文_陳楚陽 寧波大學
在某燃煤電廠中,存在300MW 亞臨界供熱機組兩套,且配置了脫硫系統(tǒng)以及除塵系統(tǒng)。其中,沒有設(shè)置增壓風機以及GGH,設(shè)置了煙氣旁路,且通過了168h 的滿負荷試運行。在原有的脫硫系統(tǒng)設(shè)計中,將脫硫效率設(shè)定為95%,出口區(qū)域的二氧化硫濃度不高于200mg/m3。但是在實踐中發(fā)現(xiàn),原本的脫硫系統(tǒng)與除塵系統(tǒng)設(shè)計均無法達到現(xiàn)行的環(huán)保標準要求,粉塵與二氧化硫的實際排放濃度依舊有待進一步降低?;谶@樣的情況,該燃煤電廠落實了鍋爐超凈排放技術(shù)改造,最大程度滿足現(xiàn)行環(huán)保與節(jié)能要求。
FGD入口煙氣參數(shù)設(shè)計:在干基狀態(tài)下,煙氣量(實際O2,標態(tài))為1198297m3/h;在濕基狀態(tài)下,煙氣量(實際O2,標態(tài))為1276958m3/h;FGD 工藝設(shè)計煙溫為148℃;最高煙溫為180℃;故障煙溫為200℃;故障時間為20min。
FDG 入口煙氣成分及其含量為氮氣含量占比為70.64%,二氧化碳含量占比為18.11%,水分含量占比為3.74%,氧氣含量占比為7.27%,二氧化硫含量占比為0.23%。
在干基狀態(tài)下,F(xiàn)DG 入口處污染物濃度(6%的O2,標態(tài))主要是:二氧化硫濃度為3250mg/m3;三氧化硫濃度不高于100mg/m3;HCL 濃度不高于80mg/m3;氟化氫濃度不高于25mg/m3;最大粉塵濃度不高于200mg/m3。
在本次燃煤電廠鍋爐超凈排放技術(shù)改造中,①使用變徑塔對原有的吸收塔進行替代;將漿池區(qū)直徑控制在14m,吸收區(qū)的直徑控制在11.5m,除霧段的直徑控制在13m。②將分區(qū)調(diào)節(jié)器加設(shè)于吸收塔漿池部分內(nèi),對原有的氧化空氣管網(wǎng)進行替換。③針對任意一座吸收塔均設(shè)置氧化風機2 臺,保證一個投入正常運行,另一個作為備用應(yīng)對突發(fā)情況;將每一座吸收塔的需氧化空氣量設(shè)定為9600m3/h。第四,加設(shè)多孔性分布器于吸收塔入口煙道與最低層噴淋層之前,數(shù)量為2 層。第五,在任意一座吸收塔內(nèi)設(shè)置4 層噴淋層,并引入循環(huán)泵,數(shù)量為4 臺。其中,使用舊循環(huán)泵3 臺,將流量控制在5200m3/h;使用新循環(huán)泵1臺,將流量控制在每小時6200mg/m3。第六,對原有的兩級除霧器進行拆除操作,使用三級屋脊式除霧器配合一級管式除霧器進行替代;在干基狀態(tài)下,將出口液滴含量控制在15mg/m3。第七,對原有吸收塔中設(shè)置的側(cè)出頂部進行全部拆除操作,變更為半頂出結(jié)構(gòu),達到優(yōu)化煙氣流場的效果。⑧在原煙道區(qū)域加設(shè)噴霧收塵裝置。
2.3.1 單塔雙區(qū)技術(shù)
在原本脫硫裝置中,使用了石灰石-石膏濕法脫硫模式,形式為單塔單區(qū)。誠然,這樣的設(shè)計能夠達到簡化脫硫裝置配置的效果,但是為了實現(xiàn)對氧化與吸收效果的兼顧,必須要將漿液的pH 值始終穩(wěn)定在5 ~5.5 的范圍內(nèi),距離最佳值相對較遠。從氧化的角度來看,這樣的設(shè)計不得不犧牲一定的粒徑與石膏純度,因此產(chǎn)生石膏純度降低、脫水困難等問題的發(fā)生概率增高;從吸收的角度來看,這樣的設(shè)計并不利于脫硫效果的提升,無法達到脫硫效率不低于99%的目標。
基于這樣的情況,在本次鍋爐超凈排放技術(shù)改造中,使用了單塔雙區(qū)技術(shù),著重對吸收塔漿池部分進行改造,促使單塔的漿池內(nèi)可以同時引入2 種不同pH 值環(huán)境分區(qū),分別為氧化、吸收提供支持。此時,在氧化區(qū),pH 值穩(wěn)定在4.9 ~5.5 之間,可以更順利的實現(xiàn)高純石膏的生成;在吸收區(qū),pH 值穩(wěn)定在5.5 ~6.3 之間,可以獲取更高的脫硫效率,促使脫硫效率提升至99%以上。同時,循環(huán)漿液停留的時間有所下降,可以降低至3min 左右;脫硫系統(tǒng)的運行阻力減小,至少下降了150~250Pa。另外,這種單塔雙區(qū)的設(shè)計為檢修運維工作的展開提供便捷條件,總體性能更強。
