呂文陵、孫珍平
(1.同煤國電同忻煤礦有限公司,山西大同,037000;2.煤科集團沈陽研究院有限公司,遼寧撫順,113122;3.煤礦安全技術(shù)國家重點實驗室,遼寧撫順,113122)
近年來,隨著開采范圍不斷擴大,同忻煤礦采場應(yīng)力向深部轉(zhuǎn)移,礦井在回采初期留設(shè)較大煤柱尺寸,造成一定的煤炭資源浪費。針對這一實際,為提高礦井煤炭資源回收率,同忻礦積極探索特厚煤層綜放工作面小煤柱留設(shè)技術(shù),設(shè)計將8305工作面與8307工作面之間的區(qū)段煤柱由原來的38 m減小為6 m。受采掘接替限制,工作面順槽采用沿空掘巷對采對掘。在回采過程中,臨空順槽受二次采動影響劇烈,巷道變形嚴(yán)重,局部地段變形已嚴(yán)重影響安全生產(chǎn),且區(qū)段煤柱的減小可能出現(xiàn)裂隙和漏風(fēng),導(dǎo)致臨近采空區(qū)內(nèi)的積氣通過小煤柱向開采的工作面滲漏,對工作面的安全開采造成影響,同時也可能造成臨近采空區(qū)的漏風(fēng)導(dǎo)致采空區(qū)遺煤自燃。因此,為防止8307面采空區(qū)氣體滲入5305巷內(nèi),同忻礦結(jié)合現(xiàn)場條件,對臨近的8307面采空區(qū)進(jìn)行惰性氣體置換,消除臨近采空區(qū)自然發(fā)火隱患及對8305工作面的影響。
同忻礦8305工作面為首個小煤柱工作面,走向長度1 238 m,傾向長度200 m,采用綜合機械化放頂煤工藝開采,煤層平均厚度為15 m,煤層傾角為0°~6°左右。該工作面北部為8307工作面采空區(qū)(已于2016年10月回采完畢)、南部為實煤區(qū)、西部為礦界煤柱、東部為盤區(qū)大巷,設(shè)計8305工作面與臨近的8307工作面區(qū)段煤柱僅為6 m,經(jīng)采空區(qū)密閉埋設(shè)的束管監(jiān)測顯示,8307工作面采空區(qū)內(nèi)CH4含量達(dá)3%~6%,且8307面回采期間采用均壓通風(fēng),采空區(qū)與外界壓差達(dá)100 mmH2O柱,區(qū)段煤柱在壓力作用下出現(xiàn)裂縫或漏風(fēng)通道,8307面采空區(qū)內(nèi)積存的高濃度瓦斯便會涌入8305工作面,嚴(yán)重威脅8305面的巷道安全掘進(jìn)及工作面開采。
根據(jù)達(dá)西滲流定律基本理論分析得出,兩點間風(fēng)流運動的速度與兩點間的壓力梯度相關(guān),假設(shè)采空區(qū)內(nèi)垮落的巖石堆積后形成的空隙是規(guī)則的,那么采空區(qū)流場內(nèi)風(fēng)流速度可表達(dá)為:
式中:V為流場內(nèi)風(fēng)流的速度,m3/min;
k為采空區(qū)滲透系數(shù);
由式(1)可知:當(dāng)采空區(qū)任意兩點的氣體壓力不相等時,采空區(qū)流場內(nèi)的氣體由高壓點向低壓點流動。
采空區(qū)可以視為整體連續(xù)的多孔介質(zhì)體,在進(jìn)行氣體置換研究中將其簡化為具有抽氣口和注氣口的密閉空間,密閉空間內(nèi)充滿了高濃度有害氣體(CO、CH4、CO2等)。那么,對角式采空區(qū)氣體置換過程中,氣體流動的規(guī)律如圖1所示。
圖1采空區(qū)氣體流動壓力示意圖
在對采空區(qū)實施氣體置換時,依據(jù)“邊抽邊注,控制抽量,監(jiān)測監(jiān)控”的原則進(jìn)行,即向采空區(qū)先注入一定量的氮氣再進(jìn)行采空區(qū)氣體抽放,抽放的同時連續(xù)向采空區(qū)注入氮氣。為防止采空區(qū)漏風(fēng),保障氮氣平穩(wěn)向采空區(qū)深部推移,要控制對采空區(qū)氣體的抽放量,原則上注入氮氣量為氣體抽放量的1.1倍。
采空區(qū)有害氣體濃度Ct與抽放時間t符合下列關(guān)系:
式中:Ct為抽放t小時后的采空區(qū)有害氣體濃度,%;
C0為抽放前采空區(qū)有害氣體濃度,%;
