李海榮(中國石油中東公司)
在油田生產(chǎn)中,通常采用外輸泵和管道輸送的方式將生產(chǎn)的原油外輸,然而隨著產(chǎn)量的增加和所輸送介質(zhì)性質(zhì)、管道的腐蝕結(jié)垢情況等變化,導(dǎo)致管路系統(tǒng)特性發(fā)生變化,外輸泵不能按額定輸量及時(shí)輸送原油。為了解決這個(gè)問題,有的采用增加外輸泵數(shù)量或者更換大排量高揚(yáng)程泵的方法, 或者通過增加泵站數(shù)量,新建復(fù)線等進(jìn)行增輸;還有的依靠增加加熱爐,采用升溫的方式降低輸送原油黏度等。這些方法不僅投資高、工期長,而且輸量變化大,原油黏度隨溫度變化大的情況,無法維持外輸泵的高效運(yùn)行,導(dǎo)致泵損傷。目前,隨著管道減阻增輸技術(shù)的快速發(fā)展,油田生產(chǎn)中越來越多采用注入減阻劑的方式減少壓降損耗,增加管輸量[1]。
伊拉克某油田共有3 個(gè)集中處理站,站間距離為7 km,1#站所在位置為生產(chǎn)主力區(qū)塊,3#站距離末站最近,生產(chǎn)的原油通過外輸管線輸送到末站。這條外輸管線為老管線,總長度為57 km,20 世紀(jì)80 年代分兩段建設(shè)而成,管徑分別為φ 1 016 mm×14.7 mm、 φ 1 219 mm×20 mm(圖1)。
由于管線老化且沒有清管設(shè)施,管路系統(tǒng)摩阻增大,當(dāng)產(chǎn)量增加時(shí),外輸泵不能及時(shí)外輸原油,造成原油儲(chǔ)罐液位持續(xù)升高。另外,管線埋地敷設(shè),沒有陰極保護(hù)系統(tǒng)和外防腐層,所經(jīng)之處地下水位隨著季節(jié)變化,土壤為鹽堿淤泥質(zhì),造成外腐蝕嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)泄漏。由于油田集中處理站儲(chǔ)存能力有限,當(dāng)外輸管線出現(xiàn)事故時(shí),只能關(guān)井停產(chǎn),恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)則需要增大輸量保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。
圖1 外輸管線示意圖
當(dāng)需要增輸時(shí),現(xiàn)場出現(xiàn)的問題是:3#站和2#站同時(shí)滿負(fù)荷輸油時(shí),1#站的輸送背壓過高,無法將生產(chǎn)的原油及時(shí)輸送出去。冬季氣溫低時(shí),原油黏度增大,1#站外輸問題更為嚴(yán)重。由于新管線正在建設(shè)中,至少還需要3 年的時(shí)間才能投產(chǎn),在這種情況下,生產(chǎn)部決定采用加減阻劑的方式來解決1#站的外輸問題。根據(jù)藥劑廠商提供的信息,伊拉克地區(qū)已有使用過減阻劑的先例,且效果很好。根據(jù)這種情況,決定借鑒附近油田的減阻劑應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),不再進(jìn)行減阻劑種類篩選和室內(nèi)評(píng)價(jià)[2],直接進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)以評(píng)估藥劑量及使用效果,并依實(shí)驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)[3]。
減阻劑中的有效成分是一種長鏈超高分子量聚合物,在流動(dòng)的原油中起到減少流體紊流程度的作用。不同的減阻劑通常具有不同的分子結(jié)構(gòu)、相對(duì)分子質(zhì)量及分布。減阻劑的工作原理為:當(dāng)加入藥劑后,緊貼管壁的層流層和緩沖區(qū)增加,管道直徑截面上流體的紊流芯面積減少,從而降低整個(gè)管線中流體的摩阻(圖2),抑制徑向脈動(dòng)減阻。管線中流體的流動(dòng)狀態(tài)對(duì)于減阻劑是否起作用很關(guān)鍵。通常采用雷諾數(shù)( Re )來確定流態(tài),當(dāng)Re <2 000時(shí),為層流狀態(tài),減阻劑不起作用[4];當(dāng)2 000<Re <6 000 時(shí)為過渡流,此時(shí)減阻劑效果有限;當(dāng)6 000<Re <1 000 000 時(shí),減阻效果好;當(dāng)Re >1 000 000 時(shí),效果減弱。
圖2 管線內(nèi)流體流態(tài)變化示意圖
當(dāng)管線有增壓泵時(shí),液體通過葉輪其剪切作用會(huì)削弱減阻劑的效果,采用多點(diǎn)注入可增加減阻劑的效果。另外, 由于減阻劑分子儲(chǔ)存時(shí)處于蜷曲狀態(tài),需要一定的分散時(shí)間和分散距離逐漸伸展,沿流動(dòng)方向與原油充分混合后,才能起到減阻作用[5]。
擬采用的減阻劑型號(hào)為A01,是一種烴類聚合物,加入不會(huì)對(duì)油品造成污染。它不會(huì)附著在管壁上,55 ℃時(shí)可以長期保存。在原油中注入該減阻劑,對(duì)下游的原油加工以及產(chǎn)品無不良影響。從A01 藥劑在鄰近油田的使用情況來看,其具有添加劑量小、減阻效果明顯、抗剪切性能好的優(yōu)點(diǎn)[6]。
