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大山廠富家塢4#鐵板本體結(jié)構(gòu)改進(jìn)及礦倉(cāng)改造

2019-11-27 07:52周一鳴
中國(guó)金屬通報(bào) 2019年10期
關(guān)鍵詞:襯板鐵板槽鋼

周一鳴

(江西銅業(yè)股份有限公司德興銅礦,江西 德興 334224)

德興銅礦為進(jìn)一步加大該富家塢礦區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模,2017年7月擴(kuò)能新建的6089粗碎站系統(tǒng)正式投產(chǎn),該系統(tǒng)配備的是8*3.4m鐵板給礦機(jī)(以下簡(jiǎn)稱4#鐵板),負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)破碎機(jī)破碎的礦石至鋼芯膠帶上。該系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,4#鐵板使用不到半年就出現(xiàn)了許多問(wèn)題:鐵板托輪易失效、托輪維修困難、鏈板維修困難、鐵板本體負(fù)荷大、給礦不均勻等等。針對(duì)這一情況,提出對(duì)4#鐵板本體結(jié)構(gòu)改進(jìn)及礦倉(cāng)改造。

1 現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查

1.1 鐵板托輪易失效,維修更換困難

下圖為鐵板上托輪結(jié)構(gòu)圖,鐵板上托輪共安裝5列,除左、右兩邊邊托輪(每邊各安裝4個(gè)邊托輪)外,中間配備了3列中間托輪(每列各安裝30個(gè)中間托輪)。左、右兩側(cè)邊托輪靠鏈環(huán)帶動(dòng),起承載作用。運(yùn)行一段時(shí)間后,大部分上托輪出現(xiàn)軸承卡死,托輪內(nèi)、外側(cè)磨損嚴(yán)重等現(xiàn)象,造成運(yùn)行期間噪音大,電流逐漸上升。不僅如此,托輪損壞后,維修難度系數(shù)高。維修中間托輪時(shí),因?yàn)橹虚g托輪完全壓在鏈板下面,更換時(shí)需拆除托輪上方部分鏈板才能更換;維修邊托輪時(shí),因?yàn)檫呁休唭?nèi)側(cè)為粉礦倉(cāng),在更換邊托輪時(shí),維修人員只能在外側(cè)進(jìn)行維修,同時(shí)因?yàn)橥鈧?cè)被槽鋼擋住,維修空間很小,導(dǎo)致邊托輪內(nèi)側(cè)的螺栓無(wú)法拆除,只能用割刀割除,而且邊托輪被壓在鏈板下面,再加上外側(cè)為固定式(3、4個(gè)托輪底座安裝在槽鋼上,且槽鋼焊死)。維修時(shí)只能先用手拉葫蘆將2~3個(gè)邊托輪的鏈板同時(shí)吊起,再用割刀割掉底座螺栓,最后跨過(guò)槽鋼吊出底座,更換一個(gè)邊托輪需要花費(fèi)4個(gè)小時(shí)左右。

圖1 托輪排布示意圖

1.2 鐵板礦倉(cāng)無(wú)緩沖裝置,襯板更換難度大

倉(cāng)庫(kù)采用的是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),且有安裝礦倉(cāng)襯板來(lái)保護(hù)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)本體,襯板是固定在混凝土預(yù)埋的內(nèi)套上。襯板磨穿后,造成襯板后期更換難度大。礦倉(cāng)落礦口無(wú)減壓裝置,鏈板在礦倉(cāng)落礦口處承載礦石量大,間接影響承載托輪、鏈板、鏈環(huán)等設(shè)備使用壽命。

1.3 生產(chǎn)過(guò)程容易造成塌礦和灑礦現(xiàn)象

遇到泥巴礦時(shí),由于鐵板設(shè)計(jì)的排礦口尺寸(H*L=1.95*3.16)偏大,鏈板的速度慢,鐵板下礦會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的“塌礦”現(xiàn)象,導(dǎo)致下礦至鋼芯膠帶上的礦石分布不均勻,礦石在膠帶運(yùn)輸機(jī)上呈“連體山”型,超出皮帶邊緣攔礦角度造成“灑礦”現(xiàn)象,嚴(yán)重影響系統(tǒng)正常生產(chǎn)。