2.3.2 循環(huán)漿液總量
原煙氣二氧化硫濃度、漿液的pH 值、吸收塔內(nèi)循環(huán)液量與煙氣流量的比值與吸收塔內(nèi)的二氧化硫去除率息息相關(guān)。而對脫硫效率影響最為明顯的參數(shù)為漿液循環(huán)量,基于此,在鍋爐超凈排放技術(shù)改造中,從漿液循環(huán)量這一參數(shù)入手,對脫硫效率進行提升,滿足當前的環(huán)保與節(jié)能理念。在本次實踐中,設(shè)定最終脫硫效率要達到99.2%及以上,因此需要設(shè)置的噴淋層實際層數(shù)為4,循環(huán)總量達到21800m3/h,系統(tǒng)安全余量穩(wěn)定在55%左右,脫硫效率明顯增高。
2.3.3 高效多孔性分布器技術(shù)
本次技術(shù)改造中加設(shè)了多孔性分布器。實踐中漿液可以在表面形成持液層,當煙氣流過后,能夠產(chǎn)生與“鼓泡”相類似的效果,達到強化煙氣洗滌吸收效果的目標,有著更為顯著的煙氣洗滌吸收效果,促使脫硫除塵效率得到進一步提升。
2.3.4 高效除霧技術(shù)
在脫硫系統(tǒng)處口粉塵中,除霧器攜帶液滴占據(jù)著重要地位,因此在實踐中需要依托高效除霧器的設(shè)置,避免除霧器出口液滴含量增長的問題發(fā)生,以此達到提升實際除塵效果的目標。在本次鍋爐超凈排放技術(shù)改造中,引入的高效除霧器葉片為帶孔鉤形式,并使用變間距設(shè)計以及非象限分布,除霧器出口滴液含量可以穩(wěn)定在不高于15mg/m3的水平上。同時,由于該高效除霧器應(yīng)用了變徑噴淋沖洗水管,在控制沖洗水管末端水壓穩(wěn)定且充足的條件下,沖洗覆蓋率可以達到150%以上。
2.3.5 防煙氣短路技術(shù)
為了進一步維護脫硫除塵效率,避免由于吸收塔塔壁區(qū)域產(chǎn)生煙氣“短路”而導致的脫硫除塵效率下降,防煙氣短路技術(shù)的應(yīng)用極為必要。本次鍋爐超凈排放技術(shù)改造中,引入了兩項措施實現(xiàn)防煙氣短路,第一,將提效環(huán)設(shè)置于噴淋層間,以此達到抵擋塔壁區(qū)域短路煙氣的效果,引導煙氣向著中心區(qū)域流動,降低脫硫除塵效率無畏降低問題的發(fā)生概率;第二,將實心錐噴嘴設(shè)置于塔的四周,防止煙氣沿著塔壁出現(xiàn)泄露的情況,并對塔壁的磨損進行有效控制,促使?jié){液利用率增高。
2.3.6 入口通道噴霧技術(shù)
在煙塵粒徑不同的情況下,常規(guī)脫硫塔的煙塵洗滌脫除效果也存在差異性,一般來說,當粒徑不高于1μm 時,煙塵洗滌脫除效果相對較差,普遍維持在40%以下;當粒徑不低于3μm時,煙塵洗滌脫除效果相對較好,普遍維持在90%以上;當粒徑不低于5μm 時,煙塵洗滌脫除普遍維持在100%?;谶@樣的情況,在本次鍋爐超凈排放技術(shù)改造中,使用噴霧系統(tǒng)加設(shè)在吸收入口煙道區(qū)域,在噴霧的作用下凝并存在于入口煙道區(qū)域中的煙塵,以此達到增大煙塵粒徑的效果,推動脫硫噴淋層對煙塵的脫除率增高。在此基礎(chǔ)上,引入合適規(guī)格的噴霧嘴,實現(xiàn)對霧滴粒徑、噴霧噴嘴流量的嚴格控制,獲取最明顯的煙塵凝并以及脫除成效。
以脫硫性能來說,在完成鍋爐超凈排放技術(shù)改造后,裝置的脫硫效率基本穩(wěn)定在99.2%~99.4%的范疇內(nèi);以除塵性能來說,在完成改造后,裝置的除塵性能提升至87%以上??傮w而言,依托本次鍋爐超凈排放技術(shù)改造,脫硫裝置在運行中更好地滿足了環(huán)保與節(jié)能的現(xiàn)實要求,具有實效性與可操作性。
綜上所述,為了滿足環(huán)境保護、能源節(jié)約的要求,對燃煤電廠鍋爐展開超凈排放技術(shù)改造是必然選擇。依托“單塔雙區(qū)”的設(shè)置,結(jié)合循環(huán)漿液總量控制以及高效多孔性分布器技術(shù)、高效除霧技術(shù)、防煙氣短路技術(shù)、入口通道噴霧技術(shù)的應(yīng)用,裝置脫硫與除塵效率效果均得到了明顯提升,整個機組在運行中更好地滿足了環(huán)保與節(jié)能的現(xiàn)實要求。