馬 軍
(國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司,寧夏 銀川 750409)
神華寧煤煤制油2006 年8 月投產(chǎn),費(fèi)托合成技術(shù)采用中科合成油技術(shù)有限公司的高溫漿態(tài)床F-T 合成工藝,催化劑選用鐵基催化劑,費(fèi)托反應(yīng)器主產(chǎn)物為蠟[1]。F-T 反應(yīng)部分分A 線和B 線,共8 臺(tái)費(fèi)托反應(yīng)器,每個(gè)F-T 反應(yīng)線對(duì)應(yīng)一個(gè)蠟過(guò)濾裝置。正常運(yùn)行中費(fèi)托反應(yīng)器內(nèi)的蠟通過(guò)內(nèi)置過(guò)濾管排至汽提塔,經(jīng)過(guò)汽提分離,塔底產(chǎn)物穩(wěn)定蠟(fe+3<100mg/kg)送入穩(wěn)定蠟原料罐,再進(jìn)行過(guò)濾,穩(wěn)定蠟原料罐內(nèi)的穩(wěn)定蠟經(jīng)過(guò)預(yù)涂循環(huán)過(guò)濾后成為合格蠟,合格蠟送至加氫單元進(jìn)行裂化成為柴油。隨著費(fèi)托反應(yīng)時(shí)間增長(zhǎng),催化劑活性降低,需定期更換催化劑,每4.5d 從費(fèi)托反應(yīng)器卸料口卸出約6t 大量攜帶催化劑的蠟——渣蠟,渣蠟壓到渣蠟減壓罐,渣蠟減壓罐內(nèi)的渣蠟經(jīng)過(guò)減壓、降溫后再經(jīng)過(guò)預(yù)過(guò)濾循環(huán)后成為穩(wěn)定蠟。費(fèi)托出蠟及蠟過(guò)濾工藝流程示意見(jiàn)圖1。
圖1 費(fèi)托出蠟及蠟過(guò)濾工藝流程示意圖
神華寧煤蠟過(guò)濾器采用水平托盤(pán)過(guò)濾機(jī)。水平托盤(pán)過(guò)濾機(jī)由許多濾盤(pán)組成,每個(gè)濾盤(pán)是由不銹鋼沖壓形成,內(nèi)有空間,外包濾布,將濾盤(pán)固定在轉(zhuǎn)軸上,裝入圓形密閉的機(jī)殼內(nèi)。濾盤(pán)由蠟浸沒(méi)。過(guò)濾機(jī)中的蠟液在泵壓作用下穿過(guò)濾布進(jìn)入濾盤(pán)內(nèi)部,成為濾液后從轉(zhuǎn)軸孔進(jìn)入空心軸從另外一端流出。由于渣蠟中含有大量鐵基催化劑,穿過(guò)濾布時(shí)大量鐵離子會(huì)被攔截,留在濾布上,使蠟得以過(guò)濾。然而穩(wěn)定蠟中鐵離子相對(duì)較少,需借助預(yù)涂介質(zhì)[2](白土和硅藻土)進(jìn)行過(guò)濾,白土和硅藻土經(jīng)過(guò)預(yù)涂均勻分布在濾布上,形成濾餅層,濾餅層除了攔截功能外還能吸附鐵離子,從而達(dá)到過(guò)濾穩(wěn)定蠟的目的。
費(fèi)托反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生一定量的副產(chǎn)物水,水隨蠟進(jìn)入汽提塔進(jìn)行分離,汽提塔底通入2.3MPa 過(guò)熱蒸汽(實(shí)際溫度300℃左右)作為加熱源,同時(shí)汽提凝液進(jìn)入塔內(nèi),導(dǎo)致塔內(nèi)水量增多。當(dāng)塔底溫降至220℃左右時(shí),蠟油中的水無(wú)法從塔頂蒸出,就會(huì)凝結(jié)成水沉入塔底,隨高溫蠟進(jìn)入穩(wěn)定蠟泵,導(dǎo)致泵發(fā)生汽蝕,攜帶大量水的進(jìn)入原料罐,發(fā)生突沸,導(dǎo)致蠟冒罐、蠟罐撕裂事故[3]。水對(duì)白土吸附鐵離子也有不利影響,因此蠟中不能帶水。表1 為蠟帶水情況。
