王 震,張海磊,劉少軍,龔治國(guó)
(奧來(lái)國(guó)信(北京)檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司,北京 101318)
煙囪是工業(yè)與民用建筑中常見(jiàn)的構(gòu)筑物,在冶金、發(fā)電、化工等領(lǐng)域是重要的標(biāo)志性構(gòu)筑物。鋼筋混凝土煙囪具有很多優(yōu)點(diǎn),比如安全性高、耐久性好、維護(hù)費(fèi)用低等,目前火電廠在用的煙囪中,絕大部分均為鋼筋混凝土類煙囪。由于火電廠是主要的空氣污染源之一,所以我國(guó)近十多年先后出臺(tái)了相關(guān)的政策,對(duì)火電廠煙囪的排放加裝煙氣脫硫裝置,以將SO2的排放量降低到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范允許的范圍內(nèi)[1]。目前我國(guó)火電廠煙囪的脫硫系統(tǒng)改造已基本完成,其中部分火電廠脫硫系統(tǒng)把 GGH(煙氣換熱器)裝置取消,從而出現(xiàn)了新的情況,在取消 GGH 后,煙囪排出的煙氣溫度低、濕度大、筒壁結(jié)露嚴(yán)重,煙囪在系統(tǒng)啟停期間就面臨冷、熱煙氣交叉進(jìn)入的情況,早期的防腐材料產(chǎn)生破損、腐蝕,導(dǎo)致煙囪筒壁發(fā)生酸液滲漏、混凝土腐蝕、鋼筋銹蝕等一系列問(wèn)題,嚴(yán)重危害煙囪的正常使用安全。
本文通過(guò)對(duì)某高聳鋼筋混凝土煙囪在脫硫后出現(xiàn)的若干問(wèn)題進(jìn)行相應(yīng)的檢測(cè)、檢查與分析,對(duì)煙囪的安全狀況進(jìn)行評(píng)估,以期在專業(yè)技術(shù)人員及管理單位在處理此類工程問(wèn)題時(shí)起到參考意義。
某高聳煙囪位于內(nèi)蒙古自治區(qū)根河市,該煙囪建造于 1989 年,1992 年投入使用。煙囪的結(jié)構(gòu)形式為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),煙囪高 120 m,出口內(nèi)徑為 3.5 m,煙囪兩側(cè)的煙道均為鋼煙道,煙囪排煙內(nèi)筒為黏土質(zhì)耐火磚及機(jī)制紅磚,使用黏土混合砂漿砌筑。煙囪原設(shè)計(jì)采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔配置,無(wú) GGH,煙氣通過(guò) FGD(煙氣脫硫)裝置的原煙氣入口進(jìn)入吸收塔,脫硫、凈化、除霧,成為凈煙氣,最后通過(guò) FGD 裝置的凈煙氣出口匯入煙囪排入大氣。
該煙囪于 2015 年進(jìn)行過(guò)脫硫裝置改造,目前出現(xiàn)筒壁大量滲液、混凝土腐蝕等問(wèn)題,管理單位為了解煙囪的安全狀況,組織技術(shù)人員對(duì)該煙囪進(jìn)行相應(yīng)的檢測(cè)、檢查及安全評(píng)估。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)踏勘,技術(shù)人員決定現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)主要從損傷、材料強(qiáng)度、鋼筋配置、鋼筋銹蝕、煙氣成分分析、整體傾斜等方面進(jìn)行[2],采集相應(yīng)的數(shù)據(jù)供綜合評(píng)估時(shí)使用。
檢測(cè)期間煙囪正在使用中,且煙囪高度較高(120 m),因此通過(guò)無(wú)人機(jī)懸掛高清攝像頭拍攝的方式進(jìn)行筒壁損傷檢查。實(shí)際檢查時(shí)將煙囪按方位劃分為 4 個(gè)區(qū)域(見(jiàn)圖 1),無(wú)人機(jī)距所檢區(qū)域外壁中心 5 m 處地面垂直起飛,約以 1.0 m/s 的速度勻速爬升至煙囪頂部并進(jìn)行連續(xù)高清拍攝(見(jiàn)圖 2)。經(jīng)檢查,煙囪筒壁外表面存泛堿、腐蝕、滲液(個(gè)別部位滲液結(jié)冰)等現(xiàn)象,損傷面積約為外壁總面積的 15 %。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)取樣,煙囪的內(nèi)襯磚砌體磚縫存在酸液滲漏痕跡,內(nèi)表面防腐層存在局部失效現(xiàn)象。
