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色連選煤廠工藝升級(jí)改造方案探究

2019-11-06 03:13李寶新朱博文
煤炭加工與綜合利用 2019年10期
關(guān)鍵詞:篩分煤泥原煤

李寶新,朱博文

(1.大唐呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021012;2.大同煤礦集團(tuán)大地選煤工程有限責(zé)任公司,山西大同 037000)

1 色連選煤廠概述

色連選煤廠是色連一號(hào)礦井配套選煤廠,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市境內(nèi),在東勝區(qū)政府所在地西北方向約13 km,東南距東勝區(qū)最近6.5 km,屬大型礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)能力5.00 Mt/a。礦井各可采煤層的浮煤揮發(fā)分(Vdaf)在30.34%~50.39%,煤種以長焰煤和不粘煤為主。由于原煤水分高、粘性大、易碎裂,遇水或浸濕后容易碎散成細(xì)泥,造成煤泥水濃度和粘度增大;另外井下地質(zhì)條件復(fù)雜,煤層厚度不均、斷層多,煤質(zhì)變化大,為選煤廠生產(chǎn)和管理帶來諸多不利?,F(xiàn)有選煤工藝:200~13 mm塊煤重介質(zhì)淺槽分選,小于13 mm末煤不分選,3~0.25 mm粗煤泥離心機(jī)回收,小于0.25 mm細(xì)煤泥采用快開隔膜壓濾機(jī)脫水回收。產(chǎn)品作為動(dòng)力用煤,主要用于火力發(fā)電。由于礦井生產(chǎn)能力已提升至8.00 Mt/a,為使選煤廠生產(chǎn)能力與礦井相適應(yīng),擬對(duì)現(xiàn)有選煤廠進(jìn)行擴(kuò)能改造,將其生產(chǎn)能力提高至10.00 Mt/a,并通過選煤工藝的升級(jí)改造解決現(xiàn)有問題,以提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2 存在的問題及對(duì)選煤廠的影響

2.1 泥化現(xiàn)象嚴(yán)重,溜槽容易堵塞

該廠入選原煤泥化比較嚴(yán)重,原煤分級(jí)篩篩下溜槽、各運(yùn)輸設(shè)備轉(zhuǎn)載處溜槽頻繁發(fā)生堵塞,且堆積、卡堵的物料粘度大,不易清理和疏通,不僅極大地增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且嚴(yán)重制約了選煤廠的正常生產(chǎn)[1]。

選煤廠對(duì)入選原煤和6~3 mm粒級(jí)末原煤進(jìn)行了安氏泥化試驗(yàn)。觀察發(fā)現(xiàn):試樣在翻轉(zhuǎn)前(加水后)有明顯的泥化現(xiàn)象,試樣翻轉(zhuǎn)后,懸浮液很快發(fā)生沉降,并出現(xiàn)明顯的澄清層。試驗(yàn)結(jié)果:小于0.5 mm煤泥產(chǎn)率為12.85%,小于10 μm細(xì)煤泥產(chǎn)率為0.20%。對(duì)6~3 mm粒級(jí)末原煤泥化試驗(yàn)觀察發(fā)現(xiàn):試樣在翻轉(zhuǎn)前(加水后)有明顯的泥化現(xiàn)象,試樣翻轉(zhuǎn)后,懸浮液很快發(fā)生沉降,并出現(xiàn)明顯的澄清層。試驗(yàn)結(jié)果:小于0.5 mm煤泥產(chǎn)率為19.49%,小于10 μm細(xì)煤泥產(chǎn)率為0.16%。從泥化試驗(yàn)結(jié)果可以看出,色連選煤廠原煤泥化比較嚴(yán)重。

