石正洋 郝慶豐 項 林
淮滬煤電公司田集發(fā)電廠
某發(fā)電廠裝機(jī)容量為4臺燃煤火力發(fā)電機(jī)組,一期為2×630MW機(jī)組,二期為2×700MW機(jī)組。4臺機(jī)組發(fā)電機(jī)均為上海發(fā)電機(jī)廠設(shè)計制造,采用水氫氫冷卻方式。一期采用雙流環(huán)式密封瓦結(jié)構(gòu)、二期采用單流環(huán)式密封瓦結(jié)構(gòu),4臺機(jī)組共用一套供氫系統(tǒng),氫氣由外購氫瓶組提供。
本廠針對影響氫氣耗量的因素展開深入分析,確定主要因素如下:
1)氫氣純度下降較快,需間斷排出低純度氫氣和補(bǔ)充高純度氫氣(提純)。
2)發(fā)電機(jī)氣體置換操作不規(guī)范。
3)供氫系統(tǒng)管組大,使氫氣瓶內(nèi)氫氣利用率低。
4)發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)的管道、閥門、儀表接頭泄漏使發(fā)電機(jī)氫壓下降較快。
表1 1號發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫量統(tǒng)計(摘取該月部分?jǐn)?shù)據(jù))
2016年3月對1號發(fā)電機(jī)組氫提純次數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)1號機(jī)需每天提純,而2號、3號、4號機(jī)平均間隔3天提純,1號發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫量統(tǒng)計見表1:
對1號發(fā)電機(jī)氫氣純度下降較快的因素進(jìn)行分析,逐一排查后,發(fā)現(xiàn)氫側(cè)密封油箱補(bǔ)油管、排油管溫度分別為42℃和50℃,較正常值30℃和40℃高10℃左右,說明氫側(cè)油箱始終處于補(bǔ)、排油狀況。為此,判斷造成氫氣純度持續(xù)下降的根本原因是由于補(bǔ)排油浮球閥定位不合理,補(bǔ)油浮球閥定位偏高、排油浮球閥定位偏低,使氫側(cè)密封油箱油位處于正常范圍時,補(bǔ)、排油閥也處于開啟位置(見圖1)。由于補(bǔ)油是來自空側(cè)密封油泵,大量帶有空氣的油源源不斷地補(bǔ)到氫側(cè),造成發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度持續(xù)下降。
圖1 補(bǔ)、排油浮球閥結(jié)構(gòu)圖
2017年7月,利用停機(jī)機(jī)會,檢查了1號機(jī)氫側(cè)密封油箱,發(fā)現(xiàn)排油浮球與排油閥之間的連桿、補(bǔ)油浮球與補(bǔ)油閥之間的連桿長度完全偏離了設(shè)計長度(偏短)。改造按設(shè)計值將補(bǔ)油浮球與補(bǔ)油閥之間的連桿長度調(diào)長8mm、將排油浮球與排油閥之間的連桿長度調(diào)長7mm。檢修后啟動,觀察氫氣純度,每天約下降0.1%,屬正常范圍,較之前的0.3~0.4%下降有大幅改善,此外,提純間隔時間也從原來的1天改為平均4天(見表2),每月降低補(bǔ)氫量約180 m3,節(jié)約氫氣40瓶。
對雙流環(huán)密封瓦結(jié)構(gòu)的發(fā)電機(jī),其空、氫側(cè)密封油壓在正常運(yùn)行時會達(dá)到一平衡狀態(tài),這時需將空、氫側(cè)串油量維持在一較小水平才可保持發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣的純度(串油量較大會影響氫氣的純度)。因此,需對密封油氫側(cè)油箱補(bǔ)排油溫度進(jìn)行定期測量、對空氫側(cè)平衡表進(jìn)行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整平衡閥,以確保氫氣純度正常。
為避免空氫側(cè)密封油發(fā)生串油現(xiàn)象而降低氫氣純度,空氫側(cè)密封油差壓應(yīng)小于5cm H2O。同時,為使平衡閥在運(yùn)行中處于可調(diào)位置,需控制氫側(cè)密封油泵出口壓力高于空側(cè)密封油泵出口壓力。為此,增加兩個壓力差小于0.05MPa的報警以警示運(yùn)行人員,以確保平衡閥的可調(diào)。
表2 處理后1號發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫量統(tǒng)計
機(jī)組啟動前發(fā)電機(jī)氣體置換需消耗大量氫氣:一期機(jī)組每次置換需120瓶氫氣,二期機(jī)組需160瓶。針對置換時耗氫量大問題,分析認(rèn)為置換時發(fā)電機(jī)內(nèi)風(fēng)壓較高(60kPa)是主要原因:風(fēng)壓高會導(dǎo)致發(fā)電機(jī)內(nèi)氣體擾動加大,氫氣與二氧化碳混合更充分,不利于氫氣純度的提高,同時置換排出的氣體中含有大量氫氣,造成氫氣消耗量大。但風(fēng)壓過低可能會導(dǎo)致密封油差壓閥調(diào)節(jié)不正常,不利于安全,為此,將置換時風(fēng)壓降為20kPa至35kPa。該措施執(zhí)行后,機(jī)組啟動前氣體置換耗氫量明顯減少,一期機(jī)組降至80瓶,二期降至120瓶。
改造前,該廠供氫站供氫系統(tǒng)阻力大,在氫瓶壓力降至3.0MPa時就需進(jìn)行更換,造成大量浪費(fèi)。為此,廠里根據(jù)《GB 50177-2005氫氣站設(shè)計規(guī)范》對供氫系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造:優(yōu)化供氫匯流排1、2、3的管路、優(yōu)化減壓閥及逆止閥、拆除供氫站純度測量裝置,以減少供氫阻力。供氫匯流排改造前管路圖見圖2,供氫匯流排改造后管路圖見圖3。改造后,供氫壓力由原來的1.0MPa降至0.55MPa,氫氣瓶內(nèi)氫氣壓力最低使用范圍由3.0MPa降至1.0MPa以內(nèi),極大地提高了氫氣利用率,降低了購氫成本。改造后,全年少購氫氣600瓶。
圖2 供氫匯流排改造前
圖3 供氫匯流排改造后
以降低氫氣消耗量為目標(biāo)的精益管理活動,經(jīng)過2016、2017兩年的不懈努力,實(shí)現(xiàn)了氫氣耗量降至每月400瓶的目標(biāo),技改實(shí)施前后氫氣用量對比見表3。全年少購氫1 200瓶,按每瓶80元計算,共節(jié)省96 000元;加上每60瓶一車運(yùn)費(fèi)1 500元,1200瓶節(jié)約運(yùn)費(fèi)30 000元,全年共節(jié)約126 000元。此外,2018、2019年1、2號發(fā)電機(jī)平均日漏氫量分別為2.5m3和3.6m3,3、4號機(jī)平均日漏氫量分別為7.6 m3和7.9 m3,均在優(yōu)秀值范圍內(nèi),為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)的安全運(yùn)行任重道遠(yuǎn),在今后的管理工作中,依然存在可持續(xù)改善與優(yōu)化的方面:如,定期對發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)管道、閥門、儀表接頭進(jìn)行查漏、優(yōu)化發(fā)電機(jī)氣體置換節(jié)點(diǎn)、將氣體置換提前到盤車投運(yùn)前進(jìn)行等,以減小氣體在發(fā)電機(jī)內(nèi)的擾動,降低耗氫量。只有不斷發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題,才能持久保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
表3 技改實(shí)施前后氫氣用量對比