岳光華 陳奕嘉
摘 要:近年來,在預(yù)防性試驗(yàn)研究中發(fā)現(xiàn),SF6電壓互感器氣體微水超標(biāo)問題較為普遍,針對(duì)此類問題,當(dāng)發(fā)現(xiàn)后需及時(shí)停止設(shè)備運(yùn)行,并在合格范圍內(nèi)控制氣體水分,保證氣體水分含量不會(huì)增多。一般來講,SF6氣體微水超標(biāo)必將嚴(yán)重危害設(shè)備運(yùn)行的安全性,甚至?xí)?dǎo)致設(shè)備故障,基于此,為最大限度保證設(shè)備安全運(yùn)行,必須做好SF6氣體水分檢測(cè)及控制工作。
關(guān)鍵詞:SF6氣體;電壓互感器;微水超標(biāo);故障處理
中圖分類號(hào):TM451 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)18-0153-02
1 SF6氣體微水超標(biāo)的危害
SF6氣體是1900年由Moissan和Lebeau兩位化學(xué)家合成的一種人造惰性氣體。目前,多用于電力工業(yè)。常用于電氣設(shè)備絕緣或滅弧。SF6氣體無色無臭,具有較為穩(wěn)定的化學(xué)性能,微溶于水、乙醇、乙醚??扇苡跉溲趸?。在電網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用中,SF6氣體的電氣絕緣性能極高,且具有良好的滅弧性能。同一壓力下,與氮?dú)庀啾?,SF6氣體的耐電強(qiáng)度為其2.5倍,與空氣相比,其擊穿電壓為其2.5倍,滅弧能力為其100倍。是一種良好的超高壓絕緣介質(zhì)材料。但SF6氣體內(nèi)若出現(xiàn)微水超標(biāo)問題,必將危害設(shè)備運(yùn)行的安全性。其原因在于當(dāng)SF6氣體含水量大于限定值時(shí),必將破壞氣體的穩(wěn)定性,而SF6氣體內(nèi)濕度加大將會(huì)導(dǎo)致絕緣子表面形成一層露水,從而大幅降低擊穿電壓,損壞絕緣。此外,因含水量過大,將導(dǎo)致部分電弧分解氣產(chǎn)生反應(yīng),形成HF、SO2等極強(qiáng)腐蝕性的酸性氣體,進(jìn)而腐蝕設(shè)備。
同樣因?yàn)樗夥磻?yīng),將會(huì)對(duì)開斷后的SF6分解物復(fù)原產(chǎn)生阻礙,進(jìn)而加大氣體內(nèi)有害雜質(zhì)的含量。針對(duì)本文所說的SF6互感器當(dāng)產(chǎn)生微水超標(biāo)情況時(shí),將出現(xiàn)SF6氣體放電,或熱分離現(xiàn)象。特殊條件下,很大程度上將會(huì)和SF6氣體內(nèi)的低氟化物產(chǎn)生反應(yīng)并形成氫氟酸,進(jìn)而對(duì)設(shè)備的絕緣、滅弧性能造成極大影響。
若氣溫在0℃以下,SF6氣體內(nèi)的水蒸氣分壓必將在該溫度飽和蒸氣壓以上,將會(huì)出現(xiàn)凝結(jié)水,并在絕緣物表面附著,降低絕緣油表面絕緣能力,最終產(chǎn)生內(nèi)部沿面閃絡(luò)等故障。
2 案例分析
某變電站采用ZF12-126(L)型三相共箱式GIS裝置,自投入使用后,共設(shè)母線2段,在電壓互感器內(nèi)分別設(shè)置。按照相關(guān)試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定,SF6電壓互感器屬于無電弧分解物氣室,20℃下交接時(shí)氣體水分允許值應(yīng)控制在250μL/L以下,運(yùn)行時(shí)氣體水分允許值應(yīng)控制在500μL/L以下。且按照規(guī)定投產(chǎn)使用期間,第一年按1年1次檢測(cè),待SF6氣體水分穩(wěn)定之后,則可按5年一次檢測(cè)。按本變電站實(shí)際情況,SF6電壓互感器氣體水分可采用專用微水測(cè)量?jī)x進(jìn)行檢測(cè),一般情況下,溫度對(duì)SF6氣體測(cè)量影響較大,因此必須做好測(cè)量溫度控制。
