李建平
(山西焦煤集團介休正益煤業(yè)有限公司,山西 晉中 032099)
正益煤業(yè)11-102工作面,主采11#煤層,地面標(biāo)高+1220.6~+1266.1,井下標(biāo)高+1007~+1055m。煤層厚度2.6~3.0m,平均為2.8m,煤層賦存穩(wěn)定,煤層傾角7°~15°,平均傾角10°。工作面運輸巷斷面形狀為3.8m×2.7m的矩形,巷道總長度為426m。11號煤層基本頂為砂質(zhì)泥巖,均厚2.55m;直接頂為泥巖細砂巖互層,均厚0.82m;直接底為石灰?guī)r,均厚0.4m;基本底為泥巖,均厚2.35m,煤層頂?shù)装鍘r層具體情況如表1所示。巷道原錨索桿支護強度不足,巷道頂板拉裂、離層,煤幫鼓出、塌落,巷道破壞情況如圖1所示,急需采取有效措施提高圍巖穩(wěn)定性。
表1 頂?shù)装鍘r層性質(zhì)
圖1 巷道破壞情況
圖2 礦壓監(jiān)測結(jié)果
通過在運輸巷布置一處礦壓監(jiān)測站,得到了初期支護后20d圍巖基本變形規(guī)律如圖2所示。由圖2(a)、圖2(b)可知,運輸巷在原支護下頂板和兩幫的變形量具有明顯的時效性,隨時間呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢,并在20d左右趨于穩(wěn)定。其中,兩幫移進量達到117mm,頂板下沉量達到180mm,巷道在原支護下不能滿足安全生產(chǎn)要求。
11-102運輸巷直接頂為泥巖細砂巖互層,巷道上覆巖層平均容重為γ=25kN/m3,將直接頂視為兩層獨立的巖梁[1]。上層為厚度為h1=0.42m的細砂巖,泊松比ν1=0.22,彈性模量為E1=2.4×103MPa,對于上層直接頂有:
下層為厚度h2=0.4m的泥巖,泊松比ν2=0.12,彈性模量為E2=3.2×103MPa,下層直接頂有:
由于直接頂為上下兩層巖體構(gòu)成,我們可以通過錨桿(索)將兩層巖體加固成組合梁結(jié)構(gòu),加固后直接頂?shù)膹椥阅A亢筒此杀葧@著提高:
組合梁結(jié)構(gòu):
由上式可知,11-102運輸巷在加固前存在頂板離層現(xiàn)象,通過錨桿(索)加固后,直接頂形成組合梁結(jié)構(gòu),可以大大的提高頂板巖層的穩(wěn)定性[2]。但是在原支護下,錨索長度不足,錨索不能發(fā)揮承載能力,難以將直接頂形成組合梁結(jié)構(gòu),巷道頂板出現(xiàn)拉裂、離層的情況。選用長度較長的錨索可以頂板的穩(wěn)定性可以得到保障,但是同時也需要考慮節(jié)省材料。由于直接頂為泥巖細砂巖互層,錨索應(yīng)將整個直接頂固定為一個整體,再將軟弱巖層錨固在上部穩(wěn)定巖層上,共同承受巷道上部壓力。
已知巷道高度為h=2.7m,設(shè)頂板與幫部的摩擦角φ0=18°,粘聚力c0=0.3MPa,上覆巖層平均容重γ=26kN/m3,應(yīng)力集中系數(shù)k=2,煤體與頂板界面的切向剛度系數(shù)β=0.14,支護反力P=31.3MPa,得幫部極限平衡區(qū)寬度為[3]:
幫部破裂區(qū)寬度為:
幫部塑性區(qū)寬度為:
由上式可知,11-102運輸巷幫部幫部極限平衡區(qū)寬度為4.0m,幫部破裂區(qū)寬度為1.92m,幫部塑性區(qū)寬度為2.08m??梢源_定巷幫需要加固深度至少為1.92m,錨桿對破裂區(qū)整個區(qū)域進行加固,經(jīng)過破裂區(qū)后前端進入塑性區(qū),使破壞區(qū)與塑性區(qū)形成一個整體,來共同承受幫部壓力,抵抗圍巖變形[4]。