圖1 無(wú)人機(jī)掃描拍攝區(qū)域示意
圖2 無(wú)人機(jī)掃描拍攝區(qū)域示意
參照 JGJ/T 23-2011《回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》[3]中的相關(guān)規(guī)定,對(duì)煙囪筒壁構(gòu)件的混凝土抗壓強(qiáng)度進(jìn)行抽樣檢測(cè),由于煙囪之前曾進(jìn)行過(guò)混凝土強(qiáng)度方面的第三方鉆芯普檢,結(jié)果顯示符合設(shè)計(jì)要求,故本次對(duì)混凝土強(qiáng)度的復(fù)檢采用校核性抽檢,抽檢結(jié)果表明混凝土強(qiáng)度滿足原設(shè)計(jì)的要求。
混凝土碳化深度檢測(cè)是反映鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的指標(biāo)之一?,F(xiàn)場(chǎng)采用回彈法檢測(cè)筒壁混凝土強(qiáng)度時(shí),還對(duì)筒壁混凝土的碳化深度進(jìn)行了檢測(cè),顯示碳化深度為 42~55 mm,目前已經(jīng)超出鋼筋的保護(hù)層厚度。
采用鋼筋掃描儀對(duì)煙囪混凝土構(gòu)件中鋼筋的配置情況進(jìn)行抽檢,其檢測(cè)結(jié)果顯示,混凝土筒壁外側(cè)豎向鋼筋、環(huán)向鋼筋的配置情況符合原設(shè)計(jì)要求。
依據(jù) JGJ/T 152-2008《混凝土中鋼筋檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》[4]中的規(guī)定,使用鋼筋銹蝕儀采用半電池電位法對(duì)煙囪筒壁鋼筋銹蝕程度進(jìn)行定性評(píng)估,另對(duì)煙囪東西側(cè)煙道鋼筋外露銹蝕部位進(jìn)行剔鑿,清理銹蝕鋼筋采用游標(biāo)卡尺/鋼卷尺量測(cè)其直徑,確定鋼筋銹蝕程度。經(jīng)檢測(cè),筒壁部分區(qū)域鋼筋發(fā)生銹蝕的概率>90 %,剔鑿煙囪東側(cè)、西側(cè)煙道鋼筋銹蝕最大截面損失率約為 9.8 %。
對(duì)煙囪筒壁、煙道及出灰口部位滲出的液體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采樣,測(cè)定其液樣中所含的成分及酸堿度,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室測(cè)定,滲出液成分中含有酸、堿離子,不同位置的 pH 值呈現(xiàn)酸、堿性。實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果如表 1 所示。
表1 滲出液成分檢測(cè)結(jié)果
依據(jù) GB/T 50344-2004《建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》[5]、GB/T 50784-2013《混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》[6]中的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)場(chǎng)剔鑿取得混凝土樣品,化驗(yàn)混凝土中 Cl-含量,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室測(cè)定,筒壁混凝土中含有 Cl-腐蝕性離子,混凝土構(gòu)件受腐蝕影響。實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果如表 2 所示。
表2 混凝土中 Cl-含量檢測(cè)結(jié)果
采用全站儀對(duì)煙囪的垂直度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),檢測(cè)方法采用前方交會(huì)法,其示意圖如圖 3 所示,現(xiàn)場(chǎng)在煙囪的西側(cè)和南側(cè)布置測(cè)點(diǎn),經(jīng)檢測(cè),其垂直度未超過(guò)規(guī)范限值,其地基基礎(chǔ)外觀穩(wěn)定,也未見(jiàn)明顯不均勻沉降跡象。現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果如表 3 所示。
