盧 陽,鄧修甫*,魯志強
(1. 湖南科技大學 巖土工程穩(wěn)定控制與健康監(jiān)測省重點實驗室,湖南 湘潭 411201; 2. 云南省交通規(guī)劃設計研究院,昆明 650041)
近年來,西部地區(qū)的隧道大變形問題日益突出,隧道圍巖往往呈現(xiàn)軟弱破碎和高地應力等特征,隧道開挖后常表現(xiàn)為圍巖變形量大,初期支護結構擠出破壞甚至發(fā)生隧道坍塌等安全事故.
對于隧道大變形問題,學者們進行了一些不同地層圍巖條件的隧道工程研究,如泥巖夾砂巖[1]、輝綠巖[2]、穿越煤系地層[3]、凝灰?guī)r[4]、板巖[5]、千枚巖[6]、第三系粉質(zhì)黏土地層[7]和富水軟巖[8-9]等,大變形破壞形式表現(xiàn)為初支混凝土脫落、拱頂坍塌、鋼架扭曲及仰拱開裂等.通過地質(zhì)調(diào)研資料,結合理論分析、現(xiàn)場監(jiān)測與試驗、數(shù)值模擬等方法分析隧道大變形破壞特征與機理,針對不同地層圍巖提出了施作長錨桿、加深仰拱、雙層襯砌、增大支護剛度、預留變形量和加設全環(huán)鋼架等有效控制隧道大變形的整治措施.
文筆山隧道穿過玄武巖夾凝灰?guī)r地層,目前,楊英[10]在勘察設計方面提出此類地層條件下隧道開挖前的施工對策建議,但在施工過程中及后期的變形控制技術方面研究成果很少.本文以文筆山隧道為背景,分析大變形破壞特征,探究隧 道大變形災害的形成原因,并提出大變形控制措施,為后續(xù)施工提供指導.
文筆山隧道是一座分離式隧道,左右線均為單向雙車道,隧道全長約2 800 m,設計時速為80 km/h,隧道區(qū)海拔高程范圍2 530~2 820 m,地勢起伏變化大,隧道洞身段地表植被發(fā)育較好,喬木和灌木茂密,隧道最大埋深約為255 m.
隧道路線位于揚子亞板塊之鹽源-麗江陸緣拗陷帶,位于北東向構造體系的麗江-劍川斷裂與麗江-寧蒗斷裂之間.區(qū)域的地質(zhì)構造復雜,褶皺與斷裂十分發(fā)育,線路經(jīng)過的范圍主要有寧蒗沉降帶、金沙區(qū)隆起區(qū)、鳴音沉降帶及玉龍雪山隆起區(qū).
隧道洞身段地表水不發(fā)育,隧道區(qū)地下水為第四系孔隙水類型、基巖裂隙水類型:第四系孔隙水多賦存于第四系松散土體中,多以潛水形式出現(xiàn),水量甚微;基巖裂隙水主要賦存于P2β 玄武巖夾凝灰?guī)r中,富含基巖裂隙水.
隧址區(qū)發(fā)育地層主要為第四系坡洪積(Qdl+pl)層、第四系坡殘積(Qdl+el)層、二疊系上統(tǒng)玄武巖組(P2β)玄武巖夾凝灰?guī)r巖層.以上各地層按照工程力學性能并結合工程特征共劃分為8 個工程地質(zhì)單元層,自上而下分布如下:①粉質(zhì)黏土Ⅰ組;②碎石;③粉質(zhì)黏土Ⅱ組;④玄武巖;⑤玄武巖、斜斑玄武巖、橄斑玄武巖及硅質(zhì)玄武巖Ⅰ組;⑥玄武巖、斜斑玄武巖、橄斑玄武巖及硅質(zhì)玄武巖Ⅱ組;⑦凝灰?guī)rⅠ組;⑧凝灰?guī)rⅡ組.
文筆山隧道大變形段圍巖初期判定為V 級,洞身段采用三臺階開挖法,隧道預留變形量15 cm,隧道主洞圍巖開挖斷面尺寸:寬12.5 m×高10.05 m(含仰拱).原設計支護參數(shù)如下:超前支護施做Φ42×4小導管,L=4.5 m,環(huán)向間距30 cm,沿拱部120°范圍布設;系統(tǒng)錨桿為Φ25×3.5 中空注漿錨桿,L=3 m,間距100×60 cm;全環(huán)布設I18鋼拱架,間距60 cm/榀;掛設φ8 鋼筋網(wǎng),尺寸15 cm×15 cm;拱腰工字鋼接頭處與拱腳起拱線處每側各打設2 根Φ42×4 鎖腳小導管,L=4.5 m,每榀8 根;初支噴射混凝土厚度25 cm;二襯及仰拱混凝土厚度50 cm.
