石強
(四川啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司, 四川眉山 620041)
陽極焙燒多功能天車是鋁電解用陽極焙燒生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備之一,利用率高,它的運行穩(wěn)定性直接關(guān)系到陽極焙燒的生產(chǎn),它的裝備技術(shù)和功能配置直接影響著焙燒生產(chǎn)的自動化水平。
四川啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司焙燒車間于2003年引進兩臺法國ECL陽極焙燒多功能天車,該設(shè)備具有靈活性大、可操作性強、綜合性好等特點,主要功能:①生陽極裝爐;②焙燒后熟陽極出爐;③填充料的吸料;④填充料鋪料;⑤輔助吊運;⑥焙燒爐火道墻清刷等。
多功能天車主要由大車、工具小車、陽極夾具、8噸電動葫蘆、鋪料裝置、吸料裝置、清刷機、真空系統(tǒng)裝置、壓縮空氣裝置、電氣及操作系統(tǒng)等部分組成。
兩臺焙燒多功能天車控制系統(tǒng)產(chǎn)品采用國際著名品牌美國羅克韋爾自動化公司的中大型PLC5/40控制系統(tǒng)和2711人機界面,硬件配置如圖1所示。電機傳動控制采用AB1336變頻控制,采用電位器操作手柄控制,實現(xiàn)設(shè)備運轉(zhuǎn)無級調(diào)速。通過人機界面實現(xiàn)可視化操作,操作人員可通過人機界面實時掌控天車運行狀態(tài),通過天車運行條件的掌控,可提高設(shè)備故障排查時間。通過PLC控制系統(tǒng)的應(yīng)用,省去了許多傳統(tǒng)繼電器控制方式下繁雜的硬接線系統(tǒng),可顯著的降低了設(shè)備故障率。PLC控制器之所以能得到廣泛的應(yīng)用,其中一個重要的優(yōu)勢就是,它具備的強大的可編程功能,可實現(xiàn)許多傳統(tǒng)控制方式無法實現(xiàn)的控制功能,并且終端用戶可隨時對控制程序進行修改以適應(yīng)用戶的不同需求,而無須改變系統(tǒng)的外部硬件接線,使設(shè)備的易用性得到明顯加強[2]。
圖1 ECL天車控制系統(tǒng)原硬件結(jié)構(gòu)[3]
四川啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司焙燒車間引進的兩臺法國進口ECL陽極焙燒多功能天車采用的美國羅克韋爾公司PLC5系統(tǒng)控制系統(tǒng)、1336系列變頻器等,隨著控制技術(shù)的日新月異,十幾年的發(fā)展,舊產(chǎn)品已全線停產(chǎn)淘汰,無備件供應(yīng)將直接影響多功能天車正常運行,對焙燒陽極生產(chǎn)造成較大的風(fēng)險和隱患。兩臺多功能天車經(jīng)過十多年的持續(xù)運行,由于長期處理振動、高溫、多粉塵等環(huán)境下,控制器、I/O模塊包括機架,均出現(xiàn)不同程度的老化等故障現(xiàn)象。隨著運行時間的延續(xù),故障率將會越來越高,對天車現(xiàn)有控制系統(tǒng)的升級改造已十分緊迫。
目前,PLC市場產(chǎn)品豐富,各種型號產(chǎn)品幾千種。當(dāng)前中國市場上占主導(dǎo)地位的PLC產(chǎn)品主要還是集中于美國、歐洲、日本的PLC品牌。如美國的羅克韋爾自動化(Rockwell Automation)、GE-Fanuc;德國的西門子(Siemens)、法國的施耐德(Schneider);日本的歐姆龍(Omron)、三菱電機(Mitsubishi)。國內(nèi)PLC品牌,產(chǎn)品主要以小型機為主,但技術(shù)上相對于應(yīng)用廣泛的歐姆龍、三菱等中小型PLC品牌,還存在不少差距,所以在國內(nèi)PLC市場份額占有率一直較低。中國目前市場上95%以上的PLC產(chǎn)品還是來自如:西門子、三菱電機、歐姆龍、羅克韋爾自動化、施耐德、GE-Fanuc等國際大公司。在產(chǎn)品應(yīng)用類別上,歐美公司如西門子、羅克韋爾自動化等在大、中型PLC領(lǐng)域一直占居主導(dǎo)地位。
從PLC產(chǎn)品應(yīng)用在行業(yè)分布上,羅克韋爾自動化的PLC產(chǎn)品在冶金行業(yè)應(yīng)用較多。羅克韋爾自動化控制系統(tǒng)包括Logix控制器及相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)通訊功能,是專為實時控制要求的系統(tǒng)而設(shè)計開發(fā)的。Logix控制器是多總線的控制器,其具有多處理器;Logix控制平臺是將順序控制,過程控制,傳動控制和運動控制基于一體的完整的控制平臺,是世界上最先進的綜合控制器,配以開放性的通訊網(wǎng)絡(luò)和豐富的羅克韋爾軟件,提供在任何應(yīng)用上的實時控制要求[4]。
