王 偉
(南鋼第一煉鋼廠,江蘇 南京 210000)
伴隨社會經(jīng)濟的持續(xù)、高速化發(fā)展,科學(xué)技術(shù)的持續(xù)推新與完善,許多新技術(shù)、新理念被應(yīng)用在各個領(lǐng)域中,而冶煉行業(yè)便為其一;為了能夠?qū)崿F(xiàn)相關(guān)工作的高質(zhì)量推進(jìn),需要對其各個環(huán)節(jié)、各系統(tǒng)進(jìn)行合理化設(shè)計,提高其技術(shù)水平,使之變得更為高效、安全與智能[1]。
傳統(tǒng)RH 精煉爐一般采用4 級或5 級蒸氣噴射泵來達(dá)到抽真空的目的,而蒸氣泵-水環(huán)泵組合的形式可以在實際運用中大大減少水蒸汽的消耗量,產(chǎn)生節(jié)能的效果。本文討論對蒸汽泵-水環(huán)泵系統(tǒng)改造中電氣設(shè)計所遇到的問題,提出一種電氣系統(tǒng)改造方案,并將其應(yīng)用于鞍鋼煉鋼總廠RH爐水環(huán)系統(tǒng)改造中[2]。RH 精煉爐作為冶煉生產(chǎn)中不可或缺的重要組成部分,做好其配套的水環(huán)泵電控系統(tǒng)設(shè)計工作,對于提升RH 精煉爐效能,有著積極意義。常規(guī)RH 精煉爐為了達(dá)到抽真空的目的,通常會選用4~5 級的蒸氣噴射泵,但在現(xiàn)實應(yīng)用過程中,蒸氣泵-水環(huán)泵組合形式能夠?qū)崿F(xiàn)水蒸氣消耗量的大幅減少,最終實現(xiàn)節(jié)能的目的[3]。本文以蒸氣泵-水環(huán)泵系統(tǒng)為研究對象,在對其改造時,圍繞所遇到的電氣設(shè)計問題,制定了一種詳細(xì)且新穎的電氣系統(tǒng)改造方案,且將其運用在RH 爐水環(huán)系統(tǒng)改造當(dāng)中,現(xiàn)就此探討如下。
電氣系統(tǒng)的基本構(gòu)成如圖1 所示:
圖1 電氣系統(tǒng)構(gòu)成圖
從中可知,僅需經(jīng)以太網(wǎng)把原系統(tǒng)與水環(huán)泵系統(tǒng)連接在一起,使其能夠彼此通信,便能夠?qū)⑺h(huán)系統(tǒng)融合到整個系統(tǒng)體系當(dāng)中,且根據(jù)現(xiàn)實需要,將HMI 當(dāng)中的操作適當(dāng)增加,便能夠在一臺工控機上對全部設(shè)備進(jìn)行操作。針對水環(huán)泵系統(tǒng)PLC 來講,其所采用的是美國西門子公司所生產(chǎn)的315-2DP/PN 設(shè)備,并且還集成以太網(wǎng)口,因此能夠較好的滿足現(xiàn)實需要[4]。需指出的是,由于水環(huán)泵的耗電量非常大,因此,可選用750 系列變頻器(美國AB 公司)對水環(huán)泵電機進(jìn)行控制,變頻器可經(jīng)DP 總線,實現(xiàn)與PLC 之間的實時通信,且在HMI 上,還能夠設(shè)定速度,操作人員依據(jù)抽氣量的多少來展開調(diào)節(jié),最終實現(xiàn)節(jié)能的效果與目的。本設(shè)計一共采用3 臺水環(huán)泵,其中,兩臺處于實際運轉(zhuǎn)狀態(tài),而另外一臺備用,即兩用一備狀態(tài),當(dāng)發(fā)生故障時,系統(tǒng)能夠以一種自動方式切換備用,以此保證生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行[5]。
需要指出的是,在設(shè)計RH 精煉爐電氣系統(tǒng)時,需要解決多方面的問題,比如柔性操作、合理布置及節(jié)能高效等。
(1)操作控制柔性問題。在品種開發(fā)中,RH 精煉爐發(fā)揮著關(guān)鍵性作用,真空系統(tǒng)需伴隨工藝的各種操作參數(shù)的變化而隨之而改變,這樣才有助于鋼水在具體的精煉效率上的大幅提升,而這從某種程度上對真空系統(tǒng)操作控制柔性提出了更多且更加嚴(yán)格的要求。需要強調(diào)的是,模塊化、大型化設(shè)計對RH 精煉爐水環(huán)泵電控系統(tǒng)操作控制柔性造成了較大影響;而對于小型泵而言,其有著比較好的操作控制柔性,但是也有不足指出,比如泄漏點、故障點會增多,而且控制閥門、真空泵的數(shù)量也會相應(yīng)增多。
