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調(diào)壓閥膜片改造使用效果優(yōu)化

2019-11-16 00:50蔚生軍米燕華王平安段明霞魏雪巖
石油化工應(yīng)用 2019年10期
關(guān)鍵詞:調(diào)壓閥橫山凝析油

蔚生軍,米燕華,王平安,段明霞,魏雪巖

(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西輸林 719000)

以供氣站為例,調(diào)壓閥主要用于供給民用氣調(diào)節(jié),由于下游用戶用氣量突增與突降,易導(dǎo)致管線的欠壓與超壓。調(diào)壓閥的正常工作對管線安全平穩(wěn)運(yùn)行起到?jīng)Q定性作用。通過改造優(yōu)化調(diào)壓閥膜片,降低膜片損壞頻率,減小停氣對下游用氣的影響,降低備料成本,實(shí)現(xiàn)了降本增效的目的。

1 調(diào)壓閥的工作原理及結(jié)構(gòu)

1.1 調(diào)壓閥的工作原理

圖1 PRX120 型號調(diào)壓閥原理及結(jié)構(gòu)示意圖

調(diào)壓閥是安裝在天然氣管道上的重要部件,其作用是將較高壓力且不穩(wěn)定的氣源壓力調(diào)節(jié)成較小且相對穩(wěn)定的氣源,給下游用戶提供合適穩(wěn)定的氣源,同時具有切斷保護(hù)功能,為用戶安全用氣提供保障[1]。本廠在用的各類調(diào)壓閥有上百個,主要用于地方民用氣供給調(diào)節(jié)和發(fā)電機(jī)、鍋爐、自用氣等管路(見圖1)。

1.2 調(diào)壓閥的結(jié)構(gòu)

調(diào)壓閥主要由執(zhí)行器和調(diào)節(jié)閥體兩大主體組成。執(zhí)行器是整個調(diào)節(jié)閥的核心,主要由引壓管、過濾器、隔離皮膜、調(diào)整螺絲及彈簧、連桿、閥芯、閥座等機(jī)構(gòu)組成[1]。

2 調(diào)壓閥膜片改造使用效果優(yōu)化

2.1 調(diào)壓閥運(yùn)行現(xiàn)狀

橫山供氣為民用氣,由于下游用戶用氣量突增與突降,易導(dǎo)致管線的欠壓與超壓。因此目前共安裝兩臺調(diào)壓閥,對下游管線壓力實(shí)時調(diào)整控制。調(diào)壓閥的正常工作對管線安全平穩(wěn)運(yùn)行起到?jīng)Q定性作用。

實(shí)際生產(chǎn)中,供氣站外貿(mào)供氣管線調(diào)壓失效頻率高。由于調(diào)壓閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)頻繁故障關(guān)閉、停氣維修不僅增加作業(yè)區(qū)工作量,也致使下游用戶供氣困難。且進(jìn)口配件購買成本高,備料周期長,備料較困難。

2.2 調(diào)壓閥故障原因分析

為解決調(diào)壓閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)頻繁故障關(guān)閉的問題,進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)頻繁故障的原因?yàn)椋涸谏a(chǎn)過程中,調(diào)壓閥膜片變形(變形量0.5 mm~1 mm 即失效),堵塞指揮閥下游壓力取壓噴嘴,導(dǎo)致調(diào)壓閥關(guān)閉,切斷供氣(見圖2、圖3)。

2018 年供氣調(diào)壓閥故障39 次,其中夏季橫山供氣調(diào)壓閥膜片失效變形速度較慢,維修更換周期為20天/次。冬季膜片失效變形速度較快,維修更換周期為5天/次。

由于調(diào)壓閥為進(jìn)口設(shè)備,膜片配件組織周期長,且膜片變形失效頻率過高,通過分析討論,確定通過尋找易于取得且失效變形更慢的膜片替換材料,將供氣站橫山供氣調(diào)壓閥膜片故障維修次數(shù)降低至20 次/年。

試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)天然氣中凝析油對膜片變形有影響:將膜片置于凝析油中,測量其變形量,發(fā)現(xiàn)在凝析油中浸泡時,易發(fā)生變形,且時間越長,變形量越大(見表1)。

圖2 供氣站外貿(mào)計量調(diào)壓閥現(xiàn)場圖及執(zhí)行機(jī)構(gòu)拆解圖

圖3 膜片變形前后對比照片

表1 凝析油浸泡變形量試驗(yàn)結(jié)果表

試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)高溫、低溫對膜片變形有影響:通過將膜片置于-20 ℃及50 ℃的溫度下,測試變形量,得出雖然隨著溫度變化,膜片厚度發(fā)生改變,但變化不足以導(dǎo)致膜片變形量達(dá)到失效厚度。經(jīng)過分析確認(rèn)得出主要原因是天然氣中的凝析油。

