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汽輪機轉(zhuǎn)速跳變分析及解決

2020-02-26 13:45:22高志杰李曉艷胡玉榮
設(shè)備管理與維修 2020年1期
關(guān)鍵詞:卡件接線汽輪機

高志杰,李曉艷,胡玉榮

(中國石油大港石化公司,天津 300280)

1 基本情況

大港石化公司100 萬噸/年加氫裂化裝置用循環(huán)氫壓縮機組為汽輪機驅(qū)動的多級離心式壓縮機。汽輪機為NG32/25 背壓式蒸汽輪機,驅(qū)動介質(zhì)壓力3.5 MPa,機組正常轉(zhuǎn)速8600 r/min。2017 年6 月在汽輪機大修后的試機過程中,汽輪機轉(zhuǎn)速出現(xiàn)大幅度波動,最大波動轉(zhuǎn)速5500 r/min,嚴重影響機組平穩(wěn)運行,無法投入正常生產(chǎn)。

該機組控制系統(tǒng)采用美國TRICONEX 公司的TS3000 三重冗余容錯的可編程邏輯與過程控制器,根據(jù)對調(diào)速系統(tǒng)各部件及測速盤進行綜合分析,找到了影響轉(zhuǎn)速波動的原因,從根本上解決了轉(zhuǎn)速波動的問題,最大限度保證機組安全平穩(wěn)運行。

2 調(diào)速系統(tǒng)簡介

汽輪機共有6 個AI-TEK 磁性轉(zhuǎn)速傳感器。其中,1#、2#和3#傳感器用于DCS 轉(zhuǎn)速顯示,4#和5#傳感器用于轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),6#傳感器用于現(xiàn)場就地顯示。4#和5#轉(zhuǎn)速傳感器將檢測到的頻率信號傳輸至機柜間卡件,經(jīng)過頻率/電壓轉(zhuǎn)換后,由高選器進行高選,高選后的信號與轉(zhuǎn)速設(shè)定值進行比較運算后轉(zhuǎn)化成4~20 mA 電流信號,經(jīng)過電液轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成二次油壓(0.15~0.45 MPa),二次油壓通過錯油門和油動機操縱調(diào)節(jié)氣閥,調(diào)節(jié)進氣量,達到轉(zhuǎn)速控制的目的。機組調(diào)速系統(tǒng)的基本原理如圖1 所示。

圖1 汽輪機調(diào)速控制系統(tǒng)

3 事件經(jīng)過

汽輪機第一次試機過程中(圖2),當轉(zhuǎn)速升至3200 r/min時,3#傳感器顯示轉(zhuǎn)速開始波動(波動范圍3200~5400 r/min),波動持續(xù)時間20 s,隨后參與轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的4#、5#探頭大幅跳變(跳變范圍3300~8800 r/min),調(diào)節(jié)氣閥開度亦出現(xiàn)大幅波動,機組緊急停車。

圖2 第一次試機汽輪機轉(zhuǎn)速歷史趨勢

4 原因分析

(1)接線松動造成測速跳變。6 個轉(zhuǎn)速傳感器分別采用單獨的通道引入系統(tǒng),中間有多個環(huán)節(jié)通過端子連接。通過對傳感器本體接線、接線端子進行檢查,未發(fā)現(xiàn)接線松動、端子損壞、氧化等問題。

(2)電磁干擾造成測速跳變。傳感器引線與電液轉(zhuǎn)化器引線等共用一個接線箱,存在測量引線和動力線之間電磁干擾的可能,通過對傳感器接地線及屏蔽線檢測,未發(fā)現(xiàn)異常。同時通過現(xiàn)場增加干擾源的方式進行實驗,亦未出現(xiàn)轉(zhuǎn)速波動的情況,因此可排除此原因。

(3)測速盤故障造成測速跳變。測速盤本體帶磁性、表面凹凸不平或松動都可能引發(fā)測速跳變。經(jīng)過全面檢測,測速盤本體磁感應(yīng)強度約為330 μT,表面跳動約為0.02 mm,其緊固螺釘也無松動現(xiàn)象,不足以影響測速準確度。

