(1 浙江大學(xué)制冷與低溫研究所 浙江省制冷與低溫技術(shù)重點實驗室 杭州 310027; 2 杭州華日家電有限公司 杭州 311411)
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,冰箱早已成為人們生活中不可或缺的電器,而冰箱的耗電量在居民用電中的占比超過10%[1-2],因此提高冰箱性能、減少冰箱能耗對緩解當前能源危機具有重要意義。
許多學(xué)者在傳統(tǒng)冰箱系統(tǒng)的基礎(chǔ)上提出了一些更加高效的改進型系統(tǒng)。1975年,A. Lorenz等[3]將R22/R11混合制冷劑用于串聯(lián)蒸發(fā)器系統(tǒng),利用混合工質(zhì)兩相區(qū)的溫度滑移特性,減小傳熱過程的不可逆損失,使系統(tǒng)性能提升20%。目前研究較多的冰箱用混合制冷劑為R290/R600a混合物[4-7]。Lu Zhili等[8-10]提出一種蒸發(fā)器交替工作的旁通雙循環(huán)系統(tǒng),研究表明該系統(tǒng)比傳統(tǒng)串聯(lián)蒸發(fā)器系統(tǒng)節(jié)能13%。張成全等[11]利用微通道冷凝器使冰箱耗電量降低2.6%。Liu Xiaoqin等[12-15]將噴射器用于冰箱系統(tǒng)以減小節(jié)流過程的不可逆損失,研究表明噴射器的引入能使系統(tǒng)性能提高10%以上。A. C. Marques等[16-17]從冰箱的實際運行過程入手,提出將相變材料用于冰箱系統(tǒng)來減小壓縮機的啟停頻率,結(jié)果表明改進后的系統(tǒng)可比原系統(tǒng)節(jié)能8%。
唐黎明等[18-21]將冷變換器原理運用于雙壓縮機雙循環(huán)系統(tǒng),提出了耦合雙循環(huán)系統(tǒng)。通過理論及穩(wěn)態(tài)實驗研究,證明該系統(tǒng)具有較大的節(jié)能潛力。此后,又通過一種新的控制策略,使該系統(tǒng)能更好地適應(yīng)實際冰箱的運行過程。雖然新的控制策略可使冰箱盡可能的耦合運行,但在實際工作過程中,仍會出現(xiàn)冷藏循環(huán)單獨運行、冷凍循環(huán)單獨運行和循環(huán)耦合運行3種不同的狀態(tài)。耦合運行給系統(tǒng)帶來的影響及實際冰箱的耗電量情況在之前研究中均未涉及。
本研究在傳統(tǒng)BCD-580冰箱的基礎(chǔ)上搭建了耦合雙循環(huán)冰箱樣機。通過實驗研究了樣機在不同工作狀態(tài)下系統(tǒng)運行參數(shù)的變化,同時測試了樣機的耗電量,并與現(xiàn)有產(chǎn)品進行了對比。
圖1所示為耦合雙循環(huán)冰箱的系統(tǒng)原理。該系統(tǒng)在傳統(tǒng)雙循環(huán)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,引入一個耦合過冷器,將冷藏循環(huán)的一部分制冷量用于對冷凍循環(huán)冷凝器出口的制冷劑進行過冷,實現(xiàn)了兩個系統(tǒng)的能量耦合。
圖1 耦合雙循環(huán)冰箱系統(tǒng)原理Fig.1 The principle of coupled dual-loop refrigerator system
圖2 耦合雙循環(huán)冰箱系統(tǒng)p-h圖Fig.2 p-h diagram of coupled dual-loop refrigerator system
本研究所用的樣機在BCD-580冰箱的基礎(chǔ)上改造完成??紤]到今后冰箱的產(chǎn)品化及能夠與現(xiàn)有冰箱效果進行對比,樣機的設(shè)計完全參照國家標準GB/T 8059.2—1995進行[22]。設(shè)計完成的樣機結(jié)構(gòu)如圖3所示。制冷系統(tǒng)由冷藏循環(huán)和冷凍循環(huán)構(gòu)成,冷藏循環(huán)和冷凍循環(huán)均采用R600a作為制冷劑,保溫材料采用硬質(zhì)聚氨酯。
