黃都都
(安徽節(jié)源環(huán)保科技有限公司,安徽 合肥 230088)
2,4-二硝基苯甲醚是一種重要的傳統(tǒng)精細(xì)化工中間體,可用于染料、醫(yī)藥和農(nóng)藥等精細(xì)化工領(lǐng)域,我國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約為20~30 kt/a。在炸藥領(lǐng)域,由于三硝基甲苯(TNT)為熔融介質(zhì)的熔鑄炸藥不能滿足鈍感彈藥(IM)要求,人們一直在尋求化學(xué)性能和物理性能相適宜的替代物。2,4-二硝基苯甲醚熔點(diǎn)94~96 ℃,性能適宜,利用它的低感度可研制出IM應(yīng)用的一類新型低感熔鑄炸藥,是TNT有前景的替代物[1,2]。2,4-二硝基苯甲醚最經(jīng)濟(jì)的合成方法是采用2,4- 二硝基氯苯進(jìn)行甲氧基化,對(duì)該方法的具體實(shí)施有多種不同細(xì)節(jié)的工藝可供參考[3-5]。其中最具代表性的兩種主流合成路線如圖1所示,對(duì)于包夾在產(chǎn)品中的副產(chǎn)固體鹽均采用水洗的方式進(jìn)行處理。
目前2,4-二硝基苯甲醚的工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水中含有高濃度的氯化鈉、不易生化處理的二硝基苯類化合物以及少量的甲醇,并且?guī)в袣馕逗皖伾?,污水達(dá)標(biāo)處理難度大、成本高[6]。資料顯示,所有以2,4-二硝基氯苯為原料進(jìn)行甲氧基化的工藝均產(chǎn)生廢水。
圖1 兩種主流2,4-二硝基苯甲醚合成路線
筆者通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝,將難處理污染物轉(zhuǎn)化為易處理污染物,盡可能地降低污染物數(shù)量,提升企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
28%甲醇鈉,分析純,上海麥克林生化科技有限公司;2,4-二硝基氯苯,分析純,江蘇地浦科技股份有限公司;98%硫酸,分析純,南京化學(xué)試劑股份有限公司。
LC-20AT島津高效液相色譜儀,日本島津公司(InertSustain C18色譜柱(內(nèi)徑4.6 mm,長(zhǎng)度250 mm,粒度5 μm),流動(dòng)相55%乙腈溶液,流速1.0 mL/min,進(jìn)樣量5 μL)。
1.2.1 投料配比
各階段反應(yīng)投料配比如表1所示。
表1 各階段反應(yīng)投料配比
1.2.2 合成工藝
1)首次投料時(shí):500 mL新鮮甲醇投入反應(yīng)瓶,攪拌下加入100 g 2,4-二硝基氯苯固體,以及110 g甲醇鈉甲醇溶液(w=28%)。
母液套用時(shí):上批次產(chǎn)品過(guò)濾母液、產(chǎn)品濾餅洗滌液和氯化鈉濾餅洗滌液加入反應(yīng)瓶中,用蒸餾回收甲醇補(bǔ)至反應(yīng)液體積為500 mL,攪拌下加入62.5 g 2,4-二硝基氯苯固體,以及61.0 g甲醇鈉甲醇溶液(w=28%)。
2)反應(yīng)液緩慢升溫至弱回流狀態(tài),一段時(shí)間后,趁熱抽濾,氯化鈉濾餅用25 mL×2次回收甲醇沖洗,濾液在蒸餾瓶中常壓蒸出200 mL甲醇。
3)蒸餾后母液降溫至0 ℃,攪拌保溫1 h后,真空抽濾,過(guò)濾母液套用。
4)濾餅用30 mL×2次的0 ℃回收甲醇進(jìn)行漂洗,抽濾后,用真空干燥箱,在-0.05 MPa的真空度和45 ℃下干燥,記錄干燥失重。
1.2.3 母液處置
當(dāng)反應(yīng)母液套用至一定次數(shù)后,主要雜質(zhì)2,4-二硝基苯酚的富集將影響產(chǎn)品純度,必須進(jìn)行回收處置。
1)最后批次的過(guò)濾母液倒入蒸餾瓶中,常壓蒸至體積約為200 mL。
2)在攪拌條件下,將w(硫酸水溶液)=2.5%滴入濃縮后的母液中,至pH=6~6.5。
3)繼續(xù)常壓升溫,當(dāng)中和后母液溫度升至95 ℃,甲醇蒸餾結(jié)束。
4)隨后更換接收瓶,常壓汽提2,4-二硝基苯酚,當(dāng)蒸餾出液中無(wú)油花時(shí),蒸餾結(jié)束。
5)餾出組分和蒸餾殘液降至室溫,油狀物析出固體,分別抽濾后干燥。
6)餾出組分和蒸餾殘液過(guò)濾水相合并后,用w(硫酸水溶液)=98%調(diào)整至w(硫酸水溶液)=2.5%,作為下次處理反應(yīng)母液的中和劑。
7)蒸餾殘液析出的固體經(jīng)干燥后,作為下批套用反應(yīng)的末次投料。
各批次反應(yīng)結(jié)果如表2、表3和表4所示。
2.2.1 溶劑甲醇
不考慮回流、抽濾、物料轉(zhuǎn)移過(guò)程中甲醇的揮發(fā)損失時(shí),母液套用階段的甲醇理論物料平衡圖如圖2所示。從圖2可以看出,理論上富余甲醇的量實(shí)際就是甲醇鈉溶液中帶入的甲醇量。
表2 第1批次母液套用結(jié)果
表3 第2批次母液套用結(jié)果
