張成林
(中國石化集團(tuán)勝利石油管理局勝利發(fā)電廠,山東 東營 257000)
我廠1×660 MW燃煤機(jī)組煙氣脫硝裝置,于2015年12月完成168 h試運(yùn)行,煙氣脫硝與主體工程同步運(yùn)行。脫硝設(shè)計(jì)采用“選擇性催化還原技術(shù)”(SCR),原SCR出口NOX分析儀表因采用量程為0~500 mg/m3,出口NOX數(shù)值難以滿足國家環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)的要求;同時(shí),自動(dòng)控制系統(tǒng)存在其他軟硬件缺陷,且自動(dòng)投入率較低。為此,擬對該脫硝自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。
由于脫硝系統(tǒng)存在較大的時(shí)延特性,自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)的完善需要設(shè)備和控制策略的協(xié)調(diào)。如果設(shè)計(jì)方案不合理、自動(dòng)儀表和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)選型不當(dāng)、安裝質(zhì)量不高、被控對象存在缺陷等,則無論如何優(yōu)化控制器,都不會(huì)得到滿意的結(jié)果。同樣,一個(gè)設(shè)計(jì)合理、安裝正確的控制系統(tǒng),只有經(jīng)過正確的參數(shù)整定,結(jié)合不同工況的運(yùn)行情況進(jìn)行優(yōu)化,才能達(dá)到預(yù)期的調(diào)節(jié)品質(zhì)。
本脫硝控制系統(tǒng)即脫硝煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)包括CEMS分析系統(tǒng)、IDAS系統(tǒng)、脈沖及聲波吹灰系統(tǒng)、DCS自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)、催化劑反應(yīng)系統(tǒng)等子系統(tǒng),各系統(tǒng)協(xié)調(diào)工作,實(shí)現(xiàn)最終的NOX達(dá)標(biāo)排放。
CEMS系統(tǒng)是脫硝系統(tǒng)的硬件核心,包括樣氣采集系統(tǒng)、氣體分析系統(tǒng)、定時(shí)反吹系統(tǒng)等子系統(tǒng)。任何一個(gè)子系統(tǒng)發(fā)生故障,都對最終NOX數(shù)值是否達(dá)標(biāo)產(chǎn)生重要影響,因此日常工作中工程師都特別重視CEMS的定期檢查和校驗(yàn)工作。DCS上位機(jī)系統(tǒng)對各子系統(tǒng)都有運(yùn)行狀態(tài)和故障的監(jiān)視,在其控制策略中也增加了故障判斷和應(yīng)對措施。
1.1.1 出口CEMS分析儀表的精度低
設(shè)計(jì)之初,按照當(dāng)時(shí)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),本系統(tǒng)出口分析儀表的量程和入口分析儀表的量程相同,都為0~500 mg/m3。隨著“50355”新標(biāo)準(zhǔn)的施行,出口儀表量程太大的弊端逐漸顯現(xiàn)。通過分析歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn):出口量程儀表過大,直接造成出口NOX超過50 mg/m3;同時(shí),分析儀出口測量NOX的數(shù)值在0~500 mg/m3范圍內(nèi)變化,其幅度相對被放大10倍,造成了調(diào)節(jié)系統(tǒng)的波動(dòng)。
1.1.2 入口系統(tǒng)氧含量波動(dòng)大
NOX(mg/m3@6%O2)=
(1)
式中:NOX(mg/m3@6%O2)為修正到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氧含量為6%時(shí)干煙氣中NOX的排放濃度,mg/m3;NOX(mg/m3)為分析儀實(shí)際測量的煙氣中NOX濃度,mg/m3;O2為實(shí)測干煙氣中氧含量,%。
