濕區(qū),即雨水等外部水源所能觸及的區(qū)域,相應的線束連接器也需布置在濕區(qū),以便和電器零部件進行對接。這對于接插件在設計、生產(chǎn)及裝配完成后的防水密封性提出了較高的要求,任何一個環(huán)節(jié)的失效都會導致最終的連接器防水失效,進而引起該功能的故障,如涉及車輛動力或安全相關(guān)零件甚至會造成危及乘客人身安全的嚴重事故。
本文研究來自于某車型開發(fā)階段所發(fā)現(xiàn)的接插件進水導致腐蝕的故障,從專業(yè)科室處得知此故障,并進行初步分析,提出可能的原因,接下來對可能的原因進行相應的試驗進行逐一排查,確定導致密封性失效的原因在于盲塞脫落,并探究盲塞脫離具體發(fā)生在哪個環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)線進行連接器接插時存在盲塞松脫的可能,并從工藝角度提出措施,使用去油設備去除盲塞表面的油跡,最后對連接器該處的設計提出幾點優(yōu)化的方向,計劃在后續(xù)的新項目開發(fā)中進行參考。
根據(jù)來自專業(yè)部門的反饋,預批量階段的某輛樣車無法啟動,通過診斷儀診斷得知其某控制器出現(xiàn)了通信故障,進行拆解后發(fā)現(xiàn)該控制器的接插件內(nèi)部有水漬,且出現(xiàn)嚴重的腐蝕現(xiàn)象,如圖1所示。連接器與控制器的連接處已有大量水進入,經(jīng)過長時間電化學腐蝕導致供電的PIN腳產(chǎn)生銅綠,進而引起相應的功能故障,在檢測到故障后,發(fā)動機控制器阻止了發(fā)動機啟動。
圖1 腐蝕處
首先結(jié)合整車環(huán)境對該連接器所處的位置進行分析,該控制器位于車輛動力總成附近,車輛底盤下方有一層底盤護板,但不具備密封效果,因此判斷此區(qū)域?qū)儆谲囕v濕區(qū),在行駛過程中存在有水濺射到此區(qū)域的可能。
對該連接器的自身設計狀態(tài)進行核查,確認其帶密封圈,有防水效果,設計角度其防水性能達到了IPX9K,即可以滿足高壓水槍的多角度噴射,且該塑殼在無導線插入的腔室設計有盲塞用于密封,如圖2所示。
確認該控制器位置處于濕區(qū),且塑殼有密封設計后,需要初步分析該案例中塑殼密封性能失效的可能原因。經(jīng)過外觀檢查,發(fā)現(xiàn)該塑殼有一個腔的栓塞已經(jīng)脫落,但無法確認其是在拆除該塑殼前還是拆除該塑殼后脫落的,即目前存在兩種可能性:①盲塞在車輛使用過程中脫落,從而導致濕區(qū)有水及水汽進入塑殼內(nèi)部,導致對插界面腐蝕;②盲塞在拆下塑殼過程中脫落,接插件由于自身品質(zhì)問題導致密封失效,從而進水腐蝕。
接下來需進行相應的密封性試驗以確定塑殼密封性失效的真實原因。
針對第一種情形,盲塞脫落導致塑殼密封性失效的情況下,塑殼自身的密封性能可以得到保證;而在第二種情形下,即如果盲塞在使用過程中裝配完好,則表明該連接器樣件自身接口界面處密封性存在問題,因此計劃進行試驗,使用防水泥對塑殼尾端進行密封,再將該失效的樣件與設備端進行對接后按照LV124中的密封性能試驗要求置于水中,如圖3所示。
1小時后取出該樣品進行觀察,將塑殼拆下后發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部并無進水現(xiàn)象,證明該失效塑殼的接插界面密封性能良好,從而確定該密封失效由盲塞的密封失效或盲塞脫落所致。
