鄭 健
(三門核電有限公司,浙江 臺州 317112)
線性可變差動變送器LVDT(Linear Variable Differential Transformer)屬于直線位移變送器。LVDT具有無摩擦測量、無限機(jī)械壽命、無限的分辨率和環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等眾多優(yōu)勢和特點(diǎn),應(yīng)用較為廣泛。
在汽輪機(jī)控制系統(tǒng)中,一般使用LVDT測量汽輪機(jī)進(jìn)汽閥門的閥位開度,作為閥門伺服控制中的反饋信號,直接影響系統(tǒng)的控制性能。為保證系統(tǒng)可靠地完成閉環(huán)控制,LVDT必須能準(zhǔn)確測量閥門的真實開度。
三門核電一期汽輪機(jī)主閥門使用的LVDT在現(xiàn)場測試中,發(fā)現(xiàn)LVDT的反饋電壓與閥位開度之間的關(guān)系并非線性,控制系統(tǒng)無法準(zhǔn)確檢測汽輪機(jī)主閥門的開度,該故障會導(dǎo)致汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速和功率無法準(zhǔn)確控制或閥門波動。針對該問題進(jìn)行研究分析,并深入探討三門核電采取的解決方案。
LVDT的工作原理如圖1所示。其中,P為LVDT初級激勵線圈,S1、S2分別為LVDT的兩個次級反饋線圈。
LVDT初級線圈P提供一定頻率及幅值的激勵信號(E0),通過可移動的磁芯,激勵信號耦合到兩個次級線圈,產(chǎn)生兩個同頻率的正弦波(E1、E2)。當(dāng)磁芯發(fā)生位移時,2個次級線圈耦合到的正弦波的幅值(Ua、Ub)將會發(fā)生變化,且(Ua-Ub)值正比于磁芯位移即外部的機(jī)械位移。為提高傳感器靈敏度,改善傳感器線性度,增大傳感器線性范圍,設(shè)計時將兩個次級線圈繞組反串相接(電壓極性相反),LVDT輸出電壓為其電壓之差,通過測量(Ua-Ub)的值,可轉(zhuǎn)換測得此時的機(jī)械位置。
圖1 LVDT工作原理Fig.1 Working principle of LVDT
圖2 閥門控制框圖Fig.2 Valve control block diagram
圖3 功率運(yùn)行控制算法Fig.3 Power operation control algorithm
當(dāng)磁芯處在次級線圈S1、S2的中間時,Ua=Ub;當(dāng)磁芯向S1方向移動時,Ua>Ub;當(dāng)磁芯向S2方向移動時,Ua<Ub。根據(jù)電壓差和磁芯位移的線性關(guān)系,對兩個次級線圈反饋電壓進(jìn)行采集和換算從而可得到磁芯的位移量[1]。
三門核電汽輪機(jī)控制系統(tǒng)為西屋設(shè)計的Ovation控制系統(tǒng),其通過閥位卡(Valve Positioner)對安裝有伺服閥、LVDT的油動機(jī)進(jìn)行控制。閥位卡為主汽門(MSV)、主調(diào)門(GV)和再熱調(diào)門(ICV)提供了閉環(huán)的閥位伺服控制回路——閥位卡輸出閥位指令給伺服閥,伺服閥控制油動機(jī)進(jìn)油和排油,維持閥門開度,安裝在閥桿上的LVDT反饋閥位信號至閥位卡。其控制原理如圖2所示。
三門核電項目中,汽輪機(jī)每個調(diào)節(jié)型汽門(MSV&GV&ICV)配置兩個冗余的LVDT,對應(yīng)控制系統(tǒng)中配置兩塊冗余的閥位卡接收閥位反饋信號。伺服閥帶有兩個相互隔離的伺服線圈,每個伺服線圈動作,都可以控制油動機(jī)進(jìn)油和排油。主卡與備用卡分別驅(qū)動一個伺服線圈。兩塊閥位卡通過硬接線進(jìn)行通訊、同步信息。正常運(yùn)行時,備用卡計算的結(jié)果不輸出到伺服指令信號,但會跟蹤主卡的伺服輸出信號,一旦主卡故障,備用卡會立即切換為主卡,實現(xiàn)閥門控制無擾切換[2]。
