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黃白茨礦選煤廠配煤入洗優(yōu)化方案的研究

2019-11-06 03:13
煤炭加工與綜合利用 2019年10期
關(guān)鍵詞:黃白海圖精煤

劉 毅

(烏海能源有限責(zé)任公司黃白茨煤礦,內(nèi)蒙古烏海 016040)

黃白茨礦選煤廠于1999年建成,處理能力0.60 Mt/a,選煤方法為跳汰+浮選聯(lián)合工藝,主要入洗黃白茨礦原煤。2003年,選煤廠擴(kuò)建為處理能力 1.20 Mt/a,形成兩套跳汰選煤系統(tǒng)。2009年核定生產(chǎn)能力達(dá)到1.60 Mt/a。目前,黃白茨礦主要開采9號(hào)、10號(hào)煤層。其中9號(hào)煤層為穩(wěn)定煤層,厚度 0.88~4.96 m,平均厚度2.79 m,煤層結(jié)構(gòu)簡單,一般不含夾矸,局部可見厚度僅數(shù)厘米的硫酸鹽類薄層和不穩(wěn)定的黃鐵礦結(jié)核,另外煤層中常見石灰?guī)r透鏡體;10號(hào)煤層為較穩(wěn)定煤層,厚度0.37~3.18 m,平均厚度2.00 m,煤層結(jié)構(gòu)簡單,一般不含夾矸,僅局部含一層夾矸,最厚0.30 m,巖性為泥巖。從原煤可選性來看,當(dāng)10號(hào)煤精煤灰分為10.5%時(shí),±0.1含量40%左右,理論回收率為35%,屬難選煤或極難選煤。9號(hào)煤的實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)表明,原煤浮沉精煤產(chǎn)率較低,矸石含量較大,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,影響了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益[1]。

選煤廠分選工藝為:跳汰機(jī)分選出精煤、中煤和矸石3種產(chǎn)品,其中精煤經(jīng)過兩段直線振動(dòng)篩脫泥脫水后再經(jīng)13 mm分級(jí),大于13 mm粒級(jí)直接作為塊精煤產(chǎn)品,0.5~13 mm粒級(jí)經(jīng)過離心機(jī)脫水后作為末精煤產(chǎn)品;跳汰中煤由斗式提升機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至中煤篩脫水后做為產(chǎn)品銷售;矸石由斗式提升機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至矸石倉。小于0.5 mm粒級(jí)煤泥由分級(jí)旋流器分級(jí)后,0.3~0.5 mm粒級(jí)物料由CSS粗煤泥分選機(jī)分選。CSS分選機(jī)溢流由加壓過濾機(jī)脫水后作為精煤產(chǎn)品,底流由高頻篩脫水后作為中煤。小于0.3 mm粒級(jí)細(xì)煤泥水進(jìn)入浮選機(jī)分選,浮選精煤由加壓過濾機(jī)脫水后作為精煤產(chǎn)品,浮選尾煤由濃縮壓濾工藝處理,回收煤泥及澄清循環(huán)水。原則工藝流程見圖1。

圖1 原則工藝流程示意

1 存在問題

選煤廠設(shè)計(jì)時(shí)選用的原煤資料中,原煤可選性為易選煤或極易選煤,跳汰洗煤工藝完全可以適應(yīng),且生產(chǎn)成本低,投資少,效率高。隨著煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的要求逐漸提高,礦井原煤質(zhì)量逐漸變差,而選煤廠在工藝過程控制、操作方案制定、人員技能素質(zhì)、生產(chǎn)組織方面都延續(xù)了易選煤的管理。工藝方面,未對(duì)分選設(shè)備進(jìn)行有效管制,不能按產(chǎn)率最大化原則進(jìn)行分選,只注重總的產(chǎn)品灰分,不考慮各個(gè)環(huán)節(jié)分選設(shè)備的性能,導(dǎo)致總體效率低;設(shè)備管理方面,單臺(tái)設(shè)備的性能不能有效掌握,不能保證設(shè)備在最佳狀態(tài)運(yùn)行,單機(jī)效率較低。如跳汰機(jī),出現(xiàn)精煤中帶矸石、中煤中矸石含量大、矸石中跑中煤及精煤現(xiàn)象;再如浮選機(jī)浮選尾礦中含精礦等。產(chǎn)品煤方面,灰分指標(biāo)不平穩(wěn),有時(shí)出現(xiàn)高灰現(xiàn)象,影響銷售;有時(shí)出現(xiàn)低灰現(xiàn)象,影響產(chǎn)率。庫存及銷售方面,庫存量較大時(shí),來回倒庫費(fèi)用較大,影響利潤指標(biāo);產(chǎn)品水分較大時(shí),產(chǎn)生無效運(yùn)輸。

