方鵬
我公司現(xiàn)有六臺礦渣輥磨,主要用于生產(chǎn)礦渣微粉。2016年之前,選粉機普遍存在兩個問題:一是下部軸承拉桿、溫度檢測線、潤滑油管等部件容易斷裂;二是下部軸承溫度高。針對此問題,我們對選粉機下部軸承拉桿、冷卻方式進行了改造,改造至今已有三年,效果顯著?,F(xiàn)將具體改造方案介紹如下。
(1)拉桿及各管路斷裂的原因
經(jīng)多次現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn),每次拉桿斷裂后,加油管路及熱電阻線也會出現(xiàn)斷裂的情況;反之,只要拉桿不斷裂,其余部件就完好無損。由此可見,拉桿斷裂是造成各管路斷裂的主要原因。只要解決拉桿斷裂的問題,其余問題就迎刃而解。
我們在處理拉桿斷裂問題時發(fā)現(xiàn):(1)選粉機下部軸承座拉桿頭與拉桿采用4 個M16螺栓相連,檢查時該螺栓呈斷裂或松動狀態(tài)。由此可見,這是造成拉桿斷裂的主要原因。(2)軸承座耳座連接孔處,因長時間運行磨損,與連接銷子之間出現(xiàn)間隙,選粉機轉(zhuǎn)子在正常運行中產(chǎn)生晃動,加劇了拉桿的磨損,這也是造成拉桿斷裂的重要原因。
(2)軸承溫度高的原因
選粉機下部軸承溫度高的主要原因是其工作環(huán)境溫度高。選粉機下部軸承位于磨機內(nèi)部,環(huán)境溫度在150℃以上,長時間處在高溫環(huán)境下,勢必造成軸承溫度高,一般都在100℃左右,嚴重影響了軸承的使用壽命。
(1)改變拉桿連接方式
拉桿頭部連接處改為錐形銷子固定,并在端面焊接加固。軸承座連接處由銷子連接改為螺栓連接,靠螺栓的預緊力固定,解決連接孔處磨損問題。改造前后拉桿連接方式見圖1。
(2)對各個管路進行防護
將加油管道和熱電阻測溫線管道并到一根粗管道里面,并將粗管道引至磨身之外,由于磨內(nèi)負壓,管道進入冷風,起到一定降溫作用,減少與磨內(nèi)高溫氣體的直接接觸。改造前后的管路圖見圖2、圖3。
(3)改變軸承冷卻方式
考慮到軸承工作環(huán)境溫度高,需要采取快速冷卻的方式才可以有效降溫。對此,我們考慮在原軸承座上加水冷裝置,從磨機外部引入循環(huán)水,這樣即可持續(xù)不斷地對軸承進行冷卻。具體方案為在原有軸承座上焊接4 塊獨立的冷卻水套,通過鋼絲軟管將4個水套串聯(lián)成一個整體,最后連通外部循環(huán)水管路(見圖4~7)。
圖1 改造前后連接方式圖
圖2 管路防護圖
圖3 改造實物圖
圖4 水套加工圖
圖5 結構示意圖
圖6 現(xiàn)場安裝圖
圖7 管路連接圖
圖8 拉桿現(xiàn)狀圖
圖9 軸承溫度現(xiàn)狀圖
目前,我們對所有的選粉機均進行了上述改造,改造效果顯著,拉桿斷裂、軸承溫度高的問題得到了徹底解決,改造效果見圖8、圖9。
改造后,拉桿已經(jīng)使用超過兩年,未再出現(xiàn)過斷裂的情況。此次改造不僅保證了磨機的連續(xù)運行,而且大大降低了工人的勞動強度。另外,軸承溫度明顯降低,溫度一般可控制在60℃以內(nèi),軸承壽命得到了很好的保障。