李現(xiàn)今 火進
(北京新能源汽車股份有限公司,北京 102606)
主題詞:計算流體力學 電機 熱性能 優(yōu)化分析
某款純電動汽車在熱平衡試驗中某些工況下,電機的最高溫度超過了限值,會對電機的性能和安全、壽命造成嚴重的影響。
本文采用STAR-CCM+軟件利用計算流體力學(Computational Fluid Dynamics,CFD)方法進行定性分析,確定優(yōu)化措施,進而取得改進模型,然后將改進的模型樣件裝到實車上,通過熱平衡試驗確定是否滿足電機的散熱性能要求。
由于前艙布置復雜,需要考慮電機周邊部件,包括冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、防火墻以及底盤部件對氣流的影響,因此有必要建立除乘員艙外的整車模型,如圖1所示。對于距離電機較遠,對氣流影響較小的車身尾部,可以將網(wǎng)格密度適當降低,以提高計算速度。整車面網(wǎng)格數(shù)量約為280萬個,采用三角形網(wǎng)格單元劃分,最小網(wǎng)格尺寸控制在3 mm。整個計算流場域的尺寸為10倍車身長、10倍車身寬、5倍車身高。體網(wǎng)格量約為2 000萬個,采用Trim網(wǎng)格,在計算敏感區(qū)域(前艙內(nèi)電機和冷凝器、風扇等區(qū)域)加密,實現(xiàn)局部網(wǎng)格細化以提高計算精度,如圖2所示。對冷凝器和風扇建立2個獨立的計算域,在車身表面使用Prism網(wǎng)格模擬汽車表面的附面層。
圖1 整車面網(wǎng)格
圖2 體網(wǎng)格截面圖
汽車前艙內(nèi)的空氣流動速度與聲速相比較小,空氣密度變化不大,可以近似看作常數(shù),因此艙內(nèi)空氣可看作不可壓縮流體[1-2]。艙內(nèi)模型復雜,容易引起分離,應按湍流處理[3]。令i,j=1,2,3,各基本控制方程如下[4]:
平均連續(xù)方程為:
平均動量方程為:
瞬時變量分解成平均量和脈動量2個部分,對于速度,有:
湍流動能方程(k方程)為:
湍流耗散率方程(ε方程)為:
式中,ρ為流體的密度;t為時間;xi為空間自變量;ε為湍流耗散率;k為湍流動能;分別為平均速度和脈動速度;為流體的平均壓力;μi為流體粘性系數(shù);μ0為流體動力粘性系數(shù);為湍流總粘性系數(shù);μt=ρCμ·k2/ε為渦粘性系數(shù),主要取決于流場的湍流特性,是流場空間位置的函數(shù),滿足為對動量方程被平均化以后得到的雷諾應力項;δij為狄拉克函數(shù),當i=j時,δij=1,當i≠j時δij=0;Cμ、Cε1、Cε2、σk、σε為常數(shù),對于標準k-ε湍流模型,Cμ=0.09,Cε1=1.45,Cε2=1.92,σk=1.0,σε=1.3。
計算入口的邊界設定為速度入口,設定工況為車輛以某速度向前勻速運動,本文為了統(tǒng)一與方便,設置車速為100 km/h。出口設定為壓力出口,參考壓力為0。冷凝器區(qū)域設為多孔介質(zhì)區(qū)域,在STAR-CCM+中,對于多孔介質(zhì),需要獲得慣性阻力系數(shù)和粘性阻力系數(shù)來確定多孔介質(zhì)的屬性,更為真實地模擬出流體經(jīng)過多孔介質(zhì)后的流動狀態(tài)。利用臺架試驗測得的壓降-速度曲線擬合出一條二次曲線,從而得到冷凝器的慣性阻力系數(shù)和粘性阻力系數(shù)。對于風扇區(qū)域,只需要給出風扇的轉(zhuǎn)速,并將此區(qū)域設置為旋轉(zhuǎn)區(qū)域即可[1,3,5-6]。
首先計算原狀態(tài)下的前艙流場。前艙流線和電機表面速度分布云圖如圖3所示,部分流線從格柵孔流出后未吹向電機,電機表面的平均風速較小,這是導致電機溫度過高的原因之一。因此需要增加導流措施[6],使此部分冷風吹向電機以降低電機的溫度。
