劉賢玉, 管 申, 韓 成, 陳 力, 曹 峰
(中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江 524057)
北部灣盆地開發(fā)井鉆遇地層從上到下依次為望樓港組、燈樓角組、角尾組、下洋組、潿洲組和流沙港組,地層條件復(fù)雜,尤其是潿洲組2 段上部硬脆性灰色泥巖微裂縫發(fā)育,水化現(xiàn)象嚴(yán)重,井眼失穩(wěn)問題十分突出[1-2]。北部灣盆地開發(fā)井φ609.6 mm 隔水導(dǎo)管一般采用錘入法下入,多采用φ444.5 mm+φ311.1 mm+φ215.9 mm 井眼的三開井身結(jié)構(gòu),對(duì)應(yīng)下入φ339.7 mm+φ244.5 mm+φ177.8 mm 套管。其中,φ609.6 mm 隔水導(dǎo)管和φ444.5 mm 井段為表層井段,φ311.1 mm 和φ215.9 mm 井段為目的層井段。經(jīng)過多年開發(fā),目前北部灣盆地開發(fā)井槽口資源緊張,導(dǎo)致部分開發(fā)井無槽口可用,前期表層使用PLUS/KCl 鉆井液鉆進(jìn),無法滿足表層井段對(duì)排量的要求,導(dǎo)致巖屑成球嚴(yán)重[3],嚴(yán)重影響作業(yè)時(shí)效;目的層井段所用鉆井液的封堵性能較差,井身結(jié)構(gòu)不合理,導(dǎo)致下洋組地層井漏、潿2 段地層坍塌卡鉆等井下故障頻發(fā)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,已鉆井發(fā)生的井下故障中,與井壁失穩(wěn)有關(guān)的井下故障約占48%,與井漏有關(guān)的井下故障約占20%,嚴(yán)重制約了北部灣盆地油氣資源的高效開發(fā)。
為了實(shí)現(xiàn)北部灣盆地開發(fā)井的高效安全鉆進(jìn),筆者進(jìn)行了隔水導(dǎo)管開窗技術(shù)、表層海水聚合物鉆井液技術(shù)、表層提速技術(shù)、強(qiáng)封堵全油基鉆井液技術(shù)和井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究,形成了開發(fā)井高效安全鉆井技術(shù)。該技術(shù)在北部灣盆地30 余口開發(fā)井取得了很好的應(yīng)用效果,鉆井周期縮短,井下故障發(fā)生的概率降低,為類似油田開發(fā)提供了技術(shù)借鑒。
1)φ609.6 mm 隔水導(dǎo)管采用錘入法下入,部分隔水導(dǎo)管在錘入過程中樁管鞋發(fā)生變形,φ444.5 mm鉆頭無法通過,導(dǎo)致井槽報(bào)廢,浪費(fèi)槽口資源,造成嚴(yán)重?fù)p失。
2)φ444.5 mm 井眼鉆穿大段易漏的下洋組砂礫巖層,φ339.7 mm 表層套管需下至潿洲組1 段上部雜色泥巖層,需要解決鉆井過程中角尾組大段綠灰色泥巖層縮徑、鉆屑結(jié)塊和鉆頭泥包,下洋組大段砂礫巖層漏失和潿1 段雜色泥巖層井眼失穩(wěn)等問題[4]。
3)目的層井段主要鉆遇潿2 段易垮塌泥巖及流沙港組2 段大段頁巖和油頁巖地層。其中,潿2 段地層坍塌壓力高,尤其是上部硬脆性灰色泥巖層微裂縫發(fā)育,水化現(xiàn)象嚴(yán)重,極易發(fā)生井眼失穩(wěn);另一方面,流2 段頁巖和油頁巖的層理發(fā)育良好,地層坍塌應(yīng)力較高,尤其是井眼軌跡與地層傾角的夾角越小,坍塌應(yīng)力越高,井眼失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)越高,容易導(dǎo)致縮徑、井壁坍塌等井下故障發(fā)生[5]。
4)目的層斷層發(fā)育,被多條斷層切割,構(gòu)造較復(fù)雜,高部位斷層多、斷距大,最大斷距達(dá)到120 m;同時(shí)裂縫發(fā)育明顯,極易發(fā)生井漏,安全鉆井難度大。
