李東方,楊 華
(河南能源化工集團(tuán)洛陽永龍能化有限公司,河南 洛陽 471100)
32000Nm3/h空分裝置是河南能源化工集團(tuán)洛陽永龍能化有限公司年產(chǎn)20萬噸乙二醇項(xiàng)目的配套項(xiàng)目,項(xiàng)目于2009年10月開工建設(shè),空分裝置于2013年10月開始單體試車,2014年6月產(chǎn)出合格產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。試車期間出現(xiàn)多次問題,影響了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,組織技術(shù)人員分析出現(xiàn)問題,制定了相關(guān)的技改措施,實(shí)現(xiàn)了空分裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,為后續(xù)裝置運(yùn)行提供了合格的產(chǎn)品。本文對試車中出現(xiàn)的問題和相關(guān)技改做了總結(jié)。
空分裝置采用開封空分集團(tuán)技術(shù),為離心式空氣壓縮機(jī)、常溫分子篩純化、透平增壓膨脹機(jī)、填料型上塔、全精餾無氫制氬、液氧(氮)泵增壓的內(nèi)壓縮流程。為后續(xù)氣化、凈化、乙二醇裝置提供合格的高壓氧氣、低壓氧氣、高壓氮?dú)?、低壓氮?dú)?、儀表空氣、液氮,并生產(chǎn)部分液氧、液氮產(chǎn)品作為產(chǎn)品送往貯存系統(tǒng)等待銷售。
汽輪機(jī)于2010年訂貨,2013年10月開始汽輪機(jī)單試,試車時(shí)振動(dòng)大于設(shè)計(jì)值,但未繼續(xù)升高,廠家人員指導(dǎo)繼續(xù)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車,兩次聯(lián)動(dòng)試車汽輪機(jī)振動(dòng)值仍高于設(shè)計(jì)值,在完成空壓機(jī)組后續(xù)管線吹掃后,再次準(zhǔn)備全系統(tǒng)試車時(shí),汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí)(2100轉(zhuǎn)/分鐘)因振動(dòng)值高聯(lián)鎖報(bào)警停車,再次進(jìn)行熱啟動(dòng)時(shí)再次跳車,隨后經(jīng)廠家同意再次進(jìn)行冷啟動(dòng)沖轉(zhuǎn),仍然因?yàn)檎駝?dòng)值高跳車。于是聯(lián)系檢修單位進(jìn)行汽輪機(jī)拆檢,拆開后發(fā)現(xiàn)軸、葉輪、靜葉片銹蝕較多,且級間密封部分損壞。
原因分析:因裝置汽輪機(jī)訂貨較早,到安裝試車時(shí)中間經(jīng)歷了將近3年,且汽輪機(jī)到貨和安裝時(shí),因?yàn)樘鞖獬睗窈捅Wo(hù)不到位的原因,產(chǎn)生銹蝕。在汽輪機(jī)單體試車后中抽管線內(nèi)部以及汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子空間和凝汽器內(nèi)存有少量水,濕的水蒸氣會(huì)加劇了汽輪機(jī)軸、葉輪以及靜葉片的腐蝕,致使汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、隔板大量生銹,造成汽輪機(jī)停車檢修。
