余德洋
(上海華新麗華電力電纜有限公司,上海 201802)
上海華新麗華電力電纜有限公司,從“拉絲”→“絞線”→“成纜”→“擠塑”整個電纜生產制程,都離不開空壓系統(tǒng)的支持,壓縮空氣主要用于氣動執(zhí)行元件的運動和線纜表面的吹干等。公司用電量中,空壓系統(tǒng)的月平均用電量占總用電量的比例高達23%。在保障生產正常供氣的前提下,通過優(yōu)化改造,實現(xiàn)節(jié)能降耗,是一個既有挑戰(zhàn)又有意義的方案。
公司電纜生產設備共計60 臺,為滿足現(xiàn)場生產需要,空壓系統(tǒng)專門配置3 臺空壓機24 h 同時供氣(圖1)。3 臺空壓機分別是1#GA90 變頻空壓機(功率90 kW,額定工作壓力0.8 MPa,最大排氣量17.34 m3/min)、GA75 工頻空壓機(功率75 kW,額定工作壓力0.75 MPa,最大排氣量13.8 m3/min)和2#GA90 變頻空壓機(功率90 kW,額定工作壓力0.8 MPa,最大排氣量15.65 m3/min)。
圖1 電纜廠空壓機現(xiàn)場配置
由于電纜生產制程的特殊性,“拉絲”、“絞線”和“成纜”前端3 個制程的壓縮空氣均用于設備氣動執(zhí)行元件的運動(絞體氣缸裝夾線盤和牽引氣缸夾緊線纜);末端“擠塑”制程的壓縮空氣用于牽引氣缸夾緊線纜和線纜表面的吹干(加熱擠壓出的線纜經(jīng)過水槽冷卻后方能成形,成形后表面水汽吹干后才能通過電氣試驗,因此在每個水槽末端安裝吹干裝置,保證線纜通過電氣試驗)。氣缸裝夾和夾緊作業(yè)均是氣體保壓狀態(tài),而線纜表面吹干純粹是排放氣狀態(tài)。
在廠區(qū)配置空壓系統(tǒng)時,電纜生產四段制程采用3 臺空壓機串聯(lián)管路集中供氣。由于末端制程(擠塑制程)需對線纜表面吹干,一直處于排放氣狀態(tài),為確保前端及本制程氣缸0.6 MPa的工作狀態(tài),3 臺空壓機經(jīng)常處于滿載狀態(tài),頻繁的加載卸載勢必增加電能損耗。
統(tǒng)計2018 年上半年空壓系統(tǒng)能耗,空壓機月平均用電量的比例高達24%,月平均電費9.375 萬kW·h/月×0.93 元/kW·h×1000≈8.7 萬元。估算空壓機年用電費用高達8.7 萬元/月×12月=104.4 萬元。
通過現(xiàn)場資料收集及分析,決定利用學習的專業(yè)知識和綠色制造的理念對空壓系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,從“人”、“機”、“料”、“法”、“環(huán)”五方面擬定改造方案。
(1)“人”——提高員工節(jié)能意識。方案可行,效果有限,不能根本解決。
(2)“機”——軟啟動或變頻空壓機方案。兩臺GA90 空壓機已是變頻空壓機,設備幾乎滿負荷全天運轉而節(jié)能效果有限,沒余地。
(3)“料”——工業(yè)風機替代。未在市場上找到能提供恒定且持久壓力風機。
(4)“法”——管路分離。將氣源改為兩路,一路為吹干氣源,一路為高恒定壓力氣壓源。這樣,吹干線纜表面對壓縮空氣的壓力和壓力精度要求低的優(yōu)點就可以得到利用,不必一直工作,能耗自然就少了,可行。
(5)“環(huán)”——根據(jù)線徑大小配置對應的吹干裝置,根據(jù)實際需要進行供氣,降低浪費,可行。
根據(jù)生產訂單,與制造部門協(xié)調生產排程,對現(xiàn)場進行了改造方案的模擬測試。
(1)氣缸恒定壓力氣源。根據(jù)現(xiàn)場測試,在不對線纜吹干的前提下,1 臺GA90 變頻空壓機可保證正常生產(0.6 MPa±0.02 MPa),同時兼顧添置新設備用氣需求。
(2)線纜表面吹干氣源。在氣壓穩(wěn)定情況下,調壓至0.16 MPa時仍能滿足正常生產需求。考慮到用氣高峰時壓力20%波動,壓力參數(shù)設置為0.2 MPa。通過評估采用1 臺GA75 空壓機斷續(xù)滿載工作和1 臺GA90 變頻空壓機工作的配置。
