陳 虎
(萊蕪萊新鐵礦有限公司,山東 濟(jì)南 250000)
萊新鐵礦位于萊蕪市牛泉鎮(zhèn)境內(nèi),現(xiàn)隸屬于魯中礦業(yè)有限公司,一期礦量已經(jīng)回采完畢,二期回采全面展開,伴隨二期產(chǎn)能提升的要求,高效的采礦方法研究運(yùn)用得到高度重視。
根據(jù)二期礦體形態(tài)特征,選取東部二期-255 m中段~-205 m中段上盤Ⅳ-1礦體線作為實(shí)踐運(yùn)用首采采區(qū)。經(jīng)過近三年的探索優(yōu)化,不斷的創(chuàng)新發(fā)展完成了無底柱階段空場分段鑿巖嗣后充填采礦方法各種工序,成功的在生產(chǎn)中的實(shí)踐運(yùn)用,為降本增效、提升產(chǎn)能、安全作業(yè)、創(chuàng)建造現(xiàn)在化大礦山打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
埋深在253~442 m,海拔標(biāo)高在-60~-262 m總體礦體產(chǎn)狀,走向北東~南西,傾向西北,傾角20°左右,礦體沿長軸方向呈北凸南凹的弧形,其延展達(dá)1 146 m,剖面最大延深為356 m,一般厚度為40 m,最大厚度可達(dá)91 m。
Ⅳ-1礦體上盤圍巖為大理巖,下盤為矽卡巖化閃長巖及蝕變閃長巖[1],局部出現(xiàn)大理巖。礦體內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較簡單。礦體頂板主要為大理巖,巖溶裂隙較發(fā)育,巖溶裂隙率為0.65%,透水性能良好,是礦床主要充水巖層。經(jīng)原始水文地質(zhì)資料預(yù)測,此區(qū)域最大涌水量可達(dá)10萬 m3/d,由于水文地質(zhì)極其復(fù)雜,回采過程必須確保頂板的完整穩(wěn)定性。
此部分礦體整體性較好,厚度大、走向長、傾角小,具備高效生產(chǎn)的條件。但礦體頂板大理巖裂隙發(fā)育,涌水量大,猶如一個大型的水庫懸在頭頂,隨時都有潰壩的危險。
為安全起見,設(shè)計(jì)院前期的開采設(shè)計(jì)說明主要是采取上向進(jìn)路充填采礦法。此方法生產(chǎn)成本高、切采比大(33 m/kt)、生產(chǎn)效率低(整個東部采區(qū)最大年設(shè)計(jì)能力只具備30 萬t),難以確保高效回采。為此,只有研究攻關(guān)高效的采礦方法,但必須確保回采過程中頂板的穩(wěn)定穩(wěn)定性。
3.1.1 空場采空區(qū)頂板蠕變理論計(jì)算
根據(jù)一期運(yùn)用空場法采礦相類似的圍巖條件生產(chǎn)觀測,礦房爆破空頂后,其圍巖的彈性形變是極小的,在萊新鐵礦的巖體位移之中,甚至不予考慮,但塑性位移的量度隨著時間的變化而變化,大多數(shù)的變化值可以利用彈、塑性理論分析。按簡單的圓形空區(qū)斷面由芬納爾公式算出采空區(qū)周圍塑性區(qū)半徑R:
R=r{[c×cotα+p(1-sinα)]/(c×cotα)}(1-sinα)/2sinα
(1)
式中:r—空場半徑;c—巖體粘聚力;α—巖體內(nèi)摩擦角;p—巷道圍巖的初始應(yīng)力場。
根據(jù)和其它鐵礦巖性相類似的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),選取兩組:
卸壓區(qū):r1=7.0 m;c1=33.45 kg/cm;p1=125 kg/cm;α1=27.1°
得R1=9.8 m。
壓力區(qū):r2=7.0 m;c2=41.41 kg/cm;P2=500 kg/cm;α2=29.2°
得R2=12.06 m。
3.1.2 一期采場空區(qū)實(shí)際觀察統(tǒng)計(jì)
1)各類空場冒頂高度大約在5~10 m之間。(夕卡巖除外)
2)圍巖脫落,大約3~6 m之間,其余部分仍在實(shí)體里面。
3)圍巖形變部位,大約在表面以里3~12 m處。
結(jié)合理論和實(shí)際的統(tǒng)計(jì)結(jié)果:針對卸壓區(qū)和承壓區(qū)范圍,選取的錨索長度15 m。
根據(jù)錨索承載力和最長錨索的錨固點(diǎn)所吊掛的巖體重量來確定錨索間距:
d=0.5(A×δt/t×r)
(2)
式中:d—錨索間距,m;A—錨索截面面積,mm2;δt—錨索材料允許拉應(yīng)力,t;r—松動圈半徑,m;t—巖石容量,t3。
從鋼絞索拉力實(shí)驗(yàn)得出:錨索直徑Φ15.24 mm,長度l=15 m,t=7 m,δt=25.26~27.99 t,錨索間距d為1.2 ~1.96 m。設(shè)計(jì)采取長錨索間距d為1.5 m。
選取注漿用純水泥注漿,水灰比0.2∶1~0.3∶1。采用專門高壓注漿泵注漿終壓2 MPa以上,確保錨索孔無空隙,并對周圍2 m范圍的圍巖裂隙有一定的充填膠結(jié)加固作用。