為重新利用廢棄槽口,避免浪費(fèi)槽口資源,進(jìn)行了廢棄φ609.6 mm 隔水導(dǎo)管開窗側(cè)鉆技術(shù)研究。其中,開窗點(diǎn)的選擇是關(guān)鍵技術(shù)之一,若開窗點(diǎn)過深,則鉆進(jìn)繞障及防碰難度大;若開窗點(diǎn)過淺,樁土承載力不足,無法支撐井口。以某油田A17 井為例,介紹開窗點(diǎn)井深的計(jì)算方法。該井井口補(bǔ)心海拔41.00 m,水深39.00 m,φ609.6 mm 隔水導(dǎo)管入泥深度37.00 m 左右,隔水導(dǎo)管所用材料為X52 鋼材。
采用有限元方法計(jì)算開窗后隔水導(dǎo)管的強(qiáng)度,同時(shí)結(jié)合樁土承載力計(jì)算來優(yōu)選開窗點(diǎn)深度,按100 年一遇海況、油田開發(fā)周期20 年、井口載荷1 470 kN 和隔水導(dǎo)管自重372 kN 進(jìn)行計(jì)算。結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)開窗點(diǎn)在泥線以下25.00 m 時(shí),開窗后隔水導(dǎo)管變形不大,窗口處應(yīng)力集中現(xiàn)象明顯,最大Mises 應(yīng)力為196 MPa,隔水導(dǎo)管屈服強(qiáng)度為355 MPa,強(qiáng)度安全系數(shù)為1.81,滿足工程要求。同時(shí),開窗后樁土對(duì)隔水導(dǎo)管的承載力為1 911 kN,大于隔水導(dǎo)管自重與最大井口載荷之和(1 842 kN),即隔水導(dǎo)管開窗后樁土承載力滿足要求。現(xiàn)場施工時(shí),首先對(duì)φ609.6 mm 隔水導(dǎo)管通井,然后下入隔水導(dǎo)管斜向器,進(jìn)行開窗、修窗,最后進(jìn)行鉆井作業(yè)。
北部灣盆地開發(fā)井前期一般采用三開井身結(jié)構(gòu),套管程序一般為:φ339.7 mm 表層套管下至下洋組底部或潿1 段頂部,φ244.5 mm 技術(shù)套管封固潿2 段易垮塌地層,φ177.8 mm 尾管封固目的層,采用射孔完井。由于潿2 段泥巖及流2 段油頁巖地層極易垮塌,為縮短裸眼段的浸泡時(shí)間,要求采用大排量循環(huán)以提高攜巖效率,但φ215.9 mm 井段環(huán)空間隙較小,使用大排量鉆進(jìn)時(shí)頻繁出現(xiàn)托壓現(xiàn)象,導(dǎo)致該井段機(jī)械鉆速較低。由于采用強(qiáng)封堵全油基鉆井液鉆進(jìn)潿2 段灰色泥巖及流2 段油頁巖地層時(shí),可以有效保證井壁穩(wěn)定,因此,將三開井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化成二開井身結(jié)構(gòu)(優(yōu)化前后的井身結(jié)構(gòu)如圖1 所示)[6-7],即:將原井身結(jié)構(gòu)中表層井段的φ444.5 mm鉆頭改用φ406.4 mm 鉆頭,仍然下入φ339.7 mm 表層套管,以減小該井段的井眼直徑,從而減少破巖體積,可在一定程度上提高鉆速;將φ311.1 mm 及φ215.9 mm 2 個(gè)井段合為1 個(gè)井段, 使用φ311.1 mm鉆頭直接鉆穿潿2 段或流2 段地層直至完鉆井深,下入φ244.5 mm 套管后進(jìn)行射孔完井。
圖 1 優(yōu)化前后的井身結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.1 Comparison of casing programs before and after optimization
φ444.5 mm 井眼鉆進(jìn)具有鉆井液排量大、鉆速高的特點(diǎn),前期使用PLUS/KCl 鉆井液鉆進(jìn)時(shí),由于固控設(shè)備的限制,無法滿足鉆井液大排量循環(huán)的要求,井眼中有害固相不斷累積,導(dǎo)致鉆井液密度增大,且鉆屑結(jié)塊現(xiàn)象頻繁發(fā)生,而且因鉆井液固相含量高,鉆頭、螺桿沖蝕嚴(yán)重,平均每口井需要使用2~3 只鉆頭和2~3 根螺桿。