本系統(tǒng)出口及入口干煙氣中NOX的排放濃度分別按照公式(1)修正到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氧含量為6%時(shí)計(jì)算[1]。通過理論分析發(fā)現(xiàn),當(dāng)實(shí)測干煙氣中氧含量偏高時(shí),NOX(mg/m3@6%O2)的數(shù)值也偏高;當(dāng)煙氣中氧含量波動(dòng)時(shí),NOX(mg/m3@6%O2)的數(shù)值也會(huì)隨之波動(dòng),從而導(dǎo)致控制系統(tǒng)不穩(wěn)定。
結(jié)合CEMS分析系統(tǒng)中冷凝子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理和系統(tǒng)的工作過程,我們找到了入口系統(tǒng)氧含量波動(dòng)大的原因,即當(dāng)自動(dòng)反吹系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)束瞬間,冷凝子系統(tǒng)會(huì)反吸大量水分,造成反吹結(jié)束后系統(tǒng)O2含量明顯升高且長時(shí)間保持,其具體表現(xiàn)為入口系統(tǒng)氧含量在每個(gè)吹掃周期內(nèi)都會(huì)由正常值6%瞬間增長到滿量程21%,然后再隨機(jī)恢復(fù)到比正常值偏高的某一范圍內(nèi)。
1.1.3 吹灰系統(tǒng)的改造
原有脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器平面尺寸為10.15 m×15.60 m,聲波吹灰器布置在15.60 m側(cè),吹灰器軸向距離為10.15 m。原每層催化劑布置4臺(tái)聲波吹灰器,聲波吹灰器間距為3.9 m。鑒于吹灰器距離較長,吹灰效果不佳,本次改造為原初裝層每層增加一臺(tái)聲波吹灰器,原吹灰器相應(yīng)移位,新增一層催化劑層以增加聲波吹灰裝置及管路系統(tǒng),共增加14臺(tái)吹灰器。
聲波吹灰改造結(jié)束后,完善了DCS順控邏輯,增加了自動(dòng)循環(huán)功能,并可以根據(jù)工況設(shè)定循環(huán)次數(shù)和時(shí)間。吹灰效果的改善有利于反應(yīng)器壽命的延長和催化還原效果的提高,從而間接地提高了自控系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)。
在自動(dòng)控制領(lǐng)域,應(yīng)用最廣泛的調(diào)節(jié)器控制策略是PID控制。PID控制器是根據(jù)系統(tǒng)的誤差,利用比例、積分、微分計(jì)算出控制量進(jìn)行控制的,它以結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性好、工作可靠、調(diào)整方便而成為工業(yè)控制的主要技術(shù)之一。圖1為經(jīng)典PID控制器傳遞函數(shù)方框圖[2]。
圖1 PID控制器傳遞函數(shù)方框圖Fig 1 Block diagram of transfer function of PID controller
利用PID控制器進(jìn)行DCS自動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí),我們將串級(jí)PID控制器優(yōu)化為串級(jí)摩爾比控制器,其邏輯控制如圖2所示。該控制策略是通過模擬量反饋運(yùn)算控制提供理論需氨量,以維持反應(yīng)器出口NOX濃度,使其在設(shè)定范圍;利用爐膛煙氣入口NOX數(shù)值和爐膛煙氣流量的乘積運(yùn)算得出爐膛內(nèi)NOX含量,通過NH3/NOX摩爾比運(yùn)算得到氨氣需求量,并以此控制噴氨調(diào)門,實(shí)現(xiàn)噴氨系統(tǒng)的自動(dòng)控制[3]。
由于脫硝系統(tǒng)具有明顯的大時(shí)延特性,初次優(yōu)化后的串級(jí)摩爾比控制器調(diào)節(jié)效果并不理想,特別是工況變化較大、中調(diào)指令開關(guān)投切瞬間,系統(tǒng)的響應(yīng)負(fù)荷特性差,頻繁出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象,環(huán)保NOX數(shù)值多次超標(biāo)。
針對出口CEMS儀表量程太大的情況,決定采用具有高、低兩種量程且能夠相互切換的CEMS儀表為系統(tǒng)的出口儀表,以滿足不同工況的要求。其大量程模式(0~80 mg/m3)是為了監(jiān)視非正常工況下噴氨自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)而設(shè)計(jì);低量程模式(0~40 mg/m3)為本系統(tǒng)常規(guī)運(yùn)行模式,其精度高、反應(yīng)靈敏,有效改善了脫硝系統(tǒng)的時(shí)滯特性。
