楊全 衛(wèi)年杰 朱俞吉
【摘 要】田集發(fā)電廠二期自投產(chǎn)以來,給水泵機械密封多次出現(xiàn)漏水、漏汽現(xiàn)象,使用小時數(shù)較短同時給人身和設(shè)備帶來安全隱患。據(jù)統(tǒng)計,截止至2017年底,二期四臺給水泵平均使用壽命為5950小時,遠低于其使用標準8000小時,造成機組非計劃減負荷事件時有發(fā)生。田集電廠汽機專業(yè)利用精益管理工具,全面細致分析,查找原因,得出機械密封冷卻水系統(tǒng)在設(shè)計上存在缺陷以及動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)組件的動環(huán)與軸套聯(lián)接不良設(shè)計缺陷。通過對機械密封冷卻水濾網(wǎng)改造換型,改進機械密封動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套的聯(lián)接方式,延長了給水泵機械密封的使用小時數(shù),保證了機組長期安全高效運行。
【關(guān)鍵詞】機械密封泄漏原因分析;對策制定;實施效果
中圖分類號: TH311 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)25-0046-003
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.25.021
1 給水泵機械密封使用現(xiàn)狀
1.1 設(shè)備簡述
田集發(fā)電廠二期3、4號超超臨界燃煤機組是“皖電東送”的主力電廠,分別于2013年12月22日、2014年4月28日投入商業(yè)運行。每臺機組配置了兩套50%BMCR容量汽動給水泵組(型號:HPT350-370M-6S;軸端采用機械密封的方式)。給水泵整體結(jié)構(gòu)見圖1。
1.2 機械密封使用現(xiàn)狀
田集發(fā)電廠二期3、4號機組從2017年1月份開始,3A、3B、4A和4B給水泵機械密封相繼出現(xiàn)多次不同程度漏水、漏汽現(xiàn)象,給人身和設(shè)備帶來安全隱患,需解列給水泵檢查更換機械密封,影響機組負荷率。2017年1月~2017年12月二期4臺給水泵共更換機械密封19次,機械密封的平均使用小時數(shù)見表1。
在《JB/T6614—2011鍋爐給水泵用機械密封技術(shù)條件》中規(guī)定:在正確執(zhí)行安裝與使用要求的情況下,使用期不低于8000小時。2017年3、4號機給水泵機械密封的平均使用小時數(shù)分別為5060、6840小時,遠低于8000小時,機械密封平均使用小時數(shù)短,更換頻繁。
2 機械密封泄漏原因分析
2.1 機械密封結(jié)構(gòu)及分析
第一部分是由動環(huán)和靜環(huán)組成密封端面,有時也稱為摩擦副。
第二部分是由彈性原件為主要零件組成的緩沖補償機構(gòu),其作用是使密封端面緊密貼合。
第三部分是輔助密封圈,其中有動環(huán)和靜環(huán)密封圈。
第四部分是使動環(huán)隨軸旋轉(zhuǎn)的傳動機構(gòu)。機械密封結(jié)構(gòu)圖見圖2。
從結(jié)構(gòu)上看影響機械密封壽命的因素主要有:靜環(huán)與靜環(huán)座間密封失效、動環(huán)與軸套間密封失效、軸套與軸間密封失效、摩擦副密封失效。
2.2 機械密封失效情況統(tǒng)計
對2017年出現(xiàn)的17次故障機械密封進行解體檢查,各次密封失效部位進行統(tǒng)計如表2。
由表2可以看出,摩擦副密封失效占到機械密封失效總份額的89.4%,是造成給水泵機械密封使用小時數(shù)偏短的主要問題。只要解決此問題,就能確保機械密封的使用小時數(shù)得以延長。
2.3 機械密封失效原因之機械密封冷卻水系統(tǒng)設(shè)計缺陷
原給水泵廠家設(shè)計的機械密封冷卻水系統(tǒng)只有一個濾網(wǎng),且通流量較小,易導(dǎo)致機械密封冷卻水溫度過高,致使摩擦副密封面間冷卻介質(zhì)汽化,密封面將干磨擦而損壞,從而使摩擦副密封失效。對2017年各負荷段給水泵機械密封冷卻水平均溫度統(tǒng)計見表3。
密封冷卻水溫過高冷卻介質(zhì)汽化,使機械密封動、靜環(huán)密封面干摩擦,長時間運行使摩擦副密封損壞失效。
2.4 機械密封失效原因之旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套聯(lián)接不良
機械密封旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套聯(lián)接不良,脫開后將使彈簧壓緊增大造成動、靜環(huán)壓力增大,長期運行使其密封面磨損,密封失效。汽機專業(yè)對2017年失效機械密封解體檢查,發(fā)現(xiàn)動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)鎖定槽脫離軸套鎖定螺釘,動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套已脫開,長時間運行使動、靜環(huán)密封面磨損,導(dǎo)致摩擦副密封失效