正常功率運(yùn)行時,MSV、ICV全開,汽輪機(jī)控制系統(tǒng)通過改變GV的開度,控制汽輪機(jī)功率,控制算法如圖3所示。
升功率時,在LL(Load Limiter)運(yùn)行模式下投運(yùn)ALR,通過控制系統(tǒng)自動功率調(diào)節(jié)以較低的速率使汽輪機(jī)功率達(dá)到目標(biāo)值。MSV/GV在閥門測試時投運(yùn)IMP及MW回路,用以補(bǔ)償由于閥門測試引起蒸汽流量變化的負(fù)荷波動。
汽輪機(jī)控制系統(tǒng)在三門核電現(xiàn)場調(diào)試時,發(fā)現(xiàn)閥位實際提升高度與閥門開度指令不對應(yīng),出現(xiàn)此問題的閥門包括汽輪機(jī)主汽閥、主調(diào)閥和再熱調(diào)閥。經(jīng)過進(jìn)一步測試發(fā)現(xiàn)此問題的原因為汽輪機(jī)主閥門使用的LVDT反饋不線性。圖4是三門核電一號機(jī)組汽輪機(jī)主汽閥A的線性度測試曲線。
通過圖4的曲線可以看出,在0%、50%和100%開度時,閥門的開度指令與閥位反饋基本一致。設(shè)計上要求閥門全行程的實際開度均要與閥位指令基本保持一致,但是閥位指令按每10%階躍從0%~100%開度過程中,閥位實際反饋曲線類似“S”型,并且閥位實際反饋已經(jīng)超出了設(shè)計方要求的誤差范圍。
圖4 汽輪機(jī)主汽閥A的線性度測試曲線Fig.4 Linearity test curve of steam turbine main valve A
表1 LVDT上行程實測數(shù)據(jù)Table 1 Measurement data on stroke LVDT
表2 閥門開度的設(shè)計要求Table 2 Design requirements for valve opening
表3 LVDT上行程實測數(shù)據(jù)修正Table 3 Correction of the measured data on the stroke on LVDT
汽輪機(jī)閥門的LVDT閥位反饋不線性,會造成汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)、升功率和功率運(yùn)行階段的控制不穩(wěn)定。因為控制系統(tǒng)要求的開度與實際不一致,會導(dǎo)致汽輪機(jī)控制邏輯中的轉(zhuǎn)速和閥位開度轉(zhuǎn)化關(guān)系、功率和閥位開度轉(zhuǎn)化關(guān)系都不準(zhǔn)確,必然會造成實際控制過程中的閥位波動和系統(tǒng)擾動[3]。
三門核電一期工程,汽輪機(jī)主閥門使用的LVDT有兩種型號:GM12008(用于主汽閥、主調(diào)閥)和GM7869-002(用于再熱調(diào)閥),其由日本三菱供貨,六線制設(shè)計。在三菱的初始設(shè)計上,可以通過一套硬件解調(diào)電路,將LVDT反饋電壓修正為線性,但是其硬件解調(diào)電路入口為六線制設(shè)計,解調(diào)后信號為兩線制電壓信號。OVATION閥位卡與LVDT的接口信號為六線制,所以即使采用硬件解調(diào)電路對LVDT反饋電壓進(jìn)行修正,其仍無法直接應(yīng)用于三門核電現(xiàn)場,因為硬件解調(diào)電路與OVATION閥位卡接口無法直接匹配,所以此方案未被選用為最終解決方案。
在不修改現(xiàn)場硬件配置的前提下,使用控制邏輯軟件修正是最簡便的方案。軟件修正方法如下:
4.2.1 測量LVDT的原始數(shù)據(jù)
