商栓虎
(冀中能源股份有限公司 邢東煤礦,河北 邢臺 054000)
礦井主提升機(jī)肩負(fù)著井上下礦物、設(shè)備、材料和人員輸送的重要任務(wù),其性能好壞關(guān)系著礦山安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益[1-2]。邢東煤礦是華北區(qū)域開采較深的礦井之一,采用一對立井開拓,主井提升機(jī)為JKMD2.8×4型落地摩擦式提升機(jī),提升高度819.5 m,電氣主控系統(tǒng)采用新型全數(shù)字直流提升機(jī)電控系統(tǒng),其核心部件為2臺西門子S7-300型PLC。傳動系統(tǒng)采用直流電動機(jī)拖動,其控制裝置使用2臺ABB公司DCS800系列全數(shù)字直流調(diào)速控制裝置和晶閘管整流功率單元,主回路采用磁場恒定電樞可逆并聯(lián)12脈動控制方式,通過切換可實(shí)現(xiàn)6脈動全速半載運(yùn)行,電動機(jī)使用ZKTD系列低速直聯(lián)懸掛式直流電動機(jī)。制動系統(tǒng)采用當(dāng)前提升機(jī)最先進(jìn)的恒減速控制系統(tǒng)。在日常運(yùn)行過程中,為了提高提升機(jī)及其附屬設(shè)備的安全可靠性,針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)改造。
主井提升機(jī)肩負(fù)著原煤提升的任務(wù),在箕斗提升工況中,由于煤質(zhì)差造成箕斗卸不凈或操作不當(dāng)?shù)仍?,使得提升箕斗裝載量超過額定裝載量,輕則造成提升機(jī)整流裝置過流跳閘,重則出現(xiàn)溜車過卷現(xiàn)象,造成事故。針對以上問題,對提升機(jī)的主控系統(tǒng)及井底裝載控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
1) 由于當(dāng)前煤礦主井提升系統(tǒng)全部采用定重裝載,根據(jù)其正常提升時(shí)勻速運(yùn)行階段電流上下波動很小的特點(diǎn),在提煤工況下設(shè)置1個電流底限報(bào)警值,即可及早發(fā)現(xiàn)上述因箕斗粘煤出現(xiàn)的不正常情況,及時(shí)消除不安全因素。
本礦主井提升機(jī)主控系統(tǒng)控制原理是:主控系統(tǒng)負(fù)責(zé)接收、識別提升機(jī)各部分的運(yùn)行狀態(tài),并根據(jù)接收到的指令向各部分發(fā)出相應(yīng)執(zhí)行信號;監(jiān)視提升機(jī)及其附屬設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)和狀態(tài),實(shí)現(xiàn)各種異常狀態(tài)的保護(hù)報(bào)警,并根據(jù)報(bào)警級別,執(zhí)行相應(yīng)的操作。
本礦提升機(jī)控制系統(tǒng)的核心部件為兩個西門子S7-300PLC和DCS800傳動裝置,傳動裝置根據(jù)主控PLC發(fā)出的速度信號進(jìn)行速度環(huán)和電流環(huán)的調(diào)節(jié),電動機(jī)電流經(jīng)傳動系統(tǒng)的控制單元反饋到主控PLC,實(shí)現(xiàn)對電動機(jī)電流的實(shí)時(shí)監(jiān)測。本礦主井采用一對箕斗提升,提升機(jī)的額定提升量為9 t,電動機(jī)額定電流為2 345 A,正常提升時(shí)電流為1 900 A左右,在主控PLC程序塊中設(shè)定的負(fù)載異常電流報(bào)警值為1 350 A。在正常提煤工況勻速階段運(yùn)行時(shí),若電動機(jī)電樞電流小于設(shè)定的報(bào)警值,則主控系統(tǒng)發(fā)出聲光報(bào)警信號,故障顯示為提煤負(fù)載異常,提醒操作人員。主控系統(tǒng)將發(fā)出的報(bào)警信號故障點(diǎn)傳送至井底裝載系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動或手動裝載的閉鎖。當(dāng)完成本次提升并排除故障后,方能恢復(fù)正常提升。
2) 本礦主井裝載系統(tǒng)采用三菱PLC控制的定量斗式裝載方式。在正常提升煤炭的情況下,主斗與副斗交替提升,由其相對應(yīng)的定量斗實(shí)現(xiàn)箕斗的定重及裝載。根據(jù)定量斗門交替打開的運(yùn)行特點(diǎn),在定量斗門控制程序中加入閉鎖條件,使其在自動裝載及手動裝載運(yùn)行工況下,只有當(dāng)本勾提升完成后,另一側(cè)定量斗門正常打開時(shí),本側(cè)定量斗門才能正常打開。若本勾完成后,另一次定量斗未打開或未開到位,則本側(cè)箕斗在下次裝載時(shí)無法打開定量斗門,從而避免因異常情況而造成二次裝載。
通過增加勻速運(yùn)行階段電流值的監(jiān)測和打開定量斗門的閉鎖條件,杜絕了由于箕斗卸載不凈或者二次裝載造成的提升事故。
礦井提升機(jī)在提煤工況下正常提升時(shí),由于載重較大,或者由于故障因素造成傳動裝置給定反向,在提升機(jī)啟動階段,很有可能出現(xiàn)啟動電流建立較慢或啟動電流反向的現(xiàn)象,輕則造成溜車,重則造成過卷事故。針對以上現(xiàn)象對主控系統(tǒng)相應(yīng)程序段進(jìn)行了修改完善。