文筆山隧道進洞后,工程前期按原設計施工方案進展順利,隧道變形量較小,然而當左、右幅隧道掌子面各自開挖進尺約640 m 時,兩隧道掌子面后方均出現(xiàn)大范圍的大變形破壞現(xiàn)象,左右幅隧道大變形段范圍分別為 ZK150+468~ ZK150+490,YK150+486~YK150+500.
隧道圍巖初期變形劇烈,隧道結構體系變形分布不對稱,具體表現(xiàn)為初支混凝土開裂和掉塊,工字鋼擠出扭曲和初支局部侵入二襯凈空等現(xiàn)象,其中拱頂部分部位和B、C 單元接頭處變形較為嚴重,侵限后隨即對沉降較大段落采取加設護拱的形式進行處理.隧道大變形破壞現(xiàn)象見圖1.
圖1 隧道大變形破壞
對于隧道變形破壞段,結合實際監(jiān)控量測數(shù)據(jù),分析大變形破壞情況,左右幅隧道拱頂沉降累計位移情況見圖2,水平收斂累計位移情況見圖3.
圖2 拱頂沉降時間曲線
圖3 水平收斂時間曲線
從圍巖監(jiān)測的具體數(shù)值來看,左右幅隧道選取的2 個斷面的拱頂沉降與水平收斂變形量均較 大,且拱頂累計下沉數(shù)值大于水平累計收斂數(shù)值.左幅斷面ZK150+473 拱頂沉降量累計約525 mm,水平收斂量累計約450 mm;右幅斷面YK150+ 491 拱頂沉降量累計約386 mm,水平收斂量累計約361 mm.
從圍巖監(jiān)測曲線形態(tài)來看,左右幅隧道2 個斷面圍巖變形劇烈,位移曲線斜率較大,2 個斷面拱頂沉降、水平收斂曲線走勢大體相似,反映了此段圍巖整體條件較差,也反映出左右幅隧道開挖區(qū)域圍巖條件的相近性,且拱頂沉降較水平收斂曲線陡,累計經(jīng)過30 d 左右變形趨勢漸緩.由于圍巖變形量已大大超出設計預留變形量,導致初期支護破壞,隨即停止觀測,進行臨時防護處治.
為了更加全面分析圍巖變形規(guī)律,探究圍巖大變形原因,下面對圍巖變形累計量較大的左幅斷面ZK150+473 的位移速率時間關系曲線進一步分析,如圖4 所示.
可以發(fā)現(xiàn),隧道圍巖變形速率波動大且不穩(wěn)定,圍巖變形速率數(shù)值非常大,變形速率受隧道臺階分部開挖影響較大,如在開挖下臺階達到最大值,如拱頂沉降速率最大達65 mm/d,水平收斂速率最大達34 mm/d.總體來看,圍巖拱頂沉降變形主要發(fā)生在前期,中后期速率相對較小,圍巖水平收斂變形速率整體較大,反映出圍巖壓力釋放快,變形劇烈,圍巖自穩(wěn)能力差,巖體差異性大.
圖4 累計位移速率時間曲線
受麗江-小金河構造帶影響,文筆山隧道區(qū)內(nèi)構造破碎帶較發(fā)育,該段地表有一條山溝通過,山溝位置及走勢見圖5,左幅隧道ZK150+480 前后里程位于圖5 中標圈所示位置.此段設計為軟弱破碎帶,隧道地層巖體組成差異性大,巖體破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖體自穩(wěn)性差,是隧道出現(xiàn)大變形的重要原因.
圖5 ZK150+480 里程前后與地表山溝交叉
隧道洞身巖性為玄武巖夾凝灰?guī)r,因凝灰?guī)r透鏡體具有賦存隨機性、分布無規(guī)律性,另外由于玄武巖噴發(fā)具多期和間歇性的特點,以及凝灰?guī)r與玄武巖接觸帶強烈的動力蝕變作用,造成凝灰?guī)r周圍的玄武巖局部為全風化或強風化.因此隧道區(qū)各巖層間變化較為復雜,從而導致支護結構體系的適應性差,開挖時常有掉塊和脫落現(xiàn)象,最終出現(xiàn)初期支護體系變形量大、初期支護破壞和侵入二襯凈空等災害.
根據(jù)地應力測試結果,區(qū)內(nèi)的初始最大水平主應力為8.78 MPa,部分區(qū)段由于圍巖風化嚴重,巖體單軸抗壓強度極低,隧道開挖面附近屬于高應力狀態(tài),且最大主應力方向為NE10°,與隧道軸線方向接近垂直,對隧道邊墻穩(wěn)定性不利,是隧道出現(xiàn)大變形的主要原因.
玄武巖組地層基巖裂隙水較為發(fā)育,地表水隨巖石縫隙下滲,進一步軟化凝灰?guī)r,破壞玄武巖與凝灰?guī)r間的結合,降低隧道圍巖的穩(wěn)定性.根據(jù)取樣試驗資料,凝灰?guī)r夾層自由膨脹率為(40~80)%不等,屬弱~中膨脹土,膨脹土遇水易軟化和膨脹,賦存水條件對隧道工程影響較大.
