鄂利會(huì)
該船舶是2017年8月投入使用的30萬噸級(jí)油船,主機(jī)型號(hào)為DMD-MAN B&M 7S80ME-C 9.2 TierⅡ型柴油機(jī),額定功率25 190千瓦,額定轉(zhuǎn)速72轉(zhuǎn)/分,目前航行使用的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速為41轉(zhuǎn)/分。該船舶在試航時(shí),主機(jī)排氣閥就出現(xiàn)過問題,排氣閥上節(jié)流閥彈簧斷裂,以至于停車拋錨等DMD廠家提供新的節(jié)流閥。在主機(jī)工作1 500小時(shí)后,主機(jī)排氣閥再次出現(xiàn)異常聲響,與此同時(shí),排氣閥COCOSEDS曲線異常,正常情況下的平滑曲線出現(xiàn)突升突降的狀況。當(dāng)時(shí)判斷是節(jié)流閥出現(xiàn)故障,更換后排氣閥正常運(yùn)轉(zhuǎn),但間隔一段時(shí)間后,該故障反復(fù)出現(xiàn),從而判斷排氣閥本身出現(xiàn)故障。為找到故障原因,更換并解體排氣閥。解體排氣閥時(shí)發(fā)現(xiàn),法蘭286上的螺絲250斷裂。圖1為排氣閥上部結(jié)構(gòu)示意圖。
排氣閥的驅(qū)動(dòng)方式有兩種,一種是由凸輪軸驅(qū)動(dòng),另一種由液電控制。
圖1 排氣閥上部結(jié)構(gòu)示意圖
MAN B&W ME型主機(jī)為智能柴油機(jī),俗稱“電噴機(jī)”,取消了傳統(tǒng)柴油機(jī)高壓油泵和排氣閥的機(jī)械驅(qū)動(dòng)部分及為之服務(wù)的凸輪軸系等部件,使
用225巴的伺服液壓滑油直接驅(qū)動(dòng)排氣閥驅(qū)動(dòng)執(zhí)行器活塞,通過活塞向上驅(qū)動(dòng)來完成相應(yīng)排氣閥的開啟。它們的驅(qū)動(dòng)定時(shí)由電腦觸發(fā)的電磁閥控制。
1.排氣閥開關(guān)定時(shí)控制系統(tǒng)
智能柴油機(jī)安裝了ME Tacho系統(tǒng),取代傳統(tǒng)機(jī)的凸輪軸來采集和確認(rèn)排氣閥開關(guān)定時(shí)、缸頭啟動(dòng)閥定時(shí)、汽缸油注油定時(shí),實(shí)現(xiàn)智能化控制柴油機(jī)的各種定時(shí)。
如圖2所示,曲軸自由端安裝有兩個(gè)完全冗余的曲柄角采集系統(tǒng)A和B,即Tacho system Angle encoder A and B,Angle encoder A采集No.1缸曲柄上死點(diǎn),即飛輪刻度0度位置,另外飛輪處安裝有供參考的探頭MSA,采集同方向轉(zhuǎn)動(dòng)No.1缸曲柄上死點(diǎn)后90度的位置,兩個(gè)信號(hào)同時(shí)送至Tacho Signal Amplifier A(TSA-A)。Angle encoder B采集同方向轉(zhuǎn)動(dòng)No.1缸曲柄上死點(diǎn)后45度的位置,此信號(hào)送至Tacho Signal Amplifier B(TSA-B);TSA-A和TSAB放大處理后的信號(hào)送至兩個(gè)ECU單元和各缸CCU單元。這樣就采集到了兩套完整的No.1缸曲柄角度信號(hào),ECU(A和B)和CCU處理后就能給出各缸所需要的準(zhǔn)確的部件控制定時(shí)。
圖2 Tacho系統(tǒng)
2.排氣閥驅(qū)動(dòng)伺服液壓油系統(tǒng)
如圖3所示,主機(jī)系統(tǒng)滑油經(jīng)過6微米的濾器過濾,主機(jī)啟動(dòng)前經(jīng)過兩臺(tái)電動(dòng)柱塞液壓油泵加壓或運(yùn)行期間經(jīng)過三臺(tái)機(jī)帶柱塞液壓油泵加壓,把3.0巴低壓系統(tǒng)滑油升壓至225巴以上,再經(jīng)過溢流閥、安全閥等元件穩(wěn)壓處理后,變成225巴穩(wěn)壓的動(dòng)力伺服油,進(jìn)入各缸液壓控制單元,之后通過ECU(A和B)及各缸CCU單元控制各缸的電磁閥,使伺服油分別進(jìn)入各缸排氣閥的液壓?jiǎn)卧M(jìn)行排氣閥開關(guān)控制。
