劉 暢,陳軍民2,李繁榮,孔秋生
(1.中國五環(huán)工程有限公司,湖北 武漢 430223;2.湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司,湖北 大悟 432818)
某煤制合成氨廠以煤為原料,采用6.5MPa(g)多噴嘴水煤漿氣化技術(shù)生產(chǎn)粗合成氣;粗合成氣經(jīng)一氧化碳耐硫變換、酸性氣體脫除、氣體精制、合成氣壓縮及氨合成工序生產(chǎn)產(chǎn)品氨。全廠主要工藝裝置包括空分裝置、煤氣化裝置、合成氨裝置、硫回收裝置、氨罐區(qū)和配套的火炬系統(tǒng)。
運(yùn)用Aspen Plus軟件,對低溫甲醇洗工藝進(jìn)行全流程模擬,根據(jù)模擬結(jié)果對系統(tǒng)進(jìn)行分析優(yōu)化、降低能耗,保證裝置長周期、穩(wěn)定運(yùn)行。
酸性氣體脫除工序采用全貧液低溫甲醇洗工藝技術(shù),主要包括原料氣冷卻分離、低溫甲醇吸收、H2S濃縮和N2氣提、熱再生和甲醇/水分離、尾氣水洗等單元系統(tǒng),系統(tǒng)中由20多臺換熱器組成的換熱網(wǎng)絡(luò)用以回收冷量。
原料氣溫度40℃、壓力5.9MPa(a)、179 784Nm3/h,其組成見表1。采用Aspen Plus軟件,熱力學(xué)方程選用PC-SAFT,吸收塔基于rate-based計(jì)算,完成操作工況下的流程模擬[1],對部分二元參數(shù)進(jìn)行修訂[2]。
表1 原料氣組成
當(dāng)操作工況的模擬結(jié)果與實(shí)際值接近時,可認(rèn)為模型可用,然后才能基于此對系統(tǒng)進(jìn)行工藝優(yōu)化和改造。重點(diǎn)對吸收塔的模擬值與操作值進(jìn)行對比(見表2)。
從表2的對比結(jié)果可以看到,各組分的摩爾分?jǐn)?shù)基本吻合,密度偏差<3%,溫度也較為吻合。因此,認(rèn)為該流程模擬可以較為準(zhǔn)確地描述工藝,可用于實(shí)際長周期、穩(wěn)定運(yùn)行的研究和工藝優(yōu)化。
表2 吸收塔模擬值與操作值的對比
H2S濃縮塔塔頂尾氣換熱復(fù)溫后被送入尾氣水洗塔,水洗合格后,經(jīng)PV閥就地排放。設(shè)計(jì)條件下通過調(diào)節(jié)PV閥門開度,維持H2S濃縮塔塔頂壓力為90kPa(g)、尾氣水洗塔塔頂壓力為30kPa(g)。實(shí)際運(yùn)行中控制H2S濃縮塔塔頂壓力為90kPa(g),由于各換熱器和尾氣水洗塔壓降低于設(shè)計(jì)值5kPa(g),尾氣水洗塔塔頂壓力達(dá)到35kPa(g)??紤]將H2S濃縮塔操作壓力降低至85kPa(g),尾氣水洗塔塔頂壓力為30kPa(g),保證尾氣仍能正常排放,同時減少氣提N2用量。
在尾氣總硫含量滿足環(huán)保要求的前提下,降低H2S濃縮塔和N2氣提塔操作壓力,有利于降低CO2分壓,可節(jié)省1 200Nm3/h氣提N2用量。H2S濃縮塔全塔溫度分布降低約0.2℃。H2S濃縮塔和N2氣提塔優(yōu)化對比見表3。
表3 H2S濃縮塔和N2氣提塔優(yōu)化對比
為滿足國標(biāo)50mg/Nm3排放要求,尾氣水洗塔用除鹽水洗滌尾氣中甲醇,洗滌水送甲醇/水分離塔回收甲醇。考慮到實(shí)際運(yùn)行尾氣中甲醇含量低,可適當(dāng)降低尾氣水洗塔除鹽水用量,優(yōu)化操作熱再生塔和甲醇水分離塔,在滿足貧甲醇中水含量的前提下,達(dá)到降低系統(tǒng)能耗的目的。優(yōu)化模擬結(jié)果見表4。
表4 熱再生塔和甲醇/水分離塔優(yōu)化對比
由表4可知,降低尾氣水洗塔除鹽水量消耗,尾氣中甲醇含量稍有升高,仍滿足國標(biāo)要求。經(jīng)塔內(nèi)件廠家核算,尾氣水洗塔塔盤負(fù)荷性能正常。系統(tǒng)貧甲醇含量中水含量減少,有利于系統(tǒng)甲醇吸收CO2和H2S,保障系統(tǒng)長周期、穩(wěn)定運(yùn)行,同時降低了蒸汽消耗。
借助Aspen Plus軟件,對PC-SAFT熱力學(xué)方程的二元參數(shù)進(jìn)行修訂,較為準(zhǔn)確地模擬低溫甲醇洗工藝。通過建立工藝流程模擬,對H2S濃縮塔和N2氣提塔、熱再生塔和甲醇/水分離塔進(jìn)行優(yōu)化,降低了系統(tǒng)運(yùn)行能耗,有助于系統(tǒng)長周期、穩(wěn)定運(yùn)行。