宋 磊
(中國(guó)石化海南煉化分公司乙烯項(xiàng)目部,海南儋州578000)
Lummus 工藝或SEI工藝主要是采用中間餾分加氫,先將裂解汽油中碳五以下和碳九以上餾分分離,剩余的碳六至碳八餾分再進(jìn)行兩段加氫工藝,從而使溴價(jià),二烯烴含量滿足芳烴抽提裝置的生產(chǎn)需要。由于中石化某公司乙烯項(xiàng)目三次改擴(kuò)建,因此設(shè)置三套配套裂解汽油加氫裝置[1]。為了增產(chǎn)乙烯,乙烯原料輕質(zhì)化造成裂解汽油產(chǎn)能減小,三套裝置均在低負(fù)荷、高能耗下運(yùn)行。因此計(jì)劃裝置改造,對(duì)二套加氫裝置進(jìn)行擴(kuò)能,滿足生產(chǎn)需求,同時(shí)應(yīng)用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。
(1)裂解汽油加氫加熱爐熱效率偏低,排煙溫度超過(guò)420 ℃,同時(shí)二段反應(yīng)產(chǎn)物的換熱流程過(guò)于復(fù)雜,存在跨夾點(diǎn)傳熱現(xiàn)象,熱量回收效果較差。
(2)脫戊烷塔塔盤(pán)易結(jié)焦堵塞,造成塔頂碳五產(chǎn)品不合格,以及芳烴苯損失。聚合物對(duì)回流罐相關(guān)壓力表,液位計(jì)的指示影響較大,經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤指示造成生產(chǎn)波動(dòng)。
(3)脫碳九塔由于聚合物堵塞塔盤(pán),塔頂水冷器循環(huán)水受季節(jié)氣溫影響,塔頂負(fù)壓不穩(wěn)定。塔運(yùn)行參數(shù)波動(dòng),造成產(chǎn)品中碳八芳烴損失增大[2,3]。
(1)脫戊烷塔系統(tǒng)采用高效固定塔盤(pán),自界外罐區(qū)來(lái)的粗裂解汽油在流量控制下經(jīng)脫戊烷塔進(jìn)料與產(chǎn)品穩(wěn)定塔加氫汽油換熱到50~60 ℃,然后進(jìn)入脫戊烷塔中部,對(duì)碳五餾分進(jìn)行分離。
(2)將原脫碳九塔塔浮閥塔盤(pán)改造為高效固定塔盤(pán)。塔釜再沸器由強(qiáng)制循環(huán)更換為熱虹吸式再沸器,在原蒸汽噴射泵基礎(chǔ)上新增干式真空泵。
(3)將循環(huán)氫與二反進(jìn)料由換熱后混合流程改為換熱前混合流程,并將二反進(jìn)出料換熱器改為高效換熱器,換熱流程改進(jìn)后,在現(xiàn)有反應(yīng)溫升40 ℃的條件下停用二反加熱爐。
(4)硫化氫汽提塔由塔內(nèi)內(nèi)回流操作,改造為塔外全回流操作。同時(shí)增加產(chǎn)品與脫戊烷塔進(jìn)料換熱。避免塔頂氣相帶液,保證塔頂尾氣合格排放。有利于塔的平穩(wěn)操作,保證產(chǎn)品質(zhì)量[4]。
物料平衡分析標(biāo)定期間,100%負(fù)荷下裝置生產(chǎn)每t 加氫汽油消耗的原料為1.43 t,110%負(fù)荷下為1.48 t,90%負(fù)荷下為1.57 t。三塔運(yùn)行穩(wěn)定,碳五、碳九產(chǎn)品及加氫汽油質(zhì)量合格。改造后碳五中的苯含量由改造前的0.44%下降至0.03%,提高了加氫汽油的苯收率,可多回收苯177 t/a。
100%負(fù)荷下,單位原料能耗1 631 MJ/t,比改造前降低926 MJ/t。負(fù)荷的提高導(dǎo)致加氫能耗降低,110%負(fù)荷下每t 原料能耗為1469 MJ/t;90%負(fù)荷下每t原料能耗為1 650 MJ/t。以100%負(fù)荷下進(jìn)行分析,其中中壓蒸汽、鍋爐給水、低壓蒸汽及凝液輸出占總能耗的84%,主要用戶為三塔的再沸器和循環(huán)氫壓縮機(jī);燃料氣占總能耗的4.5%;循環(huán)水和電量,分別占總能源的6.4%和3.4%。
(1)中壓蒸汽、鍋爐給水、低壓蒸汽及凝液輸出3個(gè)塔的再沸器消耗飽和中壓蒸汽,鍋爐給水用于為蒸汽的脫過(guò)熱,該股中壓蒸汽用后輸出凝液。蒸汽及凝結(jié)水的能耗為1 374.9 MJ/t,改造前這部分的能耗為1 545.8 MJ/t,降低幅度為11%。脫戊烷塔整塔及脫碳九塔塔內(nèi)件更換后,塔的分離效率提高,回流比降低,節(jié)省了蒸汽用量。
