国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

提升機(jī)無人值守遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng)在蓬萊礦業(yè)的應(yīng)用

2020-03-12 12:30楊世冬
世界有色金屬 2020年24期
關(guān)鍵詞:環(huán)網(wǎng)提升機(jī)無人

楊世冬,潘 川,溫 超

(山東黃金集團(tuán)蓬萊礦業(yè)有限公司,山東 煙臺 264006)

關(guān)鍵字:提升機(jī);無人值守;遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng);以太環(huán)網(wǎng);傳感器技術(shù)

提升機(jī)的遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng)實(shí)在充分結(jié)合數(shù)字化礦山建設(shè)的基礎(chǔ)上,充分利用數(shù)字化礦山建設(shè)的智能化、科技化、數(shù)據(jù)庫、自動化的功能,實(shí)現(xiàn)提升機(jī)無人值守作業(yè)。該系統(tǒng)不僅能夠全面掌握、及時分析提升機(jī)運(yùn)行工況,并且能夠?qū)崿F(xiàn)異常字狀態(tài)的及時預(yù)警,并能夠智能地分析處理特殊情況,實(shí)現(xiàn)提升機(jī)控制的無人化值守護(hù)、遠(yuǎn)程控制。

1 強(qiáng)家溝分礦提升系統(tǒng)簡介

蓬萊礦業(yè)在生產(chǎn)礦區(qū)為齊家溝礦區(qū),齊家溝礦區(qū)下屬包含三個分礦,分別為強(qiáng)家溝分礦、齊家溝分礦、候格莊分礦。其中強(qiáng)家溝分礦采用二級接力提升方式,于-323m中段設(shè)置4線盲豎井。強(qiáng)家溝分礦地表主豎井QSJ3采用2JK-3×1.8P單繩纏繞提升機(jī),提升高度520m,下設(shè)10個中段,-323m中段為最底中段。采用木罐道,2#單繩雙層鋁合金罐籠配平衡錘方式提升,罐籠規(guī)格型號為:1800mm*1080mm,每次提升2輛非標(biāo)0.75m3翻斗式礦車。鋼絲繩采用6×19W+FC-φ28型多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩為提升繩。電機(jī)型號:YTS400S2-8,額定功率315kW,變頻調(diào)速,電控廠家為洛陽原創(chuàng)。設(shè)備基本參數(shù)如表1所示。

表1 主豎井設(shè)備基本參數(shù)表

2 實(shí)現(xiàn)提升機(jī)無人值守遠(yuǎn)程集中控制重點(diǎn)解決的問題

2.1 網(wǎng)絡(luò)問題

完善提升機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)服務(wù)終端,對提升機(jī)的運(yùn)行工況、運(yùn)行動態(tài)等數(shù)據(jù)進(jìn)行集中匯集、分析,配備數(shù)據(jù)庫收集、分析、處理系統(tǒng),為信息共享、事故分析提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。配置數(shù)字化檢測裝備,確保檢測數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。建立提升機(jī)集中監(jiān)控系統(tǒng)的WEB方案,企業(yè)內(nèi)部以太環(huán)網(wǎng)和Internet網(wǎng)絡(luò)上授權(quán)用戶對設(shè)備的實(shí)時數(shù)據(jù)進(jìn)行有效讀取和瀏覽。

2.2 提升機(jī)現(xiàn)場控制系統(tǒng)問題

傳感器布置須可靠、靈敏,監(jiān)測數(shù)據(jù)精準(zhǔn),充分利用傳感器功能代替人為干預(yù)。提升機(jī)的開停機(jī)以及運(yùn)行需全部實(shí)現(xiàn)自動化控制,利用設(shè)計的程序?qū)崿F(xiàn)各項功能的有序操控。配置的硬件設(shè)施需滿足穩(wěn)定可靠,軟件系統(tǒng)需滿足高效安全。

2.3 清晰穩(wěn)定的視頻監(jiān)控系統(tǒng)

無人值守遠(yuǎn)程集中控制需配置清晰度較高的視頻監(jiān)控系統(tǒng),清晰明了的顯示提升機(jī)的各個監(jiān)控畫面,以利于準(zhǔn)確有效的了解設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。

3 提升無人值守遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng)方案設(shè)計

3.1 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)