*編號(hào)210的固體投料為編號(hào)110的蒸餾殘液析出物,收率以62.5 g 2,4-二硝基氯苯為投料基準(zhǔn)計(jì)算。
表4 副產(chǎn)2,4-二硝基苯酚
操作中,因各種損耗,補(bǔ)充甲醇的量遠(yuǎn)大于理論值;工業(yè)化操作可以采用壓濾的方式替代試驗(yàn)中的抽濾,以及采用可回收溶劑的干燥器代替試驗(yàn)中的鼓風(fēng)干燥器或真空干燥器,從而提高甲醇的回收利用率。
圖2 甲醇理論物料平衡
2.2.2 水分
同樣在不考慮蒸餾、抽濾、物料轉(zhuǎn)移過(guò)程中水分的揮發(fā)損失時(shí),母液回收階段的水分理論物料平衡圖如圖3所示。
圖3 水分理論物料平衡
水分在流轉(zhuǎn)過(guò)程中,總是存在一定程度的損耗,所以實(shí)際操作中,是需要向體系中加入適量的水分。
2.2.3 原料利用率
以第2批次的10個(gè)實(shí)驗(yàn)計(jì)算,原料2,4-二硝基氯苯共計(jì)投入2.963 mol(600 g),產(chǎn)物2,4-二硝基苯甲醚共計(jì)產(chǎn)出2.911 mol(576.4 g),副產(chǎn)2,4-二硝基苯酚0.024 mol(4.42 g),原料利用率為99.0%,2,4-二硝基苯甲醚純收率為97.4%。
實(shí)驗(yàn)中,隨著母液套用次數(shù)的增加,完成反應(yīng)所需要的時(shí)間也隨之增加,可能的原因:
賈鵬飛等人干了整整半夜,疲憊地收拾工具,在胖子的帶領(lǐng)下走出大門,隨車到胖子介紹的家具廠去過(guò)夜,然后在那里務(wù)工。剛出大門他就怔住了,他看見(jiàn)胡馬強(qiáng)的車停在門前,胡馬強(qiáng)摟抱著一個(gè)似乎醉酒的女子朝門內(nèi)走去,那女的長(zhǎng)發(fā)遮住了半邊臉,那步伐、身段竟然和范崢崢極為相似。
1)套用時(shí),為控制甲醇鈉的當(dāng)量不至于過(guò)大,每批次新加的甲醇鈉接近理論值,相較于2,4-二硝基氯苯,甲醇鈉的精準(zhǔn)投料量存在一定難度,使甲醇鈉濃度有下降的可能,從而延長(zhǎng)了反應(yīng)時(shí)間。
2)由于在試驗(yàn)過(guò)程中,無(wú)法密閉各單元操作,每一步都存在甲醇鈉吸收空氣中水分的現(xiàn)象,使得體系中氫氧化鈉的含量逐漸增高,在甲醇溶液中,氫氧化鈉參與甲氧基化取代反應(yīng)的活性明顯是低于甲醇鈉的,這也是造成反應(yīng)時(shí)間延長(zhǎng)的可能原因。
母液的套用次數(shù)主要受限于兩個(gè)因素,分別是:
1)2,4-二硝基氯苯的純度。作為原料,其雜質(zhì)越多,母液套用的次數(shù)越少,同時(shí)會(huì)對(duì)最后批次的回收質(zhì)量產(chǎn)生不良影響;所以采用本工藝時(shí),應(yīng)盡可能使用高純度的2,4-二硝基氯苯。
2)2,4-二硝基苯酚的含量。隨著套用次數(shù)的增加,反應(yīng)母液中的2,4-二硝基苯酚逐漸產(chǎn)生富集,達(dá)到一定濃度后,會(huì)以產(chǎn)品包夾的方式析出,影響產(chǎn)品質(zhì)量;一方面盡量避免反應(yīng)系統(tǒng)暴露在空氣中的時(shí)間,另一方面對(duì)甲醇鈉甲醇溶液的質(zhì)量應(yīng)予以把控。
2.4.1 生產(chǎn)成本
改進(jìn)后的工藝由于降低了2,4-二硝基苯甲醚的單位反應(yīng)體積產(chǎn)出率,與其他工藝相比,增加了蒸汽、電力等公用工程的消耗。
與此同時(shí),不考慮第1批次收率的前提下,改進(jìn)后的工藝的產(chǎn)品收率穩(wěn)定在98%以上,經(jīng)典的傳統(tǒng)工藝收率大致在91%~95%[5,7,8],由于2,4-二硝基苯甲醚的單價(jià)較高,該部分帶來(lái)的效益遠(yuǎn)大于公用工程的增加費(fèi)用。
2.4.2 固定投資
由于單位反應(yīng)體積產(chǎn)出率降低了,流程變長(zhǎng),相應(yīng)的就需要增加設(shè)備臺(tái)數(shù),所以固定投資相比傳統(tǒng)工藝有大幅度提高。
2.4.3 三 廢
在廢氣處理上,本工藝與其他工藝一致,基本都采用集氣罩方式收集無(wú)組織排放的有機(jī)廢氣。
采用其他工藝生產(chǎn)2,4-二硝基苯甲醚均產(chǎn)生廢水。通常生產(chǎn)廢水會(huì)在廠區(qū)自行處理至一定標(biāo)準(zhǔn),再排入園區(qū)集中污水處理裝置。
本工藝不產(chǎn)生廢水,只產(chǎn)生固體鈉鹽,處理難度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于含鹽和硝基物的廢水[9],具有明顯的實(shí)際操作優(yōu)勢(shì)。
改進(jìn)后的2,4-二硝基苯甲醚合成工藝不產(chǎn)生難處理的硝基苯類廢水及高鹽廢水,更符合環(huán)保的要求;在降低三廢處理難度的同時(shí),原料利用率提高到99.0%,產(chǎn)品的折純收率可達(dá)97.4%。