李 辰, 李廣宏, 潘 軍, 周 凱, 黃青飛
(安徽舜禹水務(wù)股份有限公司,安徽合肥231131)
中水回用工程是目前解決水資源匱乏、實現(xiàn)污水回收利用的有效途徑[1]。針對不同的工況條件選擇合適的工藝方案,是污水處理、中水回用的重要因素。2012年4月12日,《國家節(jié)水型城市考核標準》的印發(fā)促進了城市生態(tài)文明建設(shè)步伐,對建設(shè)加強節(jié)水型城市具有重要的指導(dǎo)意義,對城市用水效率的提高和城市中水項目的推廣具有極大的促進作用。
濟南市水資源豐富,但過度開采和低利用率導(dǎo)致水資源短缺的矛盾日益突出,某些泉水間歇斷?;蛲姟崿F(xiàn)水資源的循環(huán)再生,提高水資源的利用率是解決濟南市水資源匱乏的有效途徑之一。目前,濟南市高層小區(qū)污水收集和處理工程以中水項目為主,很多中水站面臨著老舊廠站提標改造的難題。如何有效提高出水指標、減少基建投入、降低廠站后期運行成本,成為中水廠站能否長期穩(wěn)定運行,污水能否持續(xù)循環(huán)回用的關(guān)鍵所在。
濟南市某小區(qū)中水站位于地下停車場內(nèi),原有設(shè)計處理規(guī)模為200 m3/d。污水處理站采用“生物接觸氧化池+斜管沉淀池+機械過濾+活性炭過濾”的處理工藝,消毒采用二氧化氯,剩余污泥排至化糞池,工藝流程如圖1所示。
圖1 原中水站工藝流程Fig.1 Original process chart of the reclaimed water station
原廠站設(shè)計出水標準達到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920—2002)(見表1),出水作為小區(qū)綠化用水、道路保潔用水、道路噴灑降塵用水。
表1 設(shè)計出水水質(zhì)Tab.1 Design quality of effluent
1.2.1 集水井
平面尺寸為3.0 m×2.0 m,有效水深為2.25 m,有效容積為13.5 m3。
機械細格柵柵寬B=0.4 m,柵條間隙b=3 mm,槽深H=3.2 m,安裝角度為70°,功率為0.5 kW。機械細格柵自帶柵渣筐,自動收集固體雜質(zhì)并滲濾出雜質(zhì)中的部分水分后柵渣外運處置。
一級提升泵型號為XWQ50-20-1200,設(shè)2臺,1用1備。性能參數(shù)如下:Q=20 m3/h,H=8 m,N=1.1 kW。
1.2.2 調(diào)節(jié)池
平面尺寸為5.2 m×3.8 m,有效水深為3.5 m,調(diào)節(jié)池有效容積為69.16 m3,設(shè)計流量調(diào)節(jié)時間為6.91 h。
二級提升泵型號為XWQ50-10-1200,設(shè)2臺,1用1備。性能參數(shù)如下:Q=10 m3/h,H=8 m,N=0.75 kW。
1.2.3 生物接觸氧化池
生物接觸氧化池平面尺寸為4.2 m×3.8 m,有效水深為3.5 m,總有效容積為55.86 m3,水力停留時間為5.58 h。選用彈性立體填料,填料填充率為85%。
在生物接觸氧化池好氧降解段中,通過曝氣系統(tǒng)將溶解氧控制在3 mg/L以上,曝氣設(shè)備采用鼓風機和穿孔曝氣系統(tǒng)。
鼓風機型號為GRB-50,設(shè)2臺,1用1備。性能參數(shù)如下:Q=3.21 m3/min,H=40.0 kPa,N=3.7 kW,n=1 600 r/min。
1.2.4 反應(yīng)沉淀池
設(shè)計采用斜板式沉淀池進行固液分離,沉淀池平面尺寸為3.0 m×3.6 m,有效水深為3.2 m,水力停留時間為3.4 h。
反應(yīng)沉淀池中的污泥通過污泥泵排至化糞池,反應(yīng)沉淀池出水進入中間水池。
設(shè)置污泥泵1臺,型號為XWQ40-8-1200-0.75,性能參數(shù)如下:Q=8 m3/h,H=8 m,N=0.75 kW。
1.2.5 中間水池
平面尺寸為0.8 m×3.6 m,有效水深為2.9 m,有效容積為8.35 m3,停留時間為0.83 h。
