楊 碩 王 秀 高原源 翟長遠(yuǎn) 趙學(xué)觀 趙春江
(1.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)信息與電氣工程學(xué)院, 北京 100083; 2.北京農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心, 北京 100097;3.國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心, 北京 100097)
保證玉米播種均勻性對(duì)玉米根系發(fā)展,獲取水分、養(yǎng)分和光照具有積極作用,是提高玉米產(chǎn)量的重要方法[1-3]。播種作業(yè)過程中,播種機(jī)具行距多為固定值,根據(jù)播量、車速進(jìn)行調(diào)整,播種均勻性主要通過改變排種速率來實(shí)現(xiàn)。在玉米免耕精密播種高產(chǎn)要求的背景下,對(duì)播種提出了向播種量更大、播種均勻性更好的方向發(fā)展的新要求。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),主要采取提高精密排種器性能和改進(jìn)排種驅(qū)動(dòng)模式兩種方法。在提高排種器性能方面,研究者對(duì)現(xiàn)有排種器的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了研究[4-5],利用軟件仿真的方式研制新型排種器[6-7],設(shè)計(jì)新型排種器進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證[8-9],對(duì)高速下玉米精密排種器的排種性能進(jìn)行研究[10-11]。高速精密排種器在保證播種質(zhì)量的同時(shí)提高播種速度,具有增大播種效率的優(yōu)勢(shì),但目前多處于試驗(yàn)階段,受排種器加工流程、工作穩(wěn)定性、可靠性等因素影響,商品化大規(guī)模推廣仍需數(shù)據(jù)支撐,因此國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)開始對(duì)現(xiàn)有商品化精密排種器進(jìn)行驅(qū)動(dòng)方式升級(jí),優(yōu)先保證精密播種機(jī)的播種均勻性。在改進(jìn)排種驅(qū)動(dòng)方式方面,研究者對(duì)電驅(qū)排種試驗(yàn)系統(tǒng)進(jìn)行研究,證明在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下電驅(qū)排種能夠提高播種均勻性[12],采用PID控制方法對(duì)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)玉米精密排種進(jìn)行了田間驗(yàn)證[13-15],并逐漸優(yōu)化排種轉(zhuǎn)速控制策略[16-17],電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)排種技術(shù)因排種播量易控、播種均勻性好的特點(diǎn),將逐漸取代傳統(tǒng)玉米精密播種機(jī)中地輪傳動(dòng)的方式[18]。不同播種機(jī)排種器的排種驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)多樣,給播種電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的排種盤轉(zhuǎn)速精確控制帶來困難。目前國內(nèi)播種系統(tǒng)多針對(duì)專一類型排種器,而國外農(nóng)機(jī)企業(yè)的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)集成度高,不適應(yīng)國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)對(duì)玉米電驅(qū)動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)的要求,國內(nèi)玉米精密播種機(jī)進(jìn)行電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)升級(jí)的難點(diǎn)主要體現(xiàn)在排種盤轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)與排種器的融合程度上。播種機(jī)目前多為多行單體式布置,電驅(qū)動(dòng)排種系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)通信對(duì)保證工作可靠性至關(guān)重要。一些利用CAN總線通信技術(shù)研制了播種機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),但通信協(xié)議缺乏標(biāo)準(zhǔn)化[19]。一些遵循標(biāo)準(zhǔn)化的CAN總線通信技術(shù)在拖拉機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng)[20]、玉米播深監(jiān)控系統(tǒng)[21]、玉米收獲系統(tǒng)[22]、玉米電驅(qū)系統(tǒng)[23]等方面進(jìn)行研究,農(nóng)業(yè)裝備的CAN總線通信模式成為目前農(nóng)業(yè)裝備的主要現(xiàn)場(chǎng)通信模式[24],但國內(nèi)精密播種裝備的CAN總線通信發(fā)展仍相對(duì)滯后。
