張治軍,周海淵,郭世明,薛學勇
(1.山西焦煤集團 洗選加工部, 山西 太原 030024; 2.華晉焦煤集團 沙曲選煤廠, 山西 呂梁 033300)
重介分選密度智能控制是重介選煤廠的核心和關鍵技術,目前絕大部分重介選煤廠基本實現(xiàn)了重介分選密度自動補水,但未實現(xiàn)自動分流,補介更是需要人工參與?;谥亟榫夯曳诌M行密度智能設定與控制,受限于精煤灰分在線檢測存在難度,目前實現(xiàn)重介密度智能設定與控制沒有得到很好地解決。
沙曲選煤廠是一座處理能力8 Mt/a的大型煉焦煤選煤廠。重介分選采用兩段兩產(chǎn)品重介旋流器主再洗分選工藝。從控制角度講,密度控制獨立實現(xiàn),具備控制靈活性,但現(xiàn)重介分選系統(tǒng)存在如下問題:沙曲礦井不同工作面煤質(zhì)差別較大,礦井無法實現(xiàn)分裝、分運,地面無法實現(xiàn)分儲,以致煤質(zhì)均值化難以實現(xiàn);重介分選目前依靠手動遠程調(diào)節(jié)密度,手動調(diào)節(jié)分流量,煤質(zhì)波動和工況波動時,密控系統(tǒng)適應性存在較大問題,選后產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性不易控制。選煤廠為保證用戶權(quán)益,只能生產(chǎn)低灰分產(chǎn)品,即要求灰分11%的產(chǎn)品,只能考慮按精煤產(chǎn)品灰分10%~10.5%生產(chǎn)。這樣,保證了產(chǎn)品質(zhì)量合格,但精煤損失大,未能實現(xiàn)效益最大化。為此,亟需開發(fā)應對煤質(zhì)波動和工況波動的密度智能設定與控制系統(tǒng),實現(xiàn)自動補水、自動分流、自動補介。
開發(fā)重介懸浮液密度、煤泥含量雙變量寬域智能控制系統(tǒng),保證重介分選精度,保證重介精煤產(chǎn)品質(zhì)量;開發(fā)基于重介精煤灰分的重介懸浮液密度智能設定控制系統(tǒng),實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定前提下最大限度提高精煤回收率。
該廠重介分選智能控制主要包括以下部分:1) 旋流器入口壓力閉環(huán)控制。2) 重介懸浮液密度、煤泥含量智能控制。3) 重介分選相關桶位閉環(huán)控制。4) 重介懸浮液密度設定值智能控制。其全流程控制結(jié)構(gòu)見圖1.
圖1 重介分選全流程控制結(jié)構(gòu)圖
安裝中子活化多元素煤質(zhì)分析儀1臺,安裝于704精煤皮帶上方。該分析儀自帶自動采制樣系統(tǒng)一套,為提高中子活化儀采集精度,系統(tǒng)設計了旁線采集方式,取樣源自精煤離心機下溜槽,樣品經(jīng)取樣器、皮帶輸送、破碎、斗提機、分析儀進行分析(分析過程同步留樣,用于驗證和標定用),其他分析完料樣返回到704皮帶中,整個采制樣過程連續(xù)自動運行。自動采制樣裝置工藝見圖2.
圖2 重介精煤自動采制樣裝置圖
中子活化多元素煤質(zhì)分析儀采用中子活化瞬發(fā)γ分析(PGNAA)技術,慢化后的熱中子照射煤樣,煤中各元素原子核與中子發(fā)生熱中子俘獲反應,放射出不同能量的特征γ射線,通過檢測特征γ射線的能量辨識物料中元素種類,通過檢測特定能量γ射線的強度計算出元素含量。中子活化原理見圖3.