2.2 煤泥沉降效果差、藥耗高、水分大

雖然小于13 mm粒級(jí)末原煤不入洗,但是煤泥水系統(tǒng)仍是制約選煤廠生產(chǎn)的主要環(huán)節(jié)之一。主要表現(xiàn)在煤泥沉降效果差、藥耗高、循環(huán)水固體含量高、壓濾機(jī)排料周期長、濾餅水分高等方面,嚴(yán)重時(shí)迫使選煤廠降低原煤入洗量,甚至停止選煤,僅運(yùn)行壓濾系統(tǒng)處理煤泥,嚴(yán)重影響選煤廠的正常生產(chǎn)。選煤廠技術(shù)人員對(duì)濃縮機(jī)底流進(jìn)行了煤泥小篩分試驗(yàn)(見表1)。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),煤泥粒度級(jí)越小,灰分越高,小于0.045 mm細(xì)煤泥產(chǎn)率高達(dá)69.6%,灰分高達(dá)62.89%,證明矸石泥化比較嚴(yán)重。大量實(shí)踐證明,煤泥粒度組成直接影響煤泥的沉降速度,通常煤泥粒度越小,沉降速度越慢,而細(xì)泥顆粒表面本身帶有很高的負(fù)電荷,相互排斥,使細(xì)顆粒不易聚集,而以懸浮的狀態(tài)存在于煤泥水中,這種現(xiàn)象又進(jìn)一步加劇了泥化,造成大量高灰細(xì)泥在系統(tǒng)內(nèi)惡性循環(huán),難以沉降[2]。選煤廠通過加入大量的聚合氯化鋁中和顆粒表面電性,再利用聚丙烯酰胺架橋作用將顆粒吸附、連接形成大體積的絮團(tuán)從水中分離出來,藥劑組合使用在一定程度上改善了煤泥沉降效果,但是仍然不能徹底解決問題。選煤廠同時(shí)采取了濃縮機(jī)多點(diǎn)加藥、壓濾機(jī)入料桶二次加藥等方法提高沉降效果和脫水效果,其后果導(dǎo)致藥耗量增大、生產(chǎn)成本增加、煤泥粘度增大、濾餅水分高。高灰、高水分細(xì)煤泥無法摻入混精煤銷售,無奈選煤廠只能改造細(xì)煤泥運(yùn)輸系統(tǒng),將其單獨(dú)在本地低價(jià)銷售,因而影響了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

表1 細(xì)煤泥篩分試驗(yàn)

2.3 產(chǎn)品水分高

由于煤泥水分高,煤泥摻入產(chǎn)品后導(dǎo)致產(chǎn)品水分增高,產(chǎn)品在裝車外運(yùn)過程中經(jīng)常發(fā)生堵斗甚至凍車事故,嚴(yán)重影響鐵路卸車效率,不僅為企業(yè)帶來巨額的煤質(zhì)罰款,而且影響了企業(yè)品牌和企業(yè)形象。選煤廠組織技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品水分高的原因進(jìn)行分析,歸納為三個(gè)方面:一是該廠原煤煤種為低變質(zhì)程度的長焰煤和不粘煤,其內(nèi)部過渡孔和微孔比表面積較大,且含羧基和羥基等極性官能團(tuán)多,煤炭在形成過程中吸附或凝聚在煤顆粒內(nèi)部毛細(xì)孔中的水分較多[3],造成原煤內(nèi)在水分高達(dá)8.0%;二是原煤硬度小、脆性高,在分級(jí)分選過程中極易粉碎,遇水泥化產(chǎn)生大量的次生煤泥,物料比表面積增大,造成外在水分大幅度增加;三是原煤分級(jí)篩篩分效果差、篩分效率低,進(jìn)入系統(tǒng)的末煤和煤泥量大。

2.4 產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定

色連煤礦開采工藝為一次全采高,采煤機(jī)高度為3.2~4.8 m,井下地質(zhì)條件復(fù)雜,采煤工作面有斷層,即使綜采液壓支架已調(diào)整到最低,仍出現(xiàn)割頂和割底現(xiàn)象,且掘進(jìn)產(chǎn)物全部進(jìn)入原煤,造成原煤煤質(zhì)波動(dòng)較大。選煤廠小于13 mm末煤不分選,直接進(jìn)入產(chǎn)品。根據(jù)原煤篩分組成資料(見表2),小于13 mm產(chǎn)率高達(dá)50.46%,灰分26.06%,篩分效率按85%計(jì)算,小于13 mm末煤產(chǎn)率仍然高達(dá)42.89%,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。選煤廠為了進(jìn)一步了解原煤質(zhì)量變化情況,對(duì)不同質(zhì)量的原煤進(jìn)行了篩分試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)大于25 mm各粒級(jí)灰分比較穩(wěn)定,25~3 mm各粒級(jí)灰分波動(dòng)較大。分析得出,以13 mm作為入選下限,產(chǎn)品質(zhì)量受小于13 mm末原煤質(zhì)量變化影響較大,是導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的主要原因。