為解決上述問題,在CAN總線通信的基礎(chǔ)上,本文設(shè)計(jì)一種能夠?qū)ε欧N盤轉(zhuǎn)速快速標(biāo)定的電驅(qū)動(dòng)播種控制系統(tǒng)。以國產(chǎn)氣吸式玉米排種器和指夾式玉米排種器為試驗(yàn)對(duì)象,對(duì)電驅(qū)排種轉(zhuǎn)速現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定方法進(jìn)行研究,設(shè)計(jì)試驗(yàn),對(duì)電驅(qū)玉米精密排種器進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)快速排種盤轉(zhuǎn)速標(biāo)定,并對(duì)系統(tǒng)性能進(jìn)行驗(yàn)證,通過CAN總線進(jìn)行信息傳輸,增加電驅(qū)排種系統(tǒng)的適應(yīng)性,為地輪傳動(dòng)玉米精密播種機(jī)進(jìn)行電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)排種升級(jí)提供參考。
選用國產(chǎn)指夾式玉米精密排種器,設(shè)計(jì)了玉米總線電驅(qū)動(dòng)播種試驗(yàn)樣機(jī),如圖1所示。系統(tǒng)主要由人機(jī)交互設(shè)備、排種驅(qū)動(dòng)ECU和排種監(jiān)測(cè)ECU 3部分構(gòu)成。人機(jī)交互設(shè)備選用PPC-GS1051T-JK4型車載計(jì)算機(jī),運(yùn)行Windows 7系統(tǒng),用于現(xiàn)場(chǎng)播種控制、播種狀態(tài)監(jiān)測(cè)、排種驅(qū)動(dòng)曲線標(biāo)定等人機(jī)交互平臺(tái)。排種驅(qū)動(dòng)ECU選用TTC32型車載控制器,用于監(jiān)測(cè)排種驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、控制排種驅(qū)動(dòng)器排種。指夾式排種器的排種驅(qū)動(dòng)器選用AQMD3620NS型有刷直流電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器,最大輸出功率240 W(DC12V時(shí)),適合標(biāo)識(shí)額定功率95 W及以下或標(biāo)識(shí)額定電流16 A以下電動(dòng)機(jī)長時(shí)間滿額工作。指夾式排種器排種驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)選用80 W有刷直流電動(dòng)機(jī),最大轉(zhuǎn)速60 r/min,轉(zhuǎn)速反饋編碼器選用K38-08-0600-B-M-T-526電壓輸出型編碼器。
圖1 試驗(yàn)樣機(jī)Fig.1 Experimental prototype1.車載計(jì)算機(jī) 2.指夾排種器 3.排種監(jiān)測(cè)傳感器 4.排種驅(qū)動(dòng)器 5.測(cè)速碼盤 6.排種監(jiān)測(cè)ECU 7.排種驅(qū)動(dòng)ECU 8.排種驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)
車速探測(cè)采用地輪測(cè)速,測(cè)速碼盤分辨率為48P/r。排種監(jiān)測(cè)ECU基于STM32F105RBT6型微控制器設(shè)計(jì),用于接收排種監(jiān)測(cè)傳感器的信號(hào)進(jìn)行排種質(zhì)量監(jiān)測(cè),轉(zhuǎn)換為總線信號(hào)傳送??偩€通信設(shè)計(jì)在文獻(xiàn)[23]已有詳細(xì)描述,本文不再描述。試驗(yàn)時(shí),車載計(jì)算機(jī)運(yùn)行上位機(jī)軟件,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行播量、行距和排種標(biāo)定等參數(shù)設(shè)置,利用CAN分析儀記錄系統(tǒng)在不同車速下對(duì)指夾式排種器的田間車速、排種數(shù)據(jù),記錄玉米出苗后的株距變化,對(duì)系統(tǒng)田間播種均勻性能進(jìn)行評(píng)價(jià)。
