陳楨宇,李曉飛
止?jié){墻注漿技術(shù)在破碎底板含承壓水層中的應(yīng)用
陳楨宇,李曉飛
(山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家金礦,山東 萊州市 261400)
止?jié){墻注漿技術(shù)是有效解決巷道底板承壓水突出的有效方法,通過(guò)參數(shù)計(jì)算,合理選擇止?jié){墻厚度,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況選取注漿參數(shù),能有效解決注漿過(guò)程中墻體發(fā)生位移及四周封堵難的問(wèn)題,起到了裂隙加固的作用,使得周邊巖體成為一個(gè)整體,為破碎底板承壓水突出治理提供了成功的范例,對(duì)巷道后期治理也起到了一定作用。
止?jié){墻;底板出水;注漿參數(shù)
焦家金礦位于山東萊州境內(nèi),隨著開(kāi)采的不斷加深,水文地質(zhì)越來(lái)越復(fù)雜,突水事件比較頻繁[1],尤其是破碎底板出水,治理難度大,工期長(zhǎng)。針對(duì)這一現(xiàn)象,采用止?jié){墻承壓注漿技術(shù),對(duì)破碎底板出水進(jìn)行有效治理,取得了一定成效。
焦家金礦某工程位于?630 m水平,是連接兩個(gè)礦區(qū)的運(yùn)輸通道,該工程巖石硬度系數(shù)=6~12,松散系數(shù)為1.6,礦巖體重為2.68 t/m3。水文地質(zhì)條件不詳細(xì),需要進(jìn)一步做工作[2]。
該工程在右?guī)褪┕ぱb車(chē)硐室期間無(wú)涌水,當(dāng)施工裝車(chē)硐室至15 m處工作面右?guī)统霈F(xiàn)涌水,水的顏色較清晰,水溫為31.6°C,水量從10 m3/h迅速增加到140 m3/h。最終穩(wěn)定在120 m3/h左右。根據(jù)送檢樣水質(zhì)測(cè)試結(jié)果,地質(zhì)人員結(jié)合巷道上下水文觀測(cè)資料,得出出水點(diǎn)主要補(bǔ)充水源為下部連通裂縫水,上部裂隙水為間接補(bǔ)給,出水通道為迎頭斷層與F斷層(傾角23°~48°,高差為1~4 m),并且決定在距離工作面4~6 m的位置處構(gòu)造擋墻,堵住裝載硐室中的水。
組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員與管理人員現(xiàn)場(chǎng)勘察,選好圍巖較穩(wěn)固的地段施工封閉墻。對(duì)施工區(qū)域進(jìn)行清理,在迎頭后方6 m處開(kāi)挖尺寸為650 mm×650 mm 的基槽,由于出水量較大,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,致使施工封閉墻難度增大。首先施工兩道臨時(shí)擋墻,擋水墻間距1.5 m,安設(shè)直徑100 mm臨時(shí)導(dǎo)水管3條。
2.2.1 止?jié){墻厚度確定
現(xiàn)場(chǎng)混凝土止?jié){墻厚度按公式(1)計(jì)算[3-6]:
式中,為止?jié){墻的平均厚度,m;為安全系數(shù),一般取1.0~2.0;為作用在墻上的載荷,=();為混凝土止?jié){墻的面積,m2;為注漿壓力,MPa;為止?jié){墻寬度,m;為巷道高度,m;[]為混凝土允許抗壓強(qiáng)度,MPa。
該巷道噴射混凝土標(biāo)號(hào)為C20,斷面較大,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式得出止?jié){墻厚度。在該巷的施工中,裝車(chē)硐室規(guī)格為3.5 m×3.5 m,選取C20混凝土性能參數(shù)允許抗壓強(qiáng)度,即[]=10 MPa。據(jù)公式(1),可以得出止?jié){墻厚度為1.91 m,考慮到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工難度及混凝土性能的影響,最終確定墻厚度為 2.0 m(見(jiàn)圖1)。其中封閉墻底部根基厚度2.2 m,其余部分厚度2 m,選用混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C30的混凝土材料。
圖1 止?jié){墻剖面
2.2.2 止?jié){墻施工
混凝土墻體內(nèi)先用圓鋼沿巷道輪廓打成一條直線[7],深度為0.6 m,共10根,以提高封閉墻抗壓強(qiáng)度。然后布置鋼筋網(wǎng),加入Φ16鋼筋與圓鋼連接成一體。鋼筋鋪設(shè)網(wǎng)度為300 mm×300 mm,共1排,橫縱鋼筋使用 12#鐵絲十字綁扎。為了前期注漿時(shí)泄壓和整體墻的安全,在封閉墻內(nèi)安裝了2根100 mm注漿泄壓管,第一根在墻的中部,第二根在墻的頂部(見(jiàn)圖2)。