系統(tǒng)采用臺灣MOXA品牌的工業(yè)級可網(wǎng)管以太網(wǎng)交換機(jī),依靠MOXA特有的光纖環(huán)網(wǎng)冗余協(xié)議,在地表和地下分別組成兩個以太環(huán)網(wǎng),并將這兩個環(huán)網(wǎng)連接起來,組成冗余環(huán),以起到出色的通訊線路備份和冗余的作用。當(dāng)通訊線路出現(xiàn)故障是,系統(tǒng)還能夠在20MS內(nèi)自動切換到備份線路,以保證正常的通訊,從而能夠達(dá)到對整個系統(tǒng)更好的監(jiān)視和控制功能。

為了保證各通訊單元節(jié)點(diǎn)之間能穩(wěn)定、可靠、長期的通訊,核心采用兩臺MOXA工業(yè)交換機(jī)EDS-82810G分別做兩個環(huán)網(wǎng)的核心,接入層使用EDS-510A和EDS-516A系列產(chǎn)品來構(gòu)建一個基于MOXA TurboRing環(huán)網(wǎng)協(xié)議的工業(yè)以太冗余環(huán)網(wǎng)。使用Moxa的Turbo Ring環(huán)網(wǎng)冗余協(xié)議,它能讓系統(tǒng)工作人員方便的建立和配置一個技術(shù)領(lǐng)先且穩(wěn)定的冗余以太環(huán)網(wǎng)。有了Turbo Ring,如果網(wǎng)絡(luò)斷開,您的系統(tǒng)將會自動在20ms內(nèi)恢復(fù)到正常。

采用網(wǎng)絡(luò)管理軟件可以對各種故障報警、歷史故障查詢,查看每個交換機(jī)的端口狀態(tài)、通訊流量、交換機(jī)設(shè)置,系統(tǒng)的安全維護(hù)等,具有良好的易操作性。拓?fù)鋱D如下面所示:

圖1 蓬萊礦業(yè)提升機(jī)無人值守遠(yuǎn)程集中控制冗余環(huán)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D

3.2 現(xiàn)場提升機(jī)電控系統(tǒng)完善

為實(shí)現(xiàn)提升機(jī)無人值守遠(yuǎn)程集中控制的安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要對現(xiàn)場的設(shè)備進(jìn)行完善改造,主要完善內(nèi)容有:

(1)硬件部分:包括溫度檢測(電機(jī)軸承溫度檢測、電機(jī)溫度檢測、液壓站油溫檢測、潤滑站油溫檢測、閘盤溫度檢測)、煙感檢測、盤閘檢測、液壓站緊急泄油檢測、操作臺增加本地/遠(yuǎn)程控制轉(zhuǎn)換開關(guān)。轉(zhuǎn)換開關(guān)須滿足本地操作優(yōu)先,提升機(jī)出現(xiàn)故障維護(hù)人員轉(zhuǎn)到本地方式可優(yōu)先控制提升機(jī)。

(2)軟件部分:通過完善控制系統(tǒng)軟件部分,實(shí)現(xiàn)提升機(jī)的智能化自主運(yùn)行,主控系統(tǒng)的PLC軟件能實(shí)現(xiàn)軟硬件控制的無擾切換。

(3)本地系統(tǒng)通訊模塊升級:對現(xiàn)有每臺PLC網(wǎng)絡(luò)重新分配IP地址。PLC控制系統(tǒng)加裝GE子站,增加模擬量輸入模塊,用于檢測現(xiàn)場溫度,煙霧等信號的實(shí)時數(shù)據(jù)。

3.3 中控室遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng)

中控室須獨(dú)立設(shè)置操作平臺,操作臺與其控制提升機(jī)相互對應(yīng)。增設(shè)1臺服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲及遠(yuǎn)程診斷。增加UPS冗余電源,保證供電可靠性。

遠(yuǎn)程監(jiān)控控制系統(tǒng)的提升機(jī)運(yùn)行工況通過中文動態(tài)畫面顯示,顯示數(shù)據(jù)包括:設(shè)備運(yùn)行速度、電流電壓曲線、主控PLC包絡(luò)線保護(hù)曲線、設(shè)備檢修信息、故障記錄、生產(chǎn)報表、產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總等。

3.4 遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng)