使用C++語言MFC功能庫設(shè)計(jì)了車載計(jì)算機(jī)的上位機(jī)界面,如圖2所示。主要包括排種標(biāo)定、工作兩種模式。處于工作模式時(shí),系統(tǒng)進(jìn)行電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)排種車速隨動(dòng)作業(yè),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)排種粒數(shù)、排種盤轉(zhuǎn)速、株距、車速、播種質(zhì)量等狀態(tài),出現(xiàn)故障的播種單體通過顏色變化顯示在界面上,提醒用戶進(jìn)行排除。選擇標(biāo)定模式時(shí),系統(tǒng)擬合排種驅(qū)動(dòng)曲線,獲得不同種類和工況下排種器排種控制曲線。排種標(biāo)定界面如圖3所示,通過密碼驗(yàn)證(圖3a)進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置(圖3b),由于本系統(tǒng)中電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)信號(hào)選擇0~3.3 V的單端模擬電壓信號(hào),確定單端模擬電壓與排種盤轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)驅(qū)動(dòng)曲線即能夠完成排種曲線標(biāo)定。參數(shù)設(shè)置界面包括模擬電壓初值Vi、模擬電壓峰值Vp和轉(zhuǎn)換系數(shù)Kv。電動(dòng)機(jī)受排種盤轉(zhuǎn)動(dòng)啟動(dòng)所需扭矩的影響,當(dāng)電動(dòng)機(jī)輸出扭矩大于排種盤轉(zhuǎn)動(dòng)所需扭矩時(shí),排種盤才能穩(wěn)定轉(zhuǎn)動(dòng),模擬電壓初值設(shè)置的目的是設(shè)置排種最低穩(wěn)定轉(zhuǎn)速時(shí)的模擬電壓驅(qū)動(dòng)值。在0~3.3 V的模擬電壓驅(qū)動(dòng)信號(hào)范圍內(nèi),受到電動(dòng)機(jī)功率和排種器類型的影響,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速與模擬電壓驅(qū)動(dòng)信號(hào)并不是始終呈現(xiàn)正相關(guān)性,在電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器到達(dá)一定數(shù)值后,功率繼續(xù)增大,電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速并不會(huì)繼續(xù)增加,將該最高模擬電壓值設(shè)置為模擬電壓峰值。轉(zhuǎn)換系數(shù)為排種驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速反饋頻率(單位為Hz)除以排種盤實(shí)際轉(zhuǎn)速(單位為r/min)所得的倍數(shù)。
圖2 系統(tǒng)主界面Fig.2 System main interface
圖3 排種盤轉(zhuǎn)速標(biāo)定界面Fig.3 Seed plate rotate speed calibration interface
開始標(biāo)定時(shí),上位機(jī)通過總線向排種驅(qū)動(dòng)ECU發(fā)送包含開始標(biāo)定和該3個(gè)參數(shù)數(shù)值的報(bào)文,等待標(biāo)定完成(圖3c),排種驅(qū)動(dòng)ECU根據(jù)設(shè)置的模擬電壓范圍劃分為11個(gè)區(qū)間依次進(jìn)行輸出,標(biāo)定程序流程見1.3節(jié)。排種標(biāo)定完成,排種驅(qū)動(dòng)ECU將系統(tǒng)標(biāo)定結(jié)果上傳并顯示至標(biāo)定完成界面(圖3d)。
分段線性插值排種盤轉(zhuǎn)速標(biāo)定方法如圖4所示。N′為目標(biāo)轉(zhuǎn)速,V′為對(duì)應(yīng)電壓輸出。
圖4 分段線性插值排種盤轉(zhuǎn)速標(biāo)定方法Fig.4 Seed plate rotate speed calibration method by piecewise linear interpolation
根據(jù)排種驅(qū)動(dòng)模擬電壓的設(shè)置范圍,令Vp=V10,Vi=V0,根據(jù)等差數(shù)列求出公差
(1)
根據(jù)式(1),獲得驅(qū)動(dòng)模擬電壓V1為
V1=V0+d
(2)
由式(2)獲得V1,按照等差數(shù)列求值的方式依次求出V2,V3,…,V10對(duì)應(yīng)輸出,同時(shí),獲取各個(gè)驅(qū)動(dòng)模擬電壓對(duì)應(yīng)的排種盤轉(zhuǎn)速N1,N2,…,N10。以排種盤轉(zhuǎn)速為橫坐標(biāo),驅(qū)動(dòng)模擬電壓為縱坐標(biāo),得到10個(gè)點(diǎn)的坐標(biāo),以該10個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)作為分界點(diǎn),分為11段線性區(qū)域,區(qū)域劃分為