Q為采空區(qū)氣體抽放流量,m3/h;
V為采空區(qū)體積,m3;
t為抽放時間,h。
由式(2)可以看出:為保障置換過程的安全,在氣體置換過程中,應(yīng)采取周密的監(jiān)測監(jiān)控措施,對采空區(qū)內(nèi)的氣體成分和溫度等進(jìn)行采樣和測定,以進(jìn)一步判斷是否具備抽放條件和判斷抽放時的安全可靠程度。
在8307臨近采空區(qū)采取邊注邊抽的方式進(jìn)行氣體置換,具體方法為:利用8307面2307順槽巷密閉內(nèi)預(yù)先埋設(shè)的2趟?108 mm注氮管路和8307頂抽巷永久密閉內(nèi)預(yù)先埋設(shè)的1趟?108 mm注氮管路,對采空區(qū)進(jìn)行連續(xù)注氮,注氮流量為1 000 m3/h;同時在830面5309順槽向8307面采空區(qū)施工3個?108 mm鉆孔,將鉆孔連接瓦斯抽放管路,利用礦井已有的瓦斯抽放系統(tǒng)從工作面的另一端角處對采空區(qū)內(nèi)氣體進(jìn)行抽放,抽放流量900 m3/h,邊注邊抽,由外向里逐漸將工作面采空區(qū)內(nèi)的瓦斯等有害氣體進(jìn)行置換。
注氮:由2307正巷密閉墻內(nèi)布置的兩趟?108 mm措施管、8307頂抽巷回風(fēng)大巷口處密閉墻內(nèi)布置一趟?108 mm措施管向8307面采空區(qū)注氮。注氮路線為:
①二盤區(qū)地面注氮車間→二盤區(qū)進(jìn)風(fēng)立井?480鋼管→二盤區(qū)變電所回風(fēng)繞道?480鋼管→二盤區(qū)回風(fēng)大巷?480鋼管→三盤區(qū)回風(fēng)大巷?480鋼管→5305巷回風(fēng)繞道→2307巷兩趟?108鋼絲纏繞管→8307面采空區(qū)。
②二盤區(qū)地面注氮車間→二盤區(qū)進(jìn)風(fēng)立井?480鋼管→二盤區(qū)變電所回風(fēng)繞道?480鋼管→二盤區(qū)回風(fēng)大巷?480鋼管→三盤區(qū)回風(fēng)大巷?480鋼管→8307頂抽巷一趟?108鋼絲纏繞管→8307面采空區(qū)。
在臨近的5309巷鋪設(shè)一趟?273 mm鋼管,從5309巷1 600 m位置向8307面采空區(qū)施工3個?108 mm鉆孔,利用鉆孔對8307面采空區(qū)進(jìn)行瓦斯抽放。抽放路線為:
8307面采空區(qū)→5309巷?273鋼管→5309巷回風(fēng)繞道?273鋼管→三盤區(qū)回風(fēng)大巷?530鋼管→二盤區(qū)回風(fēng)大巷?530鋼管→二盤區(qū)回風(fēng)立井?530鋼管→二盤區(qū)地面抽放泵站→排空。
8307面采空區(qū)氣體置換管路布置如圖2所示。
圖2三盤區(qū)8307面采空區(qū)置換管路布置圖
通過對8307采空區(qū)進(jìn)行對角式邊注邊抽氣體置換,采空區(qū)內(nèi)主要氣體成分發(fā)生了顯著變化,見下表。
表1置換前后采空區(qū)氣體變化(這個數(shù)據(jù)是實際的化驗數(shù)據(jù))
如表1所示,對比置換前后采空區(qū)內(nèi)氣體成分變化,CH4濃度平均降幅達(dá)70%,降至了爆炸界限的合理范圍切實緩解了臨近采空區(qū)氣體泄漏對8305工作面安全開采帶來的威脅;且通過惰性氣體置換,使采空區(qū)內(nèi)N2濃度位于在較高水平,對于抑制采空區(qū)煤炭自燃具有重要意義。
通過對小煤柱工作面相鄰采空區(qū)實施惰性氣體置換,使采空區(qū)內(nèi)O2、CO2、CH4等氣體濃度大幅度降低、N2含量大幅度增加,對采空區(qū)氣體進(jìn)行置換,有利于抑制采空區(qū)內(nèi)有害氣體泄漏和采空區(qū)自然發(fā)火的發(fā)生,保障小煤柱工作面的安全回采,為探索小煤柱臨空開采成套技術(shù)做出了科學(xué)有效的探索,為小煤柱安全開采提供了有力技術(shù)支撐和安全保障。