2 優(yōu)化方案

2.1 配煤研究

由于10號(hào)煤精煤為高灰、高硫精煤,灰分為10.3%,硫分為3.2%,灰分與硫分均太高,沒有市場(chǎng),不符合環(huán)保要求。為了保證選煤廠生存,結(jié)合周邊礦生產(chǎn)情況,擬采用配煤入洗。通過配煤來改善實(shí)際入洗原煤的可選性,提高精煤的市場(chǎng)競(jìng)爭力,提高洗煤效益,初步計(jì)劃與蘇海圖礦12號(hào)煤原煤配洗。首先對(duì)本礦井10號(hào)煤的原煤煤質(zhì)及產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)測(cè)分析[2-4],各原煤浮沉資料見表1至表3,可選性曲線見圖1至圖3。

表1 10號(hào)煤原煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果

圖2 本礦10號(hào)煤原煤可選性曲線

本礦10號(hào)煤,精煤灰分為10.5%時(shí),理論產(chǎn)率為44%,中煤產(chǎn)率為10.68%,中煤灰分為39.88%,理論分選密度為1.5 g/cm3,扣除大于1.8 g/cm3含量,±0.1含量為17.12%,可選性為中等可選。

預(yù)計(jì)精煤價(jià)格為含稅630元/t(不含稅543元/t), 中煤價(jià)格為 120元/t(不含稅), 10號(hào)原煤價(jià)格為270元/t(不含稅)。

圖3 蘇海圖礦12號(hào)煤原煤可選性曲線

入洗噸原煤收益=精煤產(chǎn)值+中煤產(chǎn)值-原煤單價(jià)-噸原煤加工費(fèi)=543×0.44+120×0.1068-270-43=238.92+12.816-270-43=-61.264(元/t)。

蘇海圖礦12號(hào)煤,精煤灰分為10.5%時(shí),理論產(chǎn)率為59%,中煤產(chǎn)率為9.37%,中煤灰分為44.05%,理論分選密度為1.55 g/cm3,扣除大于1.8 g/cm3含量,±0.1含量為18.61%,煤炭可選性為中等可選。

預(yù)計(jì)精煤價(jià)格為含稅630元/t(不含稅543元/t), 中煤價(jià)格為90元/t(不含稅), 12號(hào)原煤價(jià)格為431元/t(不含稅)。

入洗噸原煤收益=精煤產(chǎn)值+中煤產(chǎn)值-原煤單價(jià)-噸原煤加工費(fèi)=543×0.59+90×0.0937-431-43=320.37+8.433-431-43=-145.197(元/t)。

表2 蘇海圖礦12號(hào)煤原煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果

表3 蘇海圖礦9號(hào)煤原煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果

圖4 蘇海圖礦9號(hào)煤原煤可選性曲線

蘇海圖礦9號(hào)煤,煤質(zhì)好,原煤灰分9.65%,不需分選可直接作為商品煤精煤銷售。

預(yù)計(jì)精煤價(jià)格為含稅 700 元/t(630.45 元/t,不含稅),9號(hào)原煤價(jià)格為含稅700元/t(630.45元/t, 不含稅)。

入洗噸原煤收益=精煤產(chǎn)值-原煤單價(jià)-噸原煤加工費(fèi)=630.45-630.45-43=-43(元/t)。

顯然9號(hào)煤單獨(dú)入選不現(xiàn)實(shí),需考慮配煤或者單獨(dú)銷售。

考慮配煤入洗,選取兩種方案進(jìn)行分析,一是蘇海圖礦9號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤按3∶8的比例進(jìn)行配煤入洗,二是蘇海圖礦12號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤按7∶3的比例配煤入洗[5-7]。不同比例配煤后的浮沉試驗(yàn)結(jié)果見表4至表5,可選性曲線見圖4至圖5。

