佟得吉
摘? 要:為了解決煤炭污染問題,該文以煤炭電站鍋爐污染作為主要研究內(nèi)容,利用噴氨系統(tǒng)、稀釋混合計量系統(tǒng)、氨水儲蓄供應(yīng)系統(tǒng)、卸車系統(tǒng),構(gòu)建脫硝系統(tǒng),探究鍋爐脫硝效率受氨水濃度、氨氮比影響,并分析NOX受過剩氧量影響。實驗結(jié)果表明,降低負荷,控制氨水濃度在3.8%左右,增加氨氮比,降低氧氣濃度,有助于燃煤電站鍋爐脫硝效率的提升。
關(guān)鍵詞:SNCR脫硝技術(shù)? 鍋爐? 優(yōu)化處理
中圖分類號:X773 ? ?文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)09(a)-0065-02
我國是煤炭消耗大國,產(chǎn)生煤炭污染較多,導(dǎo)致環(huán)境日漸惡劣,引起了我國環(huán)境治理部門重視[1]。該文采用SNCR脫硝技術(shù),對燃煤電站鍋爐處理,減少污染物排放,從而達到提高環(huán)境質(zhì)量目的。
1? SNCR脫硝技術(shù)研究
目前,減少煤炭鍋爐污染物排放方法主要有3種,包括SNCR/SCR聯(lián)合脫銷方法、SNCR選擇性非催化還原法、SCR選擇性催化還原方法。第一種處理方法成本較高,且工藝流程比較復(fù)雜;第二種處理方法工藝簡單,成本較低;第三種處理方法成本較高,且對應(yīng)用環(huán)境要求較高。因此,該文選取SNCR方法作為鍋爐脫硝核心技術(shù)[2]。
SNCR脫硝技術(shù)是一種可以直接還原煙氣中NO的高效工藝,無需借助催化劑,反應(yīng)溫度范圍850℃~1150℃,向其中添加還原劑,使得煙氣各物質(zhì)分解,得到H2O和N2。其中,還原劑可以選取氨水、氮氣、尿素等稀釋溶液,控制溫度850℃~1150℃,經(jīng)過還原反應(yīng)獲取H2O和N2[3]。該處理方法選取尾部煙道或者爐膛作為反應(yīng)裝置,提高鍋爐脫硝效率,以此彌補傳統(tǒng)處理方法存在的不足。
2? SNCR脫硝技術(shù)在燃煤電站鍋爐處理中的應(yīng)用
2.1 工程簡介
該文以CFB鍋爐脫銷工程為例,探究SNCR脫硝技術(shù)在燃煤電站鍋爐處理中的應(yīng)用方案及效果分析。
此工程鍋爐為“H”結(jié)構(gòu),在其兩側(cè)設(shè)置4個分離器,并為每一組分離裝置提供一個外置床,露天布置。如表1所示為鍋爐參數(shù)設(shè)計表。
根據(jù)表1中的參數(shù),搭建脫硝系統(tǒng),控制好溫度及壓力,采取連續(xù)排污處理,去除燃煤電站鍋爐污染物。
2.2 技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)搭建
該文利用噴氨系統(tǒng)、稀釋混合計量系統(tǒng)、氨水儲蓄供應(yīng)系統(tǒng)、卸車系統(tǒng),構(gòu)建脫硝系統(tǒng)。為了保證加入還原劑可以按照預(yù)期方案發(fā)生反應(yīng),該研究從廠外采購濃度為20%的氨水作為還原劑,利用卸氨泵卸載,使其進入氨水儲蓄罐當中,從輸送泵流出,向其中添加除鹽水試劑加以稀釋,得到5%濃度氨水。利用此氨水溶劑制定脫硝還原反應(yīng),將其噴入分離器煙道煙氣中,得到還原物質(zhì)。
2.3 應(yīng)用實驗研究
利用搭建好的系統(tǒng)平臺,探究鍋爐脫硝效率受氨水濃度、氨氮比影響,并分析NOX受過剩氧量的影響大小。
(1)鍋爐脫硝效率受氨水濃度影響分析。
將經(jīng)過稀釋處理后的不同濃度氨水投入到鍋爐中,與鍋爐中物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),待其擴散后分析煙氣混合情況,通過觀察生成氣體煙氣大小,判斷鍋爐脫硝效率受氨水濃度影響大小。當經(jīng)過稀釋處理后的氨水濃度較高時,氨水不易在鍋爐中擴散,與鍋爐中煙氣發(fā)生反應(yīng)得到的氣體混合效果較差,此空間中的氣體分布不均勻,對鍋爐脫硝效率造成了較大影響。當經(jīng)過稀釋處理后的氨水濃度較低時,需要使用大量除鹽水加以處理,才能夠達到預(yù)期煙氣處理效果,這種處理方式將增加脫硝成本。經(jīng)過多次實驗調(diào)整,負荷調(diào)制到250MW以上,將氨水濃度稀釋到5%~6%,此時開啟系統(tǒng)進行鍋爐脫硝處理。另外,調(diào)節(jié)負荷大小及氨水濃度,當負荷低于250MW,氨水濃度為3%~5%。分別探究這兩種情況下鍋爐脫硝效率。實驗結(jié)果顯示,低負荷情況下,控制氨水濃度在3.8%左右時,可以得到最佳鍋爐脫硝效率。
(2)鍋爐脫硝效率受氨氮比影響分析。
該研究通過控制氨氮比,探究鍋爐脫硝效率變化情況。如表2所示為鍋爐脫硝效率受氨氮比影響分布統(tǒng)計表。
通過觀察表2中的數(shù)據(jù)可知,從整體來看,隨著氨氮比的增加,NOX排放量隨之減少,呈現(xiàn)出下降趨勢,與此同時,脫硝效率逐漸增加。當氨氮比達到2.7時,產(chǎn)生脫硝效率。
(3)NOX受過剩氧量的影響分析。
通常情況下,鍋爐煙氣在氧化性環(huán)境下容易發(fā)生化學反應(yīng),生成NOX。當剩氧量較大時,NOX排放濃度將有很明顯的提升。
此次實驗通過降低氧氣濃度,控制氧與氮的反應(yīng),生成NOX。而后再二次風口通入氧氣,布設(shè)風層,此時鍋爐中生成N2。此操作步驟可以有效抵御燃料型NOX的形成。另外,調(diào)大氧氣濃度,此時鍋爐中將生成大量的NOX,導(dǎo)致氣體排放量較大,影響鍋爐脫硝處理。
3? 結(jié)語
該文圍繞鍋爐脫硝問題展開研究,選取SNCR脫硝技術(shù)作為脫硝優(yōu)化處理核心技術(shù),開展鍋爐脫硝實驗研究。實驗結(jié)果表明,低負荷情況下,控制氨水濃度在3.8%左右時,可以得到最佳鍋爐脫硝效率;增加氨氮比,可以提高脫硝效率;降低氧氣濃度,能夠有效抵御燃料型NOX的形成。
參考文獻
[1] 張巍,盧程,董鵬飛,等.銅系低溫選擇性催化還原脫硝催化劑的研究進展[J].化工進展,2018(10):3858-3866.
[2] 龐子濤,黃思齊,宋永吉,等.燃煤煙氣同時脫硫脫硝技術(shù)研究現(xiàn)狀與展望[J].現(xiàn)代化工,2019,39(1):12.
[3] 廖永進,余岳溪,范軍輝.鍋爐低負荷下SCR入口煙溫提升方案對比研究[J].鍋爐技術(shù),2018(5):15-23.