(3)
(4)
(5)
系統(tǒng)獲得目標(biāo)轉(zhuǎn)速N′進(jìn)行輸出時(shí),根據(jù)式(3)對(duì)N′所處的線性區(qū)域進(jìn)行判斷,對(duì)應(yīng)區(qū)域內(nèi)的直線控制方程進(jìn)行V′的輸出。
排種標(biāo)定子程序如圖5所示,根據(jù)總線報(bào)文指令(表1),進(jìn)入排種標(biāo)定模式或者排種驅(qū)動(dòng)模式。排種標(biāo)定模式中,能夠完成對(duì)排種驅(qū)動(dòng)曲線的更新,根據(jù)總線報(bào)文中解析的排種驅(qū)動(dòng)模擬電壓初值和模擬電壓峰值,按照上述排種標(biāo)定方法計(jì)算出10個(gè)等差數(shù)列分布的模擬電壓,針對(duì)每一個(gè)模擬電壓,持續(xù)輸出3 s,待排種盤轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,讀取排種驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)反饋頻率f,由總線報(bào)文中讀取的當(dāng)前排種盤轉(zhuǎn)速N與反饋頻率之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)Kv,得出當(dāng)前模擬電壓輸出值下驅(qū)動(dòng)的排種盤轉(zhuǎn)速為
圖5 排種驅(qū)動(dòng)ECU排種標(biāo)定子程序Fig.5 Planting calibration subroutine of planting driving ECU
表1 排種標(biāo)定子程序相關(guān)報(bào)文Tab.1 Related messages of planting calibration subroutine
(6)
根據(jù)式(6)計(jì)算的結(jié)果,將坐標(biāo)(N,V)保存到EEPROM,模擬電壓輸出坐標(biāo)點(diǎn)數(shù)標(biāo)志位n增加1,更新排種驅(qū)動(dòng)ECU輸出的排種驅(qū)動(dòng)模擬電壓。當(dāng)n增加到10時(shí),系統(tǒng)即獲得了10組(N,V)坐標(biāo)點(diǎn),根據(jù)式(3)~(5)構(gòu)建分段直線標(biāo)定公式,并將10個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)數(shù)據(jù)依次傳送至CAN網(wǎng)絡(luò),用戶通過上位機(jī)界面觀察排種盤轉(zhuǎn)速標(biāo)定結(jié)果在最大值或最小值時(shí),是否具有重復(fù)值,逐漸調(diào)整模擬電壓設(shè)置范圍,消除重復(fù)值,最終獲得排種轉(zhuǎn)速標(biāo)定曲線。
排種標(biāo)定完成后,切換至排種工作模式,根據(jù)排種目標(biāo)轉(zhuǎn)速的數(shù)值范圍確定位于排種驅(qū)動(dòng)曲線的控制區(qū)間,對(duì)應(yīng)控制方程計(jì)算模擬電壓輸出數(shù)值,排種驅(qū)動(dòng)ECU對(duì)應(yīng)引腳進(jìn)行輸出,定時(shí)采集排種盤轉(zhuǎn)速,并將包含該轉(zhuǎn)速信息的報(bào)文發(fā)送至CAN網(wǎng)絡(luò),便于用戶進(jìn)行系統(tǒng)排種故障篩查。
選取國產(chǎn)指夾式排種器(圖6a)和國產(chǎn)氣吸式排種器(圖6b),通過系統(tǒng)電驅(qū)轉(zhuǎn)速控制試驗(yàn)、現(xiàn)有系統(tǒng)電驅(qū)排種盤轉(zhuǎn)速控制性能對(duì)比試驗(yàn)、系統(tǒng)田間播種均勻性驗(yàn)證試驗(yàn)對(duì)系統(tǒng)性能進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
圖6 電驅(qū)玉米精密排種器Fig.6 Motor driving corn precision seed meter
為了驗(yàn)證采用分段線性插值排種盤轉(zhuǎn)速標(biāo)定方法的系統(tǒng)對(duì)不同類型玉米精密排種器進(jìn)行電驅(qū)轉(zhuǎn)速控制的性能,進(jìn)行模擬車速下電驅(qū)轉(zhuǎn)速控制性能試驗(yàn)。系統(tǒng)對(duì)氣吸式排種器電驅(qū)轉(zhuǎn)速控制性能試驗(yàn)中,排種器驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)選擇100 W無刷直流電動(dòng)機(jī),配AQMD3608BLS型驅(qū)動(dòng)器,排種盤孔數(shù)26個(gè),對(duì)排種器充種下的分段線性控制曲線進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)擬合,根據(jù)擬合的控制曲線,行距設(shè)置為60 cm,株距設(shè)置為25 cm,模擬作業(yè)速度為3、6、9、12 km/h,利用USB/CAN-E-U型分析儀記錄4 s內(nèi)間隔100 ms的電驅(qū)排種盤轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù),重復(fù)進(jìn)行3次試驗(yàn),對(duì)不同車速下的排種電驅(qū)轉(zhuǎn)速控制性能進(jìn)行分析。