(4)測速卡件故障造成測速跳變。測速卡件為TRICONEX公司產(chǎn)品,型號7400143,因轉(zhuǎn)速傳感器在較高轉(zhuǎn)速時才發(fā)生跳變,轉(zhuǎn)速越高輸出電壓越高,可能造成卡件過載。用FLUKE725對卡件進行測試,當輸入頻率在1~6.5 kHz 時(相當于轉(zhuǎn)速2000~13 000 r/min),DCS 畫面未捕捉到轉(zhuǎn)速跳變,因此排除卡件故障影響測速的可能性。

(5)轉(zhuǎn)速傳感器故障造成測速跳變。對轉(zhuǎn)速傳感器進行檢查,探頭本體無明顯缺陷或損傷,但6 個轉(zhuǎn)速傳感器的阻值210~230 Ω,存在影響測速的可能性。

(6)轉(zhuǎn)速傳感器安裝不規(guī)范造成測速跳變。轉(zhuǎn)速傳感器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是一個磁鐵、磁性片和線圈(圖3)。磁場從磁鐵延伸出來,通過極性片和在傳感器末端空間中的線圈。磁場回歸的路徑從空間到磁鐵的另一端。當測速盤齒輪通過極性片的尖端時,磁場會因為物體通過極性片而先后增大和減小。這種磁場的迅速變化會在線圈內(nèi)部感應(yīng)出一個交流電壓信號。傳感器的輸出電壓依賴于測速盤幾何尺寸和傳感器安裝間隙等因素。

圖3 轉(zhuǎn)速傳感器

檢查確認6 個轉(zhuǎn)速傳感器安裝在以轉(zhuǎn)子中心為圓心的同心圓上。各轉(zhuǎn)速傳感器與測速盤的間隙為0.85 mm(推力盤貼死主推力瓦位置測量),符合汽輪機資料中0.50~1.25 mm 的間隙要求,但考慮到汽輪機推力間隙0.32 mm 的影響,間隙處于標準下限,可能影響轉(zhuǎn)速測量。

5 解決辦法

針對上述兩項可能引發(fā)轉(zhuǎn)速跳變的原因,更換了6 個全新的轉(zhuǎn)速傳感器,并將轉(zhuǎn)速傳感器間隙調(diào)整為1.1 mm。但在第二次試機過程中(圖4),當轉(zhuǎn)速升至3700 r/min 時,3#傳感器又開始波動(3700~4920 r/min),波動持續(xù)時間15 s,隨后參與轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的4#/5#探頭大幅度跳變(跳變范圍3800~7260 r/min),調(diào)節(jié)氣閥開度亦出現(xiàn)大幅波動,機組緊急停車。

圖4 第二次試機汽輪機轉(zhuǎn)速歷史趨勢

先后兩次試機的歷史趨勢極為類似,但發(fā)生轉(zhuǎn)速跳邊的觸發(fā)點由3200 r/min 變?yōu)?700 r/min,在已經(jīng)排除其他可能性的基礎(chǔ)上,進一步將轉(zhuǎn)速傳感器間隙調(diào)整至2 mm(此數(shù)值為A.I.TEK 公司允許的最大間隙值)。機組第三次試運,汽輪機從0 r/min 升至機械跳車轉(zhuǎn)速12 562 r/min 的過程中,各轉(zhuǎn)速傳感器平穩(wěn)輸出,再未發(fā)生跳變。

6 總結(jié)

經(jīng)過詳細的原因分析和多次機組試運,通過理論聯(lián)系實際的方式,找到了引起轉(zhuǎn)速跳變的原因并得以根本解決。同時也提示人們,在排除所有可能性的情況下,只要敢于大膽質(zhì)疑,搜集多方面信息,作出準確的判斷,才能更好、更快地解決故障。

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