3.排氣閥控制概念
如圖4所示的液壓?jiǎn)卧?25巴動(dòng)力伺服油進(jìn)入伺服油分配塊,經(jīng)過FIVA閥控制,按照柴油機(jī)的排氣閥開關(guān)定時(shí),一路流入排氣閥執(zhí)行器驅(qū)動(dòng)活塞底部,頂升排氣閥驅(qū)動(dòng)活塞,通過液壓油推動(dòng)排氣閥頂部液壓活塞,準(zhǔn)確控制排氣閥開關(guān)動(dòng)作。
圖3 伺服油系統(tǒng)
排氣閥上部也安裝有排氣閥閥桿位移反饋傳感器,用來確認(rèn)排氣閥是處于開還是關(guān)的狀態(tài)。
圖4 伺服油的流程圖
智能型柴油機(jī)在上述設(shè)計(jì)中對(duì)比傳統(tǒng)柴油機(jī)更加便捷合理,但其在實(shí)際使用中存在一定問題。本文將對(duì)一次實(shí)際使用過程中由于排氣閥本身故障導(dǎo)致的運(yùn)行異常情況,進(jìn)行具體分析。
1.排氣閥中half塊法蘭鎖緊螺絲250斷裂
在航行期間,聽到主機(jī)No.5缸聲音異常,同時(shí)觀察到主機(jī)No.5 COCOS-EDS排氣閥曲線異常,與此同時(shí),主機(jī)其他部分運(yùn)行正常。對(duì)其進(jìn)行停車檢查:解體排氣閥油缸,發(fā)現(xiàn)用于鎖緊排氣閥half塊法蘭的四個(gè)螺絲(250)中,有三個(gè)斷裂,一個(gè)丟失(如圖5所示)。隨即使用備用缸頭排氣閥進(jìn)行更換。主機(jī)No.5缸安裝備用缸頭排氣閥后進(jìn)行試車,恢復(fù)正常航行。
運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后,No.6缸排氣閥關(guān)閉沖程曲線異常,發(fā)現(xiàn)其故障現(xiàn)象與No.5缸故障現(xiàn)象相似,隨即停車,解體No.6缸排氣閥油缸,其中用于鎖緊排氣閥half塊法蘭的四個(gè)螺絲M9.8中,有三個(gè)斷裂,一個(gè)丟失,隨即用返廠后的排氣閥進(jìn)行更換,返廠排氣閥橋規(guī)測(cè)量孔并未安裝螺絲(如圖6所示)。經(jīng)過一段時(shí)間航行后,又有其他缸發(fā)生同樣的問題,其中用于鎖緊排氣閥half塊法蘭的四個(gè)螺絲M9.8無備用螺絲,故用M8.8螺絲進(jìn)行替代。
圖5 解體后排氣閥油缸
圖6 返廠后的排氣閥
運(yùn)轉(zhuǎn)幾天后,對(duì)主機(jī)排氣閥進(jìn)行復(fù)查,其中No.1/2/3/4/7缸排氣閥half塊上的鎖緊螺絲正常;No.5缸排氣閥噪聲較大,更換后的用于鎖緊排氣閥half塊的四個(gè)螺絲中,一個(gè)斷裂,三個(gè)松動(dòng)。
當(dāng)時(shí)反復(fù)研究和更換排氣閥其他備件,還是有排氣閥half塊法蘭的鎖緊螺絲斷裂;這時(shí)測(cè)量half塊上沿與空氣活塞上平面之間間隙為0.4~0.6毫米,由于法蘭平面有2毫米的凹槽,所以當(dāng)half塊上沿與空氣活塞上平面之間的間隙在正常值2毫米左右時(shí),half塊不會(huì)與法蘭產(chǎn)生碰撞,從而不會(huì)對(duì)鎖緊排氣閥中的螺絲產(chǎn)生沖擊?;诖?,決定在空氣活塞上平面與壓板之間增加厚度為1.5毫米的銅墊片,使half塊上沿與空氣活塞上平面之間的間隙維持在2毫米。對(duì)四個(gè)螺絲進(jìn)行更換后,螺絲正常,再無松動(dòng)、斷裂、丟失等現(xiàn)象。圖7為墊銅墊后的法蘭。
圖7 墊銅墊后的法蘭
同時(shí)也對(duì)No.6缸排氣閥進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)用于鎖緊half塊的四個(gè)螺絲均無松動(dòng)現(xiàn)象,測(cè)量half塊上沿與空氣活塞之間間隙為1.5~1.7毫米,隨即在空氣活塞上平面與法蘭之間增加厚度為0.5毫米的銅墊片,對(duì)其四個(gè)螺絲進(jìn)行上緊操作,緊力矩為49納米。對(duì)其他缸空氣活塞上平面與法蘭之間也相應(yīng)增加2毫米銅墊,使法蘭下平面內(nèi)側(cè)出現(xiàn)2毫米凹槽。