設(shè)置過濾設(shè)備進水泵,型號為XWQ12-1200-2.2,共2臺,1用1備。性能參數(shù)如下:Q=12 m3/h,H=23 m,N=2.2 kW。深度回用水處理通過該進水泵從中間水池吸水,進入石英砂和活性炭過濾器,處理后出水進入中水清水池,再通過回用水泵供應(yīng)至各個用水點。在中水清水池內(nèi)同時投加二氧化氯消毒,保證30 min后余氯大于1.0 mg/L、中水管網(wǎng)末端余氯大于0.2 mg/L。
石英砂機械過濾器:選用D1000過濾器1套,濾速為8 m/h。反沖洗周期為每累計工作16~24 h,反沖洗強度為16 L/(m2·s),反沖洗時間為5 min。
活性炭吸附過濾器:選用D1000吸附器1套,濾速為8 m/h。反沖洗周期為每累計工作40~50 h,反沖洗強度為8 L/(m2·s),反沖洗時間為15 min。
1.2.6 中水清水池
平面尺寸為3.8 m×3.5 m,有效水深為3.5 m,有效容積為46.55 m3。停留時間為4.65 h,過濾設(shè)備反沖洗水泵從該池內(nèi)吸水。
反沖洗水泵選用管道泵,型號為XWQ50-15-1400-4,設(shè)1臺。性能參數(shù)如下:Q=15 m3/h,H=32 m,N=4.0 kW。
消毒采用YF-100型二氧化氯發(fā)生器,以氯酸鈉和鹽酸為原料,采用化學法現(xiàn)場制作二氧化氯,及時使用,避免浪費和危險。設(shè)1臺,加氯量為100 g/h,功率為0.5 kW。
① 生物接觸氧化池內(nèi)填料脫落嚴重,幾無正常菌群生長,掛膜效果差。
② 以氯酸鈉和鹽酸為原料現(xiàn)場制作二氧化氯的方法比較復(fù)雜,所用化學藥品有一定危險性,不宜在現(xiàn)場大量存放。
③ 原有污水深度處理工藝選擇石英砂機械過濾器和活性炭吸附過濾器,設(shè)備在安裝完成之后基本沒有正常運行,過濾器內(nèi)部濾料板結(jié)嚴重,重新啟動需要更換濾料或者設(shè)備,造價較高。此外,這2臺設(shè)備占地面積大,設(shè)備較多,反洗頻繁,操作控制復(fù)雜,維護量大,當濾速變化頻繁時,出水SS會出現(xiàn)一定的波動。
④ 由于污水收集量有限,因此原中水站設(shè)計規(guī)模偏大。原有儀器設(shè)備較多,裝機功率和運行功率較高,采用市政用電直接導(dǎo)致后期運維費用的增加。
⑤ 原廠站出水難以達到回用水標準。
① 研究與分析現(xiàn)有污水處理站設(shè)計選型,對各種可行技術(shù)改造方案進行比選,選擇技術(shù)可行、經(jīng)濟節(jié)約的工藝。
② 改造方案應(yīng)盡可能減少對現(xiàn)有處理設(shè)施的影響。
③ 方案選擇應(yīng)考慮運行管理的便捷性、運行費用的節(jié)約性。
④ 對不合理的地方進行改造,以適應(yīng)新的處理要求和運行控制要求。
⑤ 在滿足工藝要求的前提下,處理方案應(yīng)優(yōu)先考慮選用國產(chǎn)化設(shè)備及技術(shù),但要考慮設(shè)備選型的節(jié)能性。
該工程項目主控指標為NH3-N、BOD5和SS,改造方案主要圍繞這些關(guān)鍵指標和后期運維費用經(jīng)濟性進行設(shè)計。
2.2.1 NH3-N指標
《城市雜用水水質(zhì)標準》中要求出水NH3-N不大于10 mg/L,根據(jù)對進水水質(zhì)類似的處理廠站的調(diào)研資料,NH3-N的去除可通過延長好氧區(qū)生化停留時間、增加生物填料、提高MLVSS等方式實現(xiàn)[2]。
應(yīng)業(yè)主方要求,在確保達標的基礎(chǔ)上盡量降低氮、磷等其他污染指標,綜合原有的生化池有較大的空間余量。因此,改造中對原生物接觸氧化池進行分區(qū),采用A2/O處理工藝,分別營造厭氧、缺氧、好氧環(huán)境,從而保證在氨氮達標的基礎(chǔ)上進一步降低TN、TP[3]。
2.2.2 BOD5指標
改造中采用的A2/O工藝有較長的水力反應(yīng)時間,對一般污染物濃度不太高、含難降解性有機物較少的污水,能實現(xiàn)較高的有機物去除率,生化段后的深度處理單元進一步保障了出水BOD5穩(wěn)定達標。
2.2.3 SS指標
對于SS,主要采用過濾去除。依據(jù)污水處理站的現(xiàn)狀,保留原工藝中的斜管沉淀池,廢除原工藝中的機械過濾和活性炭過濾,將斜板沉淀池后的中間水池改造為浸沒式微濾池[4-5]。不僅簡化了污水處理流程,避免了過濾設(shè)備的反沖洗等運行管理,還能保證出水水質(zhì)的穩(wěn)定達標。
2.2.4 光伏發(fā)電系統(tǒng)