表2 原煤粒度組成分析

3 選煤工藝方案的研究與制定

3.1 淺槽系統(tǒng)分選下限的確定

選煤廠小于13 mm末煤不分選,雖然可以減少原煤入洗量、節(jié)約選煤成本、減少煤和矸石的泥化影響,但是小于13 mm的末原煤煤質(zhì)波動(dòng)直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性;如果降低分選下限,雖然有利于降灰、降硫、提高產(chǎn)品發(fā)熱量,但是由于原煤內(nèi)在水分高、泥化現(xiàn)象嚴(yán)重,不利于產(chǎn)品水分的降低和煤泥水系統(tǒng)的管理[4]。入選下限為6 mm、3 mm或者全入洗時(shí),不僅會(huì)降低淺槽的分選精度,而且矸石泥化將更加嚴(yán)重,溜槽堵塞、煤泥沉降效果差、產(chǎn)品水分高等諸多問題仍然得不到解決,并且必須擴(kuò)建現(xiàn)有煤泥水系統(tǒng),生產(chǎn)運(yùn)行成本大幅度增加。因此,重介質(zhì)淺槽的分選下限不應(yīng)該降低,反而應(yīng)該提高。同時(shí)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,末原煤也需要分選,擬采用干法選煤工藝進(jìn)行末煤分選。根據(jù)原煤篩分組成資料(見表2),大于50 mm塊煤產(chǎn)率為26.95%,選煤廠擴(kuò)能后的生產(chǎn)能力為10.00 Mt/a,工作制度按每年生產(chǎn)330 d,每天生產(chǎn)16 h計(jì),塊原煤入洗量為 511 t/h,煤流系統(tǒng)不均衡系數(shù) k取1.25(分級(jí)分選),塊煤入洗量為511×1.25=639 t/h,在用淺槽型號(hào)為彼得斯W26F60,單機(jī)處理能力為700~800 t/h,滿足設(shè)備選型要求,所以淺槽分選機(jī)的入選下限定為50 mm。

3.2 復(fù)合干法選煤工藝的優(yōu)缺點(diǎn)

復(fù)合干法選煤是通過物料在螺旋運(yùn)動(dòng)中的分選作用、自生介質(zhì)的分選作用、離析作用及風(fēng)力作用的綜合效應(yīng)、高密度物料顆粒相互作用產(chǎn)生的浮力效應(yīng)等多種分選原理實(shí)現(xiàn)煤與矸石分離。伴隨煤炭資源的開發(fā)與利用,復(fù)合干法選煤技術(shù)的應(yīng)用越來越廣。該技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):

(1)選煤不用水,節(jié)省大量水資源,減少了煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷,不用額外增加煤泥水處理系統(tǒng),環(huán)保高效;

(2)選后產(chǎn)品水分低,提高產(chǎn)品熱值;

(3)投資少,選煤工藝簡單,同等規(guī)模投資是重介質(zhì)系統(tǒng)的1/5左右;

(4)生產(chǎn)成本低,不用水,不耗介質(zhì)和藥劑,噸煤生產(chǎn)成本在3元左右;

(5)應(yīng)用廣泛,技術(shù)成熟,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,維修量小,操作簡單;

(6)設(shè)備規(guī)格多, 處理能力從 10~480 t/h;

(7)占地面積小,建設(shè)周期短;

(8)適用于褐煤等易泥化煤的分選[5]。

復(fù)合干法選煤存在以下缺點(diǎn):

(2)緊急制動(dòng)系統(tǒng):自動(dòng)駕駛技術(shù)絕不能失去這個(gè)系統(tǒng),所謂自動(dòng)就一定得是讓乘人放心的,特斯拉是AEB系統(tǒng)的領(lǐng)先者,其車輛的99%都采用了此技術(shù)。自動(dòng)緊急駕駛技術(shù)分為環(huán)境感知(目標(biāo)識(shí)別偵測(cè),測(cè)距離,方位等等),中央數(shù)據(jù)處理器數(shù)據(jù)分析處理(分析,結(jié)果判斷),指令執(zhí)行控制三個(gè)版塊。

(1)與重介選煤相比分選精度低,有效分選下限高;

(2)原煤外在水分須控制在8%以下,否則易造成床面風(fēng)孔堵塞;

(3)入料上限要求比較嚴(yán)格,入料粒度要控制在80 mm以下。

通過對(duì)復(fù)合干法選煤工藝特點(diǎn)的分析,如果采用復(fù)合干選全入選工藝,需要對(duì)篩分破碎車間進(jìn)行改造,原有分選工藝將廢棄,不滿足經(jīng)濟(jì)合理性原則,且復(fù)合干選設(shè)備分選精度低、有效分選下限高,建議入料粒度范圍50~6 mm。