通過3 天模擬改造測試,空壓系統(tǒng)月均用電量為9.375萬kW·h,則日均為9.375×1000÷26(天)≈3606 kW·h。模擬改造后,平均日節(jié)約電量3606-2910=696 kW·h,能耗降低約19%。由此可以看出空壓系統(tǒng)的節(jié)電空間還有很大的潛力。該項優(yōu)化改造管道分離方案如圖2 所示,除了分離管道之外,還增加了切換閥門,提升連續(xù)生產的能力,降低停產風險。
圖2 管路分離方案示意圖
受建廠之初管道配置影響,1#GA90 空壓機可利用原有供氣管道專供設備氣缸保壓件用氣;2#GA90 空壓機和GA75 空壓機專供線纜吹干用氣,重新進行布管和對應的改造。主供氣管路采用DN40 無縫鋼管,分供氣管路采用DN15 無縫鋼管從主管路上方連接,減少壓縮空氣中冷凝水進入支路;沿途增加自動泄水裝置從主管路下方連接,有利于壓縮空氣中冷凝水收集及排放,提升壓縮空氣品質。
現(xiàn)場一直采用統(tǒng)一結構的吹干裝置,未考慮線徑大小,同時直接采用手動球閥控制,存在壓縮空氣浪費現(xiàn)象。通過對廠內擠塑設備吹干裝置的現(xiàn)場檢測及分析,并結合生產工藝及試驗要求,將吹干裝置改善為兩類,降低能源的浪費。
(1)Φ90 擠塑機(含)以上機臺(Φ150/Φ120),因為生產線徑大(擠包后外徑為30~70 mm),采用可調式圓環(huán)型(兩個半圓環(huán)組成)吹干裝置,選用不銹鋼材料。優(yōu)點是可根據(jù)線徑調整大小,同時可避免被電纜引線接頭撞壞,耐用防腐蝕;圓環(huán)上吹氣孔按環(huán)裝分布,氣流呈錐形匯集,可快速吹干線面水跡。
(2)Φ90 擠塑機以下機臺(Φ75/Φ70/Φ65/Φ45),因生產線徑?。〝D包后外徑為2.5~23 mm),采用翻蓋式箱型吹干裝置,選用尼龍材料。優(yōu)點是Φ90 擠塑機以下可通用,操作方便且經(jīng)濟實惠,箱內采用密集型氣孔錯位分布吹干,同時機臺上可減少一個吹干裝置,也可實現(xiàn)線面快速吹干。
除了吹干裝置的改善之外,另在吹氣裝置前端加裝調壓過濾器(調至工作狀態(tài)0.2 MPa,過濾雜質,提升供氣品質)和聯(lián)動裝置(機動氣通,機停氣斷),深挖節(jié)能空間。經(jīng)過上述優(yōu)化改造,線面吹干符合生產工藝及電氣試驗要求。線纜吹干裝置改善前后如圖3 所示。
圖3 線纜吹干裝置改善前后
公司空壓系統(tǒng)經(jīng)過對供氣空壓機的重新分配和管道分離(根據(jù)不同用氣類型),以及線纜吹干裝置(根據(jù)不同線徑)等一系列的優(yōu)化改造,于2018 年12 月底開始啟用至今(2019年1 月—5 月),空壓系統(tǒng)供氣滿足現(xiàn)場生產需求。空壓系統(tǒng)用電比例從改造前的24%,降低到改造后的18%,由此可見空壓系統(tǒng)依然是電纜廠的用電大戶,這也與行業(yè)的生產工藝特殊性有關(壓縮空氣被用與線纜表面的吹干直排)??諌合到y(tǒng)改造后月均用電為5.614 萬kW·h。改造前月均用電為9.375 萬kW·h,由此可得:每月可節(jié)約用電9.375-5.614=3.761 萬kW·h;每月可節(jié)約電費37.61×1000×0.93≈3.5 萬元;每年可節(jié)約電費3.5×12=42 萬元。改造前后能耗降低了40%,遠超出預期目標。
本次空壓系統(tǒng)改造費用共計31 萬元,計劃一年內即可收回投資成本。
本文通過對電纜廠空壓系統(tǒng)進行了一系列的節(jié)能優(yōu)化改造,公司獲得有形效益的同時,還獲得了豐厚的無形效益——全員“節(jié)能降耗”的意識都得到了顯著提升,并專門成立了節(jié)能小組。針對本次的節(jié)能改造,獲得的啟發(fā)和收獲如下。
(1)建廠設施配置時,要合理布設管線,以降低后期對生產的影響和能源的浪費。
(2)生產設備盡可能選用節(jié)能機型,比如選用變頻空壓機、變頻熱風機和變頻電機等。
(3)在用的設備,不要忽視“跑”、“冒”、“滴”、“漏”等問題,正是這些小問題的累積,造成了后期能源浪費的不斷攀升。
(4)對于高能耗的老舊設備,要適時汰舊換新或節(jié)能改造,進而達到降低故障率及節(jié)能增效的目標。
(5)“節(jié)能降耗”是我國的一項基本國策,也是企業(yè)的生存之本。深挖節(jié)能潛力,從身邊做起,還要“學以致用”勇于去創(chuàng)新,去實踐。