3 對策制定
針對冷卻水系統(tǒng)缺陷和動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)組件缺陷這兩個要因,制定如下對策。
3.1 冷卻水系統(tǒng)缺陷對策
目前,我廠二期給水泵采用單一濾網(wǎng)結(jié)構(gòu),即整個機械密封冷卻水回路中只有一個濾網(wǎng),流程為機械密封水經(jīng)過機械密封、冷卻器、濾網(wǎng)再回到機械密封。從實際運行情況分析,冷卻水量不足。另外,在單一濾網(wǎng)堵塞情況下,冷卻水量減少,效果變差,且單濾網(wǎng)無法在線清洗,給設(shè)備安全運行帶來較大不穩(wěn)定因素。
根據(jù)現(xiàn)場情況,將單濾網(wǎng)改為可在線切換雙濾網(wǎng)結(jié)構(gòu),同時增加濾網(wǎng)通流面積。兩個濾網(wǎng)并聯(lián)布置,前后均有隔離閥,無論其中哪一只濾網(wǎng)堵塞,都可以實現(xiàn)在線隔離清洗;冷卻水管道上增加了溫度測點,根據(jù)水溫的變化及時安排濾網(wǎng)。增大濾網(wǎng)通流面積,既增加冷卻水流量,也進一步降低濾網(wǎng)堵塞的可能性。
3.2 動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)組件缺陷對策
二期給水泵機械密封動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套之間采用防轉(zhuǎn)螺釘和防轉(zhuǎn)槽連接方式,且止動部位厚度僅為4mm,當(dāng)軸向力變化時防轉(zhuǎn)螺釘極易從防轉(zhuǎn)槽中脫出錯開而難以回到原位,增加動靜環(huán)之間緊力,長時間運行使動靜環(huán)密封面磨損。
為防止旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套脫開,經(jīng)過調(diào)研廠家和同行,決定將防轉(zhuǎn)螺釘和防轉(zhuǎn)槽的連接方式改為螺釘固定方式,使其成為一體,從根本上解決了脫開問題。
4 實施后效果
4.1 機械密封冷卻水系統(tǒng)改造后的效果
對二期給水泵機械密封冷卻水濾網(wǎng)改進后,效果顯著,冷卻水溫度下降明顯。2018年4月~5月實際測得4臺給水泵在各負荷段密封冷卻水平均溫度如表4。
可以看出,改造后密封冷卻水溫度遠低于70℃,符合標準要求。避免了摩擦副因冷卻介質(zhì)溫度過高發(fā)生汽化,進而造成動、靜環(huán)密封面干磨損壞的問題,保證了摩擦副的密封效果。
4.2 機械密封動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套聯(lián)接方式改進后效果
2018年3月底完成二期給水泵機械密封動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套連接方式改造工作,5月份利用調(diào)停檢修機會對3號機2臺給水泵機械密封進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套連接牢固可靠,未發(fā)生脫開現(xiàn)象。聯(lián)接方式改造前、后示意圖如圖3。
4.3 機械密封改進后的使用小時數(shù)
經(jīng)過對3號機給水泵機械密封及其冷卻水系統(tǒng)改造換型后,給水泵機械密封未發(fā)生因冷卻水溫度高導(dǎo)致的機械密封漏水及動環(huán)與軸套脫開現(xiàn)象,其使用小時數(shù)得以延長,自2018年6月至2019年5月統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表5。
5 結(jié)束語
經(jīng)過對700MW機組給水泵機械密封使用時間短,在線運行時機械密封失效,給水泵被迫退出運行,影響了機組的長期安全穩(wěn)定運行這一問題,汽機專業(yè)團隊認真分析影響機械密封使用時間短的主要因素,并針對機械密封冷卻水設(shè)計缺陷和機械密封動環(huán)旋轉(zhuǎn)環(huán)與軸套聯(lián)接不良這兩個主要癥結(jié),采取對應(yīng)的措施進行改進,延長了機械的使用小時數(shù),保障了機組的長期安全穩(wěn)定運行,為其他類似給水泵機械密封使用小時數(shù)短的解決提供了參考方案。
【參考文獻】
[1]《鍋爐給水泵用機械密封技術(shù)條件》(JB/T6614—2011),中華人民共和國機械行業(yè)標準.
[2]《HPT350-370-6S臥式多級雙殼體離心泵說明書》,上海電力設(shè)備修造廠編制.
[3]《機械密封的安裝、使用說明書》,沈陽一新公司編制.