1) 提升機(jī)正常運(yùn)行時(shí),主控系統(tǒng)在收到開車信號后,向傳動系統(tǒng)發(fā)出相應(yīng)的提升或下放信號,并向制動系統(tǒng)發(fā)出開閘信號。若主控系統(tǒng)同時(shí)發(fā)出開車和開閘兩個信號,則可能造成啟動加速段電流過小造成溜車現(xiàn)象。為保證在啟動時(shí)有足夠的啟動加速電流,增加開閘延時(shí)時(shí)間,即延時(shí)向制動系統(tǒng)發(fā)出開閘信號,時(shí)間設(shè)定為0.3 s。同時(shí)在提煤工況下,通過對電動機(jī)電樞電流的監(jiān)測,增加開閘限制條件,當(dāng)電樞電流大于300 A時(shí)才實(shí)現(xiàn)開閘。
2) 提升機(jī)在提煤工況下正常運(yùn)行,主斗提升時(shí)電樞電流為正值,主斗下放時(shí)電樞電流為負(fù)值;停車狀態(tài)下,由于電樞電流反饋值在傳輸過程中存在零漂現(xiàn)象,一般為±6 A左右。當(dāng)線路故障或信號干擾時(shí),很有可能出現(xiàn)主控到傳動的給定速度信號反向的極端現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會造成箕斗過卷。為保證啟動加速時(shí)電流方向正確,根據(jù)主斗提升電樞電流為正,主斗下放電樞電流為負(fù)的運(yùn)行特點(diǎn),在提煤工況下增加對電流方向的監(jiān)測,主斗提升時(shí)電流應(yīng)大于10 A,主斗下放時(shí)電流應(yīng)小于-10 A,設(shè)定延時(shí)值為0.25 s??紤]到檢修時(shí)的特殊工況,此保護(hù)僅監(jiān)測箕斗距離井口2 m范圍內(nèi)行程段。
通過增加開閘延時(shí)、開閘電流大小監(jiān)測及開閘時(shí)電樞電流方向的監(jiān)測,消除了啟動開閘時(shí)由于電樞電流過小或提煤時(shí)由于電樞電流方向反向造成的溜車和過卷現(xiàn)象的發(fā)生。
礦井提升機(jī)制動系統(tǒng)是關(guān)系到提升機(jī)安全性能的關(guān)鍵部件。恒減速制動控制系統(tǒng)是當(dāng)今提升機(jī)最先進(jìn)的制動系統(tǒng),其比較恒力矩制動具有減速度恒值閉環(huán)自動控制功能。在安全制動時(shí),可以在各種載荷、各種速度及各種工況下,使提升系統(tǒng)按照給定的恒定減速度進(jìn)行制動。在檢測裝置監(jiān)測到實(shí)際減速度偏離給定值的情況下,通過電液閉環(huán)制動控制系統(tǒng)的反饋調(diào)節(jié)和補(bǔ)償作用,使其迅速減小偏差、保持制動過程減速度恒定不變,達(dá)到恒減速制動的效果,從而提高了制動平穩(wěn)性和安全性,提高鋼絲繩防滑極限。這對提高礦山咽喉設(shè)備的安全可靠性和生產(chǎn)效率具有重要意義。
本礦提升機(jī)制動系統(tǒng)采用國產(chǎn)恒減速制動裝置,液壓站一用一備,正常提升和緊急制動工況都采用PLC進(jìn)行精確控制??刂瞥绦蛟O(shè)定為:在緊急制動情況下,當(dāng)提升容器位于井口范圍內(nèi)時(shí),實(shí)施一級制動;當(dāng)提升容器位于井中時(shí),實(shí)施恒減速制動控制,實(shí)際減速度通過恒減速控制板監(jiān)測直流測速發(fā)電機(jī)測得;若恒減速制動控制由于故障無法實(shí)現(xiàn)時(shí),實(shí)施二級制動。在實(shí)施恒減速制動過程中若提升機(jī)運(yùn)行速度小于0.5 m/s,實(shí)施一級制動。此速度信號原來是由主控系統(tǒng)PLC通過監(jiān)測計(jì)算PG1軸編碼器的數(shù)據(jù)所得,如果由于PG1提供信號中斷或者由于主控PLC模塊故障,造成主控系統(tǒng)到制動控制系統(tǒng)速度輸出信號中斷,此時(shí)提升機(jī)出現(xiàn)緊急制動,無論運(yùn)行速度多少,制動系統(tǒng)都會誤認(rèn)為提升機(jī)運(yùn)行速度為0 m/s(如果只采用測速機(jī)信號當(dāng)測速機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),同樣會造成此結(jié)果),提升機(jī)將直接實(shí)施一級制動,很有可能造成滑繩等重大機(jī)電事故。
為了消除上述隱患,確保制動系統(tǒng)采集到的提升機(jī)速度信號可靠,特在制動系統(tǒng)控制中增加速度判斷條件。在控制PLC程序段中增加由直流測速發(fā)電機(jī)提供的速度信號,使其和主控提供的速度信號組成“與”的關(guān)系,只有當(dāng)主控系統(tǒng)提供的速度信號和制動系統(tǒng)恒減速控制測速機(jī)提供的速度信號同時(shí)小于0.5 m/s時(shí)才實(shí)施一級制動,大大提高了制動的可靠性和安全性。
通過對制動系統(tǒng)中速度信號判斷程序段的完善,消除了單速度信號所導(dǎo)致的零速誤判斷,杜絕了由于零速誤判所造成的滑繩等重大機(jī)電事故的發(fā)生。
礦井提升系統(tǒng)對礦工的人身安全及礦井的安全生產(chǎn)至關(guān)重要,只有在生產(chǎn)過程中不斷地發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)有系統(tǒng)存在的問題及隱患,才能夠提高提升機(jī)的可靠性,最大程度地保障礦工的人身安全,確保礦井的安全生產(chǎn)。