在待回采空區(qū)中央提前沿走向掘一條護(hù)頂巷,根據(jù)圍巖性質(zhì)不同、礦房形狀不同、地壓不同等,分別布置扇形長錨索3~6根,見圖1。
圖1 長錨索護(hù)頂布置示意圖
階段高度位50 m,根據(jù)現(xiàn)有的中深孔施工設(shè)備YGZ-90,有效施工深度為20 m以內(nèi)。設(shè)計(jì)將階段系統(tǒng)的分成三個分段鑿巖,底部平底出礦兼做第一層鑿巖分成,依次垂直對應(yīng)為第二分層、第三分層鑿巖道,最上層為護(hù)頂巷,施工長錨索護(hù)頂,及事前帷幕注漿加固堵水措施,以確保在回采過程中空區(qū)頂板的穩(wěn)定性,見圖2。
圖2 礦房采切設(shè)計(jì)示意圖
根據(jù)萊新鐵礦初步設(shè)計(jì)說明空頂面積在600 m2以內(nèi)和實(shí)際生產(chǎn)中的探索總結(jié),最優(yōu)礦參數(shù)選擇為礦房長40 m、寬12 m、高50 m。礦房單體設(shè)計(jì),見圖3。
圖3 礦房單體設(shè)計(jì)示意圖
4.3.1 中深孔參數(shù)及施工
采用YGZ-90型鑿巖機(jī),施工孔徑65 mm,單中深孔最大深度20 m。
4.3.2 布置形式
采取垂直扇形炮孔布置。邊孔角設(shè)計(jì)為30°,中深孔排排距1.6 m,孔底距孔1.6~1.9 m之間。中深孔布置設(shè)計(jì),見下圖4。
圖4 礦房中深孔設(shè)計(jì)示意圖
4.3.3 裝藥爆破落礦
裝藥,使用BQF-100裝藥器,風(fēng)壓控制在3~4 MPa采用上向風(fēng)壓擠密裝藥,裝藥密度控制在3 kg/m,采用微差分段導(dǎo)爆管雷管起爆。每排扇孔口密集,為降低炸藥用量,控制效果,采取間隔裝藥,即相鄰孔直徑間隔2~6 m不裝藥。
起爆,每分段起爆最大藥量在150 kg以內(nèi)。根據(jù)中深孔設(shè)計(jì)。每排中深孔在150~200 m之間。按裝藥密度3 kg/m。每排的炸藥用量在450~600 kg。每排分3~5個段。一次爆破最多15段。
落礦,每個礦房在一端部位,首先施工2 m×2 m的切割天井,以切割井為自由面,從上分段至下分段間隔2~3排(大于3 m)的臺階式依次爆破落礦,見下圖5。
圖5 礦房回采落礦示意圖
在礦房寬度在一側(cè)間隔8 m,布置出礦巷,運(yùn)用1.5 m3鏟運(yùn)機(jī)出礦裝運(yùn)出礦。
圖6 無底柱鏟車出礦底部結(jié)構(gòu)示意圖
利用工業(yè)廣場的選礦廠尾砂經(jīng)Φ30 m濃密池濃密后,其底流濃度為50%左右,泵送至充填站立式容積分別約為100 m3的漿池內(nèi)。通過自動控制系統(tǒng)均勻的加入膠固劑,通過高壓風(fēng)攪拌造槳后,達(dá)到55%以上的充填槳液,通過充填管路自流大需要充填的空區(qū)。
自地表布置兩個充填鉆孔,鉆孔自地表+175 m施工至-205 m,深度380 m,-205 m中段副井石門布置內(nèi)徑為Φ125 mm的鋼管、沿脈及回風(fēng)充填巷布置內(nèi)徑Φ100 mm的鋼編復(fù)合管。從萊新以往的充填經(jīng)驗(yàn)可知充填倍線小于5.5。均能滿足充填料漿的自流輸送要求。
全尾砂膠結(jié)充填配比1∶5~1∶8內(nèi),經(jīng)28天終凝取樣強(qiáng)度可達(dá)到1 MPa以上。在礦房頂部充填不能接頂處,在進(jìn)行高壓注漿接頂。對維護(hù)圍巖即頂板穩(wěn)定有一定的支撐作用,經(jīng)對充填后的采空區(qū)周圍的長期地壓監(jiān)測,沒有地壓凸顯現(xiàn)象,說明充填取得了良好的效果。
在二期采礦工程中研發(fā)的無底柱階段空場分段鑿巖嗣后充填采礦方法,經(jīng)過經(jīng)近三年的不斷探索創(chuàng)新,設(shè)計(jì)優(yōu)化。已成功采出300 萬t原礦。同時此法還有個別不足之處待下步探索改進(jìn):
1)12 m礦的礦房,在鏟車不能進(jìn)入采空區(qū)的前提下,鏟斗作業(yè)半徑5 m范圍內(nèi),里面還有6 m的作業(yè)盲區(qū),按礦石自然安息角45°計(jì)算,預(yù)計(jì)每個礦房由6 000 t左右的殘礦暫時無法回收。
2)高分段的礦房在一次爆破后,大塊率比較大,統(tǒng)計(jì)達(dá)到30%左右。二次破碎消耗炸藥量增大,二次破碎放炮給安全生產(chǎn)也造成很大的壓力,爆破參數(shù)需繼續(xù)改進(jìn)完善。
3)每個礦房的充填時間過長,目前大約在1個月左右。充填過程中由于水汽和熱量向上揮發(fā),誘導(dǎo)采空區(qū)不穩(wěn)定性的發(fā)生變化。需進(jìn)一步提高充填效益。