指夾式排種器電驅(qū)轉(zhuǎn)速控制性能試驗(yàn)中,排種盤指夾數(shù)18個(gè),進(jìn)行了車速、株距變化對(duì)排種盤轉(zhuǎn)速響應(yīng)性能試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí),國產(chǎn)指夾式排種器充滿種狀態(tài)下進(jìn)行排種曲線標(biāo)定,獲得排種驅(qū)動(dòng)曲線。完成標(biāo)定后,通過車速模擬器模擬車速碼盤信號(hào),通過計(jì)算機(jī)界面設(shè)定行距為60 cm,株距設(shè)置為20、25、32 cm,車速范圍為4~9 km/h(間隔1 km/h),針對(duì)每個(gè)株距、車速試驗(yàn)組合,記錄總線報(bào)文,采集10 s內(nèi)間隔100 ms的排種盤轉(zhuǎn)速變化。驗(yàn)證株距、車速兩因素變化下,系統(tǒng)對(duì)指夾式排種器電驅(qū)排種盤轉(zhuǎn)速控制的性能。
與現(xiàn)有系統(tǒng)電驅(qū)排種盤轉(zhuǎn)速控制性能對(duì)比試驗(yàn)中,利用文獻(xiàn)[23]中對(duì)氣吸排種器調(diào)控的排種驅(qū)動(dòng)分段PID控制參數(shù)對(duì)上述兩種類型排種器進(jìn)行轉(zhuǎn)速調(diào)控試驗(yàn),將排種盤轉(zhuǎn)速分別設(shè)定為15、20、30、40、45 r/min,通過分段PID控制參數(shù)對(duì)兩種排種器排種盤的轉(zhuǎn)速控制,作為本文支持轉(zhuǎn)速現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定的系統(tǒng)性能對(duì)比。為了對(duì)系統(tǒng)的田間播種均勻性進(jìn)行性能驗(yàn)證,選取上述指夾式排種器設(shè)計(jì)試驗(yàn)樣機(jī),在河北省趙縣進(jìn)行系統(tǒng)田間播種均勻性驗(yàn)證試驗(yàn)。在車速對(duì)系統(tǒng)播種均勻性影響的試驗(yàn)中,株距設(shè)置為20 cm,車速區(qū)間為4~7 km/h(間隔1 km/h),田間播種作業(yè)中全程記錄播種車速,采集時(shí)間周期為1 s。將播種車速與試驗(yàn)地塊的地理位置對(duì)應(yīng)(圖7),測(cè)量出苗后上述車速對(duì)應(yīng)區(qū)域的玉米株距,每個(gè)車速取200個(gè)株距,進(jìn)行系統(tǒng)田間播種均勻性分析。
圖7 試驗(yàn)地塊播種車速分布圖Fig.7 Planting working velocity distribution map in test filed
由氣吸排種器驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)測(cè)速碼盤分辨率為2P/r,減速比為36∶1,確定電驅(qū)氣吸式排種器轉(zhuǎn)換系數(shù)為72,對(duì)電驅(qū)氣吸排種器控制曲線進(jìn)行擬合,擬合結(jié)果如圖8所示。由標(biāo)記結(jié)果可知,電驅(qū)氣吸排種器在充種狀態(tài)下排種盤有效轉(zhuǎn)速范圍為5.5~65.86 r/min,系統(tǒng)有效輸出電壓為81~720 mV。
圖8 電驅(qū)玉米氣吸式排種器排種驅(qū)動(dòng)曲線Fig.8 Motor driving curve of corn air-suction seed meter
依據(jù)上述獲取的排種驅(qū)動(dòng)曲線,電驅(qū)氣吸式排種器排種盤轉(zhuǎn)速對(duì)車速階躍響應(yīng)結(jié)果如圖9所示。由結(jié)果可得,同一車速下,排種器多次啟動(dòng)具有較好的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,排種盤轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后能夠維持在目標(biāo)排種盤轉(zhuǎn)速附近波動(dòng)。
圖11 電驅(qū)指夾式排種器排種盤轉(zhuǎn)速對(duì)車速階躍變化響應(yīng)曲線Fig.11 Step response curves of seed plate rotate speed of motor driving finger pick-up seed meter to travel speed
圖9 電驅(qū)氣吸式排種器排種盤轉(zhuǎn)速對(duì)車速階躍響應(yīng)曲線Fig.9 Step response curves of seed plate rotate speed of motor driving air-suction seed meter to travel speed