(2)真空泵布置泵房有著比較大的占地面積。針對已經(jīng)構(gòu)建的RH 精煉爐水環(huán)泵電控系統(tǒng)來分析,其不管采用的是哪種結(jié)構(gòu)型式,基于穩(wěn)定性層面來考量,把排氣量大且重量重、體積大的真空泵設(shè)置于地面,會有比較大的占地,受此影響,勢必會造成聯(lián)接管道相應(yīng)拐彎情況的增多,此外,無效抽真空體積也會隨之而增多,最終會增加運行成本。對于此些問題,在設(shè)計RH 精煉爐水環(huán)泵電控系統(tǒng)時,都需要考慮在內(nèi),以此來提升系統(tǒng)的運作質(zhì)量與效能,更好的服務(wù)于各項生產(chǎn)工作。同時,因為水環(huán)泵為很大耗電設(shè)備,所以水環(huán)泵電機均采用美國AB 公司750 系列變頻器控制,變頻器通過DP 總線與PLC 通信,并且在HMI 上可以進(jìn)行速度設(shè)定,操作人員可以根據(jù)抽氣量的多少進(jìn)行調(diào)節(jié),從而達(dá)到節(jié)能目的。本設(shè)計采用了三臺水環(huán)泵,為兩用一備狀態(tài),系統(tǒng)可自動在故障時進(jìn)行備用切換,保證了正常的生產(chǎn)節(jié)奏。
(1)LF 精煉爐出鋼以及真空室準(zhǔn)備。將真空系統(tǒng)工作所需全部準(zhǔn)備工作做好,鋼包(裝有待處理鋼水)自轉(zhuǎn)爐向外運送。
(2)鋼包到位。利用吊車把鋼包吊起,然后放在鋼包車中,通過對鋼包車的移動進(jìn)行操作,把鋼包運送至處理位,隨后對鋼包實施真空處理。
(3)提升鋼包車。當(dāng)鋼包車被送至指定的真空處理位置后,即刻測定鋼水當(dāng)中氧氣含量及溫度,且取出適量樣品,對其鋼渣厚度進(jìn)行檢測,并將真空系統(tǒng)啟動,實施預(yù)抽真空。當(dāng)完成各項基本工作后,便可提升鋼包。
(4)抽真空,進(jìn)行真空脫氧、真空脫碳處理。開啟真空系統(tǒng)之后,增加氣體流量(起驅(qū)動作用),促使鋼液在氣泡泵原理的作用下,發(fā)生循環(huán)流動;而需要處理不同的鋼種,以及抽真空時會有一定的一氧化碳?xì)怏w量產(chǎn)生,因而真空壓力會持續(xù)下降,待一段時間后,真空壓力便會達(dá)到所需值。
(5)將鐵合金加入。依據(jù)真空壓力的大小,對真空室當(dāng)中含有鋼水量進(jìn)行判斷,如果鋼水足夠多,此時,通過適當(dāng)?shù)脑黾予F合金,便能達(dá)到調(diào)整鋼水當(dāng)中的化學(xué)元素成分與含量的目的。
(6)合金均勻化。經(jīng)RH 真空室處理鋼水,伴隨真空室內(nèi)鋼水在具體處理時間的不斷增加,室內(nèi)的脫氣反應(yīng)會隨之而不斷增強,且逐漸趨向平衡,最終便可完成對鋼水的脫氣處理。
(7)當(dāng)上述操作完成后,便需要實施喂絲等操作,如把處在處理位的鋼包車向保溫劑所對應(yīng)的添加位處轉(zhuǎn)移,然后經(jīng)人工或者計算機程序,對完成處理的鋼水情況進(jìn)行判斷,從中對喂絲長度予以明確;需要指出的是,喂絲長度容易受兩種因素的影響,其一為鋼水前期的處理親狂,其二是鋼水的種類。當(dāng)上述均完成后,RH 精煉爐完成運轉(zhuǎn)。同時,因為水環(huán)泵為很大耗電設(shè)備,所以水環(huán)泵電機均采用美國AB 公司750 系列變頻器控制,變頻器通過DP 總線與PLC 通信,并且在HMI 上可以進(jìn)行速度設(shè)定,操作人員可以根據(jù)抽氣量的多少進(jìn)行調(diào)節(jié),從而達(dá)到節(jié)能目的。本設(shè)計采用了三臺水環(huán)泵,為兩用一備狀態(tài),系統(tǒng)可自動在故障時進(jìn)行備用切換,保證了正常的生產(chǎn)節(jié)奏。