為解決上述難題,通過總結(jié)北部灣盆地?cái)?shù)百口開發(fā)井的鉆井經(jīng)驗(yàn),根據(jù)鉆遇地層特點(diǎn)精細(xì)調(diào)整鉆井液性能,形成了φ444.5 mm 井眼海水聚合物鉆井液作業(yè)模式:利用角尾組及以上地層大段泥巖自然造漿性能好的特點(diǎn),采用海水聚合物鉆井液鉆進(jìn),適時(shí)用膨潤土漿清潔井眼;進(jìn)入易漏的大段砂礫巖地層之前,加入適量膨潤土漿、少量改性淀粉和低黏聚陰離子纖維素,使海水聚合鉆井液能在井壁形成簡單的濾餅,確保鉆井液具有較好的防漏性能;進(jìn)入潿1 段大段雜色泥巖地層后,加入少量KCl 增強(qiáng)鉆井液抑制性,以保證井壁穩(wěn)定。現(xiàn)場應(yīng)用表明,與PLUS/KCl 鉆井液相比,海水聚合物鉆井液配制方便,處理劑成本低廉,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益[8-9]。
北部灣盆地開發(fā)井井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,使用φ406.4 mm 鉆頭鉆進(jìn)表層井段,使井眼容積相對(duì)于φ444.5 mm 井眼減小20%,鉆屑也就減少20%。在相同排量及鉆壓條件下,鉆井液環(huán)空返速得到提高,井眼清潔能力得到增強(qiáng)。這更有利于提高機(jī)械鉆速,實(shí)現(xiàn)增加表層井段鉆深的目的。
φ406.4 mm 表層井段鉆深增加后,φ339.7 mm表層套管可以下至下洋組底部或潿1 段頂部泥巖地層,從而提高了地層承壓能力,為二開井段鉆井作業(yè)拓寬了安全密度窗口。同時(shí),表層井段鉆穿下洋組砂礫巖地層,可縮短目的層井段進(jìn)尺、潿2 段及流2 段地層的鉆井液浸泡時(shí)間,有利于井壁穩(wěn)定。
φ311.1 mm 井眼一般要鉆穿厚度超800.00 m 的潿2 段及多條斷層,裸眼段長達(dá)1 500.00 m,對(duì)鉆井液的井壁穩(wěn)定性及封堵能力要求極高。針對(duì)潿2 段泥巖地層微裂縫發(fā)育及流2 段油頁巖地層層理發(fā)育的情況,選用了承壓封堵劑PF-MOSTRH。該封堵劑可在泥頁巖等地層的井壁表面形成液相膜,阻止鉆井液濾液侵入,從而增強(qiáng)全油基鉆井液的封堵能力。同時(shí),優(yōu)化超細(xì)碳酸鈣、防塌樹脂、乳化瀝青和納米纖維等封堵材料顆粒大小及加量,改善濾餅質(zhì)量,通過液相膜和封堵材料的共同作用,提高鉆井液的封堵能力[10-11],降低鉆遇斷層時(shí)發(fā)生漏失的風(fēng)險(xiǎn)。
用1.0 mm 梯形縫模擬井壁裂縫,利用CDL-Ⅱ型高溫高壓動(dòng)態(tài)堵漏儀評(píng)價(jià)全油基鉆井液優(yōu)化前后的承壓堵漏效果,結(jié)果如圖2 所示(全油基鉆井液密度為1.55 kg/L,在120 ℃條件下老化16 h)。由圖2可知,優(yōu)化前全油基鉆井液的承壓能力小于7 MPa,優(yōu)化后全油基鉆井液的承壓能力達(dá)18 MPa,封堵能力較優(yōu)化前顯著提高。
圖 2 優(yōu)化前后全油基鉆井液承壓封堵性能評(píng)價(jià)結(jié)果Fig. 2 Evaluation results of under-pressure plugging performances of full oil-based drilling fluid before and after optimization
北部灣盆地開發(fā)井高效安全鉆井技術(shù)在潿洲A 油田、潿洲B 油田等的30 余口開發(fā)井中進(jìn)行了應(yīng)用,在井深及開發(fā)層位相同的情況下,與前期開發(fā)井相比,取得了顯著的提速效果及經(jīng)濟(jì)效益:全井段機(jī)械鉆速由37~43 m/h 提高到48~52 m/h,機(jī)械鉆速平均提高20%以上;鉆井周期由14.48~18.32 d縮短至11.00~13.53 d,每口井鉆井周期平均縮短近25%;井下故障率由30%降至5%。其中,表層井段鉆井提速技術(shù)、強(qiáng)封堵全油基鉆井液技術(shù)、井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得的應(yīng)用效果簡述如下。