圖2 泄壓管布置
2.3.1 施工準(zhǔn)備
在施工止?jié){墻時(shí)首先預(yù)埋兩套100 mm無(wú)縫鋼管(4 m一根),首先將雙液漿通過(guò)預(yù)埋管對(duì)止?jié){墻內(nèi)進(jìn)行澆筑,澆筑封閉墻內(nèi)預(yù)計(jì)容積20 m3,待止?jié){墻注漿與平巷灌漿完畢后,按設(shè)計(jì)施工鉆孔并進(jìn)行注漿作業(yè)。
施工順序:按照施工組織設(shè)計(jì),首先施工鉆孔1號(hào)至5號(hào),進(jìn)行注漿,直至出水量小于10 m3/h后,在止?jié){墻后側(cè)1 m處施工剩余鉆孔。
其中左幫布置鉆孔3個(gè),鉆孔法向角為10°;右?guī)筒贾?個(gè)鉆孔,鉆孔法向角為10°;中間布設(shè)檢查孔1個(gè)。根據(jù)巖石結(jié)構(gòu)情況調(diào)查及注漿經(jīng)驗(yàn),鉆孔進(jìn)尺定為15 m。
2.3.2 注漿參數(shù)
參照前期工程施工經(jīng)驗(yàn),注漿段壓力為4.2 MPa,漿液填充系數(shù)取值為95%,結(jié)石率為92%,擴(kuò)散半徑為2.5 m。注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)[8]:
(1)實(shí)際注入漿液量大于或接近設(shè)計(jì)計(jì)算的注入量;
(2)注漿壓力達(dá)到一定數(shù)值后呈規(guī)律性增加,并最終達(dá)到注漿設(shè)計(jì)終壓;
(3)維持終壓、終量的時(shí)間為5~10 min;
(4)施工檢驗(yàn)孔時(shí),總出水量不大于10 m3/h。
針對(duì)該巷裝車(chē)硐室迎頭底板突水點(diǎn)的斷層進(jìn)行注漿加固,加固范圍為迎頭后方8 m,注漿為止?jié){墻前方15 m范圍。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工鉆孔揭露地質(zhì)情況來(lái)看,出水點(diǎn)在巷道右?guī)?,且存在較大裂隙,該裂隙范圍內(nèi)2號(hào)孔的出水量為210 m3/h,該孔累計(jì)注漿量為931 t。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)水文地質(zhì)情況勘察,該裂隙導(dǎo)通性較好,2號(hào)孔注漿期間,與之聯(lián)通的止?jié){墻附近,出現(xiàn)滴水量明顯增大的現(xiàn)象。止?jié){墻上的水壓觀測(cè)值也在逐步升高。最終,隨著鉆孔的施工和注漿,止?jié){墻上的滴水,淋水以及現(xiàn)場(chǎng)的溫度都在逐步穩(wěn)定。止?jié){墻擋墻有效解決了止?jié){墻施工難度大的問(wèn)題,為破碎底板承壓水突出治理提供了成功的范例。經(jīng)鉆探12號(hào)驗(yàn)證孔,該巷點(diǎn)裝車(chē)硐室止?jié){墻承壓注漿取得了圓滿(mǎn)成功,后期掘進(jìn)期間工作面滴水量?jī)H6 m3/h左右,達(dá)到了最終注漿質(zhì)量要求。
該巷發(fā)生破碎底板承壓水突出后,采用止?jié){墻加擋墻注漿治理,及時(shí)有效封堵了巷道涌水,緩解了現(xiàn)場(chǎng)高溫,減輕了排水負(fù)擔(dān),通過(guò)注漿加固作用改善了破碎段的巷道圍巖整體性能,有利于后期巷道施工。在巷道施工過(guò)程中出現(xiàn)破碎底板承壓水突出時(shí),首先應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)情況進(jìn)行勘察,在勘察基礎(chǔ)上將止?jié){墻設(shè)置離涌水工作面較合理的區(qū)域,鉆孔注漿前可另掘小導(dǎo)硐至涌水處,對(duì)其進(jìn)行工作面注漿,以避免涌水對(duì)止?jié){墻的沖擊,影響止?jié){墻澆筑質(zhì)量。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作,采用止?jié){墻承壓注漿技術(shù)能有效解決破碎底板承壓水突出問(wèn)題,為日后類(lèi)似情況積累了經(jīng)驗(yàn)。
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