針對水環(huán)系統(tǒng)所配套的這3 臺水環(huán)泵而言,其在現(xiàn)實應(yīng)用時,并非同時啟動,而是被分成備用泵、輔泵與主泵。在設(shè)計PLC 程序時,需要對這3 臺泵進(jìn)行合理化使用,即對其展開規(guī)范化組合(按照泵主、輔、備的關(guān)系),通常情況下,可從中獲得如下情況:泵2 主、泵 3 輔、泵1 備,泵1 主、泵2 輔、泵3 備等;在HMI 上,對于所選擇的水環(huán)泵而言,當(dāng)其投入實用后,需從中選擇一種組合方式,以此使水環(huán)泵系統(tǒng)始終處于運行狀態(tài)。需強調(diào)的是,在啟動主泵后,其始終伴隨真空系統(tǒng)而運行,直至其運行結(jié)束。對于輔泵來講,其在主泵啟動10 秒鐘后開始運行,如此一來,便能夠較大程度減輕對整個電網(wǎng)的沖擊,并且在關(guān)閉S3a后,輔泵也能夠隨之而關(guān)閉;在整個系統(tǒng)運行中,整個輔泵的運行時間在其中僅占5 分鐘。此外,還需強調(diào)的是,當(dāng)輔泵或者主泵處于運行狀態(tài)時,若受一些因素影響與干擾,出現(xiàn)運行失敗的情況,那么針對此時的程序來講,會以一種自動方式切換至備用泵,以此來保持系統(tǒng)正常運行。若發(fā)生輔泵、主泵同時運行失敗的狀況,此時,即便切換至備用泵,也認(rèn)為水環(huán)系統(tǒng)運行失敗,抽真空工作停止,并由檢修人員實施檢修。
在調(diào)試變頻器過程中,需說明的是,變頻器的速度自0Hz 增加到設(shè)定頻率時的加速時間,由于有著比較長的加速時間,因而會使整個抽真空時間增加;而當(dāng)有著過短的加速時間時,會對水環(huán)泵電機的使用壽命造成影響,且引起電網(wǎng)負(fù)荷增加。經(jīng)長時間調(diào)試之后,在啟動水環(huán)泵時,加速時間設(shè)為10 秒較適宜。此外,在S3a 將切換輔泵工作關(guān)閉時,需設(shè)置較短的輔泵加速時間,原因在于切換過程中,真空系統(tǒng)往往處在一種高真空狀態(tài),經(jīng)系統(tǒng)化測試證實,5 秒增加到設(shè)定頻率更為合宜,在切換過程中,不會有真空度突然反彈的狀況發(fā)生。
需指出的是,將水環(huán)泵增加到蒸氣噴射泵當(dāng)中的主要目的即為節(jié)能,實現(xiàn)成本的節(jié)約。本文自HMI 人機畫面趨勢圖所對應(yīng)的蒸氣流量比對中,能夠計算出如下數(shù)據(jù)。
(1)帶水環(huán)泵蒸氣用量以及耗電量。檢測1 次的時間為32min,蒸氣量為10.63t,電量為83.1kwh;檢測2 次的時間為30min,蒸氣量為10.25t,電量為75.4kwh,檢測3 次為:時間38min,蒸氣量13.1t,電量95kwh;檢測4 次:時間33min,蒸氣量11.3t,電量91.7kwh。
(2)不帶水環(huán)泵蒸氣用量。檢測1~4 次的時間分別為35、35、36、38min,蒸氣量:14.3、14.0、14.8、17.4t。從中得知,當(dāng)水環(huán)泵投入實用后,與未投入相比,每爐鋼能夠節(jié)約蒸氣3~4 噸,而水環(huán)泵用電量每爐鋼為80~90 千瓦時。依據(jù)每噸蒸氣216 元以及每度點0.6 元的價格來計算,每爐鋼能夠節(jié)約成本400~500 元,以大型鋼廠為例,如果每年工作300 天,那么針對年處理能力達(dá)到120 萬噸的RH 精煉爐而言,每年能夠節(jié)省許多開支。
綜上所述,可得出以下結(jié)論:提出了一種 RH 真空精煉爐中水環(huán)泵系統(tǒng)的電控設(shè)計方案,應(yīng)用于鞍鋼 RH 精煉爐中,并且從調(diào)試中得出最佳電氣技術(shù)參數(shù),保證了水環(huán)系統(tǒng)成功跟隨整個真空系統(tǒng)的運行。電控設(shè)計方案(RH 真空精煉爐中水環(huán)泵系統(tǒng)),運用在工廠的RH 精煉爐當(dāng)中,且從中進(jìn)行適當(dāng)調(diào)試,能夠得到更加全面、準(zhǔn)確且最佳的電氣技術(shù)參數(shù),因而能夠為水環(huán)系統(tǒng)更好的伴隨整個真空系統(tǒng)運行提供切實保障。本文通過對水環(huán)系統(tǒng)的電耗、蒸氣用量進(jìn)行深入分析得知,水環(huán)泵系統(tǒng)不僅高效,而且還節(jié)能,因而能夠為改造大型RH 爐水環(huán)系統(tǒng)提供準(zhǔn)確且詳細(xì)的電氣設(shè)計方案,為其高效、健康運作提供切實保障。