針對此塑殼,重新裝配圖紙中規(guī)定的盲塞,并將該塑殼置于線束供應商電檢臺中進行氣密性檢驗,如圖4所示。
通過電檢臺檢驗其氣密性合格,接下來對其防水密封性能進行進一步的測試,將樣品置于水中,對該腔進行通氣15s,如圖5所示。結(jié)論未發(fā)現(xiàn)氣泡,可以認定在盲塞裝配到位的情況下,該腔室的密封性是符合要求的。
通過對該塑殼及盲塞的密封性試驗可以得出結(jié)論:該例密封性失效的原因來自于盲塞出于某種原因脫落,進而導致塑殼防水性能的降低。
圖3 密封性試驗
圖4 氣密性檢驗
圖5 防水密封性能測試
在排除了塑殼及盲塞設計角度的密封性缺陷之后,需對盲塞松脫的環(huán)節(jié)進行調(diào)查及確認。首先對線束供應商的線束生產(chǎn)過程進行檢查。根據(jù)線束生產(chǎn)流程,在進行電檢臺檢驗并打印零件標簽時,如果盲塞缺失或松脫,氣密性檢驗無法過關(guān),則電檢臺會提示紅燈,如圖6所示。
此時由于零件判定為不合格,該零件標簽無法打印。因此初步認定,該線束供應商的生產(chǎn)過程中對此盲塞的裝配是有控制措施的。
除了對線束供應商的生產(chǎn)過程進行檢查分析之外,還需對下一個環(huán)節(jié),即線束在總裝線上的裝配情況進行確認。在生產(chǎn)線上裝配該塑殼時進行多次接插,在共計100次接插中,出現(xiàn)了兩次盲塞松脫的現(xiàn)象,如圖7所示。
圖6 電檢臺檢驗
圖7 盲塞松脫現(xiàn)象
對該松脫狀態(tài)的盲塞進行了氣密性測試,發(fā)現(xiàn)其防水密封性能大幅下降,且極易脫落,存在很大的進水腐蝕風險。因此必須采取措施進行工藝或設計優(yōu)化。
由于塑殼尺寸較大且密封性很高,因此在進行裝配時若操作速度較快,塑殼內(nèi)部存在一定氣壓,會使盲塞受到一定的壓力向外頂出。對此盲塞進行分析,發(fā)現(xiàn)部分盲塞外表面存在一定的油漬,有可能導致在極端情況下,即使盲塞在線束廠生產(chǎn)時已裝配到位,在總裝線進行塑殼接插時仍會受到內(nèi)部氣壓影響易向外松脫。
改進措施:長期措施為更新盲塞的工裝,以進一步保證盲塞的安裝深度,此外在生產(chǎn)過程中增加了對盲塞去油的工藝設備,以保證盲塞不易滑脫。在工藝設備到位之前,采取了臨時措施,對此腔室進行密封,即使用一根帶密封圈的單線插入該腔室,通過端子固定在該腔室中,如圖8所示。
對采取了去油等工藝優(yōu)化措施后的樣品進行接插試驗,在對10pcs樣品各進行10次接插后未再發(fā)現(xiàn)盲塞松脫的現(xiàn)象,因此認為措施有效,此密封性失效問題成功在SOP之前得到解決,未對車輛的批量生產(chǎn)造成影響。
圖8 臨時措施
該類型的連接器密封性失效的情況并不常見,但仍給我們帶來了一些啟示。
1)塑殼在接插時由于內(nèi)部密封性會導致盲塞受到內(nèi)部氣壓影響,從而存在松脫的可能性。
2)盲塞零件屬于容易被忽視的線束散件,在生產(chǎn)過程中的重視程度也較低,若部分盲塞零件表面有油漬,在腔體較大時,其密封效果可能會降低。
針對以上兩點,可知即使在塑殼的相關(guān)密封性試驗都合格的情況下,該連接器在裝配到車輛上之后氣密性仍然難以100%保證。因此對于較大腔體適配盲塞時可以考慮使用整體式盲塞或優(yōu)化腔體結(jié)構(gòu),這也是我們未來的連接器設計開發(fā)中應該深入考慮的。