由表2可知,當(dāng)株距設(shè)定為25 cm時(shí),隨上述車速階躍變化,目標(biāo)轉(zhuǎn)速逐漸增大,系統(tǒng)對(duì)排種盤轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)時(shí)間平均為0.65 s,最大為0.80 s,標(biāo)準(zhǔn)差為0.12 s;穩(wěn)態(tài)誤差逐漸增大,穩(wěn)態(tài)誤差平均值為0.41 r/min,穩(wěn)態(tài)誤差最大為0.81 r/min,標(biāo)準(zhǔn)差為0.27 r/min;控制精度逐漸降低,控制精度平均值為98.59%,控制精度最小為97.42%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.93%。
表2 電驅(qū)氣吸式排種器排種盤轉(zhuǎn)速對(duì)車速變化響應(yīng)性能Tab.2 Step response performance of seed plate rotate speed of motor driving air-suction seed meter to travel speed
由指夾式排種器驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)測(cè)速碼盤分辨率為600 P/r,減速比為1∶1,確定電驅(qū)指夾式排種器轉(zhuǎn)速系數(shù)為600,現(xiàn)場(chǎng)擬合指夾式排種器排種驅(qū)動(dòng)曲線如圖10。由圖10可得,電驅(qū)指夾式排種器在充種狀態(tài)時(shí),排種盤有效轉(zhuǎn)速范圍為5.2~39.60 r/min,有效輸出電壓范圍為355~2 650 mV。系統(tǒng)在株距20、25、32 cm,車速4~9 km/h(間隔1 km/h)時(shí),排種盤轉(zhuǎn)速響應(yīng)結(jié)果如圖11所示。車速對(duì)排種盤轉(zhuǎn)速控制精確性分析中,株距分別為20、25、32 cm時(shí),對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)時(shí)間平均值分別為1.12、1.10、0.95 s,標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.31、0.19、0.23 s。
圖10 電驅(qū)指夾式排種器排種驅(qū)動(dòng)曲線Fig.10 Motor driving curve of corn finger pick-up seed meter
排種盤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)達(dá)到穩(wěn)態(tài)后有輕微的波動(dòng),排種盤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)基本沒有超調(diào)量的產(chǎn)生,最終達(dá)到穩(wěn)定的轉(zhuǎn)速輸出。
株距分別為20、25、32 cm,隨車速變化,排種盤平均轉(zhuǎn)速穩(wěn)態(tài)誤差分別為0.25、0.51、0.38 r/min,標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.15、0.27、0.19 r/min;排種盤轉(zhuǎn)速控制精度平均值分別為98.51%、97.84%、98.51%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為1.08%、0.95%、0.99%。試驗(yàn)結(jié)果表明,車速對(duì)排種盤轉(zhuǎn)速響應(yīng)分析中,隨車速的增加,排種電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器啟動(dòng)功率增大,使得轉(zhuǎn)速啟動(dòng)上升斜率增大,設(shè)定株距20、25、32 cm對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)時(shí)間平均值分別為1.12、1.10、0.95 s,調(diào)節(jié)時(shí)間較短;隨車速的增加,排種盤轉(zhuǎn)速穩(wěn)態(tài)誤差平均值在(0.38±0.13) r/min的范圍內(nèi)變化,穩(wěn)態(tài)誤差影響較小,排種盤轉(zhuǎn)速控制精度平均值在(98.29±0.45)%的范圍內(nèi)變化,排種盤轉(zhuǎn)速的控制精度較高。
株距為變量,系統(tǒng)排種盤轉(zhuǎn)速響應(yīng)分析中,隨著車速依次增加,系統(tǒng)調(diào)節(jié)時(shí)間平均值分別為1.03、1.00、1.13、1.00、1.37、1.00 s,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15、0.17、0.12、0.36、0.45、0.10 s(表3);排種盤轉(zhuǎn)速穩(wěn)態(tài)誤差平均值分別為0.40、0.44、0.29、0.35、0.37、0.42 r/min,標(biāo)準(zhǔn)差為0.21、0.07、0.11、0.26、0.24、0.48 r/min。