該段原設計為SF5a 型襯砌和I18 工字鋼,其難以抵御圍巖壓力,因工字鋼在圍巖壓力下產(chǎn)生變形,導致初支開裂和掉塊.拱部下沉較大,拱部初支侵入二襯空間.起拱線位置(B、C 單元接頭處)收斂較嚴重,原設計鎖腳小導管長4.5 m,每個接頭處2 根,不足以鎖住拱腳,初支起拱線處收斂較大,鋼架擠出破壞.
對初支結構體系檢查發(fā)現(xiàn),施工中存在部分超挖現(xiàn)象,圍巖與初期支護結構間存在空洞,導致圍巖松弛,加劇圍巖變形.另外隧道機械開挖、微爆破、初支閉合成環(huán)不及時等施工活動對圍巖變形也產(chǎn)生不利影響.
掌子面暫停施工,表面噴射C25 混凝土進行封閉,穩(wěn)定掌子面變形.大變形范圍段設置臨時支撐,防止支護結構的進一步變形破壞.對圍巖大變形破壞段注漿加固,增強支護結構體系的整體穩(wěn)定性,待圍巖變形趨于穩(wěn)定后及時對侵限段進行拆換拱處理,剛拱架沿隧道縱向逐榀更換,加強大變形處治段圍巖監(jiān)控量測,分析后續(xù)圍巖變形處治效果.已破壞大變形段處治技術見圖6.
圖6 大變形段處治措施
4.2.1 改善超前支護類型
左右2 幅隧道大變形段拱頂沉降累計位移較大,破壞較嚴重,原設計超前支護為Φ42×4 mm小導管,長度L=4.5 m,不能有效控制拱頂沉降變形.因此,應增強未施工段拱頂范圍超前支護強度,改為長度L=9 m 的Φ108×6 超前大管棚,搭接長度3 m,以實現(xiàn)更好的圍巖預加固效果.
4.2.2 加大預留變形量
根據(jù)施工中監(jiān)控量測成果動態(tài)調(diào)整預留變形量,使圍巖應力得到合理釋放,減小其對支護結構的接觸壓力.
4.2.3 提高初期支護強度
隧道大變形段圍巖組成差異性大,巖體穩(wěn)定性低,進一步核查掌子面前方圍巖性質(zhì),修正圍巖級別,調(diào)整支護參數(shù).未施工段襯砌類型由原設計SF5a 型調(diào)整為SF5c 型襯砌,增強初期支護強度.
4.2.4 增強鎖腳連接
隧道單側工字鋼起拱線處(B、C 單元接頭處)Φ42×4 mm 鎖腳小導管加長到6 m,每個接頭處設置4 根,拱腰接頭處2 根,每榀共12 根,由此提高隧道關鍵部位強度,達到更快速、有效控制變形的目的,改進的鎖腳連接方式見圖7.
圖7 鎖腳小導管布置
4.2.5 強化施工質(zhì)量
進一步加強施工質(zhì)量管理,杜絕錨桿和鎖腳導管數(shù)量不足,注漿不飽,剛拱架間距及豎直度、拱架懸空及單元間連接板連接不規(guī)范,鋼架與圍巖間不密切,噴射混凝土厚度不足等質(zhì)量問題. 隧道大變形前后處治方案對比具體見表1.
表1 大變形前后控制技術對比
隧道變形控制方案變更后,初支結構未出現(xiàn)侵限及大變形破壞現(xiàn)象,返修段與試驗段圍巖變形速率與位移量均明顯減少,試驗段拱頂沉降量不超過20 cm,水平收斂量介于30~45 cm(小于總預留量50 cm,每側25 cm),圍巖位移量處于可控的安全范圍內(nèi),保證了工程的正常進度計劃,表明上述隧道大變形控制技術的實施是合理的.
1)文筆山隧道初始地應力高.圍巖巖性為強風化凝灰?guī)r夾玄武巖,隧道地下水較豐富,其凝灰?guī)r為多次旋回所形成,遇水軟化現(xiàn)象較嚴重,并具有膨脹性,物理力學性質(zhì)較低;另受麗江-小金河構造帶影響,隧址區(qū)強風化巖體巖性破碎,圍巖自穩(wěn)能力差.上述2 種條件進一步加重了隧道變形.
2)隧道圍巖大變形破壞具有突發(fā)性.大變形段之前里程未發(fā)生大變形破壞,初期支護強度足夠大,但后期仍抵抗不住圍巖壓力,隧道出現(xiàn)大范圍變形破壞,導致多處換拱,施工風險較高,施工難度大.
3)對于文筆山隧道的軟巖大變形段落,探討了大變形原因,重新修正圍巖級別,并結合現(xiàn)場監(jiān)控量測結果,對超前支護、預留變形量、初期支護、鎖腳連接及二次襯砌等控制技術方案進行了修正,隧道圍巖大變形得到有效控制.