2 改造方案

為解決如上問(wèn)題,提出對(duì)鐵板本體結(jié)構(gòu)改進(jìn)及礦倉(cāng)改造。

2.1 托輪的改進(jìn)

(1)改進(jìn)中間托輪的承載方式:將鐵板3列中間托輪改為4列QU120重軌,將20#槽鋼作為底座焊接在鐵板箱式支撐上,將4列6米長(zhǎng)的QU120重軌焊接在槽鋼上。并在原有的鏈板底部焊接耐磨塊,保證鏈板耐磨塊與重軌間隙5mm,代替原托輪支撐作用。

(2)改進(jìn)邊托輪的安裝方式及承載能力:因回程托輪承載的重量小,將托輪底座內(nèi)側(cè)改為擋板形式固定,外側(cè)改為螺栓連接,更換邊托輪時(shí),只需要先拆除外側(cè)螺栓,然后抽出活動(dòng)底座即可更換托輪,提高檢修效率。因上邊托輪為主要承載托輪,承載重。為提高托輪使用壽命,單邊各增加4組托輪,并加大托輪軸徑。

2.2 鐵板礦倉(cāng)的改造

(1)敲除鐵板下部2.4m混凝土,改為鋼板結(jié)構(gòu):“切割”礦倉(cāng)下半段的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),同時(shí)保證未切除的上部分鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和完整性,切割部分高度為2.4m。將礦倉(cāng)基板按照襯板排布鉆好孔,焊接在原切割部分混凝土結(jié)構(gòu)處(如下圖2所示)。切掉后的部分利用工字鋼、槽鋼、筋板、錨桿等鋼材作為礦倉(cāng)支撐裝置來(lái)支撐礦倉(cāng),同時(shí)基板安裝在鋼結(jié)構(gòu)上,襯板安裝在基板上。同時(shí)為防止出現(xiàn)塌礦現(xiàn)象,將排礦口尺寸進(jìn)行最大化縮小,由改造前的H*L=1.95*3.16m,改為H*L=1.6*2.5m,緩解塌礦現(xiàn)象。

(2)增加礦倉(cāng)死角,并加裝減壓方鋼:在落礦點(diǎn)重新設(shè)計(jì)礦倉(cāng)死角,形成死角后,礦石會(huì)堆積在基板上,既能保護(hù)周圍的襯板,又能在下礦時(shí)起到緩沖的作用(如下圖3所示)。在下礦點(diǎn)上一圈四個(gè)面上端,加裝加壓方鋼來(lái)保護(hù)襯板,同時(shí)也能有效起到減少鏈板載重的作用(如圖4所示)。

圖2 鐵板礦倉(cāng)改變前后對(duì)比圖

圖3 加裝加壓方鋼示意圖

圖4 礦倉(cāng)排礦口尺寸及緩沖裝置示意圖

3 改造后的效果

鐵板本體結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)改造后,鐵板托輪使用壽命明顯提升,且大大減少托輪更換難度。鐵板礦倉(cāng)改進(jìn)后,鐵板承載負(fù)荷相對(duì)減少,出礦口塌礦現(xiàn)象得到有效改善,礦石在膠帶運(yùn)輸機(jī)上呈均勻狀態(tài),避免了皮帶運(yùn)行期間“灑礦”現(xiàn)象。

4 結(jié)論

(1)合理選用重軌替代中間承重托輪,可以減少勞動(dòng)強(qiáng)度、維修成本。

(2)合理設(shè)計(jì)礦倉(cāng)落礦口處的緩沖裝置,不僅可以減少鐵板本體承載負(fù)荷,也可以間接提高托輪使用壽命。

(3)合理設(shè)計(jì)礦倉(cāng)出礦口尺寸,可以緩解出礦口塌礦現(xiàn)象。

(4)通過(guò)此次綜合鐵板本體結(jié)構(gòu)改造及礦倉(cāng)改進(jìn),提供了鐵板與膠帶運(yùn)輸機(jī)礦石轉(zhuǎn)運(yùn)。

性能優(yōu)化的參考依據(jù),在同類礦山行業(yè)值得推廣和應(yīng)用。

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