李武鎮(zhèn)
摘要:為快速尋找碼垛機器人的故障原因,采用龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司碼垛機器人為例,介紹了對應(yīng)分析方法在碼垛機器人故障分析中的應(yīng)用。結(jié)果顯示,機器人故障現(xiàn)象主要為掉煙,而造成掉煙的主要原因是煙箱質(zhì)量問題和煙箱膠帶沒粘好。
關(guān)鍵詞:對應(yīng)分析;碼垛機器人;故障分析
在卷煙生產(chǎn)自動物流系統(tǒng)中,成品庫自動化物流系統(tǒng)是基于對成品件煙的自動分揀、堆垛、入庫和出庫進行一體化自動控制和信息智能化管控的系統(tǒng)。成品入庫的基本流程包括:卷接包生產(chǎn)線——封箱機——物流分揀系統(tǒng)——高架庫。隨著碼垛機器人應(yīng)用于龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司物流分揀系統(tǒng)的末端環(huán)節(jié),這伴隨著產(chǎn)生了大量的碼垛機器人故障,機器人運行的穩(wěn)定性直接影響到物流系統(tǒng)的分揀入庫能力[1]。出現(xiàn)故障后,如何快速判定碼垛機器人的故障原因已成為生產(chǎn)管理領(lǐng)域急需解決的問題。
目前國內(nèi)外對故障分析的方法較多,對應(yīng)分析方法在市場營銷、產(chǎn)品定位等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,然而該方法目前在生產(chǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用卻不多,尤其是在煙草行業(yè)生產(chǎn)故障處理上的應(yīng)用就更是寥寥無幾。為此,以龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司成品庫自動化物流系統(tǒng)碼垛機器人為例,旨在為對應(yīng)分析方法在碼垛機器人故障分析中的應(yīng)用提供參考。
1? ?數(shù)據(jù)收集
采集了5-6月記錄在龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司的EAM(設(shè)備管理體系)中的機器人故障現(xiàn)象及原因,如下表1。
為了能使分析結(jié)果輸出的散點圖更清晰地解釋機器人故障現(xiàn)象和產(chǎn)生原因的對應(yīng)關(guān)系,對表1中的原始數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,一是刪去原因中發(fā)出次數(shù)和少于6次的類別,主要是刪去“吸盤損壞、系統(tǒng)故障、煙箱規(guī)格設(shè)置錯誤、煙箱條碼沒粘好、電纜磨損、電纜脫落”6項;二是刪去現(xiàn)象中發(fā)生次數(shù)和少于3次的類別,包括“5軸超限、真空建立不起”二項,從而形成了如下表2。
2? 結(jié)果與討論
將預(yù)處理后的數(shù)據(jù)(如表2),運用SPSS軟件中的對應(yīng)分析方法進行分析。處理時將故障原因和故障現(xiàn)象分別作為列聯(lián)表的行列變量,運行分析后可得到如下表3和表4的行簡要表和列簡要表。
2.1 由果斷因
由果斷因,即根據(jù)故障現(xiàn)象推斷故障原因(見表3)。
通過上表可以看出故障現(xiàn)象由原因發(fā)生的可能性。例如,針對機器人掉煙現(xiàn)象,其38.1%的可能性是由煙箱質(zhì)量問題引起的,35.7%的可能性是由煙箱膠帶沒粘好引起的,16.7%的可能性是由負壓不穩(wěn)導(dǎo)致的;放煙時不動作主要是由信號線接觸不良引起的(100%)。
2.2? 由因測果
由因測果,即根據(jù)故障原因預(yù)測故障現(xiàn)象(見表4)。
通過上表可以看出:
1)煙箱質(zhì)量問題和煙箱膠帶沒粘好必然導(dǎo)致機器人掉煙;
2)負壓不穩(wěn)定有87.5%的可能性會造成掉煙;
3)機器人負壓發(fā)生器故障有22.2%的可能性會造成掉煙,44.4%的可能性造成機器人。
2.3? 散點圖分析
對預(yù)處理后的機器人故障現(xiàn)象和原因數(shù)據(jù)如表2,在SPSS軟件中進行卡方檢驗(卡方值=179.550和P=0.000,見表5),可以看出機器人故障現(xiàn)象和原因存在關(guān)聯(lián),適合用對應(yīng)分析法來進一步研究故障現(xiàn)象和原因的相關(guān)關(guān)系[6]。其中,置信奇異值,也叫置信特征值,鑒于選擇的是二維解,所以只給出兩個因子的結(jié)果,標(biāo)準(zhǔn)差越小,說明點估計值越準(zhǔn)確,因子的相關(guān)系數(shù)越小,則說明因子分解越穩(wěn)定。同時,在慣量比例列中,前兩個維度共攜帶了99.2%的原始信息,因此可以在二維空間(散點圖)里,通過標(biāo)識出機器人故障和原因之間的相對位置來表示機器人故障現(xiàn)象和原因的緊密程度。
從散點圖1可以看出,
1)信號接觸不良與機器人放煙時不動作、碼煙中途停止靠得非常近,顯然信號接觸不良是機器人放煙時不動作和碼煙中途停止這兩種現(xiàn)象的主要原因。
2)發(fā)生器故障是造成機器人吸住煙箱不動和抓煙后不動作的主要原因,但由于與機器人掉煙相去甚遠,故不是掉煙的主要原因。
3)掉煙的主要原因有4個,分別是煙箱質(zhì)量問題、煙箱膠帶沒粘好、負壓不穩(wěn)和軸加速度過快,這和行、列簡要表給出的信息基本相符。
3? ?結(jié)論
通過以上的對應(yīng)分析,可以得出造成機器人故障的主要原因有煙箱質(zhì)量問題、煙箱膠帶沒粘好、負壓不穩(wěn)定、信號線接觸不良、負壓發(fā)生器故障和軸加速度過快等。其中前三種故障原因跟機器人本身質(zhì)量無關(guān)系,屬于外界因素所致,可以通過將采取尋求一種新的技術(shù)方法來避免或減少這些因素造成機器人的故障,例如通過研究和構(gòu)造成品煙箱膠帶紙檢測裝置,將膠帶紙沒粘好的煙箱杜絕進入機器人碼垛環(huán)節(jié);通過對機器人吸盤進行改造,提高機器人吸盤對不同質(zhì)量煙箱的適應(yīng)能力。而后面三種原因?qū)儆跈C器人本身系統(tǒng)問題,通過針對性維保來減少和避免這些因素造成的機器人故障,例如維修人員通過加強對信號線進行點檢,發(fā)現(xiàn)有破損的電纜及時進行更換,加強對負壓發(fā)生器進行檢查并定期進行清洗,對有故障的及時進行更換等,對軸加速度參數(shù)進行修改,降低軸加速度等,均較大程度的降低機器人故障;而前面三種原因是否符合生產(chǎn)應(yīng)用,仍有待進一步驗證,同時對應(yīng)分析方法是否適用于其他行業(yè)也是有待于驗證。
參考文獻
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