經(jīng)檢測(cè),投產(chǎn)1年期時(shí),測(cè)試結(jié)果顯示,相比交接試驗(yàn)數(shù)據(jù),微水含量基本一致,未見異常,之后進(jìn)入每五年一次的狀態(tài)檢修周期管理。
2009年復(fù)試時(shí),試驗(yàn)顯示數(shù)據(jù)無異常,微水含量在6μL/L以下。2014年再次進(jìn)行復(fù)試,顯示SF6電壓互感器氣體微水含量較上次明顯增加,其中I段為113μL/L,II段為139μL/L,雖仍在規(guī)范允許值內(nèi),但設(shè)備微水檢測(cè)值仍處于增長(zhǎng)階段,隨機(jī)對(duì)設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)為—注意,并減短試驗(yàn)檢測(cè)周期,為每年一次。
2015年,再次檢測(cè)時(shí),SF6電壓互感器氣體微水含量較上次檢測(cè)仍有所增長(zhǎng),即I段為192μL/L,II段為207μL/L。
2016年,再次進(jìn)行檢測(cè),微水問題增長(zhǎng)加劇,I、II段電壓互感器氣室SF6微水含量為337、330μL/L。隨后在當(dāng)年8月份再次進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)微水已出現(xiàn)超標(biāo)問題,I、II段電壓互感器氣室SF6微水含量分別為648μL/L、655μL/L。隨著季節(jié)的變換,在11月份檢測(cè)發(fā)現(xiàn),微水已在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),I、II段電壓互感器氣室SF6微水含量分別為355、335μL/L,本文僅針對(duì)2015~2016年的跟蹤檢測(cè)分析,所得數(shù)據(jù)如表1所示。
由此表明,其他氣室,如IIII斷路器、II0I出線分支、I段母線箱等SF6氣體微水含量在2015年3月~2016年11月檢測(cè)周期內(nèi),基本無變化,且滿足規(guī)定要求。而I段、II段電壓互感器氣室則存在較大問題,在2016年8月檢測(cè)時(shí)甚至出現(xiàn)了微水超標(biāo)(≤500μL/L)現(xiàn)象。
3 SF6電壓互感器微水超標(biāo)原因分析
在本GIS裝置中各帶電導(dǎo)體之間距離在50~120mm之間,距離很近,當(dāng)出現(xiàn)微水超標(biāo)問題,極易對(duì)裝置內(nèi)部絕緣子或其他部件造成不利影響,甚至出現(xiàn)短路故障。根據(jù)上述試驗(yàn)檢測(cè)可知,在2016年8月時(shí)SF6氣體出現(xiàn)微水超標(biāo)情況,當(dāng)時(shí)正值夏季高溫季節(jié),最高達(dá)到了655μL/L,針對(duì)此問題,必須先分析其原因,才能保證采取的措施科學(xué)、有效。一般情況下,可認(rèn)為SF6氣體水分超標(biāo)的原因如以下幾點(diǎn):
(1)SF6氣體存儲(chǔ)方式不合理,出廠時(shí)攜帶有一定量水分;(2)SF6設(shè)備器壁或固體絕緣材料等有水分析出;(3)操作流程不到位,充氣過程中未按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,或管路、接口等處干燥性不足,或裝配環(huán)節(jié)用時(shí)過長(zhǎng),導(dǎo)致暴露時(shí)間增加;(4)環(huán)境溫度過高,空氣濕度過大;(5)人為因素,如責(zé)任心不足,工藝嫻熟度不夠等。
為找出真正的SF6氣體微水超標(biāo)原因,針對(duì)上述原因進(jìn)行了一一分析,最終得出了電壓互感器線圈前期處理不合理的原因,伴隨設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的不斷增加,線圈內(nèi)部還沒有及時(shí)清理的水分將慢慢被揮發(fā)掉,從而出現(xiàn)了微水超標(biāo)情況。
4 SF6電壓互感器微水超標(biāo)故障處理措施
在確定SF6電壓互感器微水超標(biāo)原因的基礎(chǔ)上,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,確定合理的故障處理方案,從而保證設(shè)備安全運(yùn)行。