針對入口CEMS大量水分反吸的問題,決定將冷凝子系統(tǒng)改造為雙蠕動(dòng)泵系統(tǒng),優(yōu)化部分旁路設(shè)計(jì),增強(qiáng)了系統(tǒng)的密閉性和可靠性。系統(tǒng)投入后,改造效果明顯,解決了O2含量波動(dòng)大、系統(tǒng)吹掃后長期不恢復(fù)的難題,降低了維護(hù)成本。
2.2.1 優(yōu)化PID控制器
結(jié)合工況變化,在反復(fù)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了創(chuàng)新應(yīng)用,即優(yōu)化PID控制器中理論計(jì)算NOX的前饋回路[4],增強(qiáng)了控制器的機(jī)組響應(yīng)特性和可靠性;增加煙囪NOX測量值的前饋環(huán)節(jié),提高了理論需氨量計(jì)算的準(zhǔn)確性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性;經(jīng)過在線參數(shù)整定和優(yōu)化,最終完成自動(dòng)控制系統(tǒng)的優(yōu)化。優(yōu)化后的噴氨量串級(jí)控制系統(tǒng)見圖3。優(yōu)化過程及優(yōu)化方法如下:
(1) 實(shí)現(xiàn)無擾切換
脫硝NOX的控制可以由人工通過操作器操作噴氨調(diào)門等設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,但因工作量很大,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)脫硝NOX超標(biāo)的情況。所以一般將控制系統(tǒng)投入自動(dòng)模式,即運(yùn)行人員只需要通過控制器設(shè)定要達(dá)到的脫硝出口NOX目標(biāo)值,控制系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門,達(dá)到控制目的。
控制系統(tǒng)投入自動(dòng)模式時(shí),首先應(yīng)避免擾動(dòng),即實(shí)現(xiàn) “無擾切換”。因此控制系統(tǒng)必須實(shí)現(xiàn)跟蹤功能,具體做法是:將操作器的輸出設(shè)定為自動(dòng)控制器的跟蹤值,當(dāng)系統(tǒng)由手動(dòng)切入自動(dòng)狀態(tài)時(shí),系統(tǒng)會(huì)首先跟蹤到手動(dòng)模式下運(yùn)行人員的設(shè)定值,而不會(huì)由于投入自動(dòng)模式引起系統(tǒng)的擾動(dòng)。
圖2 串級(jí)PID控制圖Fig 2 Control chart of cascade PID
圖3 最終的串級(jí)PID控制圖Fig 3 Final cascade PID control chart
(2) 優(yōu)化死區(qū)等參數(shù)
根據(jù)工況及系統(tǒng)運(yùn)行效果,結(jié)合現(xiàn)場執(zhí)行器的特性,對噴氨調(diào)節(jié)閥死區(qū)、模擬量傳送死區(qū)、自動(dòng)反吹保持時(shí)間、聲波吹灰順控系統(tǒng)控制時(shí)序等參數(shù)進(jìn)行校核和優(yōu)化,使得各子系統(tǒng)和現(xiàn)場執(zhí)行器協(xié)調(diào)工作,整體提升調(diào)節(jié)品質(zhì)。
(3) 優(yōu)化理論計(jì)算NOX的前饋回路
為了提高系統(tǒng)響應(yīng)負(fù)荷的快速性和理論計(jì)算NOX含量的準(zhǔn)確性,將反應(yīng)鍋爐負(fù)荷的重要參數(shù)主蒸汽流量實(shí)時(shí)值的平均值引入前饋回路;同時(shí),考慮爐膛內(nèi)燃燒變化的影響,在子回路中增加了爐膛O2含量實(shí)測值的前饋環(huán)節(jié),從而更直觀可靠地補(bǔ)償燃燒的變化量。
(4) 優(yōu)化理論需氨量計(jì)算回路