北部灣盆地多個(gè)油田的開發(fā)井應(yīng)用了表層井段鉆井提速技術(shù)。其中,潿洲A 油田一期和二期部分開發(fā)井表層井段的機(jī)械鉆速見表1。從表1 可以看出,在開發(fā)層位、表層井段完鉆井深、鉆井液體系、鉆井排量及轉(zhuǎn)速均基本相同的情況下,與一期φ444.5 mm 表層井段相比,二期φ406.4 mm 表層井段的機(jī)械鉆速提高明顯,表層作業(yè)時(shí)效顯著提高[12-13]。
潿洲A 油田二期開發(fā)井具有井型多、斷層多、井眼軌跡復(fù)雜和作業(yè)困難等特點(diǎn),應(yīng)用了適用于易垮塌地層的強(qiáng)封堵全油基鉆井液鉆進(jìn),取得了良好效果。其中,B2H 井潿2 段地層厚度超過1 100.00 m,使用密度為1.40 kg/L 的強(qiáng)封堵全油基鉆井液鉆穿潿2 段,井壁穩(wěn)定性良好,無掉塊;過斷層前進(jìn)一步提高了封堵劑的加量,以快速形成高質(zhì)量濾餅,提高斷層承壓封堵能力,未發(fā)生漏失。該井段中完后直接起鉆,中間無阻掛現(xiàn)象,套管下入順利,作業(yè)時(shí)效提升明顯。
潿洲A 油田和潿洲B 油田部分開發(fā)井井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后的鉆井指標(biāo)對(duì)比情況見表2。由表2 可知:在井深及進(jìn)尺相當(dāng)?shù)那闆r下,潿洲A 油田一期開發(fā)井采用三開井身結(jié)構(gòu),平均鉆井周期14.48 d,平均機(jī)械鉆速43.21 m/h;二期開發(fā)井采用二開井身結(jié)構(gòu),減少了φ215.9 mm 井段一趟起下鉆、下φ177.8 mm套管及固井作業(yè)時(shí)間,平均鉆井周期為11.00 d,平均機(jī)械鉆速52.36 m/h。潿洲B 油田井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后的平均機(jī)械鉆速分別為37.43 和48.46 m/h,平均鉆井周期分別為18.32 和13.53 d。由此可以看出,開發(fā)井井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的機(jī)械鉆速顯著提高,鉆井周期明顯縮短。
表 1 潿洲A 油田一期和二期部分開發(fā)井表層井段鉆井指標(biāo)Table 1 ROP Statistics in the surface casing section of some wells in the phase I and II development project of the Weizhou A Oilfield
表 2 北部灣盆地開發(fā)井井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后鉆井指標(biāo)對(duì)比Table 2 ROP comparison of development wells in Beibuwan Basin before and after optimization of the casing programs
1)通過高效利用廢棄井槽、根據(jù)地層特點(diǎn)有針對(duì)性地使用海水聚合物鉆井液,以及使用φ406.4 mm鉆頭替代φ444.5 mm 鉆頭鉆進(jìn)表層井段,提高了北部灣盆地開發(fā)井表層井段鉆井效率。
2)北部灣盆地開發(fā)井潿2 段及流沙港組地層使用強(qiáng)封堵型全油基鉆井液鉆進(jìn),同時(shí)優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),將技術(shù)套管和油層套管合二為一,達(dá)到了縮短鉆井周期、降低井下故障率的目的。
3)建議進(jìn)行北部灣盆地高效安全鉆井技術(shù)的適用性研究,以便在南海西部其他區(qū)塊進(jìn)行推廣應(yīng)用。