管理系統(tǒng)設(shè)計為Industrial Ethernet網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。主要功能:采用SCADA系統(tǒng)通過EthernetNetwork與各個現(xiàn)場主PLC通信,以獲得PLC網(wǎng)絡(luò)共享數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)場各個受控設(shè)備運(yùn)行狀況的集中監(jiān)測與控制功能。集中管理控制系統(tǒng)依托于IFIX和SQLServer技術(shù)平臺。主要功能:

(1)主要工藝參數(shù)的實(shí)時集中控制、顯示和存檔:工業(yè)控制計算機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)通信方式,集中獲取現(xiàn)場主要的關(guān)鍵工藝參數(shù)(深度、速度、電流、油壓等),井筒開關(guān)、深度指示器以及限位開關(guān)動作狀態(tài),主井裝、卸載設(shè)備各部分動作情況,進(jìn)行實(shí)時在線顯示,對主機(jī)及電控設(shè)備主要環(huán)節(jié)的工作情況進(jìn)行監(jiān)視,對提升過程進(jìn)行控制,將采集到的信息按照要求進(jìn)行存檔。

(2)生產(chǎn)過程的模擬顯示:采用可視化編程技術(shù),實(shí)時動態(tài)模擬顯示提升運(yùn)行過程,各種關(guān)鍵參數(shù)顯示在醒目位置,使開車司機(jī)一目了然,確保安全可靠運(yùn)行,并繪出工藝參數(shù)的趨勢圖,準(zhǔn)確提供行程。速度、油壓等數(shù)據(jù),便于司機(jī)觀察和操作。

(3)生產(chǎn)過程的信息管理系統(tǒng):各種生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)行報表顯示及記錄。同時對保存的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行查詢,生成報表,并可以將結(jié)果打印出來。通過現(xiàn)場總線和Industrial Ethernet在集控室實(shí)現(xiàn)了多臺提升機(jī)智能化集中管理、遠(yuǎn)程控制,使機(jī)房司機(jī)室達(dá)到無人值守,集控室實(shí)現(xiàn)單人操作多套提升機(jī)。

4 實(shí)施效果

隨著提升機(jī)無人值守遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng)的應(yīng)用,各礦井能夠?qū)崿F(xiàn)減員增效。

(1)第一階段:試運(yùn)行階段,中控室須增加1名操作司機(jī),卷揚(yáng)機(jī)房司機(jī)人數(shù)可以實(shí)現(xiàn)減半。增加操作司機(jī)負(fù)責(zé)對電控進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,現(xiàn)場卷揚(yáng)司機(jī)做操作監(jiān)視。若系統(tǒng)出現(xiàn)故障,可以轉(zhuǎn)為本地控制,由卷揚(yáng)機(jī)司機(jī)進(jìn)行操作。維護(hù)人員需要對3套實(shí)施遠(yuǎn)程監(jiān)控的提升電控進(jìn)行巡檢。

(2)第一階段:運(yùn)行階段初期,中控室操作司機(jī)增至2名,對3套提升系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制;副井增設(shè)跟罐工,撤銷信號工。維護(hù)人員需要對3套實(shí)施遠(yuǎn)程監(jiān)控的提升電控進(jìn)行巡檢。

(3)第二階段:運(yùn)行穩(wěn)定階段,進(jìn)行第三階段人員調(diào)整,撤掉所有現(xiàn)場操作人員和罐籠井信號工,每套罐籠井增設(shè)1名/班跟罐工;中控室司機(jī)工2名,操作3套提升控制系統(tǒng)。維修人員需對現(xiàn)場電控進(jìn)行定期巡檢。

5 結(jié)束語

該系統(tǒng)可以對傳統(tǒng)控制方式提升機(jī)進(jìn)行升級改造,對提高設(shè)備效率、降低生產(chǎn)維護(hù)成本、減輕工人勞動強(qiáng)度、減少安全隱患、節(jié)能降耗等方面可獲得巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

猜你喜歡
環(huán)網(wǎng)提升機(jī)無人
PLC技術(shù)在煤礦提升機(jī)控制系統(tǒng)的應(yīng)用
HUMS在無人直升機(jī)上的應(yīng)用與展望
淺談PROFINET 環(huán)網(wǎng)冗余功能在汽車工控領(lǐng)域的應(yīng)用
反擊無人機(jī)
焦化廠干熄焦提升機(jī)控制系統(tǒng)
詩到無人愛處工
無人島上的試驗(yàn)
礦井提升機(jī)調(diào)速控制系統(tǒng)探討