3.3 選煤工藝方案的制定

根據(jù)上述論述,擬定選煤廠擴(kuò)能后的選煤工藝方案為:200~50 mm重介質(zhì)淺槽分選,50~6 mm復(fù)合式干法分選機(jī)分選,小于6 mm末原煤不分選,1.5~0.25 mm粗煤泥離心機(jī)回收,小于0.25 mm細(xì)煤泥快開隔膜壓濾機(jī)回收。

擬選擇50/6 mm雙層弛張篩代替原煤分級(jí)篩進(jìn)行6 mm脫粉。由于弛張篩獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和雙重振動(dòng)原理,使其在處理細(xì)、粘、濕等難篩分物料時(shí),能夠以相對(duì)較小的篩網(wǎng)面積達(dá)到比較高的篩分效率,物料不易堵塞,也不易粘附在篩面上,從而保證了復(fù)合干選設(shè)備的分選效果。

大于50 mm篩上物料利用現(xiàn)有重介質(zhì)淺槽分選機(jī)分選,現(xiàn)有1臺(tái)彼得斯W26F60重介質(zhì)淺槽分選機(jī)滿足選型要求;50~6 mm末原煤的累計(jì)產(chǎn)率為35.53%,小于6 mm末原煤的累計(jì)產(chǎn)率為37.52%,6 mm篩分效率按70%考慮,煤流系統(tǒng)不均衡系數(shù)k取1.25(分級(jí)分選),選煤廠生產(chǎn)能力及工作制度與上述相同,計(jì)算50~6 mm末原煤產(chǎn)量=1894t/h×(35.53%+37.52%×30%)×1.25=1107.6t/h, FGX-24A 型復(fù)合式干法分選機(jī)單臺(tái)處理能力240 t/h,需要配置5臺(tái)(設(shè)備總處理能力= 5×240t/h= 1200t/h)。 粗煤泥和細(xì)煤泥利用原工藝系統(tǒng)。

3.4 改造前后產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比

根據(jù)色連選煤廠篩分浮沉試驗(yàn)資料及生產(chǎn)技術(shù)檢查數(shù)據(jù),對(duì)工藝優(yōu)化升級(jí)前后產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比分析(詳見表3、表4),雖然混精煤產(chǎn)率減少了1.68%,但是產(chǎn)品水分降低了4.63%,灰分降低了0.61%,產(chǎn)品熱值提高了1.27 MJ/kg,產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足用戶需求。

表3 優(yōu)化前產(chǎn)品平衡表

表4 優(yōu)化后產(chǎn)品平衡表

4 工藝優(yōu)化后的優(yōu)勢(shì)分析

(1)工藝方案滿足處理量 10.00 Mt/a的要求,產(chǎn)品熱值提高至18.91 MJ/kg,滿足用戶產(chǎn)品質(zhì)量需求。

(2)通過提高重介質(zhì)淺槽分選機(jī)入選下限,增加末煤干選工藝,產(chǎn)品水分大幅度降低,溜槽卡堵事故率將大幅度降低,凍車堵斗現(xiàn)象將得到緩解,員工勞動(dòng)強(qiáng)度降低,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,有利于樹立企業(yè)形象,提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

(3)降低了矸石泥化的影響,煤泥量和煤泥灰分降低,煤泥沉降效果得到改善。

(4)只需要增加干選系統(tǒng),安裝配套設(shè)備,不需要改變?cè)袕S房設(shè)備布置,不需要擴(kuò)建煤泥水處理系統(tǒng),改造方案簡單、易實(shí)施、投資少、工期短,改造期間基本不影響生產(chǎn)。

(5)產(chǎn)品熱值提高,銷售收入增加,重介質(zhì)選煤比例降低,運(yùn)行成本降低,經(jīng)濟(jì)效益提高。

5 結(jié) 論

綜上所述,色連選煤廠工藝升級(jí)改造在技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理,不僅達(dá)到了選煤廠擴(kuò)能改造的目的,而且解決了影響正常生產(chǎn)的諸多問題,提高了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。伴隨煤炭開采的不斷延深,優(yōu)質(zhì)資源不斷縮減,煤炭質(zhì)量逐年惡化,褐煤和長焰煤開采比例將不斷加大。如何降低矸石泥化對(duì)選煤工藝系統(tǒng)的影響,提高資源利用率,是選煤行業(yè)研究和探索的方向。

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