油田原油性質(zhì)見表1。
表1 油品性質(zhì)
試驗(yàn)管段:1#站到末站共57 km 管線。管線高程差為-3 m。
基礎(chǔ)條件:3 座站總平均流量為61 440 t/d。計(jì)算各管段流速及Re 見表2,各管段Re 都在減阻劑高效區(qū)內(nèi)(6 000<Re <1 000 000)。
表2 試驗(yàn)設(shè)備及基礎(chǔ)條件
減阻劑為白色易擴(kuò)散漿狀液體,閉口閃點(diǎn)為62.8 ℃,相對(duì)密度為0.86(20 ℃)。注入點(diǎn)在1#站交接計(jì)量撬后,外輸管線入地前,這樣可避免外輸泵葉輪的剪切和流量計(jì)的截流攪動(dòng)作用,且減阻劑有足夠的距離滿足分散時(shí)間的要求。
藥劑注入撬包括藥劑注入泵、流量計(jì)和壓力表等,采用氣動(dòng)化學(xué)藥劑注入泵,就近引入儀表風(fēng)作為動(dòng)力源,壓力為345~1 034 kPa,流量為419 L/min。按藥劑廠家提供的建議,試驗(yàn)加藥量取20 mg/L 和30 mg/L。
從交接計(jì)量表的壓力曲線中讀取當(dāng)日對(duì)應(yīng)時(shí)間的外輸壓力,時(shí)間間隔約為1 h。在總平均流量不變的情況下,從1#站開始加藥。根據(jù)流速計(jì)算,藥劑大約需要24 h 才能覆蓋全線,該時(shí)間稱為過渡段。
試驗(yàn)共進(jìn)行了6 天,保持總平均流量變化不大的情況下,記錄加藥前后各站壓力,每隔1 h 從交接計(jì)量表壓力曲線中讀取壓力值。分別在加藥量為20、30 mg/L 時(shí),監(jiān)測各站外輸壓力變化,至少保證每種劑量24 h 的連續(xù)注入時(shí)間,以得到最佳效果,從而對(duì)藥劑進(jìn)行評(píng)估。
試驗(yàn)中整條管道輸量控制在61 440 t/d 左右,分別記錄1#、2#、3#各站的壓力并進(jìn)行分析。以1#站為例,將收集到的交接計(jì)量表壓力值首先進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,剔除非正常或不穩(wěn)定數(shù)據(jù),讀取合理數(shù)據(jù),繪制壓力曲線(圖3)。由圖3 可知,從3 月11日09:30 到3 月12 日10:00,在 加 藥24 h 后, 藥劑開始起作用,壓力逐漸下降。在試驗(yàn)結(jié)果中對(duì)過渡段數(shù)據(jù)不進(jìn)行分析,相同加藥量下取壓力平均值記為該劑量下的壓力。
圖3 1#站外輸壓力
表3 減阻劑現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果
從3 月12 日10:00 到3 月13 日12:00,當(dāng) 連續(xù)加藥量為20 mg/L 時(shí),外輸平均壓力降低到460 kPa。從3 月13 日12:00 開 始 到3 月15 日22:00,加藥量增加到30 mg/L 后,出站壓力降低到380 kPa。停止加藥24 h 后,壓力回升到540 kPa。
記錄各站出站壓力,采用相同加藥量下壓力平均值來計(jì)算減阻率,結(jié)果見表3。其中,減阻率計(jì)算方法為
壓降=不加藥出站壓力-加藥后出站壓力
減阻率=(不加藥出站壓力-加藥后出站壓力)/不加藥出站壓力
減阻率增幅為同一藥劑量加藥前后減阻率,計(jì)算方法為
減阻率增幅=(同一劑量加藥前出站壓力-同一劑量加藥后出站壓力)/同一劑量加藥前出站壓力
由表3 可知,當(dāng)輸送總流量變化不大時(shí),1#站距離末站最遠(yuǎn),減阻效果最好;當(dāng)加藥量為20 mg/L時(shí),1#站減阻率為23%;當(dāng)加藥量為30 mg/L 時(shí),減阻率為37%。對(duì)比減阻率增幅,加藥量為20 mg/L時(shí),減阻率為23%,加藥量30 mg/L 時(shí)僅為17%。雖然增加10 mg/L 加藥量減阻率有所提升,但是增幅有限,對(duì)2#站和3#站效果更加不顯著。因此,加藥量為20 mg/L 時(shí),管路背壓降低能夠滿足外輸泵的最大輸量,效果明顯,而且更為經(jīng)濟(jì),生產(chǎn)中采用20 mg/L 為基礎(chǔ)加藥量能夠滿足要求。按照試驗(yàn)結(jié)果,當(dāng)加藥量為20 mg/L 時(shí),3 個(gè)站每天輸送原油61 440 t,能夠節(jié)電9 072 kWh。
根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果,A01 減阻劑對(duì)油田原油外輸減阻作用明顯。在加藥量為20 mg/L 的情況下,減阻效果顯著;因此,推薦生產(chǎn)中采用的基礎(chǔ)加藥量為20 mg/L。根據(jù)輸量的變化情況、不同季節(jié)氣溫的變化以及管路特性,在油田輸油管道上添加A01 減阻劑,以滿足減阻和增輸?shù)囊骩7]。2018 年冬季10 月份開始在1#站加減阻劑,到12 月底,僅1#站就增輸15.5×104t 原油,比往年同期多創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益648 萬美元。