圖3 原狀態(tài)下前艙流場、流線圖
為了解流場效果,初步增加一簡易平板作為導流板(記為方案1)。原狀態(tài)和方案1狀態(tài)下的數(shù)模如圖4所示,相應的電機表面速度云圖如圖5所示。由圖4、圖5可知:原狀態(tài)下速度較小,且基本集中在電機正迎風面的中上部和中下部,端蓋處風速較?。辉黾訉Я靼搴?,電機表面的平均速度增大較多,且端蓋處的風速得到較大改善。
對方案1進行熱平衡試驗,通過內(nèi)置傳感器測得的最高溫度為143 ℃,原狀態(tài)下測得的最高溫度為153 ℃,超過了最高許用溫度150℃,方案1滿足電機熱平衡的要求。
圖4 原狀態(tài)和方案1數(shù)模
圖5 原狀態(tài)和方案1電機表面速度云圖
方案1是為了考察增加導流結(jié)構(gòu)的效果而增加的未考慮空間布置的無厚度平板,故還必須從前艙的空間布置、導流板的強度以及便于安裝等方面的要求考慮,對方案1進一步優(yōu)化。在方案1的基礎上進行優(yōu)化,得到方案2~方案4:方案2是為了安裝方便,沿著來流方向設計成帶加強筋的平板,并且內(nèi)側(cè)帶有120°圓角的傾斜面,同時為避讓其他部件,設計了1個圓形孔;方案3是在方案2的基礎上縮短內(nèi)側(cè)傾斜面,但將傾斜圓角變?yōu)?35°;方案4是在方案3的基礎上,在沿來流方向帶加強筋平板的前方,即靠近前進氣格柵的一側(cè),增加了導流翻邊,既能夠增強整個導流板的強度,又能夠有效增大沿著導流板吹向電機的冷風流量。各方案電機正迎風面和背風面速度云圖如圖6所示,電機表面平均風速如表1所示。綜合電機正迎風面和背風面的速度分布,與方案1的電機表面云圖比較,并考慮電機表面平均風速,可以看出方案4的效果最好。
流經(jīng)電機底部的氣流由于受到下護板的阻滯,不能順暢流出由,如圖7a所示。從下護板結(jié)構(gòu)看,在電機的后側(cè)有一斜面,是為避讓傳動系統(tǒng)部件凸起設置的,這是電機底部氣流受到阻礙的原因。為使經(jīng)過電機的氣流能夠順暢流出前艙,需要在該斜面上開孔,如圖7b所示。由圖7b可知,流經(jīng)電機底部的氣流能夠較順暢地通過開孔流出,并且電機上部的一部分氣流也能經(jīng)開孔流出,對電機的散熱有利,這時電機表面的平均風速達到了13.6 m/s。
圖6 導流板改進方案電機正迎風面和背風面速度云圖
表1 各方案下的電機表面平均風速 m/s
圖7 下護板未開孔與開孔時電機底部流線
采用導流板的優(yōu)化方案4以及下護板開孔方案使得前艙的空氣流動得到了優(yōu)化,最終狀態(tài)流線如圖8所示。由圖8可知,從格柵孔右側(cè)流進的冷空氣受導流板的引導流向了電機,使得電機正迎風面和端蓋處的風速較原狀態(tài)明顯改善,且由于下護板斜面上的開孔措施,進一步降低了電機的溫度。
采取導流板優(yōu)化方案4同時增加下護板開孔方案的措施,在試驗室進行同一工況的熱平衡試驗。通過電機內(nèi)部自帶的溫度傳感器測得的最高溫度情況如圖9所示。
圖8 最終狀態(tài)流線
圖9 熱平衡試驗最高溫度對比
由圖9可知,最終優(yōu)化方案滿足電機的熱平衡要求,電機的熱性能得到了優(yōu)化。
a.在格柵后的冷凝器右側(cè)采用導流板措施,優(yōu)化了通過格柵孔后的冷風流向,增大了電機表面的風速和風量,降低了電機的溫度;
b.通過在下護板斜面上開孔,使得流經(jīng)電機底部及上部的氣流更加順暢地流出前艙,進一步降低了電機的溫度;
c.在無法獲取內(nèi)部詳細結(jié)構(gòu)及相應輸入?yún)?shù)的情況下,利用冷流場三維計算并結(jié)合少量的試驗可提高熱性能的開發(fā)效率。