ControlLogix系統(tǒng)是羅克韋爾自動化有限公司繼PLC5/SLC500系列PLC之后推出的第三代工業(yè)控制產(chǎn)品,適合于上千個I/O點的控制系統(tǒng),從硬件配置、通信方式和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上都有較大的變化,它基于高度模塊化結(jié)構(gòu),在硬件組合和擴展上有相對于PLC5/SLC500有更大的靈活性,控制性能也得到很大的提高,在通信方式上兼容DH+、RIO等通信網(wǎng)絡(luò),可完全替代PLC5系列的產(chǎn)品。
作為第三代控制器產(chǎn)品,其特點有:①系統(tǒng)封裝外形更小,所需安裝空間占用更低。②采用模塊化結(jié)構(gòu),IO模塊在組態(tài)上不像PLC5受槽位限制,可任意進行IO模塊的組合,允許各種模塊混合使用。③可拆卸端子塊,可使用第三方定制端子塊靈活的與IO模塊互聯(lián),實現(xiàn)更加緊湊的硬件布線。④產(chǎn)品線更加豐富,可根據(jù)用戶的不同需求進行選擇,如高溫、粉塵、腐蝕環(huán)境下,有ControlLogix-XT擴展溫度控制產(chǎn)品,可以承受的溫度范圍-25-70℃,組件帶防護涂層,可延長產(chǎn)品在惡劣環(huán)境下的使用壽命。⑤易于使用的標(biāo)簽尋址方式:硬件組態(tài)自動生成系統(tǒng)標(biāo)簽,從而減少用戶程序的開發(fā)時間。⑥強大的通信功能,兼容多種通信方式,每個控制器支持多達250個通信連接。⑦多任務(wù)系統(tǒng):可定義32個不同級別的任務(wù),1000個執(zhí)行程序,滿足用戶對控制對象的不同需求。⑧可靠的控制性能,處理器速度更高,時間響應(yīng)更快。⑨采用閃速內(nèi)存,用戶通過軟件即可將處理器升至最新版本[5]。
本方案主要研究選用羅克韋爾(Rockwell Automation)最新系列的ControlLogix PLC和PF755工業(yè)型變頻器、PVP7最新一代人機界面,在產(chǎn)品的選型上確保在未來10-15年內(nèi)產(chǎn)品不會被淘汰。
目前市場上主流的大中型PLC控制系統(tǒng)產(chǎn)品主要集中在羅克韋爾和西門子。我公司建廠之初主要采用的PLC控制系統(tǒng)產(chǎn)品為羅克韋爾,如果采用羅克韋爾控制系統(tǒng)產(chǎn)品進行升級,將具有較大的優(yōu)勢:①控制器程序可通過羅克韋爾提供的專用升級轉(zhuǎn)碼工具進行轉(zhuǎn)換,對程序的修正工作量及時間消耗較小,有助于提高改造的時間和速度。②2016年公司對電解1臺多功能天車的PLC控制系統(tǒng)進行了升級改造,經(jīng)過幾年的改造運行,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,實踐經(jīng)驗可借鑒。③公司設(shè)備檢修維護工作人員對羅克韋爾產(chǎn)品熟悉,現(xiàn)場維修及處理經(jīng)驗相對比較豐富,有助于后期產(chǎn)品維護檢修工作的開展。④因公司各車間主要使用羅克韋爾控制產(chǎn)品,有利用后期設(shè)備維護備件資源共亨,降低備件庫存費用。
圖2 PLC硬件配置升級
控制系統(tǒng)采用的為羅克韋爾PLC5(1784-L40B)系統(tǒng),本地IO為1771系列模塊;通過RIO組態(tài)到觸摸屏。新控制系統(tǒng)考慮到運行環(huán)境溫度、粉塵、振動以及其他因素等,方案采用ControlLogix替換原有的PLC5控制系統(tǒng),控制器采用羅克韋爾公司目前主流產(chǎn)品1756-L7X系列控制器,原有的1771的I/O用1756 I/O按照點位數(shù)量、類型一對一替換。如圖2所示。PLC輸出模塊到中間繼電器之間選用預(yù)接線端子板,減少接線不牢引起的故障。控制程序通過羅克韋爾專用升級轉(zhuǎn)換,以保證原系統(tǒng)程序控制邏輯保持一致。保證生產(chǎn)環(huán)境中安全、可靠運行。
人機界面的通訊方式是采用RIO網(wǎng)與PLC通訊,目前這種通訊方式的人機界面在羅克韋爾公司已經(jīng)不再主推,屬于淘汰產(chǎn)品。并且新產(chǎn)品已不再支持RIO通訊接口。因此,在選擇新型人機界面將使用以太網(wǎng)與PLC控制系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)通訊,升級產(chǎn)品標(biāo)配以太網(wǎng)通訊接口,無需增加額外配置成本見圖3。
圖3 人機界面與PLC網(wǎng)絡(luò)配置圖