(2)燃料氣。燃料氣折合能耗73.6 MJ/t,比改造前下降618.3MJ/t,降幅為89%。二段反應(yīng)系統(tǒng)完成了換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,拆除4 臺(tái)換熱器及1 臺(tái)加熱爐,更換二段進(jìn)出料換熱器,流程簡(jiǎn)捷并且大大提高了反應(yīng)熱回收效率,原有二段反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)料加熱爐負(fù)荷降低至0.3 MW,燃料氣消耗量大為減少。
(3)循環(huán)水。改造后能耗為104.2 MJ/t,改造前為176.0 MJ/t,降低幅度為41%。循環(huán)氫冷卻器入口溫度由172 ℃降低為90 ℃;同時(shí),二段氣液分離采用熱高分技術(shù),進(jìn)入循環(huán)氫冷卻器需要冷卻的物料由20 t/h 降低至6.4 t/h。新建塔脫戊烷塔以及脫碳九塔塔內(nèi)件更換后,分離效率提高,回流比較改造前降低,節(jié)省了塔頂冷凝器的循環(huán)水用量。
(4)電耗。改造后裝置電耗為55.6 MJ/t,改造前為110.4 MJ/t,下降了50%。主要原因是拆除了BTX 塔釜循環(huán)泵GA-604更換了二段進(jìn)料泵。
(1)裂解汽油中含有膠質(zhì)和雙烯低聚物,運(yùn)行過(guò)程中在脫戊烷塔中形成聚合物,造成塔盤(pán)、設(shè)備、管線堵塞。停工蒸煮后,聚合物積累在管線接口末端。開(kāi)車前檢修不到位,存在死角。
(2)真空系統(tǒng)進(jìn)口真空泵存在接線安裝問(wèn)題。采取舊設(shè)備氣抽子對(duì)BTX 塔進(jìn)行抽負(fù)壓。前期運(yùn)行效果良好,后期運(yùn)行中由于脫戊烷塔的結(jié)焦聚合導(dǎo)致分餾效果降低,輕組分進(jìn)入脫碳九塔,造成塔頂負(fù)壓升高。塔釜產(chǎn)品中碳八含量損失增加。
(3)現(xiàn)場(chǎng)儀表未嚴(yán)格按照要求安裝,多處出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,導(dǎo)致開(kāi)車過(guò)程中調(diào)節(jié)閥操作反作用。
(4)現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)伍未嚴(yán)格進(jìn)行程序作業(yè),導(dǎo)致多處管線臨時(shí)盲板未及時(shí)拆除,選用臨時(shí)石棉墊不合適,對(duì)后續(xù)作業(yè)及法蘭密封帶來(lái)不利影響。
(5)該次對(duì)二段反應(yīng)器進(jìn)料泵更換,未考慮到二段催化劑濕法預(yù)硫化流程。導(dǎo)致新機(jī)泵揚(yáng)程不能滿足要求。在開(kāi)車過(guò)程中新增干法預(yù)硫化流程,將硫化劑注入循環(huán)氫管線系統(tǒng)對(duì)二段催化劑進(jìn)行預(yù)硫化。
(6)改造二段進(jìn)料預(yù)熱器未能起到預(yù)熱效果。二段進(jìn)料與二反出料在EA632A/B/C/D換熱后二段反應(yīng)溫升只有21~25 ℃,比設(shè)計(jì)值低10 ℃以上。二段進(jìn)出料換熱器的傳熱溫差達(dá)不到設(shè)計(jì)值,不能停用加熱爐,原有火嘴不適應(yīng)燃料氣小流量連續(xù)供給,只能擇機(jī)變更為小流量燒嘴,同時(shí)考慮加熱爐煙氣排放合格,需要采用新型低氮燃燒器[5]。
對(duì)裂解汽油加氫裝置擴(kuò)能改造及負(fù)荷性能測(cè)試標(biāo)定結(jié)果表明,裝置各塔操作滿足設(shè)計(jì)能力和操作彈性,產(chǎn)品指標(biāo)優(yōu)于改造前。裝置開(kāi)車后脫戊烷塔進(jìn)料換熱器、脫戊烷塔頂水冷器、脫碳九塔頂水冷器運(yùn)行效果較好。脫碳九塔塔釜熱虹吸再沸器也達(dá)到預(yù)期效果。反應(yīng)系統(tǒng)換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化使得燃?xì)庀牧枯^改造前降低了89%,做到了節(jié)能環(huán)保,但存在加熱爐停用反應(yīng)器入口溫度不能達(dá)到生產(chǎn)要求,之后等待大檢修擇機(jī)對(duì)換熱器后增加高壓蒸汽加熱器的技改,確保裝置的長(zhǎng)周期平穩(wěn)高效運(yùn)行。