表3 電驅(qū)指夾式排種器排種盤轉(zhuǎn)速控制性能試驗(yàn)結(jié)果Tab.3 Experimental results of seed palte rotate speed control performance of motor driving finger pick-up seed meter
排種盤轉(zhuǎn)速控制精度平均值分別為97.46%、97.51%、98.57%、98.73%、98.77%、98.78%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.98%、0.80%、0.86%、0.64%、0.81%、1.46%。在不同車速下,株距變化引起的調(diào)節(jié)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)差最大為0.45 s,排種盤轉(zhuǎn)速誤差的最大標(biāo)準(zhǔn)差為0.48 r/min,排種盤轉(zhuǎn)速控制精度平均值不小于97.46%。所有設(shè)定株距、車速組合試驗(yàn)中,系統(tǒng)總體排種盤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時(shí)間平均值為1.09 s,標(biāo)準(zhǔn)差為0.26 s;總體穩(wěn)態(tài)誤差平均值為0.38 r/min,標(biāo)準(zhǔn)差為0.23 r/min;總體排種盤轉(zhuǎn)速控制精度平均值為98.30%,標(biāo)準(zhǔn)差為1.01%。
利用分段PID控制方法[23],采用相同的PID調(diào)節(jié)參數(shù),分別對(duì)氣吸式排種器和指夾式排種器進(jìn)行排種盤轉(zhuǎn)速控制,試驗(yàn)結(jié)果如圖12所示。
圖12 兩種排種器排種盤轉(zhuǎn)速分段PID控制試驗(yàn)結(jié)果Fig.12 Experimental results of two types seed plate rotate speed with sectional PID control
由試驗(yàn)結(jié)果可得,氣吸式排種盤分段PID調(diào)節(jié)參數(shù)應(yīng)用于指夾式排種盤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時(shí),轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時(shí)間過長,通過2.1、2.2節(jié)中氣吸式排種盤有效轉(zhuǎn)速范圍和有效輸出電壓范圍的對(duì)比,得出在目標(biāo)轉(zhuǎn)速相同時(shí),指夾式排種盤有效輸出電壓范圍遠(yuǎn)大于氣吸式排種盤轉(zhuǎn)速控制的有效輸出范圍,這是造成采用氣吸式排種器的分段PID調(diào)節(jié)參數(shù)對(duì)指夾式排種盤轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),指夾式排種器的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時(shí)間過長的原因。在上述設(shè)定轉(zhuǎn)速時(shí),指夾式排種盤的調(diào)節(jié)時(shí)間大于150 s,試驗(yàn)證實(shí)利用氣吸式排種器分段PID調(diào)節(jié)參數(shù)不能滿足指夾式排種盤轉(zhuǎn)速控制的要求,需要設(shè)置新的調(diào)節(jié)參數(shù),進(jìn)一步說明了系統(tǒng)支持現(xiàn)場(chǎng)排種盤轉(zhuǎn)速標(biāo)定的必要性。氣吸式排種盤轉(zhuǎn)速分段PID控制性能如表4所示。
由試驗(yàn)結(jié)果可得,氣吸式排種盤轉(zhuǎn)速分段PID調(diào)節(jié)時(shí)間平均值為1.38 s,標(biāo)準(zhǔn)差為0.16 s;平均穩(wěn)態(tài)誤差為0.24 r/min,標(biāo)準(zhǔn)差為0.14 r/min;平均控制精度為99.07%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.70%。通過與2.1節(jié)中氣吸式排種盤轉(zhuǎn)速控制性能的對(duì)比可得,采用分段線性插值進(jìn)行排種盤轉(zhuǎn)速控制,平均調(diào)節(jié)時(shí)間減少0.73 s,平均穩(wěn)態(tài)誤差增加0.17 r/min,平均控制精度降低0.48個(gè)百分點(diǎn)。通過與2.2節(jié)中指夾式排種盤轉(zhuǎn)速控制性能的對(duì)比可得,平均調(diào)節(jié)時(shí)間減少0.29 s,平均穩(wěn)態(tài)誤差增加0.14 r/min,平均控制精度降低0.77個(gè)百分點(diǎn)。綜上可得,針對(duì)上述兩種排種盤轉(zhuǎn)速控制,本文支持轉(zhuǎn)速現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定的系統(tǒng)與分段PID調(diào)節(jié)系統(tǒng)相比,具有更好的適應(yīng)性,平均調(diào)節(jié)時(shí)間減少0.51 s,平均穩(wěn)態(tài)誤差增加0.16 r/min,平均控制精度降低0.63個(gè)百分點(diǎn)。