4.1 故障處理方案
本變電站采用的是ZF12-126(L)型三相共箱式GIS裝置,設(shè)備設(shè)置于一個(gè)氣室內(nèi),整體封裝在出廠前已經(jīng)完成,由于現(xiàn)場(chǎng)解體、干燥線圈較為困難,且因技術(shù)、場(chǎng)地等制約,因此,不建議使用解體干燥的方式。經(jīng)多方協(xié)商,決定按照4步處理,如表2所示。
4.2 技術(shù)要點(diǎn)分析
第一,回收SF6氣體時(shí),回收裝置可采用帶電磁截止閘,避免氣體回收環(huán)節(jié)突發(fā)停電故障,導(dǎo)致真空油向氣室內(nèi)部返還。同時(shí),SF6氣體回收后嚴(yán)禁排放到空氣,應(yīng)灌裝到氣瓶?jī)?nèi),做好密封保存工作。
第二,本設(shè)備屬于三相共箱式GIS裝置,為內(nèi)橋接線,主變出現(xiàn)分支氣室和電壓互感器氣室相鄰,當(dāng)0.5MPa均為兩氣室SF6壓力值時(shí),運(yùn)行正常情況下,則屬于壓力均衡狀態(tài)。而在抽真空過程中,電壓互感器氣室將有所改變,133Pa為其真空度,此時(shí)主變出現(xiàn)分支氣室的壓力仍無變化,這種情況下,兩個(gè)氣室之間的壓力差異較大,且本裝置運(yùn)行多年,很多零部件存在不同程度的老化現(xiàn)象,若在抽真空階段出現(xiàn)兩者壓差相差太大,極易破壞氣室之間的盆式絕緣子,這種情況下,必須利用分氣室的方法一步一步完成氣體回收,及主變出線分支氣室減壓。要求在0.3MPa以內(nèi)控制上述兩者之間的壓力差,且在規(guī)定范圍內(nèi)控制盆式絕緣子兩側(cè)承壓,避免破壞盆式絕緣子。此外,還要重視氣室內(nèi)真空度的保持時(shí)間問題,在滿足規(guī)定要求的情況下,應(yīng)持續(xù)抽真空3h左右,保證氣室內(nèi)的水分能夠被充分抽出。
第三,采用高純氮?dú)膺M(jìn)行互感器線圈干燥時(shí),應(yīng)保證其質(zhì)量,必須保證檢驗(yàn)合格,避免二次帶入水分。與此同時(shí),也可通過加熱氣室的方式,進(jìn)一步排出互感器線圈內(nèi)的水分。但在該階段,必須持續(xù)加熱氣室,不能出現(xiàn)停頓現(xiàn)象,只有氣室內(nèi)保持較高溫度,才能加速排出水分。
第四,采用檢驗(yàn)合格的備用SF6新氣體,保證其微水含量不超過30μL/L。根據(jù)要求,可采用減壓閥在完成減壓工作后,再將SF6氣體充入,一般需慢慢地充入,避免出現(xiàn)凝結(jié)現(xiàn)象。
4.3 操作工藝
若I、II段電壓互感器同時(shí)處理,必將會(huì)出現(xiàn)停電時(shí)間問題,為此,決定分階段進(jìn)行兩段故障處理。操作工藝為:辦理工作票,設(shè)備停止運(yùn)作—?dú)馐壹訜岽偈顾挚焖倥懦觥厥誗F6氣體—抽取設(shè)備真空—高純氮?dú)獬淙?,氣室干燥?h)—抽取真空—充入高純氮?dú)狻Y(jié)束干燥—減壓處理—主變出現(xiàn)分支氣室補(bǔ)氣—結(jié)束處理。
4.4 結(jié)果分析
完成處理之后,于2018年8月~2019年3月進(jìn)行檢測(cè)分析,可得SF6微水含量在92~153μL/L之間,可滿足規(guī)范要求,表明處理效果良好。
5 結(jié)語
綜上所述,隨著我國電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,高電壓、大容量SF6設(shè)備得到了大量使用,做好SF6的化學(xué)性能研究對(duì)變電設(shè)備運(yùn)行安全具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。只有找出SF6電壓互感器微水超標(biāo)原因,才能保證采取的措施切實(shí)可行,才能更好地解決故障,保證設(shè)備安全運(yùn)行。
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