表1 為蠟攜帶水情況(工作記錄)
原料罐設(shè)計(jì)為常壓罐,當(dāng)塔底溫度低于220℃時(shí),攜帶水的蠟進(jìn)入原料罐發(fā)生突沸,罐內(nèi)氣體膨脹,蠟罐超壓,造成蠟罐平底翹起,嚴(yán)重時(shí)造成蠟罐撕裂,攜帶催化劑的蠟從罐頂噴出,進(jìn)入保溫棉后遇伴熱可能發(fā)生著火事故。
穩(wěn)定蠟過(guò)濾前先利用白土和硅藻土進(jìn)行預(yù)涂,目的是形成一層合格的濾餅層,攜帶鐵離子的蠟通過(guò)預(yù)涂合格的濾餅層時(shí),利用濾餅層的攔截功能攔截掉一些大的雜質(zhì),利用白土的吸附能力吸附掉蠟中的鐵離子,從而得到合格的蠟液[4]。白土和硅藻土設(shè)計(jì)使用量為白土:300kg、硅藻土:37.5kg。初期投用后預(yù)涂完畢壓差接近報(bào)警值,過(guò)濾不久,就需排渣,工作量大、白土消耗高、蠟合格率不高,后期不得不降低白土和硅藻土用量。
由于渣蠟中鐵離子含量高,加之渣蠟裝置處理能力不足,每天過(guò)濾后并入原料罐的渣蠟量需嚴(yán)格控制,否則會(huì)導(dǎo)致穩(wěn)定蠟原料罐內(nèi)鐵離子含量上升,從而導(dǎo)致合格蠟中鐵離子含量上升。每天并入穩(wěn)定蠟原料罐的渣蠟量嚴(yán)格控制在40m3左右,其余渣蠟外賣。
停止向塔內(nèi)通入2.3MPa 過(guò)熱蒸汽,增加重質(zhì)油加熱器、輕質(zhì)油加熱器面積。有效避免了過(guò)多水進(jìn)入蠟中,同時(shí)也防止了塔底溫度低于220℃,使塔底穩(wěn)定蠟中水及輕組分含量大幅降低,有效避免了泵氣蝕、蠟突沸等事故發(fā)生。
改變汽提工藝后蠟帶水情況見(jiàn)表2。
表2 改變汽提工藝后蠟帶水情況(工作記錄)
將裝置區(qū)內(nèi)所有常壓罐更換為承壓罐,新更換承壓原料罐,新原料罐設(shè)計(jì)壓力0.6MPa。即使蠟中帶水,進(jìn)入原料罐發(fā)生突沸,也難以發(fā)生罐體撕裂或者冒罐,從而有效避免了一系列事故的發(fā)生。
開(kāi)車至今,白土和硅藻土用量進(jìn)行過(guò)多次調(diào)整,具體用量如表3 所列。
表3 不同白土和硅藻土用量對(duì)過(guò)濾的影響
由表3 可知,白土和硅藻土用量逐漸減少,排渣次數(shù)減少,工作強(qiáng)度大大降低,合格蠟中鐵離子含量降低。
新增加6 個(gè)渣蠟減壓罐,8 個(gè)渣蠟預(yù)過(guò)濾機(jī),增加渣蠟預(yù)處理量,將原有的4 個(gè)渣蠟預(yù)過(guò)濾機(jī)改為渣蠟預(yù)涂過(guò)濾。這將大大提高蠟過(guò)濾裝置處理能力。
1)通過(guò)增加換熱器面積代替2.3MPa 過(guò)熱蒸汽汽提的方法,大幅降低了蠟中水含量,有效避免了穩(wěn)定蠟原料罐、中間灌區(qū)蠟罐突沸事故的發(fā)生。
2)更換承壓原料罐、灌區(qū)儲(chǔ)罐后再也沒(méi)有發(fā)生過(guò)蠟突沸、冒罐事故。
3)白土加入量為280kg,硅藻土加入量為65kg 時(shí),白土、硅藻土使用量明顯減少,排渣次數(shù)減少,單臺(tái)過(guò)濾機(jī)使用時(shí)間增長(zhǎng),且蠟中鐵含量合格,滿足下游生產(chǎn)需要。但是白土及白土硅藻土最佳使用量及配比,有待進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)。
4)新增蠟過(guò)濾裝置暫時(shí)未投入使用,效果有待進(jìn)一步評(píng)估。