蘇海圖礦9號(hào)煤與黃白茨礦10號(hào)煤按3∶8配煤后,精煤灰分為9.00%時(shí),精煤理論產(chǎn)率為59.50%,硫分小于3%,中煤產(chǎn)率5.96%,理論分選密度為1.58 g/cm3, 扣除大于1.8 g/cm3沉矸含量,±0.1含量為8.52%,可選性為易選。

表4 蘇海圖礦9號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤按3∶8的比例配煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果

圖5 9號(hào)煤原煤和10號(hào)煤原煤配煤后可選性曲線

精煤價(jià)格含稅價(jià)預(yù)測(cè)為680元/t(不含稅586元 /t),中煤價(jià)格為125元/t(不含稅),蘇海圖9號(hào)煤含稅價(jià)格700元/t(630.45元/t, 不含稅)。

入洗噸原煤收益=精煤產(chǎn)值+中煤產(chǎn)值-原煤加權(quán)單價(jià)-噸原煤加工費(fèi)=586×0.595+0.0596×125-368.30-43=348.67-368.30-43=-55.18(元/t)。

精煤灰分為10.5%時(shí),精煤理論產(chǎn)率為64%,中煤產(chǎn)率1.46%,理論分選密度為1.72 g/cm3,±0.1含量為 7.0%,原煤可選性為極易選。

入洗噸原煤收益=精煤產(chǎn)值+中煤產(chǎn)值-原煤加權(quán)單價(jià)-噸原煤加工費(fèi)=586×0.64+125×0.0146-360.94-43=375.04+1.825-360.94-43=-27.075(元/t)。

在蘇海圖礦9號(hào)煤有缺口的情況下,實(shí)施蘇海圖礦12號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤按7∶3的比例配煤入洗。

表5 蘇海圖礦12號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤按7∶3配煤后的浮沉試驗(yàn)結(jié)果

蘇海圖礦12號(hào)煤與黃白茨礦10號(hào)煤按7∶3配煤后,生產(chǎn)灰分為10.5%的精煤時(shí),理論產(chǎn)率為53.6%,硫分2.2%,中煤產(chǎn)率為10.66%,中煤理論灰分為41.69%,理論分選密度為1.52 g/cm3,扣除大于1.80 g/cm3含量,±0.1含量為22.24%,煤炭可選性為中等可選。精煤價(jià)格為:860元/t(含稅)(不含稅741.38元/t), 中煤價(jià)格為 135 元/t(不含稅),12號(hào)原煤價(jià)格為431元/t(不含稅)。

入洗噸原煤收益=精煤產(chǎn)值+中煤產(chǎn)值-原煤加權(quán)單價(jià)-噸原煤加工費(fèi)=741.38×0.536+135×0.1066-382.7-43=-13.93 元/t。

通過分析發(fā)現(xiàn):

(1)當(dāng)不采取配煤方案時(shí),單獨(dú)處理黃白茨礦10號(hào)煤噸煤虧損61.264元,原煤可選性為易選;單獨(dú)處理蘇海圖礦9號(hào)煤時(shí)噸煤虧損43元;單獨(dú)處理蘇海圖礦12號(hào)煤時(shí),噸煤虧損145.20元,原煤可選性為中等可選。

(2)采用配煤方案后,蘇海圖礦9號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤按3∶8配煤入洗,噸煤虧損27.075元,原煤可選性為易選;蘇海圖礦12號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤按7∶3配煤入洗,噸煤虧損13.93元,原煤可選性為中等可選。

(3)綜上所述,選煤廠效益最大化的生產(chǎn)方式為蘇海圖礦12號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤按7∶3比例配煤入洗,此時(shí)原煤可選性為中等可選,選煤廠跳汰分選工藝基本能夠滿足要求。