根據(jù)不同的設(shè)計需求,本文共搭建兩臺冰箱樣機,記為樣機Ⅰ和樣機Ⅱ。樣機Ⅰ的設(shè)計主要考慮到系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,且要求運行過程中的各項參數(shù)基本合理。樣機Ⅱ是在樣機Ⅰ的基礎(chǔ)上進行改造優(yōu)化,通過將獨立冷凝器的形式從旋翅式改為微通道式,同時縮短毛細管長度來減少制冷劑充注量,降低冷凝壓力。此外,樣機Ⅱ還選用了效率更高的壓縮機來提升系統(tǒng)綜合性能。表1所示為兩臺樣機的具體部件參數(shù)。
冰箱樣機的實驗測試在電冰箱有限公司的冰箱性能實驗室完成,實驗室可實現(xiàn)環(huán)境溫、濕度和氣流組織的控制和調(diào)節(jié)。測試過程按照冰箱測試相關(guān)國家標準完成[22]。若無特殊說明,實驗時的環(huán)境溫度為25 ℃,相對濕度為70%。
實驗中使用的測量和數(shù)據(jù)采集裝置包括:1)溫度測量裝置選用T型熱電偶,由標準鉑電阻標定,精度為±0.5 ℃;2)壓力測量裝置選用PTX5072壓力變送器,量程為0~1 MPa,精度為0.2 % FS;3)功率測量裝置選用HB404P智能功率表,精度等級為0.5級;4)數(shù)據(jù)采集采用安捷倫34970A數(shù)據(jù)采集器,溫度信號、壓力信號、功率信號均轉(zhuǎn)換成直流電壓信號輸入采集器并輸出在計算機端。
T溫度測點;P壓力測點。圖3 冰箱樣機結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of the refrigerator/freezer prototype
參數(shù)壓縮機型號冷凝器形式蒸發(fā)器形式毛細管長度/mm毛細管內(nèi)徑/mm充注量/g樣機Ⅰ冷藏循環(huán)MH1060Y鍍鋅管壁式+旋翅式翅片管式2 9400.6545冷凍循環(huán)NX1112Y3 25090樣機Ⅱ冷藏循環(huán)ND1070Y鍍鋅管壁式+微通道翅片管式2 5000.6555冷凍循環(huán)ND1112Y3 00060
為獲得不同工作狀態(tài)下系統(tǒng)的運行參數(shù),設(shè)計了順序為冷凍循環(huán)獨立運行、耦合運行、冷藏循環(huán)獨立運行的開停機過程。文中出現(xiàn)的飽和狀態(tài)參數(shù)均通過REFPROP v9.0獲得。
圖4所示為樣機Ⅰ冷藏循環(huán)的冷凝、蒸發(fā)壓力隨時間的變化。由于樣機Ⅱ冷藏循環(huán)的壓力變化趨勢與樣機Ⅰ幾乎相同,因此此處沒有給出其壓力變化曲線。圖4~圖10中,運行參數(shù)曲線下方的功率曲線用于辨別系統(tǒng)的運行狀態(tài),即冷藏單獨運行、冷凍單獨運行及耦合運行。
由圖4可知,系統(tǒng)耦合運行時,冷藏循環(huán)的冷凝、蒸發(fā)壓力均高于系統(tǒng)獨立運行時,原因是耦合過冷器的工作增大了冷藏系統(tǒng)的蒸發(fā)負荷,導(dǎo)致冷藏蒸發(fā)壓力升高[23],系統(tǒng)流量增大,冷凝負荷增大,最終引起冷凝壓力的增大。
圖5所示為樣機Ⅰ和樣機Ⅱ冷凍循環(huán)壓力隨時間的變化。由圖5可知,在耦合運行和獨立運行兩種狀態(tài)下,樣機Ⅰ冷凍循環(huán)的冷凝壓力略有下降,而蒸發(fā)壓力幾乎不變;樣機Ⅱ的蒸發(fā)壓力也幾乎不變,但樣機Ⅱ的冷凝壓力在耦合運行后突然下降,降幅超過160 kPa,偏離了設(shè)計工況。冷凝壓力的降低表面上可以減小壓比,降低冷凍循環(huán)的功耗,但事實上,壓力的降低對系統(tǒng)整體性能的影響是不利的,具體原因會在后文中結(jié)合溫度參數(shù)進行說明。
圖4 樣機Ⅰ冷藏循環(huán)冷凝、蒸發(fā)壓力隨時間的變化Fig.4 Variation of condensing and evaporating pressure of refrigerator(Prototype I) with time
圖5 樣機冷凍循環(huán)冷凝、蒸發(fā)壓力隨時間的變化Fig.5 Variation of condensing and evaporating pressure of freezer with time