技改措施:在現(xiàn)場真空液氮儲槽空浴式氣化器后引出一根φ25×3的不銹鋼管,引至汽輪機(jī)中抽蒸汽管線疏水管線處,在連接前加一DN20截止閥和帶頸對焊法蘭連接,正常開車時(shí)閥前法蘭加盲板,防止閥門內(nèi)漏引起汽輪機(jī)真空下降和氮?dú)庑孤洞嬖诎踩[患;在汽輪機(jī)長期停車時(shí),投用空浴式氣化器,用干燥的氮?dú)獯祾咂啓C(jī)轉(zhuǎn)子以及靜葉片等內(nèi)部結(jié)構(gòu),干燥氮?dú)馕账魵獠⑵鋷С銎啓C(jī),并且充入氮?dú)膺€可以做保護(hù)氣,減慢轉(zhuǎn)子的電化學(xué)腐蝕速度,保護(hù)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、靜葉片等內(nèi)部結(jié)構(gòu)。此項(xiàng)目存在一潛在風(fēng)險(xiǎn):氮?dú)鈴钠啓C(jī)高低壓氣缸迷宮密封處逸出,會(huì)造成壓縮廠房內(nèi)氮?dú)夂可?,存在人員窒息的風(fēng)險(xiǎn)。
防范措施:在投用時(shí)打開壓縮廠房窗戶加強(qiáng)通風(fēng),并且巡檢人員攜帶四合一分析儀隨時(shí)檢測氧含量是否合格,約4小時(shí)后,改為密封保護(hù),停止氮?dú)獯祾?。如在開車不用時(shí)在閥前加盲板,防止閥門內(nèi)漏引起汽輪機(jī)真空下降和氮?dú)庑孤洞嬖诎踩[患。
本裝置增壓機(jī)徑向振動(dòng)測點(diǎn)VIA01163/01164,設(shè)計(jì)為一取一的聯(lián)鎖跳車,當(dāng)斷線時(shí)聯(lián)鎖跳車,在試車過程中兩次出現(xiàn)斷線,空壓機(jī)組跳車。經(jīng)過拆檢,發(fā)現(xiàn)此測點(diǎn)出軸瓦處信號線孔邊緣較為鋒利,當(dāng)與信號線摩擦?xí)r容易割斷,對信號線孔周圍進(jìn)行輕微打磨,改為圓滑表面;在聯(lián)鎖設(shè)置方面與電儀中心溝通,采取兩項(xiàng)變更:(1)將信號改為斷線歸零,報(bào)警而不跳車;(2)聯(lián)鎖由1取1更改為2取2,當(dāng)斷線后立即進(jìn)行匯報(bào)分析,對連鎖進(jìn)行解除;(3)對傳輸線進(jìn)行更換,由軟線更換為更為耐磨的硬線。全部變更完成后,未再出現(xiàn)因斷線引起的跳車。
聯(lián)動(dòng)試車后,當(dāng)純化系統(tǒng)投用后,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)真空度周期性(每4小時(shí))下降:從-0.07突然將至-0.04報(bào)警狀態(tài)。
原因分析:經(jīng)過分析與分子篩加熱中壓蒸汽投用周期相同,檢查現(xiàn)場管線,原設(shè)計(jì)抽氣器蒸汽管線與分子篩蒸汽加熱器蒸汽管線在同一支管(DN200)上,當(dāng)分子篩加熱時(shí)中壓蒸汽用量突然增大會(huì)造成中壓蒸汽壓力降低,影響抽氣器抽真空效果,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致汽輪機(jī)停車。
技改措施:利用停車機(jī)會(huì),將抽氣器用蒸汽管線直接接到中壓蒸汽母管(DN400)上,并將兩者管口距離保持2m,減少分子篩加熱投用時(shí)造成的蒸汽壓力波動(dòng)。改造后未再出現(xiàn)此類情形。
分子篩加熱階段,利用低壓蒸汽(1.7MPa)對再生氣進(jìn)行加熱,冷凝液進(jìn)入氣液分離器,部分經(jīng)分離后由分離器底部進(jìn)入低低壓蒸汽管網(wǎng)閃蒸(0.5 MPa),其余則經(jīng)過分離器底部疏水閥排放地溝。由于閃蒸不充分,導(dǎo)致部分冷凝液進(jìn)入低低壓蒸汽管線(0.5MPa),影響循環(huán)水站汽輪機(jī)的運(yùn)行。排放地溝的冷凝液無法回收,造成了一定的浪費(fèi)且排放噪音較大。
