華繼偉 王立 郭林林 劉創(chuàng)
摘 要:本文針對某渦軸發(fā)動機加裝Pt2探針后出現(xiàn)的性能超出預期下降故障,建立了故障樹,通過孔探儀檢查等方法逐級排查,確定Pt2探針上的O型密封圈損傷導致的發(fā)動機內(nèi)部串流是本次故障的原因,針對故障原因提出整改措施并進行了試驗驗證,結(jié)合本故障提出了徑向進氣壓氣機進口總壓測試的改進方案。
關鍵詞:渦軸發(fā)動機;改裝;性能降低;故障分析
中圖分類號:V235 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)18-0101-04
某在研渦軸發(fā)動機壓氣機為徑向進氣離心式壓氣機。因測試需要,在兩臺測試用用發(fā)動機(編號1#和2#)的壓氣機進口加裝總壓探針(Pt2探針)。根據(jù)CFD計算結(jié)果可知,Pt2探針的安裝帶來進口總壓損失在0.6%以內(nèi),發(fā)動機在相同換算轉(zhuǎn)速(nc)下的換算功率(Pc)下降幅度不會高于1%(預期值)[1]。通過發(fā)動機整機試驗數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),1#發(fā)動機加裝Pt2探針后,Pc變化不大,與計算預期值相符;2#發(fā)動機加裝Pt2探針后,Pc出現(xiàn)明顯下降,遠超計算預期值。針對2#發(fā)動機Pc下降幅度超出計算預期值故障,開展了分析工作,進行了排故檢查和驗證,最終確定了故障原因,提出了整改措施,進行了試驗驗證,并結(jié)合本故障提出了徑向進氣壓氣機進口總壓測試的改進方案。
1 故障描述
1.1 Pt2探針安裝情況
某渦軸發(fā)動機的Pt2探針,安裝在壓氣機進口截面,共9支,周向均布。
1.2 加裝Pt2探針性能變化情況
圖1是1#發(fā)動機加裝Pt2探針后性能的變化情況,可以看出在nc為95~99%范圍內(nèi)進氣流量降低了0.22~0.45%,壓比降低了0.32~0.42%,功率降低了0.1~0.3%,T45升高0.1~0.17%。圖2是2#發(fā)動機加裝Pt2探針后性能的變化情況,可以看出在nc為95~99%范圍內(nèi)進氣流量降低1.14~ 1.5%,壓比降低2~2.24%,功率降低2.6~2.8%,T45降低0.4~0.44%。
裝Pt2探針后1#機的Pc下降符合預期,而2#機的Pc下降最大幅度達到2.8%,遠遠超出預期值,需要查找原因,排除故障。需要查找原因,排除故障。
2 故障分析和排查
2.1 故障樹
根據(jù)故障現(xiàn)象,結(jié)合試驗流程,建立發(fā)動機裝Pt2探針Pc超預期下降故障樹[2],見圖3。故障樹分四個方向進行排查分析:
流道件損傷和流道件污染是導致發(fā)動機功率下降最常見的原因,所以將其作為故障樹最先排查的兩個方向;原機狀態(tài)和加裝Pt2探針狀態(tài)的車臺性能試驗之間,對發(fā)動機冷端部件進行了孔探儀檢查,所以將內(nèi)窺孔密封故障作為故障樹第三個排查方向;Pt2探針加裝作為故障樹最后一個排查方向。
2.2 故障排查及定位
對故障樹底事件進行逐項排查。
2.2.1 對發(fā)動機流道件進行孔探儀檢查
通過孔探儀檢查,發(fā)動機流道完好未受損傷,排除X1~X4;發(fā)動機進氣道和壓氣機流道件清潔未受到污染,排除X5和X6。
2.2.2 對發(fā)動機外部漏氣檢查
發(fā)動機冷運轉(zhuǎn),進行發(fā)動機外部漏氣檢查,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機有兩處內(nèi)窺孔安裝位置漏氣,重新安裝后重復上述檢查工作,沒有發(fā)現(xiàn)漏氣現(xiàn)象。再次對發(fā)動機進行性能錄取試驗,發(fā)動機性能沒有明顯的改善,排除X7~X9,X16。
2.2.3 對加裝Pt2探針故障進行排查
為保證Pt2探針測試的精度,盡量保證探針伸入流道的方向與氣流方向垂直,但是受機匣幾何形狀和尺寸的限制,設計方案上存在以下兩個缺陷:Pt2探針上選取的O型密封圈截面直徑較小,容易受到損傷;其次Pt2探針O型密封圈安裝孔為斜孔,當Pt2探針伸入流道時,O型密封圈一側(cè)先接觸機匣壁,存在受力不均造成損傷的隱患。假設O型密封圈發(fā)生損傷,密封失效,第一級離心葉輪出口引向輸出軸組件密封用氣體將從Pt2探針密封位置進入壓氣機進口,如圖4所示,這種情況與開啟防冰引氣類似,對此情況建立模型進行計算模擬。
第一級離心葉輪出口引氣比:
B=Wa引氣/Wa2
9個膠圈間隙與離心葉輪出口引氣間隙面積之比:
b=S膠圈間隙/S引氣間隙
密封失效系數(shù)K=1/3、2/3、1進性能計算。
密封故障,泄露進入壓氣機進口的氣體流量為:
Wa泄露=B*b*K*Wa2
根據(jù)流量連續(xù)可以得到:
Wa2=Wa0+B*b*K*Wa2
即為:Wa2=
根據(jù)能量平衡可以計算出:
Wa2*T2=Wa0*T0+B*b*K*Wa2*T25
經(jīng)變換可得壓氣機進口溫度為:
T2=(Wa0*T0+B*b*K*Wa2*T2.5)/Wa2
上式中,T2.5為引氣溫度,其計算公式為:
T25=(T3-T2 )+T2
式中與發(fā)動機狀態(tài)基本無關,本文取為常數(shù)θ;而(T3-T2)為燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)算轉(zhuǎn)速和T2的函數(shù)關系,令其為f1(nc,T2)則:T25=θ*f1(nc,T2)+T2
已知發(fā)動機進口溫度T0、發(fā)動機進口空氣流量Wa0、燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)速ng、引氣處的溫比θ等參數(shù),根據(jù)上述公式可以計算出在密封故障下的壓氣機進口各未知參數(shù),計算流程見圖5。
假設密封故障出現(xiàn)后,泄露氣體與進口空氣在壓氣機前充分摻混,沒有畸變。根據(jù)不同密封失效系數(shù)下計算得到的發(fā)動機性能參數(shù),與相同換算轉(zhuǎn)速狀態(tài)下沒有泄露時發(fā)動機性能參數(shù)對比,見圖6~圖8。
通過比較,試驗得到的性能變化趨勢和不同泄露系數(shù)下的計算的性能變化趨勢基本一致,試驗時發(fā)動性能變化值介于K=1/3和K=2/3計算性能變化值之間,初步推斷膠圈損傷個數(shù)在3個以上。拆卸Pt2探針后確認探針上有5個膠圈出現(xiàn)損傷,與初步推斷相符。