何雪解
上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西 柳州 545007
隨著汽車工業(yè)迅猛發(fā)展,空調(diào)系統(tǒng)已經(jīng)成為現(xiàn)代汽車的基本配備,而作為汽車空調(diào)系統(tǒng)的核心部件——壓縮機,在技術(shù)和質(zhì)量上也取得了長足的進(jìn)步,壓縮機的設(shè)計正朝著減少重量和體積、降低噪音方向發(fā)展,目前壓縮機按壓縮方式主要分為兩種:一、活塞式壓縮機;二、渦旋式壓縮機。本文針對公司某款車型的渦旋式壓縮機異響導(dǎo)致用戶抱怨開展了攻關(guān)活動,找出根本原因,制定對策降低異響故障率。
為了保持足夠的產(chǎn)品競爭力,公司于2017年年初推出某款車型,同年8月,維修數(shù)據(jù)顯示壓縮機當(dāng)月?lián)Q件量高達(dá)185件,故障率71%,用戶抱怨強烈。
我們從售后三包收集到150件故障件,對故障模式分析后,利用排列圖1得出,壓縮機異響故障率在所有模式中占比86%,為此我們成立攻關(guān)小組,并設(shè)立攻關(guān)目標(biāo):降低該車型壓縮機異響故障率到20%,減少用戶抱怨。
圖1 壓縮機故障模式排列圖
攻關(guān)小組對異響故障件進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)壓縮機前蓋小軸承鋼球剝落、滾道被啃噬,如圖2進(jìn)一步使用專用設(shè)備對損壞的小軸承外圈滾道圓度進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)軌道已嚴(yán)重變形,如圖3
圖2 壓縮機小軸承損壞
圖3 小軸承外圈軌道圓度檢測
為了找到小軸承外圈軌道變形的要因,我們采用魚骨圖對人、機、料、法、環(huán)、測等進(jìn)行了分析確認(rèn),如圖4
圖4 小軸承損壞-溝道變形魚骨圖
人:
現(xiàn)場觀察供應(yīng)商員工操作,員工按照標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行操作,未發(fā)現(xiàn)有異?,F(xiàn)象。
機:
檢查軸承的壓裝壓頭及壓裝設(shè)備,未發(fā)現(xiàn)異常,且工裝定期點檢,如圖5
料:
使用的小軸承和前蓋零件正確,未發(fā)現(xiàn)異常。
環(huán):
生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的清潔度、照明、工藝和設(shè)備布置等符合要求
圖5 軸承壓裝工藝檢查
測:
小組分別抽取3個不同批次的小軸承和前蓋,對其關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測量后未見異常,如表1和表2
表1 前軸承關(guān)鍵尺寸測量表
表2 小軸承關(guān)鍵尺寸檢測表
法:
現(xiàn)場查看小軸承的壓裝工藝,都有明確的壓裝壓力及高度要求,如表3、表4。
表3 軸承壓入力檢測記錄表
表4 軸承壓裝工裝檢測記錄表
經(jīng)過與供應(yīng)商溝通,了解到在產(chǎn)品開發(fā)階段,有三次調(diào)整壓縮機小軸承鉚壓工藝:
(1)該款車型的壓縮機是輕量化結(jié)構(gòu)(與其他車型結(jié)構(gòu)不同),供應(yīng)商計算出當(dāng)壓縮機離合器吸合時小軸承承受200N軸向力,如表5。因為承受軸向力,供應(yīng)商在產(chǎn)品設(shè)計前期,加大了小軸承與前蓋的過盈量,并通過鉚壓的方式進(jìn)行加固,鉚壓方式:8點一次鉚壓,鉚壓力采用10±2KN的中間值。
(2)產(chǎn)品開發(fā)中期,樣件試驗時出現(xiàn)小軸承軸向脫落,供應(yīng)商誤認(rèn)為小軸承與前蓋的過盈量不足,所以第二次更改鉚壓工藝,由8點一次鉚壓更改為8點兩次鉚壓,共16個鉚壓點,壓力為10±2KN的上限值。
(3)產(chǎn)品開發(fā)后期,雖然進(jìn)行第二次工藝更改,但零件試驗的故障率居高不下,生產(chǎn)效率不高,于是供應(yīng)商又進(jìn)行了第三次更改:由8點兩次鉚壓改成16點一次鉚壓,壓力為10±2KN的中間值,更改后,故障率明顯下降,如表6。
表5 某款車型于其他車型小軸承受力對比
表6 三次工藝調(diào)整對應(yīng)損壞率
攻關(guān)小組將三次工藝調(diào)整所對應(yīng)的損壞率做了統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)前兩次工藝8點鉚壓工藝,小軸承鉚壓時單點受力均為1.25KN,對應(yīng)的損壞率最高,第三次16點鉚壓工藝,對應(yīng)的損壞率最低,如表6。
綜上分析,8點鉚壓方式對小軸承的擠壓力大,導(dǎo)致壓縮機前蓋小軸承鋼球剝落、滾道被啃噬,小軸承外圈滾道圓度變形,如表7。
表7 小軸承單點鉚壓受力分析
綜上,經(jīng)過魚骨圖(圖6)要因確認(rèn)后,該車型壓縮機異響的根本原因是壓縮機小軸承鉚壓工藝設(shè)置不合理導(dǎo)致。
圖6 小軸承損壞-溝道變形魚骨圖
小組對小軸承的壓裝工藝受力重新分析,發(fā)現(xiàn)該輕量化結(jié)構(gòu)小軸承軸向力為0,供應(yīng)商設(shè)計階段計算錯誤,誤認(rèn)為小軸承承受200N軸向力,綜上,小軸承工藝設(shè)計不合理,小組對小軸承的壓裝工藝進(jìn)行了設(shè)計評審,如表8。
表8 制定小軸承壓裝工藝對策
工藝變更實施后(如圖7),團(tuán)隊對20組無鉚壓的前軸承壓裝后的外圈內(nèi)滾道圓度測試,結(jié)果如表9。
圖7 小軸承工藝更改前后對比圖
表9 20組無鉚壓前軸承壓裝后外圈內(nèi)滾道圓度測試結(jié)果
從上表格可知:配合過盈量在0.05mm以內(nèi)的前軸承,其外圈軌道全部在10μm以內(nèi),由此證明取消鉚壓工藝后軸承外圈圓度符合要求,該措施有效。
對策實施后,小組成員收集2017年11月-2018年2月份的該車型壓縮機售后退賠件進(jìn)行了效果檢查,調(diào)查統(tǒng)計如圖8:
圖8 壓縮機故障模式排列圖
上圖可知,壓縮機異響故障率有71%下降到3%,措施實施有效。
某車型壓縮機異響分析,拆解故障件后借助專用設(shè)備對損壞的小軸承外圈滾道圓度進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)軌道嚴(yán)重變形,并通過魚骨圖找到根本原因,對策實施措施,最終順利降低故障率,減少用戶抱怨。