陶 濤,邱軍華,趙海洋,江 野
(南京鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 211500)
軸承鋼的氧含量一定程度上代表著企業(yè)的軸承鋼純凈度水平[1-3],氮含量變化代表了LF 精煉過程電極使用、VD 脫氣能力以及連鑄保護(hù)澆注能力[4-8]。
本文對南鋼全澆次軸承鋼進(jìn)行全流程系統(tǒng)取樣,系統(tǒng)分析各環(huán)節(jié)氧、氮含量變化情況。
具體取樣方案為:鋼包至精煉位、并渣化好后取LF 進(jìn)站鋼樣,LF 精煉調(diào)成分過程中同時(shí)取鋼樣,LF 出站時(shí)取鋼樣;在VD 破空后取鋼樣,軟吹15min 和30min 取鋼樣;每爐中間包取2 個(gè)鋼樣,分別在大包的澆注前期和澆注后期各取鋼樣;每爐取1 個(gè)尺寸為480×320×80mm 的鑄坯樣。
各工序鋼中總氧T.o.、N 含量的變化示于表1 和表2,變化趨勢如下圖1 和圖2。
圖1 第二爐各工序鋼中T.O.、N 含量
表1 各工序鋼中總氧T.O.含量 (ppm)
表2 各工序鋼中N 含量 (ppm)
圖2 第三爐各工序鋼中T.O.、N 含量
第二爐鋼水在電爐出鋼經(jīng)過LF 加熱后總氧含量T.o.為16.1 ppm,分別加入低碳鉻鐵、低鈦高碳鉻鐵和低碳鉻鐵、鉬鐵合金兩次調(diào)成分后兩次取樣,總氧含量T.o.分別為8.1 ppm 和7.5 ppm,LF 出站時(shí)為6.9 ppm,VD 破真空后降至3.2 ppm,VD 軟吹15min 后為5.4 ppm,軟吹30min 后為4.0 ppm,VD 出站后降至3.3 ppm,中間包出站時(shí)為3.9 ppm,鑄坯平均為4.7 ppm,軋材總氧含量T.o.為3.3 ppm。加入低碳鉻鐵、低鈦高碳鉻鐵合金后T.o.去除了49.7%,加入低碳鉻鐵、鉬鐵合金后T.o.去除了7.4%,LF 精煉T.o.去除了57.1%;VD 真空處理T.o.去除了53.6%,VD 軟吹過程中鋼液全氧含量增加,有可能吹氬流量過大,使上浮的夾雜物隨鋼流的循環(huán)重新進(jìn)入鋼液或造成卷渣,引起夾雜物及全氧含量增加;中間包T.o.略微上升,基本維持穩(wěn)定。連鑄過程由于發(fā)生二次氧化,導(dǎo)致T.o.含量升高,軋材中T.o.含量有所下降。第二爐鋼水在電爐出鋼經(jīng)過LF 加熱后N 含量為43.4 ppm,分別加入低碳鉻鐵、低鈦高碳鉻鐵和低碳鉻鐵、鉬鐵合金兩次調(diào)成分后兩次取樣,N 含量分別為44.5 ppm 和50.2 ppm,LF 出站時(shí)為50.2 ppm,VD 破真空后降至32.6 ppm,VD 軟吹15min 后為31.9 ppm,軟吹30min 后為33.1 ppm,VD 出站后降至32.3 ppm,中間包出站時(shí)為39.9 ppm,鑄坯平均為39.5 ppm,軋材氮含量為42.4 ppm。LF 精煉過程中鋼液中N 含量增加,一方面是電極加熱,空氣電離,另一方面大氣量攪拌脫硫,渣眼面積太大,導(dǎo)致鋼液中N 含量增加;在真空狀態(tài)下吹氬攪拌鋼液,一方面增加了鋼液與真空的接觸界面積;另一方面包底上浮的氬氣泡相對于鋼液中溶解的氣體就像一個(gè)個(gè)細(xì)小的“真空室”,分壓幾乎為零,吸收鋼液內(nèi)溶解的氣體,加強(qiáng)了真空脫氣效果,總體來看,VD 真空處理具有很好的脫氣效果,N 去除了35%,連鑄過程中氮含量上升,有出現(xiàn)增氮現(xiàn)象,發(fā)生二次氧化,保護(hù)澆鑄方面有待改善。
第三爐鋼水在電爐出鋼經(jīng)過LF 加熱后總氧含量T.o.為12.1 ppm,分別加入低碳鉻鐵、低鈦高碳鉻鐵和低碳鉻鐵、鉬鐵合金兩次調(diào)成分后兩次取樣,總氧含量T.o.分別為7.6 ppm 和7.8 ppm,LF 出站時(shí)為7.5 ppm,VD 破真空后降至3.3 ppm,VD 軟吹15min 后為3.1 ppm,軟吹30min 后為3.8 ppm,VD 出站后降至2.7 ppm,中間包出站時(shí)為3.4 ppm,鑄坯平均為6.7 ppm,軋材總氧含量T.o.為1.4 ppm。加入低碳鉻鐵、低鈦高碳鉻鐵合金后T.o.去除了37.2%,LF 精煉T.o.去除了38.0%;VD 真空處理T.o.去除了56.0%,VD 軟吹30min 過程中鋼液全氧含量略微增加,有可能吹氬流量過大,使上浮的夾雜物隨鋼流的循環(huán)重新進(jìn)入鋼液或造成卷渣,引起夾雜物及全氧含量增加;中間包T.o.略微上升,基本維持穩(wěn)定。連鑄過程由于發(fā)生二次氧化,導(dǎo)致鑄坯T.o.含量急劇升高,軋材中T.o.含量有所下降。第三爐鋼水在電爐出鋼經(jīng)過LF加熱后N含量為39.4 ppm,分別加入低碳鉻鐵、低鈦高碳鉻鐵和低碳鉻鐵、鉬鐵合金兩次調(diào)成分后兩次取樣,N含量分別為41.8 ppm 和42.0 ppm,LF 出站時(shí)為43.8 ppm,VD 破真空后降至35.4 ppm,VD 軟吹15min 后為34.6 ppm,軟吹30min后為34.1 ppm,VD 出站后升至34.4 ppm,中間包出站時(shí)為36.1 ppm,鑄坯平均為38.8 ppm,軋材氮含量為39.0ppm。LF 精煉過程中鋼液中N 含量增加,一方面是電極加熱,空氣電離,另一方面大氣量攪拌脫硫,渣眼面積太大,導(dǎo)致鋼液中N 含量增加;在真空狀態(tài)下吹氬攪拌鋼液,一方面增加了鋼液與真空的接觸界面積;另一方面包底上浮的氬氣泡相對于鋼液中溶解的氣體就像一個(gè)個(gè)細(xì)小的“真空室”,分壓幾乎為零,吸收鋼液內(nèi)溶解的氣體,加強(qiáng)了真空脫氣效果,VD 真空處理具有很好的脫氣效果,N 去除了19.2%,連鑄過程中氮含量上升,有出現(xiàn)增氮現(xiàn)象,保護(hù)澆鑄方面有待改善。
(1)LF 過程氮含量增加原因有兩個(gè),一方面是合金中有氮元素,導(dǎo)致鋼液增氮,另外一方面是電極加熱導(dǎo)致增氮,精煉造渣不斷吸附夾雜物導(dǎo)致鋼液中氧含量不斷降低。
(2)VD 高真空過程氮、氧含量均減少,破空靜攪過程渣面不斷吸附夾雜物氧含量減少。
(3)連鑄過程存在增氮、增氧現(xiàn)象,推測為二次氧化導(dǎo)致。