兩臺樣機冷凍循環(huán)的冷凝壓力在兩種運行狀態(tài)下的變化規(guī)律不同,這是因系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不同導(dǎo)致。過冷需要在遠離冷凝過程相變界面處進行[24],若過冷靠近相變界面將引起冷凝壓力的降低。樣機Ⅱ在設(shè)計過程中縮短了毛細管長度,減少了制冷劑充注量,這導(dǎo)致冷凍循環(huán)冷凝器出口的過冷度減小,過冷靠近相變界面。當系統(tǒng)中產(chǎn)生一定擾動界面移動到過冷段時,系統(tǒng)就會出現(xiàn)冷凝壓力降低的現(xiàn)象。
圖6所示為樣機 Ⅰ和樣機 Ⅱ在不同運行狀態(tài)下冷凝器出口溫度隨時間的變化。實驗數(shù)據(jù)如表2所示。
圖6 樣機冷凝器出口溫度隨時間的變化Fig.6 Variation of condenser outlet temperature of prototype with time
樣機Ⅰ冷藏循環(huán)在耦合運行時,冷凝器出口溫度升高,這與之前描述的壓力變化相匹配,主要由于冷凝負荷增大導(dǎo)致。而冷凍循環(huán)在過冷運行后,由于節(jié)流后制冷劑干度減小,導(dǎo)致蒸發(fā)器中制冷劑平均密度變大,蒸發(fā)器需液量增大,冷凝器中的過冷段液體減少,過冷度下降,冷凝器出口溫度升高。
樣機Ⅱ的冷藏循環(huán)溫度變化與樣機Ⅰ類似,但樣機Ⅱ冷凍循環(huán)冷凝器出口溫度有約10 ℃的過熱度,說明冷凍冷凝器并未起到冷凝的作用。這是由于冷凍循環(huán)的冷凝壓力在耦合運行時大幅度降低所致。由圖6可知,在耦合運行后冷凍循環(huán)冷凝壓力低于300 kPa,此壓力對應(yīng)的飽和溫度低于環(huán)境溫度。此時冷凝器的作用只是將制冷劑溫度降至環(huán)境溫度,不能起到冷凝的作用。實際的冷凝過程靠消耗大量冷藏循環(huán)的制冷量來實現(xiàn)。該現(xiàn)象使系統(tǒng)從設(shè)計的過冷循環(huán)轉(zhuǎn)變?yōu)閺?fù)疊循環(huán),而復(fù)疊循環(huán)的整體效率低于過冷循環(huán),因此,此處的壓力降低不利于系統(tǒng)的整體性能。
表2 樣機冷凝過程溫度參數(shù)Tab.2 Temperature parameters of condensing process
注:Tcond,sat表示冷凝壓力對應(yīng)的飽和溫度,ΔTsc表示冷凝器出口過冷度。
樣機Ⅰ和樣機Ⅱ不同運行狀態(tài)下蒸發(fā)器進出口溫度隨時間的變化如圖7所示,Tevap,in和Tevap,out分別表示蒸發(fā)器進、出口溫度。具體實驗數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 樣機蒸發(fā)過程溫度參數(shù)Tab.3 Temperature parameters of evaporating process
注:Tevap,sat表示蒸發(fā)壓力對應(yīng)的飽和溫度,ΔTin&out表示蒸發(fā)器進出口溫差,ΔTsh表示蒸發(fā)器出口過熱度。
圖7 樣機蒸發(fā)器進出口溫度隨時間的變化Fig.7 Variation of evaporator inlet and outlet temperature of prototype with time
對比圖7(a)和圖7(b)可知,冷藏蒸發(fā)器的進出口溫度在由耦合運行變?yōu)楠毩⑦\行過程中有明顯的下降,這與前文中所描述的壓力變化規(guī)律一致。由圖7可知,樣機Ⅰ冷凍蒸發(fā)器的進出口溫度在耦合運行后有一定的下降,其原因也與負荷相關(guān)。即當系統(tǒng)耦合運行后,冷凍循環(huán)的制冷量增大,但由于間室溫度不變,此時的冷凍負荷不變,因此系統(tǒng)將通過降低蒸發(fā)溫度來減小制冷量,使其與負荷相匹配。樣機Ⅱ的冷凍蒸發(fā)器進出口溫度變化較為紊亂,由獨立運行變?yōu)轳詈线\行時,蒸發(fā)器進口溫度突然上升,原因是過冷后,毛細管中液體段增加,流動阻力下降,流量增大導(dǎo)致。此后進口溫度逐漸下降。