圖6 蘇海圖礦12號(hào)原煤和黃白茨礦10號(hào)原煤按7∶3的比例配煤可選性曲線

2.2 設(shè)備改造

黃白茨礦煤中矸石含量明顯增加,中煤含量也有所增加,根據(jù)原煤煤質(zhì)資料及生產(chǎn)實(shí)踐,選煤廠對(duì)中煤脫水篩進(jìn)行了更換,用ZKB1835代替了ZKB1236,處理能力增加了50%;在末精煤產(chǎn)品脫水方面,將TLL-1000型離心機(jī)更換為BHSG1400型離心機(jī),處理能力增加67%,并為其加裝了電機(jī)變頻器及振動(dòng)卸料電機(jī)變頻器,達(dá)到靈活控制水分的目的;在浮選精煤脫水方面選擇了沉降離心機(jī)配套快開壓濾機(jī)的工藝代替圓盤過濾機(jī),處理能力更大,水分更低(降低至22%)新增了粗煤泥分級(jí)分選設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了煤炭的全粒級(jí)分選,最大限度地降低了產(chǎn)品灰分,粗精煤灰分從15%降低到了9%,從而提高了商品煤質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效率。表6列出了選煤設(shè)備改造前后的效果。

表6 設(shè)備改造前后的效果對(duì)比

2.3 設(shè)備管理

選煤廠設(shè)計(jì)為雙系統(tǒng)運(yùn)行,最初的機(jī)電管理模式為有事故就單系統(tǒng)生產(chǎn),另一套系統(tǒng)停產(chǎn)檢修,在實(shí)際運(yùn)行過程中,常有無計(jì)劃停產(chǎn)現(xiàn)象;另外,由于設(shè)備更換不及時(shí),設(shè)備事故率逐年提高,機(jī)電事故影響生產(chǎn)時(shí)間明顯增加。經(jīng)過分析研究,確定了強(qiáng)制檢修保養(yǎng)的機(jī)電設(shè)備管理模式,每日早班都留6 h強(qiáng)制檢修保養(yǎng)時(shí)間,變事故檢修為事前預(yù)防。

選煤廠設(shè)備維護(hù)采用日常檢修和預(yù)防性檢修相結(jié)合的方式。日常檢修主要是指選煤廠在正常停產(chǎn)檢修時(shí)間范圍內(nèi)能夠獨(dú)立完成的、不影響外運(yùn)計(jì)劃的檢修工作,主要針對(duì)直接制約正常生產(chǎn)的問題,在每天的正常停車檢修時(shí)間段進(jìn)行。每天由巡視工和專業(yè)點(diǎn)檢工檢查出問題后,檢修工進(jìn)行處理,處理完畢后同巡視工交接,由巡視工負(fù)責(zé)設(shè)備檢修后的跟蹤點(diǎn)檢。

預(yù)防性檢修主要是根據(jù)設(shè)備的保養(yǎng)、潤滑、備件使用壽命等進(jìn)行定期和不定期的檢修。定期預(yù)防性檢修主要是進(jìn)行設(shè)備的定期潤滑、防爆、除塵等工作,當(dāng)日常停車檢修時(shí)間不能滿足檢修要求時(shí),需提前上報(bào)上級(jí)部門,申請(qǐng)預(yù)防性檢修時(shí)間進(jìn)行處理。不定期預(yù)防性檢修耗時(shí)較長,主要用于處理大型設(shè)備零部件異常的問題。

3 保障措施

采用配煤方案之后,精煤產(chǎn)量和矸石量與改造前大為不同。相對(duì)單獨(dú)處理本礦10號(hào)煤,最佳方案為蘇海圖礦12號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤按7∶3比例配煤入洗,此時(shí)原煤可選性為中等可選,精煤產(chǎn)率達(dá)到53.6%,較單獨(dú)入選10號(hào)煤時(shí)的精煤產(chǎn)率44%,增加了9.6個(gè)百分點(diǎn),中煤產(chǎn)率無明顯變化,矸石產(chǎn)率相對(duì)減少,故優(yōu)化過程需要考慮跳汰機(jī)精煤系統(tǒng)處理能力是否滿足要求。通過前期改造已完成了精煤離心機(jī)的更換,提高了跳汰精煤系統(tǒng)的處理能力。

同時(shí)為了精確控制生產(chǎn),提高系統(tǒng)靈活性,增加效益,后續(xù)需從以下幾方面展開工作:

(1)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)缺乏精確的產(chǎn)品監(jiān)控手段,需安裝在線灰分儀進(jìn)行在線檢測(cè)跳汰精煤灰分,便于隨時(shí)調(diào)整分選參數(shù)。

(2)黃白茨礦10號(hào)煤和蘇海圖礦12號(hào)煤采用分運(yùn)、分儲(chǔ)的生產(chǎn)方式,對(duì)10號(hào)煤和12號(hào)煤的入洗煤量分別計(jì)量,便于在實(shí)際生產(chǎn)中及時(shí)調(diào)整配煤比例,確保配煤比例合理,實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