改造嘗試采用光伏太陽能發(fā)電技術(shù)[6],在市政用電提供水處理電能之外,增設(shè)光伏發(fā)電系統(tǒng),并配置蓄電池以確保一定時間的儲電功能。優(yōu)先使用光伏發(fā)電,在持續(xù)陰雨天氣光伏發(fā)電不能滿足電能需求時,系統(tǒng)自動切換至市政用電,確保水處理系統(tǒng)供能的穩(wěn)定性。
由于進水水質(zhì)不明,因此進水水質(zhì)參照《華北地區(qū)農(nóng)村生活污水處理技術(shù)指南》和《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施技術(shù)標準》(征求意見稿)設(shè)計。同時,參考國內(nèi)多個農(nóng)村生活污水處理工程的實際進水水質(zhì)數(shù)據(jù),綜合餐廚廢水、化糞池出水、洗浴廢水、地下水入滲等,設(shè)計本工程生活污水的進水指標如表2所示。
表2 設(shè)計進水水質(zhì)Tab.2 Designed quality of influent
出水水質(zhì)按照《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920—2002)綠化標準設(shè)計。
中水站原有預(yù)處理采用“機械細格柵+調(diào)節(jié)池”工藝,能滿足改造后水處理要求,本次不對其進行改造。
原中水站生化處理采用生物接觸氧化池工藝,彈性立體填料,曝氣采用鼓風機和穿孔曝氣系統(tǒng)。
經(jīng)過水量校核,確定改造后廠站的設(shè)計處理規(guī)模為50 m3/d。將原有的生物接觸氧化工藝改造為A2/O工藝,將穿孔曝氣系統(tǒng)改為管式曝氣,將內(nèi)部填料更換為高效生物復(fù)合填料。采用A2/O工藝可以提高系統(tǒng)的脫氮除磷能力,保證出水達標。
經(jīng)過二級生化處理工藝后,大部分污染物被去除。但考慮各種條件的限制,污水處理站出水全面穩(wěn)定達標尚有一定困難,需要對二級生化出水再進行處理,以滿足最后的出水要求。
改造中考慮采用膜處理工藝,目前常采用壓力式超濾膜或浸沒式超濾膜,其過濾孔徑一般小于0.1 μm,可確保出水SS達到5 mg/L、濁度在0.1 NTU以下,一般用于有回用水要求的水處理。采用浸沒式微濾膜工藝作為深度處理,將原工藝中的中間水池改造為膜池,廢除原有的石英砂機械過濾器、活性炭吸附過濾器和配套的過濾設(shè)備,例如進水泵、反沖洗水泵、配套管線等。增加1臺抽吸泵,斜管沉淀池出水進入浸沒式微濾池,經(jīng)過微濾膜過濾后通過抽吸泵送至中水清水池。改造充分利用了現(xiàn)有的構(gòu)筑物,不需要額外進行土建施工,降低了工程投資。
改造中考慮采用次氯酸鈉消毒,用加藥桶和計量泵對藥品進行定量精準投加,保證出水總余氯和總大腸菌群達到標準。
污水處理站原設(shè)計將斜板沉淀池底部污泥通過污泥提升泵運送至化糞池,保持原污泥處理系統(tǒng)不變。此外,改造中采用A2/O工藝,需要增加部分污泥回流,因此將輸送至化糞池的污泥部分回流至生化段的厭氧池。
① 對現(xiàn)有的生物接觸氧化池進行改造,將其改造為A2/O池,并將原有的穿孔曝氣系統(tǒng)改為管式曝氣系統(tǒng)。
② 廢除原有的石英砂機械過濾器、活性炭吸附過濾器和配套的過濾設(shè)備,例如進水泵、反沖洗水泵、配套管線等。
③ 將現(xiàn)有的中間水池改成浸沒式微濾池,增加1臺抽吸泵及配套管線。
④ 廢除二氧化氯發(fā)生器,增加1套次氯酸鈉投加系統(tǒng)。
⑤ 更換水泵、鼓風機等設(shè)備及配套管線。
⑥ 對總體管線布置進行調(diào)整。
維持現(xiàn)有構(gòu)筑物高程不變,格柵井出水經(jīng)一級提升泵提升后進入調(diào)節(jié)池,經(jīng)二級提升泵提升后進入A2/O生化池。生化池出水由管道底部進入斜板沉淀池,經(jīng)過斜板上清液由頂部堰口進入浸沒式微濾池,微濾膜過濾后經(jīng)抽吸泵進入中水清水池,消毒后由回用水泵供應(yīng)至各個用水點。改造后的中水站工藝流程如圖2所示。
圖2 改造后中水站工藝流程Fig.2 Process chart of the reclaimed water station after renovation