閥位指令按每10%階躍從0%~100%開度,記錄每個開度指令下的閥門實際提升高度,并且分為閥位指令上行程和下行程兩組數(shù)據(jù)。例如表1為LVDT的上行程實測數(shù)據(jù)記錄。
4.2.2 設(shè)計方要求的閥門開度
汽輪機(jī)設(shè)計方會明確要求在特定閥位指令開度下,閥門實際提升的高度值,以此來滿足汽輪機(jī)控制的要求。例如表2為閥門開度的設(shè)計要求。
4.2.3 實際閥位指令和反饋修正
因為閥門實際開度是通過閥門本體的刻度尺來讀取的,所以X0不一定恰好在刻度尺的0mm,所以需要首先對閥門實際提升開度數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,處理方法和結(jié)果如表3所示。
對閥門控制指令的修正,最終目的是讓閥門實際開度與設(shè)計中要求的開度保持一致。
對于0%和100%開度,因為在閥門全關(guān)和全開位,所以無需修正。
對于10%和90%之間的閥位指令,結(jié)合LVDT的實測數(shù)據(jù)與設(shè)計方要求的閥門開度要求,通過插值的方法來計算新的閥位指令。在每個點(diǎn)的測試數(shù)據(jù),如果實測設(shè)值低于設(shè)計值,則使用當(dāng)前的實測值和向上階躍10%的實測值進(jìn)行線性修正。如果實測值高于設(shè)計值,則使用當(dāng)前的實測值和向下階躍10%的實測值來進(jìn)行線性修正。下面的計算方法是基于10%開度指令下(假設(shè)為Z10%)來分析的:
即
對于閥門下行程數(shù)據(jù),也采用上面的方法計算出修正后的10%開度指令(假設(shè)為Z1%),最終10%開度指令(假設(shè)為Z1%)修正結(jié)果為閥門上行程和下行程修正結(jié)果的均值,即Z1=(Z10+Z11)/2。
對于其他開度的閥位指令修正均采用上述的線性插值方法來實現(xiàn),最終得出閥門全行程的閥位指令修正結(jié)果。除了閥位指令需要修正以外,對于LVDT閥位反饋也需要進(jìn)行修正,其修正過程中直接使用修正計算的開度指令來實現(xiàn),例如,修正前閥門10%開度閥位反饋為10%;修正后閥門10%開度閥位反饋為Z1%。
實測閥門LVDT數(shù)據(jù)時(表1),選取的點(diǎn)數(shù)量越多,則最終修正出來的結(jié)果越接近線性,但是修正的工作量和邏輯也會相應(yīng)增加,所以實際使用過程中需要平衡考慮,選取合適的數(shù)量點(diǎn)來進(jìn)行實測和計算。
通過上述方法對閥位指令和反饋修正后,閥門實際開度和轉(zhuǎn)速與功率要求的閥位之間保持了一致,解決了LVDT反饋電壓不線性的問題。此方法對現(xiàn)場所有的硬件無任何改動,且軟件邏輯修正后可以實現(xiàn)要求的閥位控制,所以三門現(xiàn)場最終采用了此方案。
三門核電一期工程LVDT的設(shè)計和供貨方,基于其設(shè)計經(jīng)驗不建議更換LVDT。
三門核電一期工程中LVDT反饋電壓不線性問題,主要是常規(guī)島和核島設(shè)計方的接口不一致導(dǎo)致的。綜上3種方案的具體分析,理論上3種方案都可以解決LVDT反饋電壓不線性問題。雖然三門核電一期工程中最終選擇了控制邏輯修正方案,但是后續(xù)經(jīng)過啟動試驗以及功率運(yùn)行后,控制邏輯修正的參數(shù)是否需要大修期間再重新計算和修正等問題都有待驗證。
隨著核電的發(fā)展,核電廠的設(shè)計也日趨成熟。在這個發(fā)展過程中,特別是引進(jìn)國外設(shè)備和技術(shù)時,對其設(shè)計理念和原理要理解和掌握,以便于后續(xù)的設(shè)備國產(chǎn)化和自主檢修,以及在后續(xù)機(jī)組運(yùn)行的過程中進(jìn)行自主改進(jìn)和完善。