兩套陽極夾具傳動裝置使用的變頻器為1336 IMPACT系列,該變頻器羅克韋爾已經(jīng)淘汰并停產(chǎn)多年,新的升級替代產(chǎn)品最新型號為PF755系列,該產(chǎn)品自帶以太網(wǎng)接口,通地集成化的LOGIX控制平臺,應(yīng)用羅克韋爾LOGIX系統(tǒng)帶有ADC自動配置功能,能夠解決變頻器參數(shù)備份,上傳、下載功能,用戶只需要一次性設(shè)置好變頻器運行參數(shù),保存在PLC內(nèi)存里,從而減小變頻器更換備件的停機時間,如圖4所示。同時,考慮到變頻器行車起重使用功能,使用PF755系列工程型變頻器,利用它的力矩校驗功能,使得起重控制得以更安全的保障。
圖4 變頻器與PLC網(wǎng)絡(luò)配置圖
控制系統(tǒng)的升級改造,因系統(tǒng)硬件控制平臺的不同,原PLC5控制程序需要進行轉(zhuǎn)換成ControlLogix項目應(yīng)用。由于PLC5與ControlLogix控制器軟件數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上存在較大的差異性,所以,在轉(zhuǎn)換過程中需要對數(shù)據(jù)進行相應(yīng)的轉(zhuǎn)換或替換。此外,ControlLogix和PLC5的通信方式也不相同,通信指令也應(yīng)作相應(yīng)的修改。[1]項目轉(zhuǎn)換的基本步聚如下:
4.4.1 PLC5的文件類型轉(zhuǎn)換
在PLC5編程軟件rslogix5中打開要轉(zhuǎn)換的PLC5項目,將其另存為*.PC5的library文件,注意,須選定專門的路徑來存放見圖5。
圖5 程序代碼轉(zhuǎn)換
這樣做是為了獲得Text形式的文件,為后面的轉(zhuǎn)換作準(zhǔn)備。
4.4.2 PLC5注釋文件的導(dǎo)出
從PLC5的同一項目中導(dǎo)出注釋部分的ASCII碼文件。于TOOL下選擇Database及AsciiExport,如圖6所示。
圖6 注釋文件導(dǎo)出
對于PLC5來說,選擇CSV的形式,如圖7所示,獲得要轉(zhuǎn)換項目的Text形式的注釋文件。
4.4.3 實施項目文件轉(zhuǎn)換
打開Logix Designer編程軟件,選擇Tools,點擊RSlogixProjectMigrator,如圖8所示。根據(jù)轉(zhuǎn)換項目步聚,實現(xiàn)從PLC5到LOGIX5000項目的轉(zhuǎn)換。
4.4.4 改寫錯誤指令和未知指令
圖7 注釋文件保存類型
圖8 軟件升級工具
在新的ControlLogix項目梯形圖程序中,改寫PCE指令中的相應(yīng)誤差,改寫UNK指令。PLC5與logix5000中不對應(yīng)的指令,在新的程序中以未知指令UNK表達,應(yīng)分析具體的情況,并進行相應(yīng)的改寫。
4.4.5 組態(tài)控制器、框架和I/O模塊
在新的硬件配置中,I/O模塊已經(jīng)變成ControlLogix專用I/O模塊,所以應(yīng)按照ControlLogix的規(guī)則重新進行I/O模塊的硬件組態(tài)工作,同時根據(jù)實際情況完成組態(tài)控制器的框架和尺寸。
4.4.6 重組I/O地址
舊的I/O地址,在PLC5中是以映像表的數(shù)據(jù)文件形式存放的,在上述的轉(zhuǎn)換過程中,被命名為新的標(biāo)簽數(shù)據(jù)地址,這些新的標(biāo)簽數(shù)據(jù)地址在程序中仍然引用,所以,可以應(yīng)用BTD,MOV或COP指令編程,將這些地址與組態(tài)I/O模塊產(chǎn)生的I/O地址一一對應(yīng)起來。其它要檢查和考慮的,有的指令并沒有錯誤,但仍然有問題存在,應(yīng)進行檢查。
(1)PLC控制系統(tǒng)目前廣泛在起重機中應(yīng)用,相比傳統(tǒng)繼電器控制,具有反應(yīng)速度快,噪聲低,能耗小,體積小,控制精度高,通過其強大的編程功能可實現(xiàn)復(fù)雜的高級控制過程,可使系統(tǒng)長期保持穩(wěn)定運行,安全可靠性得到顯著提升。
(2)陽極焙燒多功能天車,作為陽極焙燒生產(chǎn)的重要關(guān)鍵設(shè)備,對傳動控制的時間響應(yīng),設(shè)備安全運行的可靠性,環(huán)境適應(yīng)性有很高的要求,一套可靠的控制系統(tǒng)是關(guān)系到天車能否安全運行的有力保障。
(3)通過采用同品牌控制系統(tǒng)產(chǎn)品升級改造,利用廠家提供的設(shè)備升級改造相關(guān)技術(shù)支持,可節(jié)省改造時間,有效減少設(shè)備停機時間,為陽極焙燒車間連續(xù)性生產(chǎn)創(chuàng)造更有利的條件。