上述用于鎖緊排氣閥half塊螺絲的斷裂松動(dòng)原因與具體解決思路如下所述:
排氣閥上的兩個(gè)half塊會(huì)撞擊法蘭,法蘭受力后,會(huì)對(duì)鎖緊排氣閥half塊法蘭的四個(gè)螺絲造成沖擊,螺絲在法蘭長(zhǎng)時(shí)間的沖擊下,會(huì)疲勞受力,從而產(chǎn)生斷裂、松動(dòng)和丟失等現(xiàn)象;排氣閥中的half塊失去了螺絲的固定之后,會(huì)從空氣活塞中脫落,從而導(dǎo)致排氣閥掉落主機(jī)當(dāng)中,產(chǎn)生機(jī)損事件。安裝銅片的目的在于法蘭下平面有2毫米凹面,使half塊上沿與空氣活塞之間的間隙維持在2毫米左右,half塊則不會(huì)與法蘭產(chǎn)生碰撞,從而不會(huì)對(duì)鎖緊排氣閥中的螺絲產(chǎn)生沖擊。
2.排氣閥關(guān)閥噪聲較大
在船舶開航時(shí)啟動(dòng)主機(jī),低速時(shí),主機(jī)No.1與No.2缸開閥與關(guān)閥聲音正常,但排氣閥高壓油管開閥與關(guān)閥波動(dòng)較大,其中No.1缸與No.2缸相比波動(dòng)較大。主機(jī)No.3、No.4與No.7缸排氣閥關(guān)閉時(shí)存在噪聲,但No.7缸噪聲較小,排氣閥高壓油管波動(dòng)不大。No.5缸排氣閥開閥與關(guān)閥無異常,且排氣閥高壓油管波動(dòng)不大。
在船舶開航前,對(duì)主機(jī)No.4缸的節(jié)流閥進(jìn)行更換(節(jié)流閥位于圖1所示結(jié)構(gòu)中的201部分,具體位置在圖8中的T22-15),更換前節(jié)流閥高度為55毫米,更換后的節(jié)流閥高度為44毫米,更換后試車,排氣閥關(guān)閥時(shí)仍然存在較大噪聲,且排氣閥曲線也無明顯不同。該問題并沒有因?yàn)樘峁┬碌墓?jié)流閥而得到妥善的解決。隨后在44毫米節(jié)流閥頂端增加厚度為2毫米的銅片,再次啟動(dòng)時(shí),No.4缸排氣閥關(guān)閉時(shí)噪聲明顯減小,排氣閥曲線恢復(fù)正常,該問題得到初步解決。
造成該問題的原因在于節(jié)流閥上的螺絲長(zhǎng)度要稍微長(zhǎng)于節(jié)流閥本身長(zhǎng)度,故在節(jié)流閥頂端增加厚度為2毫米的銅片時(shí),螺絲長(zhǎng)度與節(jié)流閥匹配,從而解決噪聲較大問題。圖9所示為兩種型號(hào)的節(jié)流閥。
圖8 節(jié)流閥所在位置
圖9 兩種型號(hào)的節(jié)流閥
電噴主機(jī)采用液壓排氣閥,是一種新型主機(jī)。其在實(shí)際使用當(dāng)中存在一定問題,這就需要理論與實(shí)踐相結(jié)合。與此同時(shí),排氣閥由于其工作環(huán)境較為惡劣,較其他工作部件更容易出現(xiàn)故障,所以在工作條件允許的情況下,在其出現(xiàn)故障時(shí),要盡早進(jìn)行停車檢查,找出故障的具體原因并及時(shí)處理,以防引發(fā)其他問題。
(1)保證排氣閥清潔程度。積炭過多會(huì)導(dǎo)致閥面與閥座之間接觸不良,導(dǎo)致排氣高溫。閥桿與導(dǎo)套積炭過多則會(huì)導(dǎo)致閥桿與導(dǎo)套之間漏氣,煙氣會(huì)竄入油缸之中,使排氣閥無法關(guān)閉。
(2)對(duì)于節(jié)流閥(即圖8中的T22-15),定期檢查啟閥壓力,保證啟閥壓力為25巴。壓力低于25巴,高壓油管會(huì)產(chǎn)生脈動(dòng),閥會(huì)產(chǎn)生敲擊聲響。壓力高于25巴,會(huì)導(dǎo)致滑油回流不暢,滑油系統(tǒng)憋壓,排氣閥無法落座。
(3)定期檢查促動(dòng)器系統(tǒng)節(jié)流閥要處于止回狀態(tài),保證滑油壓力穩(wěn)定正常,否則節(jié)流閥會(huì)產(chǎn)生敲擊聲響。
(4)定期檢查橋規(guī)值在允許范圍之內(nèi)(48.4~51.4毫米),如果不在規(guī)定橋規(guī)值內(nèi),要及時(shí)更換油活塞。