圖3 傾斜測(cè)量原理示意
表3 傾斜檢測(cè)結(jié)果
根據(jù)有關(guān)本煙囪的以往資料和現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)、檢查結(jié)果,本煙囪約建于 1989 年,于 2015 年進(jìn)行脫硫裝置改造,2016~2017 年間曾進(jìn)行過(guò)內(nèi)壁防腐改造和外部維修,在防腐改造前筒壁存在滲漏現(xiàn)象,防腐改造完成一段時(shí)間后,滲漏、腐蝕問(wèn)題依然存在。故結(jié)合電廠運(yùn)行的流程工況,對(duì)煙囪的筒壁滲漏、損傷進(jìn)行進(jìn)一步分析,找出煙囪防腐改造前、后滲漏的原因。
1)電廠正常工作時(shí),煙囪內(nèi)的煙氣溫度最低 40 ℃,最高可至 130 ℃,在溫度較低時(shí),煙氣中的硫分子和煙氣中的水分子結(jié)合,形成稀硫酸。
2)筒壁混凝土存在對(duì)拉螺栓孔、縫隙、裂縫等缺陷,煙氣中稀硫酸會(huì)沿缺陷滲入,導(dǎo)致筒壁裂縫加速發(fā)展,進(jìn)而貫穿筒壁,造成漏液。煙氣還會(huì)不斷腐蝕混凝土中的鋼筋,致使鋼筋銹蝕膨脹,混凝土保護(hù)層脫落等。
1)在進(jìn)行脫硫改造后,由于煙氣溫度低,密度變大帶來(lái)上抽力不足,煙氣排放速度變慢,造成煙氣的聚集,使得煙囪內(nèi)部氣壓大于外部氣壓,加大了煙氣腐蝕內(nèi)壁的滲透壓力。由于局部防腐層存在滲漏點(diǎn),使有腐蝕性的煙氣向內(nèi)襯滲入,致使內(nèi)襯腐蝕,進(jìn)一步導(dǎo)致混凝土外筒壁的腐蝕。
2)在進(jìn)行脫硫改造后,脫硫系統(tǒng)主要脫除煙氣中的 SO2,而不能有效脫除其中的部分 SO3,煙氣中的 SO3在適宜的溫度下會(huì)和水結(jié)合,產(chǎn)生稀硫酸。
3)煙氣的冷凝物中含有硫酸、亞硫酸和氯酸,還有其它一些腐蝕酸液,這些物質(zhì)對(duì)筒壁的腐蝕影響非常顯著。
4)根據(jù)以上分析,該煙囪目前的核心混凝土強(qiáng)度、鋼筋配置、整體變形等仍能滿足原設(shè)計(jì)要求;煙囪在安裝了脫硫系統(tǒng)后,煙氣中 SO2得到有效脫除,但脫硫后煙囪筒壁處于低溫、高濕、腐蝕性煙氣的環(huán)境中,對(duì)煙囪筒壁、檢修通道等產(chǎn)生強(qiáng)烈的腐蝕作用,對(duì)筒壁混凝土的取樣化驗(yàn)和碳化深度檢驗(yàn)也證明了腐蝕作用和速度均在加劇,碳化深度已超過(guò)鋼筋保護(hù)層厚度,內(nèi)部鋼筋已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)銹蝕,這些問(wèn)題將嚴(yán)重影響其耐久性,給煙囪的安全性帶來(lái)隱患,需及時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理。
該煙囪 2016 至 2017 年間曾進(jìn)行過(guò)內(nèi)壁防腐改造和外部維修,短短一年多時(shí)間,其筒壁就又出現(xiàn)了諸多混凝土腐蝕、鋼筋銹蝕、外筒壁多處滲液等嚴(yán)重問(wèn)題,根據(jù)對(duì)煙囪目前損傷的全面普檢,其直接可見(jiàn)的腐蝕、滲液影響面積已超過(guò) 15 %,部分鋼筋嚴(yán)重銹蝕,混凝土碳化深度已超鋼筋保護(hù)層厚度,這說(shuō)明煙囪之前的內(nèi)壁防腐、外部維修已局部或大部失效,目前煙囪的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為不安全,存在安全隱患,需根據(jù)損傷的原因進(jìn)行針對(duì)性處理。
1)對(duì)鋼筋混凝土煙囪進(jìn)行安全性評(píng)估時(shí),除常規(guī)的檢測(cè)檢查內(nèi)容外,還應(yīng)關(guān)注其運(yùn)行工況,以便找出其損傷的內(nèi)因,做出準(zhǔn)確判斷,為后續(xù)的針對(duì)性處理提供依據(jù)。
2)目前部分電廠的煙囪,由于脫硫改造及工藝流程的改變,容易造成后續(xù)的一系列問(wèn)題,如滲漏、腐蝕等,影響其安全性,應(yīng)引起重視并及時(shí)消除隱患。