表4 氣吸式排種盤轉(zhuǎn)速分段PID控制性能Tab.4 Performance of seed plate rotate speed of air-suction seed plate with sectional PID control
對(duì)指夾式排種器的田間播種均勻性進(jìn)行試驗(yàn),用于對(duì)系統(tǒng)排種轉(zhuǎn)速控制精度進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)圖7中試驗(yàn)地塊與播種車速疊加位置,獲取不同車速的地理位置分布,采集不同車速下出苗株距。株距為20 cm時(shí),系統(tǒng)出苗株距隨車速變化分布如圖13所示。
圖13 田間播種株距隨車速變化分布圖Fig.13 Distribution map of seed spacing in field with variation of travel speed
由圖13可知,對(duì)于車速變化,播種株距能夠集中在設(shè)定株距的合格粒距范圍內(nèi)((20±10) cm)出苗。依據(jù)國標(biāo)GB/T 6973—2005,對(duì)不同車速下的播種情況進(jìn)行播種均勻性質(zhì)量評(píng)價(jià)(圖14),隨著車速的增加,播種合格指數(shù)下降幅度為5.36%,變異系數(shù)變化幅度為4.55%,變化幅度較小,隨車速播種均勻性較好。
圖14 車速對(duì)系統(tǒng)播種均勻性的影響Fig.14 Effect of travel speed on planting uniformity
車速為4~7 km/h時(shí),系統(tǒng)田間播種的合格指數(shù)平均為86.93%,最小為84.26%;變異系數(shù)平均為16.64%,最大為18.29%,滿足農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY/T 1768—2009《免耕播種機(jī)質(zhì)量評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范》對(duì)精密播種合格指數(shù)和變異系數(shù)的要求。
(1)基于CAN總線通信,設(shè)計(jì)了一種支持玉米電驅(qū)動(dòng)排種在線標(biāo)定的控制系統(tǒng),該系統(tǒng)不受排種器類型和傳動(dòng)方式的限制,通過分段線性插值排種盤轉(zhuǎn)速標(biāo)定的方法,對(duì)排種器充種后的電驅(qū)動(dòng)排種盤轉(zhuǎn)速控制曲線進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定。
(2)利用國產(chǎn)氣吸式玉米排種器和指夾式玉米排種器,分別進(jìn)行充種后的電驅(qū)排種盤轉(zhuǎn)速標(biāo)定,通過改變模擬車速、株距對(duì)排種盤轉(zhuǎn)速響應(yīng)控制精度進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明,系統(tǒng)對(duì)兩種玉米精密排種器排種盤轉(zhuǎn)速控制精度,受株距、車速變化影響較小,與分段PID排種轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)性能對(duì)比得出,支持轉(zhuǎn)速現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定的系統(tǒng)具有更好的適應(yīng)性,調(diào)節(jié)時(shí)間縮短,控制精度稍低,總體上具有較好的排種盤轉(zhuǎn)速控制性能。
(3)利用國產(chǎn)指夾式排種器設(shè)計(jì)樣機(jī)進(jìn)行田間試驗(yàn),株距為20 cm,車速4~7 km/h時(shí),結(jié)果表明,播種合格指數(shù)大于等于84.26%,變異系數(shù)小于等于18.29%,針對(duì)小株距玉米精密播種,系統(tǒng)對(duì)國產(chǎn)指夾式排種器進(jìn)行電驅(qū)排種仍能達(dá)到均勻精密播種的要求。該系統(tǒng)能夠?qū)Σ煌愋偷碾婒?qū)玉米精密排種器排種盤轉(zhuǎn)速控制進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定,精確驅(qū)動(dòng)排種器進(jìn)行田間均勻播種。