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降低某車型壓縮機異響故障率

2019-12-11 03:30何雪解
大眾汽車 2019年6期
關(guān)鍵詞:故障率外圈異響

何雪解

上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西 柳州 545007

隨著汽車工業(yè)迅猛發(fā)展,空調(diào)系統(tǒng)已經(jīng)成為現(xiàn)代汽車的基本配備,而作為汽車空調(diào)系統(tǒng)的核心部件——壓縮機,在技術(shù)和質(zhì)量上也取得了長足的進(jìn)步,壓縮機的設(shè)計正朝著減少重量和體積、降低噪音方向發(fā)展,目前壓縮機按壓縮方式主要分為兩種:一、活塞式壓縮機;二、渦旋式壓縮機。本文針對公司某款車型的渦旋式壓縮機異響導(dǎo)致用戶抱怨開展了攻關(guān)活動,找出根本原因,制定對策降低異響故障率。

1 原因分析

1.1 背景

為了保持足夠的產(chǎn)品競爭力,公司于2017年年初推出某款車型,同年8月,維修數(shù)據(jù)顯示壓縮機當(dāng)月?lián)Q件量高達(dá)185件,故障率71%,用戶抱怨強烈。

1.2 故障件分析

我們從售后三包收集到150件故障件,對故障模式分析后,利用排列圖1得出,壓縮機異響故障率在所有模式中占比86%,為此我們成立攻關(guān)小組,并設(shè)立攻關(guān)目標(biāo):降低該車型壓縮機異響故障率到20%,減少用戶抱怨。

圖1 壓縮機故障模式排列圖

攻關(guān)小組對異響故障件進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)壓縮機前蓋小軸承鋼球剝落、滾道被啃噬,如圖2進(jìn)一步使用專用設(shè)備對損壞的小軸承外圈滾道圓度進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)軌道已嚴(yán)重變形,如圖3

圖2 壓縮機小軸承損壞

圖3 小軸承外圈軌道圓度檢測

1.3 要因分析

為了找到小軸承外圈軌道變形的要因,我們采用魚骨圖對人、機、料、法、環(huán)、測等進(jìn)行了分析確認(rèn),如圖4

圖4 小軸承損壞-溝道變形魚骨圖

人:

現(xiàn)場觀察供應(yīng)商員工操作,員工按照標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行操作,未發(fā)現(xiàn)有異?,F(xiàn)象。

機:

檢查軸承的壓裝壓頭及壓裝設(shè)備,未發(fā)現(xiàn)異常,且工裝定期點檢,如圖5

料:

使用的小軸承和前蓋零件正確,未發(fā)現(xiàn)異常。

環(huán):

生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的清潔度、照明、工藝和設(shè)備布置等符合要求

圖5 軸承壓裝工藝檢查

測:

小組分別抽取3個不同批次的小軸承和前蓋,對其關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測量后未見異常,如表1和表2

表1 前軸承關(guān)鍵尺寸測量表

表2 小軸承關(guān)鍵尺寸檢測表

法:

現(xiàn)場查看小軸承的壓裝工藝,都有明確的壓裝壓力及高度要求,如表3、表4。

表3 軸承壓入力檢測記錄表

表4 軸承壓裝工裝檢測記錄表

經(jīng)過與供應(yīng)商溝通,了解到在產(chǎn)品開發(fā)階段,有三次調(diào)整壓縮機小軸承鉚壓工藝:

(1)該款車型的壓縮機是輕量化結(jié)構(gòu)(與其他車型結(jié)構(gòu)不同),供應(yīng)商計算出當(dāng)壓縮機離合器吸合時小軸承承受200N軸向力,如表5。因為承受軸向力,供應(yīng)商在產(chǎn)品設(shè)計前期,加大了小軸承與前蓋的過盈量,并通過鉚壓的方式進(jìn)行加固,鉚壓方式:8點一次鉚壓,鉚壓力采用10±2KN的中間值。

(2)產(chǎn)品開發(fā)中期,樣件試驗時出現(xiàn)小軸承軸向脫落,供應(yīng)商誤認(rèn)為小軸承與前蓋的過盈量不足,所以第二次更改鉚壓工藝,由8點一次鉚壓更改為8點兩次鉚壓,共16個鉚壓點,壓力為10±2KN的上限值。

(3)產(chǎn)品開發(fā)后期,雖然進(jìn)行第二次工藝更改,但零件試驗的故障率居高不下,生產(chǎn)效率不高,于是供應(yīng)商又進(jìn)行了第三次更改:由8點兩次鉚壓改成16點一次鉚壓,壓力為10±2KN的中間值,更改后,故障率明顯下降,如表6。

表5 某款車型于其他車型小軸承受力對比

表6 三次工藝調(diào)整對應(yīng)損壞率

攻關(guān)小組將三次工藝調(diào)整所對應(yīng)的損壞率做了統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)前兩次工藝8點鉚壓工藝,小軸承鉚壓時單點受力均為1.25KN,對應(yīng)的損壞率最高,第三次16點鉚壓工藝,對應(yīng)的損壞率最低,如表6。

綜上分析,8點鉚壓方式對小軸承的擠壓力大,導(dǎo)致壓縮機前蓋小軸承鋼球剝落、滾道被啃噬,小軸承外圈滾道圓度變形,如表7。

表7 小軸承單點鉚壓受力分析

綜上,經(jīng)過魚骨圖(圖6)要因確認(rèn)后,該車型壓縮機異響的根本原因是壓縮機小軸承鉚壓工藝設(shè)置不合理導(dǎo)致。

圖6 小軸承損壞-溝道變形魚骨圖

2 制定對策

小組對小軸承的壓裝工藝受力重新分析,發(fā)現(xiàn)該輕量化結(jié)構(gòu)小軸承軸向力為0,供應(yīng)商設(shè)計階段計算錯誤,誤認(rèn)為小軸承承受200N軸向力,綜上,小軸承工藝設(shè)計不合理,小組對小軸承的壓裝工藝進(jìn)行了設(shè)計評審,如表8。

表8 制定小軸承壓裝工藝對策

3 對策實施

工藝變更實施后(如圖7),團(tuán)隊對20組無鉚壓的前軸承壓裝后的外圈內(nèi)滾道圓度測試,結(jié)果如表9。

圖7 小軸承工藝更改前后對比圖

表9 20組無鉚壓前軸承壓裝后外圈內(nèi)滾道圓度測試結(jié)果

從上表格可知:配合過盈量在0.05mm以內(nèi)的前軸承,其外圈軌道全部在10μm以內(nèi),由此證明取消鉚壓工藝后軸承外圈圓度符合要求,該措施有效。

4 效果檢查

對策實施后,小組成員收集2017年11月-2018年2月份的該車型壓縮機售后退賠件進(jìn)行了效果檢查,調(diào)查統(tǒng)計如圖8:

圖8 壓縮機故障模式排列圖

上圖可知,壓縮機異響故障率有71%下降到3%,措施實施有效。

5 結(jié)束語

某車型壓縮機異響分析,拆解故障件后借助專用設(shè)備對損壞的小軸承外圈滾道圓度進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)軌道嚴(yán)重變形,并通過魚骨圖找到根本原因,對策實施措施,最終順利降低故障率,減少用戶抱怨。

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