(3)為了及時(shí)掌握10號(hào)煤和12號(hào)煤質(zhì)量指標(biāo)變化情況,需分別安裝2臺(tái)在線灰分儀,對(duì)其實(shí)施在線監(jiān)測(cè),同時(shí)需配套安裝電子膠帶秤、變頻給煤機(jī)和控制系統(tǒng)等設(shè)施。采用變頻給煤機(jī)、配煤閘板開度控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)入選原煤灰分的設(shè)定,分煤層的計(jì)量和檢測(cè),分煤層配煤比例的自動(dòng)計(jì)劃和調(diào)節(jié)[8-10]。

(4)跳汰分選機(jī)長期運(yùn)行,設(shè)備部件磨損,對(duì)分選精度造成一定影響,需加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)。

(5)精煤產(chǎn)率增加后,粗煤泥分選系統(tǒng)的處理能力需重新核定,包括后續(xù)的細(xì)煤泥設(shè)備的處理能力都需要核定;通過分析工藝流程發(fā)現(xiàn),粗煤泥分選機(jī)精煤產(chǎn)品經(jīng)過弧形篩脫水后直接進(jìn)入加壓過濾機(jī)脫水處理,與加壓過濾機(jī)的入料粒度不相符。加壓過濾的最佳入料粒度上限為0.5 mm,而粗煤泥分選機(jī)精煤產(chǎn)品的理論粒度為1.5~0.3 mm,進(jìn)入加壓過濾機(jī)后可能導(dǎo)致加壓過濾機(jī)罐內(nèi)壓力下降、濾餅在濾布上吸附困難、加壓過濾機(jī)槽內(nèi)物料堆積、加壓過濾機(jī)濾布磨損嚴(yán)重等問題。因此,增設(shè)了單獨(dú)的煤泥沉降離心機(jī),將這部分粗精煤直接脫水后進(jìn)入產(chǎn)品,離心液和浮選精煤共同進(jìn)入加壓過濾機(jī)處理,可以解決以上問題。生產(chǎn)實(shí)踐表明,沉降離心機(jī)的使用成本遠(yuǎn)低于加壓過濾機(jī)成本,故考慮在沉降離心機(jī)入料添加助濾劑,將細(xì)煤泥聚合后,再最大限度的通過沉降離心機(jī)排出,減少進(jìn)入加壓過濾機(jī)的細(xì)泥量,節(jié)約生產(chǎn)成本。

(6)隨著煤層開采的深度增加,煤質(zhì)進(jìn)一步惡化之后,原煤可選性進(jìn)一步變差,現(xiàn)有跳汰分選工藝不能滿足要求,需未雨綢繆,選煤廠正在考慮將跳汰改造為重介質(zhì)選煤工藝。

(7)針對(duì)原生煤泥系統(tǒng)煤泥直接浮選的工藝,入料粒度為0.5~0 mm,物料全部進(jìn)入浮選機(jī)后整體分選精度不高,應(yīng)首先二次分級(jí),分成0.5~0.25 mm粒級(jí)和小于0.25 mm粒級(jí),分別采用浮選機(jī)和浮選柱進(jìn)行分選,進(jìn)一步提高分選精度,提高精煤產(chǎn)品回收率,增加經(jīng)濟(jì)效益[11-12]。

4 效益預(yù)測(cè)

通過工藝優(yōu)化、配煤方式的應(yīng)用,預(yù)計(jì)可取得以下成果:

(1)逐步完善生產(chǎn)工藝,使生產(chǎn)效率由85%提升至90%;

(2)加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理,保證機(jī)電設(shè)備高效運(yùn)行,降低事故影響時(shí)間;

(3)配煤后產(chǎn)品硫分達(dá)到銷售要求,將銷路較差的高硫煤通過配煤入選降低了硫分,得到了銷路較好的產(chǎn)品,提高了資源回收率;

(4)通過配煤計(jì)算,得出最佳生產(chǎn)組織方式為蘇海圖礦12號(hào)煤和黃白茨礦10號(hào)煤7∶3配煤入洗,創(chuàng)效減虧至少13.15元/t,每月處理原煤12萬t,全年創(chuàng)效減虧1890萬元。

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