圖3 PGNAA原理圖
中子活化技術采用中子源做為激發(fā)源,中子呈電中性,具有極強穿透能力,可實現(xiàn)物料全斷面檢測,檢測代表性更強。探測器接收到能量較高的伽瑪射線,不受水汽、粉塵等惡劣環(huán)境的影響,現(xiàn)場適應性更好。中子活化技術可實現(xiàn)對煤中灰成分分析,灰分檢測精度不受灰成分變化影響。檢測精度高,精煤檢測精度優(yōu)于0.3%. 中子活化多元素煤質(zhì)分析儀安裝后,經(jīng)標定并進行了實驗室化驗灰分與檢測灰分的對比分析,數(shù)據(jù)分析結(jié)果見圖4,分析儀和人工采制化之間的標準誤差為0.21.
圖4 分析儀測量值和人工化驗值曲線圖
重介旋流器入口壓力自動控制是實現(xiàn)重介分選的基本條件,采用PID控制算法即可實現(xiàn)。桶位控制和密度、煤泥含量控制密切相關。
重介懸浮液密度、煤泥含量雙變量智能控制是典型的多輸入多輸出控制系統(tǒng),分析重介懸浮液密度、磁性物含量、煤泥含量、合介桶桶位、補水閥開度等變量的耦合特性。針對重介懸浮液密度、煤泥含量控制系統(tǒng)是一個多輸入(密度值、磁性物含量給定、桶位和自動補水閥開度給定)和多輸出(自動補水閥、自動分流閥、自動補介泵)系統(tǒng),建立基于PID控制的補水閥開度控制和基于預測控制的分流閥開度、補水泵變頻器頻率預測模型,從而實現(xiàn)自動補水、自動分流和自動加介,保證懸浮液密度在設定值上下波動范圍不超過±0.005 g/cm3,控制基本框架見圖5.
圖5 重介懸浮液密度煤泥含量雙變量寬域智能控制架構(gòu)圖
采集重選精煤灰分在線檢測值,基于重介精煤灰分統(tǒng)計過程控制(SPC)分析,確立合理的煤質(zhì)波動模型,以此為基礎,建立基于預測控制算法來實現(xiàn)密度值自動設定的復雜控制系統(tǒng),系統(tǒng)包含內(nèi)環(huán)和外環(huán),其中內(nèi)環(huán)為密度、煤泥含量雙變量智能控制,外環(huán)為基于灰分的重介密度智能設定,控制邏輯見圖6.
圖6 基于精煤灰分的重介懸浮液密度智能設定控制系統(tǒng)架構(gòu)圖
系統(tǒng)在沙曲選煤廠進行了工業(yè)性試驗,通過2個月的調(diào)試運行,目前已經(jīng)實現(xiàn)了重介分選過程的透明檢測,實現(xiàn)了重介懸浮液密度、煤泥含量雙變量寬域調(diào)節(jié),實現(xiàn)了基于精煤灰分指標的重介分選密度的智能設定,監(jiān)控界面見圖7,圖8,目前系統(tǒng)進入實際運行階段。
圖7 重介懸浮液密度、煤泥含量智能控制界面
圖8 基于灰分的密度智能設定運行曲線圖
實施重介分選智能控制后,對1分鐘灰分值、10分鐘灰分值和1小時灰分值進行統(tǒng)計分析,結(jié)果見表1. 從表1可以看出,小時灰分值在目標值要求10.5%的情形下,實際控制到10.356%,標準差為0.196%,實現(xiàn)了高精度控制。
表1 重介分選過程智能控制下的灰分指標表
經(jīng)濟效益估算:按沙曲選煤廠2018年的生產(chǎn)任務,單系統(tǒng)入洗能力為4.5 Mt/a,精煤260萬t,當年精煤售價為1 400元/t,中煤售價150元/t,按照重介精煤回收率提高0.8%考慮,產(chǎn)生利潤為:260×0.8%×(1 400-150)=2 700萬元,則每年可創(chuàng)造經(jīng)濟效益2 700萬元以上。
重介分選智能化系統(tǒng)的實施,有效提升了沙曲礦選煤廠重介分選的智能化水平,降低了操作人員的勞動強度,提高了選煤廠的經(jīng)濟效益和社會效益。