根據(jù)對巷道圍巖變形規(guī)律及穩(wěn)定性分析,為防止巷道圍巖劇烈變形,應(yīng)制定相應(yīng)的圍巖支護方案。根據(jù)11-102工作面運輸巷的具體情況,再結(jié)合巷道圍巖穩(wěn)定性分析,對巷道圍巖支護方案進行具體設(shè)計:①巷道頂板錨桿規(guī)格為Φ20mm×L2000mm,每排5根,間排距為850×800mm,兩端錨桿與水平方向呈75°夾角,并鋪設(shè)800×800mm的鋼筋網(wǎng),網(wǎng)孔為50×50mm;②巷道頂板單體錨索選用Φ17.8mm×L7000mm的高預(yù)應(yīng)力錨索,錨索拉力不低于30MPa,錨索排間距為2400×1600mm,每排兩根;③由2.3節(jié)可知巷道幫部錨桿至少為1.92m,因此巷道兩幫選用規(guī)格為Φ20mm×L2000mm的錨桿,錨固力不低于80kN,間排距為850×800mm,兩幫各3根,上、下兩端錨桿與水平方向夾角為15°錨索托板采用300mm×300mm×16mm的鼓形鐵托板,并鋪設(shè)800×800mm的鋼筋網(wǎng),網(wǎng)孔為50×50mm。
為了檢驗巷道圍巖支護效果,優(yōu)化錨桿設(shè)計方案,在試驗段巷道每隔5m布置一個礦壓監(jiān)測站,對11-102工作面圍巖表面變形量持續(xù)監(jiān)測直至數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定,礦壓監(jiān)測結(jié)果如圖4所示。
對巷道圍巖位移量進行了40d的監(jiān)測,巷道圍巖隨時間變形趨勢基本相同,在30d后頂板累計下沉量穩(wěn)定在30mm,累計底臌量達到39mm,兩幫移進量累計達到24mm。可以看出,巷道圍巖的變形破壞程度得到了明顯改善。
圖3 巷道圍巖礦壓監(jiān)測結(jié)果
同時,在試驗段圍巖布置鉆孔并安裝多點位移計,對圍巖不同深度位移量進行監(jiān)測,得到巷道頂板的礦壓監(jiān)測結(jié)果如圖5所示,巷道幫部圍巖的礦壓監(jiān)測結(jié)果如圖6所示,巷道底板的的礦壓監(jiān)測結(jié)果如圖7所示。
圖4 巷道頂板深部位移曲線
圖5 巷道幫部深部位移曲線
圖6 巷道底板深部位移曲線
由圖5可得,在支護后的10d內(nèi),頂板下沉量不斷增加,在50d時頂板各深度位移量基本穩(wěn)定,深度為 1.2m、1.6m、2.0m、2.5m、3.0m、6.0m 處頂板下沉量分別為 14.9mm、22mm、27.1mm、31.7mm、35.9mm 及39.7mm,隨著頂板深度的不斷增加,相對圍巖變形位移量逐漸減少,也就是說越淺的位置所受到擾動越大,圍巖變形量越大[5],最大變形量發(fā)生在0~1.2m內(nèi),變形量達到14.9mm,占總變形位移量的38%,頂板變形得到有效控制。
由圖6可知,在支護后的15d內(nèi),兩幫移進量不斷增加,之后在50d時幫部各深度位移量基本穩(wěn)定,深度為0.8m、1.2m、1.6m、2.0m處兩幫移進量分別為12.2mm、15.7mm、18.2mm及19.8mm,最大變形量發(fā)生在0~0.8m內(nèi),變形量達到12.2mm,占總變形位移量的62%,表明在幫部錨桿作用下,幫部圍巖的位移變形穩(wěn)定在較小的范圍內(nèi)。
由圖7可得,在支護后的25d內(nèi),底臌量不斷增加,之后在50d時底板各深度位移量基本穩(wěn)定,深度為 1.2m、1.6m、2.0m、2.5m、3.0m、6.0m 處底臌量分別為 13.4mm、20.4mm、26.7mm、31.5mm、34.5mm 及37.2mm,最大變形量發(fā)生在0~1.2m內(nèi),變形量達到13.4mm,占總變形位移量的45%,現(xiàn)支護對巷道底臌起到了積極作用。
針對正益煤業(yè)11-102運輸巷的具體情況,通過對巷道圍巖變形規(guī)律及穩(wěn)定性分析,提出了針對11-102工作面運輸巷道的支護方案,并結(jié)合工作面實際情況對圍巖控制措施進行了具體設(shè)計。根據(jù)礦壓監(jiān)測結(jié)果可知,在現(xiàn)有支護方式下,巷道頂板累計下沉量為30mm,底臌量為39mm,兩幫移進量為24mm,且圍巖深部位移穩(wěn)定在較小范圍內(nèi),可知該種支護手段極大地改善了圍巖穩(wěn)定性,滿足了安全生產(chǎn)要求。