2.3 調(diào)壓閥膜片改造

針對目前膜片變形的主因凝析油,決定優(yōu)選抗壓耐油且材質(zhì)較柔軟的替換材料。

第一階段:材料選定(耐油性試驗(yàn))。

試驗(yàn)內(nèi)容:膜片備選材料的耐油性試驗(yàn)。

試驗(yàn)?zāi)康模簝?yōu)選出在凝析油中長期使用后變形量小的材料。

試驗(yàn)思路:將備選材料制作成膜片形狀的樣品,浸入凝析油96 h 后,測量不同樣品的變形值,并優(yōu)選出變形量小的材料。為減少任務(wù)誤差,保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性,共選取三組樣品,取變形平均值作為最終結(jié)果。并將原膜片一同進(jìn)行試驗(yàn),作為對照試驗(yàn)。

試驗(yàn)過程:優(yōu)選抗壓抗油、材質(zhì)較柔軟的聚四氟乙烯類、聚氨酯類可塑材料共4 種:樣品1、樣品2、樣品3、樣品4(備注:為保障試驗(yàn)結(jié)果的有效,另取原膜片置于相同環(huán)境進(jìn)行對照試驗(yàn),為樣品5)分別加工成調(diào)壓閥膜片尺寸厚度后,浸泡于凝析油中進(jìn)行96 h 等時試驗(yàn),共進(jìn)行三組試驗(yàn)(見圖4)。

試驗(yàn)結(jié)果:對三組試驗(yàn)樣品的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總,通過取平均值消除誤差,得到以下結(jié)果(見表2)。

圖4 試驗(yàn)樣品選定圖

表2 替換材料耐油試驗(yàn)結(jié)果表

試驗(yàn)結(jié)論:樣品3、樣品4 的變形量相對較小,且均較目前使用膜片樣品5 變形量小,將選取這兩個材料加工件進(jìn)行第二階段現(xiàn)場測試。

第二階段:現(xiàn)場測試(耐壓、耐溫性試驗(yàn))。

試驗(yàn)內(nèi)容:膜片備選材料的耐壓、耐溫性試驗(yàn)。

試驗(yàn)?zāi)康模簝?yōu)選出在現(xiàn)場生產(chǎn)中使用時間最長的材料。

試驗(yàn)思路:將備選材料制作成調(diào)壓閥密封件,安裝于橫山供氣調(diào)壓閥,并記錄其正常工作使用時間,優(yōu)選出工作時間最長的密封件。由于供氣站橫山供氣夏季與冬季的供氣量與外部溫度差異極大,因此現(xiàn)場應(yīng)用將分為兩步(夏季、冬季)進(jìn)行。

試驗(yàn)過程:為保障試驗(yàn)期間下游用戶用氣正常,將供氣站橫山供氣一線調(diào)壓閥作為試驗(yàn)對象,將樣品3、樣品4 加工成調(diào)壓閥密封件(見圖5)。

圖5 樣品加工成品圖(樣品3 左樣品4 右)

試驗(yàn)結(jié)論:樣品4 在現(xiàn)場生產(chǎn)承壓狀態(tài)下,變形較快,正常工作時間夏季為12 d、冬季為8 d。樣品3 在現(xiàn)場承壓狀態(tài)下,變形較慢,正常工作時間夏季為31 d,冬季為15 d。

因此現(xiàn)場測試結(jié)果正常工作時間排序?yàn)椋簶悠?>目前使用膜片>樣品4。

因此選用樣品3 為調(diào)壓閥膜片替換材料。

2.4 調(diào)壓閥膜片改造使用效果

通過改造,實(shí)現(xiàn)了降本增效的目的。具體成效如下。

(1)大大降低了維修頻次。夏季維修頻率從20 天/次降低為30 天/次,冬季維修頻率從7 天/次降低為15天/次,有效降低員工勞動強(qiáng)度。

(2)等待備料時間大大縮短。因密封件是進(jìn)口配件,正常組織材料周期長(10 個月左右),而加工料僅需3 天。

(3)大大降低材料成本。加工配件每個成本費(fèi)為260 元/個,原配件修理包成本費(fèi)為3 100 元/個。

(4)增加經(jīng)濟(jì)效益:

①增產(chǎn)氣量經(jīng)濟(jì)效益(按當(dāng)前每立方米天然氣1元計算):

更換調(diào)壓閥膜片現(xiàn)場操作需1 h,期間下游停氣。全年減少更換次數(shù)21 次,按照全年橫山供氣日均5.2×104m3,減少停氣21 h。

增產(chǎn)天然氣經(jīng)濟(jì)效益=21×(5.2/24)=4.55(萬元)

②節(jié)省材料購置費(fèi)用經(jīng)濟(jì)效益:

原配件修理包成本費(fèi)為3 100 元/個,年更換量39個?,F(xiàn)加工配件成本為260 元/個,年更換量18 個。

3 結(jié)論及認(rèn)識

以對調(diào)壓閥膜片改造優(yōu)化為目標(biāo),在充分利用已有材料的基礎(chǔ)上,有效的降低了橫山供氣調(diào)壓閥膜片更換頻次,降低了員工勞動強(qiáng)度、節(jié)省了配料購置成本、減小了停氣對下游用氣的影響,是調(diào)壓閥膜片改造的有效方法。

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