考慮到標準耗電量實驗耗時較長,操作較為繁瑣,本文首先對兩臺樣機進行了非標準耗電量實驗,然后選取其中一臺性能較為出色的樣機進行標準耗電量實驗。
非標準條件實驗時,控制環(huán)境溫度為25 ℃,冷藏室和冷凍室設(shè)定溫度分別為5 ℃和-18 ℃。統(tǒng)計樣機在一個化霜周期內(nèi)的耗電量,然后將其轉(zhuǎn)化為24小時耗電量進行對比。圖8所示為樣機在一個化霜周期內(nèi)的運行曲線。
圖8 一個化霜周期內(nèi)樣機的運行曲線Fig.8 Operating curve of the prototype in a deforest period
兩臺樣機非標準條件下耗電量統(tǒng)計結(jié)果如表4所示。可知樣機Ⅱ的耗電量相比樣機Ⅰ大幅減少,這是對樣機進行優(yōu)化的結(jié)果。通過分別對比兩臺樣機冷凍和冷藏循環(huán)的耗電量,可知樣機Ⅰ冷藏循環(huán)耗電量低于樣機Ⅱ,原因是樣機Ⅱ在耦合運行過程中出現(xiàn)的壓力降低導(dǎo)致,該變化導(dǎo)致冷藏循環(huán)制冷量的大量浪費,樣機Ⅱ冷藏壓縮機開機時間增加。而樣機Ⅱ的冷凍循環(huán)耗電量相比樣機Ⅰ大幅減少,原因是減小系統(tǒng)高壓側(cè)容積減少制冷劑充注量,從而減小了壓縮機功耗,同時耦合運行時冷凝壓力的大幅下降也有一定的影響,但這種影響不利于系統(tǒng)的綜合性能,在后期改進中應(yīng)避免。
表4 樣機耗電量測試結(jié)果Tab.4 The results of energy-consumption test
非標準條件下的實驗說明樣機Ⅱ的性能優(yōu)于樣機Ⅰ,因此對樣機Ⅱ按照冷藏冷凍箱耗電量國家標準進行了耗電量實驗[22]。實驗中,首先完成一次強制化霜過程,然后經(jīng)過兩次壓縮機啟停,進入73 h的耗電量測試過程。
實驗得到樣機Ⅱ的標準耗電量為1.15 kW·h/24 h。而改造前,該BCD-580冰箱的標準耗電量為1.57 kW·h/24 h,考慮到樣機選用了性能較好的壓縮機(樣機Ⅱ壓縮機COP≈1.96,而原產(chǎn)品壓縮機COP=1.73)以及壓縮機小型化帶來的性能下降(制冷量減少50%,COP下降約10%[16]),本文將原產(chǎn)品壓縮機COP用2.18進行折算,此時的耗電量約為1.25 kW·h/24 h,樣機Ⅱ節(jié)能約8%,耦合運行時冷凝壓力的降低一定程度上限制了樣機Ⅱ節(jié)能潛力的發(fā)揮。
本文實驗研究了兩臺耦合雙循環(huán)冰箱樣機的運行參數(shù),同時在標準條件下測量了其中一臺冰箱的耗電量,并與市場上現(xiàn)有冰箱進行對比,得到如下結(jié)論:
1)在耦合運行狀態(tài)下,冷藏循環(huán)相比獨立運行時具有更高的冷凝、蒸發(fā)壓力,冷凝蒸發(fā)溫度也更高。冷凍循環(huán)在耦合運行后,冷凝壓力降低,冷凝器出口過冷度減小,當系統(tǒng)在獨立運行時過冷度較小的情況下,耦合運行將導(dǎo)致冷凝壓力大幅降低。冷凝和過冷均在過冷器中發(fā)生,不能充分發(fā)揮系統(tǒng)節(jié)能潛力。
2)非標準條件下的耗電量實驗表明:經(jīng)過優(yōu)化,樣機Ⅱ比樣機Ⅰ節(jié)能16%。在標準條件下,測得樣機Ⅱ的日耗電量為1.15 kW·h,比改造前的系統(tǒng)節(jié)能8%,證明耦合雙循環(huán)冰箱具有一定的節(jié)能潛力。
因當前冰箱節(jié)能效果一定程度上受冷凝壓力降低的影響,下一步研究需在穩(wěn)定運行參數(shù)的前提下優(yōu)化系統(tǒng),進一步提升冰箱的性能。
符號說明
p——壓力,kPa
P——功率,W
T——溫度,℃
E——耗電量,kW·h/24 h
下標
cond——冷凝
evap——蒸發(fā)
R——冷藏循環(huán)
F——冷凍循環(huán)
in——進口
out——出口
sc——過冷
sh——過熱
sat——飽和
ext——環(huán)境