根據(jù)原有設(shè)計圖紙進行校核,原設(shè)計中的機械細格柵、調(diào)節(jié)池斜板沉淀池和消毒清水池均可以滿足新條件下的處理要求,不做設(shè)計調(diào)整。
3.8.1 A2/O池
廠站原設(shè)計生物接觸氧化池為單一結(jié)構(gòu)池體,采用底部穿孔曝氣系統(tǒng)。該工程將原有的生物接觸氧化工藝改造為A2/O工藝,將穿孔曝氣系統(tǒng)改為管式曝氣系統(tǒng),既提高了脫氮除磷能力,又提高了曝氣效率,具體參數(shù)見表3。
根據(jù)現(xiàn)有情況對池體進行改造,在原池體內(nèi)增設(shè)隔墻(鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)),并根據(jù)設(shè)計需要提前預(yù)埋套管。
將原有曝氣系統(tǒng)全部拆除,再根據(jù)不同區(qū)域的需求在池底重新布置曝氣管。
表3 生化池參數(shù)Tab.3 Parameters of biochemical pool
3.8.2 浸沒式微濾池
直接將原設(shè)計中間水池作為浸沒式微濾池,平面尺寸為0.8 m×3.6 m,有效水深為3.5 m,拆除原池中的過濾設(shè)備進水泵,增加抽吸泵。安裝曝氣系統(tǒng),對膜組件進行空氣擦洗,防止膜污染。
3.8.3 消毒裝置
拆除現(xiàn)有的二氧化氯發(fā)生器,新增次氯酸鈉加藥系統(tǒng),實現(xiàn)自動控制和精確投加。
3.8.4 管線
根據(jù)改造工程實施狀況,敷設(shè)各專業(yè)管線,拆除原有廢除管線并修復(fù)損壞管線。改造后的主要處理構(gòu)筑物情況見表4。
表4 主要處理構(gòu)筑物Tab.4 Main treatment structures
項目改造完成后已運行一年多,并完成項目驗收。其出水水質(zhì)能夠穩(wěn)定達到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920—2002)要求,浸沒式微濾膜通過自控設(shè)置定期氣洗和離線藥洗。實踐表明,改造不僅達到回用水的要求,更對其中氮、磷等污染物實現(xiàn)了針對性的去除。
改造后中水站每小時處理水量為2.5 m3,每天運行24 h,日處理水量為50 m3。
4.2.1 電費
根據(jù)裝機容量(8.79 kW)、運行容量(5.84 kW)、運行時間(24 h/d)和電價(0.54元/kW·h),計算得到每年的電費支出為75.69元。改造后采用光伏發(fā)電系統(tǒng),每年可節(jié)省電費27 625.5元。
4.2.2 藥劑費與人工費
次氯酸鈉投加量為0.3 g/m3(以有效氯計),每天需投加藥劑15 g,需要10%濃度的次氯酸鈉溶液150 g,藥劑費總計1.5元/d。
中水處理系統(tǒng)自動化程度高,無需專人管理,僅需1個管理人員兼職即可,人工費為20元/d。計算得出每噸水的藥劑和人工費成本為0.43元。
4.2.3 節(jié)省的水費
按自來水單價4.35元/m3計算,每噸中水可節(jié)省3.92元的自來水費支出,每天可節(jié)省196.0元。中水站的改造和實施運營,一方面避免了小區(qū)生活污水排放對環(huán)境的危害;另一方面,經(jīng)中水站處理后的水可作為小區(qū)綠化澆灌用水,提高了水資源的利用率,每年可節(jié)約市政用水量18 250 m3,節(jié)省水費約10.26萬元。光伏太陽能發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用使中水站的運行成本大大降低,每年可節(jié)約市政用電量約51 158.4 kW,節(jié)省電費約2.76萬元,具有顯著的環(huán)境效益、經(jīng)濟效益、社會效益。
① 在不破壞原有中水站土建基礎(chǔ)的條件上,采用“A2/O+浸沒式微濾膜”工藝代替原有的“生物接觸氧化池+機械過濾+活性炭過濾”工藝。既保證了出水穩(wěn)定達標,同時針對性地去除了氮、磷等營養(yǎng)物,取得了省投資、提水質(zhì)的雙重效果。
② 將光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用到城市小區(qū)中水項目,拓寬了中水站改造的新思路,大大節(jié)省了廠站后期運行費用,具有明顯的經(jīng)濟效益和一定的推廣價值。