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淺談硫酸鉀項目中自動化控制烘爐的生產(chǎn)管理要求

2020-01-28 03:37:49岳紫云
錦繡·下旬刊 2020年9期
關鍵詞:硫酸鉀自動化

岳紫云

摘要:硫酸鉀是一種高效硫鉀肥料,既可作為獨立的高檔鉀肥成品,又能以原料形式進入硫基復合肥,實現(xiàn)了適合需求市場變化的靈活產(chǎn)品路線,以追求最佳經(jīng)濟效益。當今世界上70%的硫酸鉀是用轉化法生產(chǎn)的,在轉化法中,又分為熱法和濕法兩種,本次主要討論通過熱法曼海姆爐工藝,硫酸鉀采用自動化控制進行升溫烘爐的生產(chǎn)管理要求。

關鍵詞:硫酸鉀;曼海姆爐;自動化;管理要求

1、點火烘爐

點火烘爐所具備的條件:主機、引風機、送風機已全部試車合格,控制室操作臺及壓力表、溫度計、流量計已全部調試合格,循環(huán)水、電、氣、主廠房照明及安全措施已具備。將2噸硫酸鉀鋪入反應爐爐底。插死反應爐的兩個下料口。

(1) 天然氣系統(tǒng)的準備工作

吹掃打壓合格后,引天然氣至爐前,關閉燒嘴前截斷閥,打開放空閥進行煤氣置換空氣(采用間斷置換),使天然氣管道中氧含量小于0.5%后合格,關閉放空閥。

(2) 引、送風機的開車

① 通知電工檢查電機絕緣后送電,啟動引風機,對反應爐進行置換20分鐘以上。

② 通知電工檢查送風機電機絕緣后送電,啟動送風機。

③ 檢查引、送風機運轉是否良好,電流、軸溫、風量、振動是否正常。

④ 燃燒室負壓的調整:緩慢調整引、送風機風閥及復熱器風閥,維持燃燒室在微負壓。

( 3) 小燒嘴的點火

① 控制天然氣截斷閥后壓力穩(wěn)定在0.2±0.02MPa。

② 控制燃燒室在微負壓。

③ 記錄下爐內各點溫度。

④ 燃燒室置換并經(jīng)動火分析合格。

⑤ 打開小燒嘴針形閥,用酒精棉球點燃小燒嘴。燃空比調節(jié)至最小,使火焰燃燒穩(wěn)定,并呈淺蘭色,對反應爐進行初溫階段烘爐。參照爐頂溫度進行控制。

( 4) 烘爐嚴格按升溫曲線進行操作,嚴禁溫度猛升猛降。

( 5) 烘爐時,當爐中溫度達到80℃,對主機及石墨冷卻器引入冷卻水(冷卻推料機視情況而定),并啟動主機運行,防止局部過熱。

( 6) 烘爐時,當爐中溫度達到100℃,開啟主機風冷進行冷卻。在低溫和中溫區(qū),若實際操作升溫速率快又無法控制時,可采用燜爐方式或間斷升溫方式調節(jié)。

( 7) 烘爐時,當爐中溫度達到410℃,點燃大燒嘴,進行高溫階段烘爐(檢查爐體水分是否全部除凈)。

( 8)? 烘爐時,當爐中溫度達到430℃,啟動氯化鉀加料機,緩慢將1.2噸氯化鉀鋪入爐底。

2、烘爐期間注意事項

( 1) 烘爐試車時,各專業(yè)人員必須到現(xiàn)場檢查、指導。

( 2) 烘爐試車由生產(chǎn)部長統(tǒng)一協(xié)調指揮,相關人員各負其責,并精心操作。

( 3) 烘爐期間,特別是烘爐初期,各班組應加強巡回檢查,并密切注意反應爐各段溫度變化,從燒嘴視鏡觀察火焰燃燒情況。發(fā)現(xiàn)熄火,立即關閉氣截斷閥,打開放空閥。引、送風機運行10分鐘,若再次出現(xiàn)熄火,通知班長并及時匯報。

( 4) 烘爐期間,應加強對引、送風機的檢查,若引、送風機出現(xiàn)故障,不能正常運行,必須立即熄火,關閉氣截斷閥,開放空閥,進行檢修(此時反應爐同樣采用燜爐方法)。