技改措施:新增一閃蒸罐,將分離器底部的冷凝液接至閃蒸罐進(jìn)行閃蒸,閃蒸后的冷凝液在閃蒸罐內(nèi)分離,蒸汽部分經(jīng)頂部出口進(jìn)入低低壓蒸汽管網(wǎng)(0.5MPa),底部冷凝液送至熱電廠冷凝液回收。對新增冷凝液管道和低壓蒸汽管道進(jìn)行保溫處理。
改造前事故氮泵密封氣由儀表空氣儲罐提供,在裝置緊急停車時(shí),由于儀表空氣漏點(diǎn)較高(設(shè)計(jì)-40℃,但停車時(shí)因用戶突然增多,實(shí)際測量只有-20℃),低溫液體泵的密封氣無法保證。在緊急停車后,需立即啟動(dòng)事故氮泵,由于儀表氣中的水分在迷宮密封中析出、結(jié)霜,最終導(dǎo)致事故液氮泵因密封氣溫度低而多次跳車,嚴(yán)重影響了緊急狀態(tài)下事故氮?dú)獾牡木o急外供,造成氣化裝置氮?dú)獠粔蛴么嬖谳^大安全隱患。
技改措施:由空浴式氣化器后,外供閥前引出低壓氮?dú)庾鳛槭鹿室旱玫膫溆妹芊鈿鈿庠矗诠芫€上加裝DN10 PN1.0截止閥確保密封氣氣源切換、隔離,改造后事故氮泵未再因?yàn)槊芊鈿鉁囟鹊投嚒?/p>
氣化爐投煤后,空分高壓液氮泵多次出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象,停泵加溫重新預(yù)冷啟泵才能夠恢復(fù),經(jīng)常出現(xiàn)無備泵的情況,甚至出現(xiàn)兩臺泵都汽蝕的情況,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)過分析DCS運(yùn)行趨勢,發(fā)現(xiàn)氣化使用高壓氮?dú)饬坎环€(wěn)定,在700~5000Nm3/h范圍波動(dòng)。流量小時(shí),電機(jī)輸出的功率主要用于攪拌泵內(nèi)的低溫液體,使其溫度上升,低溫液體氣化,造成汽蝕。并且外供放空閥為壓力控制,無法及時(shí)放空不能及時(shí)調(diào)節(jié)流量。通過與后續(xù)氣化系統(tǒng)協(xié)調(diào),平衡高壓氮?dú)庥昧浚⑶覍⒎趴臻y打開速度進(jìn)行設(shè)置,并且改為流量控制,當(dāng)氣化用量低于4000NM3/h時(shí)放空閥快速打開,保證了液氮泵的外供流量穩(wěn)定,改造后未再出現(xiàn)此類問題。
公司熱電廠外供低低壓蒸汽設(shè)計(jì)壓力為0.8MPa至空分界區(qū)管網(wǎng)時(shí)為0.5~0.6MPa,而空分廠汽輪機(jī)中抽蒸汽的壓力為0.5MPa,低低壓蒸汽管網(wǎng)壓力有時(shí)比空分外供壓力還要高,造成空分汽輪機(jī)中抽蒸汽的外供量不穩(wěn)定,汽輪機(jī)運(yùn)行振動(dòng)存在波動(dòng),不利于汽輪機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。
技改措施:增加0.8MPa-0.5MPa的減壓閥,將低低壓蒸汽管網(wǎng)的壓力降低至0.5MPa,并可通過PV37005進(jìn)行調(diào)整,提高汽輪機(jī)中抽蒸汽的流量和穩(wěn)定性。
空分裝置是整個(gè)系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán),并且沒有備用系統(tǒng),對整個(gè)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。通過對開車過程中的各項(xiàng)問題的分析和相應(yīng)的技改,消除了安全隱患,實(shí)現(xiàn)了空分裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行,為系統(tǒng)的安長周期穩(wěn)定運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。