由于環(huán)保部門實(shí)時(shí)監(jiān)控各電廠煙囪出口的NOX濃度,因此煙囪出口NOX測量值的可靠性要求很高。為了提高理論需氨量計(jì)算的準(zhǔn)確性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性,增加了脫硫塔凈煙氣NOX濃度值微分前饋環(huán)節(jié);同時(shí),為平衡各種工況和煤質(zhì)變化,增加了調(diào)節(jié)開關(guān),以便選擇最合適的前饋補(bǔ)償。
2.2.2 PID整定
控制器參數(shù)整定是根據(jù)被控對象的特性及工況選擇最佳的參數(shù),如PID參數(shù)、內(nèi)部函數(shù)f(x)、補(bǔ)償量等。在本系統(tǒng),完成硬件改造及軟件優(yōu)化后,各元件特性已經(jīng)確定,但能否工作在最佳狀態(tài)并適應(yīng)不同工況將主要取決于控制器參數(shù)整定的結(jié)果。根據(jù)系統(tǒng)特性,對最終的串級(jí)摩爾比PID控制器采用臨界比例帶法[2]進(jìn)行PID參數(shù)整定。
(1)將參數(shù)Ti設(shè)為無窮大、Td設(shè)為0、比例帶δ設(shè)為較大的數(shù)值后,將控制系統(tǒng)投入閉環(huán)。
(2)在系統(tǒng)穩(wěn)定后,逐步減小比例帶,觀察控制過程,直到出現(xiàn)4~5次等幅振蕩,如圖4所示,記下此時(shí)的臨界比例帶δKP和臨界振蕩周期TKP。
圖4中,橫坐標(biāo)為時(shí)間t,單位為s;縱坐標(biāo)為PID控制器的輸出值y,單位為%;TKP為PID控制器的臨界振蕩周期,單位為s。
圖4 臨界比例帶法PID參數(shù)圖[5]Fig 4 Parameter comparison table of critical proportional band method[5]
(3)根據(jù)記錄的δKP和TKP由表1查得調(diào)節(jié)器參數(shù)Td。按照以上參數(shù)設(shè)定控制器并適當(dāng)增大比例帶,同時(shí)根據(jù)工況進(jìn)行系統(tǒng)的階躍擾動(dòng)試驗(yàn),并觀察控制過程,然后再次整定各參數(shù)。
表1臨界比例帶法參數(shù)對照表[2]
Table1Contrast Table of Critical Proportional Belt PID Parameter Diagram[2]
整定參數(shù)δ/%Ti/sTd/sP2δKPPI2.2δKP0.85TKPPID1.67δKP0.5TKP0.13TKP
注:δ為比例度,%;Ti為積分時(shí)間,s;Td為微分時(shí)間,s。
閉環(huán)控制系統(tǒng),特別是具有時(shí)延特性的串級(jí)控制系統(tǒng),調(diào)試過程比較緩慢,必須根據(jù)工況的變化反復(fù)整定參數(shù),并重視各系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)性;不能過分強(qiáng)調(diào)控制器的動(dòng)態(tài)控制作用,而忽視系統(tǒng)與系統(tǒng)之間、系統(tǒng)內(nèi)部各環(huán)節(jié)之間的靜態(tài)配合。
在綜合經(jīng)驗(yàn)法和比例帶法的基礎(chǔ)上,經(jīng)粗調(diào)和精調(diào)的完美配合,完成了本系統(tǒng)控制器參數(shù)的整定,并投入運(yùn)行。圖5、圖6分別為系統(tǒng)優(yōu)化前、后脫硝反應(yīng)器出口NOX的濃度曲線圖。由圖5、圖6可以明顯看出,優(yōu)化后的環(huán)保排放NOX數(shù)值能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo),系統(tǒng)調(diào)節(jié)穩(wěn)定性好,且能更快地響應(yīng)機(jī)組負(fù)荷,調(diào)節(jié)品質(zhì)明顯改善。
圖5 優(yōu)化前脫硝出口NOX濃度曲線Fig 5 NOX concentration curve of denitrification outlet before optimization
圖6 優(yōu)化后脫硝出口NOX濃度曲線Fig 6 NOX concentration curve of denitrification outlet after optimization
將各硬件子系統(tǒng)看作是脫硝系統(tǒng)控制器內(nèi)部的一個(gè)元件,在優(yōu)化控制器的同時(shí),優(yōu)化元件特性、改造硬件設(shè)備,共同提高系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)。