( 5) 若烘爐出現(xiàn)故障停下,重新點火時,爐內必須置換15分鐘后才能點火,火量控制由小到大,逐步恢復至正常。

( 6) 若烘爐期間出現(xiàn)斷電,立即關閉氣截斷閥,開放空閥。

( 7) 烘爐期間應加強對主機電流、振動、軸溫及爐體加固帶、爐頂拉桿的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。

( 8) 烘爐期間,應加強對循環(huán)水泵及循環(huán)水池液位以及各冷卻點溫度檢查。若發(fā)現(xiàn)斷水,應立即打開炭精快開孔,關閉氣閥門,防止燒壞石墨冷卻器,待供水恢復后,按操作程序重新點火烘爐。

3、升溫操作要點

( 1) 升溫過程要嚴格控制升溫速率,不得過快以免導致反應爐損壞,壽命縮短。帶出水要及時排出,防止進入引風機。燃燒室入口控制微負壓,不得正壓操作。天然氣燃燒要完全,防止復熱器及附屬管道、閥門堵塞,保持黑矽磚的傳熱效率。主機冷卻系統(tǒng)(水和空氣)要及時送入。溫度400℃左右時對爐體加固帶及爐頂拉桿要及時調整。在升溫初期主機要間斷開停,保持良好狀態(tài);爐溫在200℃以上時主機應保持連續(xù)運轉。當升溫速率難以控制而采用間斷升溫法時,一定要關閉進爐的送風閥和引風閥,防止冷空氣進入。

( 2) 升溫結束之前氯化鉀、硫酸全部到位,硫酸高位計量槽液面恒定(有回流),閥門、儀表、管路均處于良好備用狀態(tài)。制酸高位水桶已保持液面恒定(有水回流),硫酸洗滌塔及氯化氫尾氣回收塔已加水至正常液位,各設備冷卻水暢通。

( 3) 升溫結束時制酸系統(tǒng)按正常開車程序開啟(見6.2),此時司爐崗位可抽開反應爐下料口的插板。此時因部分熱量帶出系統(tǒng),反應室溫度相應下降,因此要及時調整天然氣氣量及引、送風量,當反應室溫度已穩(wěn)定在530—540℃時,可開始按30%負荷以一定投料比投入氯化鉀、硫酸,屆時氯化氫開始發(fā)生,制酸崗位即行開車(操作手段與正常開車相同)。此時要保持穩(wěn)定的反應溫度。數(shù)個小時后開始出料,此時產(chǎn)品質量不會很好,不加石粉,可送入成品料倉裝袋(或經(jīng)推料機尾部卸料口卸在潔凈地面裝袋不入庫),但不進入成品倉庫。除塵系統(tǒng)同步開車。隨著爐頂、爐底溫度的升高,緩慢增加負荷至100%。

( 4) 當采樣分析硫酸鉀中Cl-≤1.5%,H2SO4≤1.5%時,此時可做為成品進行正式計量包裝,同時依中控分析游離酸含量適量加入石粉,以中和成品中游離酸。此時即轉入正常生產(chǎn),操作控制轉入正常開車階段,原始大開車即告結束。

( 5) 經(jīng)輸料系統(tǒng)送至成品料倉,已經(jīng)裝袋不合格硫酸鉀或卸地裝袋不合格品,待正常生產(chǎn)后視中控分析中Cl-及硫酸含量情況極少量輸入輸料系統(tǒng)(經(jīng)返料機勻速加入或用人工少量添入皮帶機)進入成品料倉轉化為硫酸鉀合格成品。

4、天然氣點火及正常操作注意事項

天然氣燃燒器點火前必須開啟送引風機置換15分鐘以上,動火分析合格后方可進行點火,防止產(chǎn)生混合氣體發(fā)生爆炸。

通過實際項目經(jīng)驗,以天然氣作為燃料替代煤炭烘爐,安全性更好,結合DCS自控系統(tǒng),操作更為簡便,項目穩(wěn)定性好,對大氣污染小。

參考文獻

[1]汪家銘,于長水《化工科技市場》.

[2]張罡,張一甫《海湖鹽與化工》.

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