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苦鹵化工副生鹵的處理與利用

2019-10-23 07:24陳世祥
天津化工 2019年5期
關(guān)鍵詞:氯化鎂氯化鉀化工廠

陳世祥

(天津長蘆海晶集團(tuán)有限公司第三分公司,天津300450)

苦鹵化工生產(chǎn)或工藝技術(shù)改造過程中所衍生出來的液相中間物料統(tǒng)稱副生鹵,如:分解液、洗滌液、高溫鹽過濾回收液、二效鹽母液、分離鹽母液等。其中高溫鹽過濾回收液、二效鹽母液的固液比可達(dá)到5%~10%。以海晶集團(tuán)化工廠為例:分離鹽生產(chǎn)過程中每年產(chǎn)生約3.2 萬m3的甩后液,其固液比達(dá)到50%以上,由于其粘度高、固相顆粒細(xì)小,給后期處理帶來一定的困難。同時由于缺乏后期處理設(shè)施或手段,造成了較大的工藝及經(jīng)濟(jì)損失。因此,掌握好合理的副生鹵工藝走向以及副生鹽的分離方法,不論是在技術(shù)還是在效益等層面上都具有實際意義。

1 副生鹵的處理與利用

1.1 副生鹵夾帶副生鹽的處理方法

以海晶集團(tuán)化工廠為例,副生鹵夾帶有固液比5%~10%的固相鹽,原有副生鹵的工藝走向是由目前的副生鹵槽輸送至苦鹵池,與苦鹵混合后再輸送至蒸發(fā)工序。輸送回苦鹵池副生鹵夾帶副生鹽時淤積在苦鹵池,由于副生鹵具有較高的氯化鎂含量而與苦鹵中的鈉離子產(chǎn)生同離子效應(yīng),從而導(dǎo)致大量的氯化鈉析出,加重了鹵庫的淤積,年淤積量約為3000m3,而苦鹵池容積約為4500m3,這就造成苦鹵池的庫容減少。

為此,經(jīng)過工藝論證,調(diào)整為由副生鹵槽直接輸送至蒸發(fā)工序。該項目實施后,可極大的減少原料鹵池固相鹽的淤積量,從而保證較為穩(wěn)定的庫容,有利于提高氯化鉀兌鹵工藝的操作質(zhì)量,同時副生鹵中夾帶的副生鹽通過副生鹵槽沉降沉積排出處理后,每年增產(chǎn)二效鹽及分離鹽共計約3000 m3×1.2t/m3=2250t,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益60.75 萬元。

1.2 分離鹽甩后液的處理方法

分離鹽生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的母液即分離鹽甩后液,由于是白水溶解粗分鹽生成,主要成分為氯化鎂、硫酸鎂、氯化鈉和氯化鉀,按其成分比例構(gòu)成,不滿足回收條件,無法參與氯化鉀工藝循環(huán),以前只能是排棄,不僅損失了甩后液中富含的化學(xué)成分,還提高了化工廠循環(huán)冷卻水濃度,每年還損失地下水1 萬m3左右。

1.2.1 壓濾分離法

分離鹽生產(chǎn)過程中每年產(chǎn)生約3.2 萬m3的甩后液,其固液比達(dá)到50%以上。由于其粘度高、固相顆粒細(xì)小,給后期處理帶來一定的困難。為此,可將分離鹽甩后液首先集中排放到帶有攪拌裝置的沉降池中,然后將攪拌均勻的懸浮液進(jìn)行固液分離,分離方式可采用板框壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾分離。固相鹽(主要成分為氯化鈉≥80%)包裝歸垛,依市場情況銷售。分離出的液相(濃度≥34.3°Bé),通過化工廠的專用管道輸送至化工廠復(fù)曬工區(qū)二號橋16 號鹵庫作為副生鹵池,通過重力沉降作用,使副生鹵中的懸浮的固相鹽類充分結(jié)晶沉降以得到澄清的副生鹵以作為化工生產(chǎn)的原料,該鹵庫庫容約8 萬m3,可以滿足壓濾液年處理能力。

1.2.2 淘洗法

化工廠生產(chǎn)每天衍生蒸發(fā)水量約1000m3,這部分水量包括氯化鉀和氯化鎂生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的蒸發(fā)水量,經(jīng)過地下管網(wǎng)匯總后進(jìn)入晾水池成為工藝?yán)鋮s水的一部分。由于晾水池的水經(jīng)由混合冷凝器和刷罐等操作不斷地循環(huán)利用,水中化學(xué)物質(zhì)組分含量越來越高,進(jìn)而形成具有一定濃度的輕度副生鹵水,水質(zhì)成分如表1。

表1 輕度副生鹵水組分

分離鹽生產(chǎn)由于采用的是水洗滌工藝,該工藝運行中所產(chǎn)生的母液即分離鹽甩后液,若不經(jīng)處理而直接排入涼水池,不但增加了涼水池處理負(fù)荷,同時也提高了循環(huán)冷卻水濃度,降低了工藝?yán)鋮s效率。為能解決上述問題,可采用苦鹵淘洗工藝替代目前的白水洗滌工藝。

工藝內(nèi)容為:設(shè)置一套分離鹽淘洗裝置,把未經(jīng)過洗滌處理的粗分鹽(氯化鈉含量在67%左右)在調(diào)漿槽內(nèi)用苦鹵調(diào)漿后輸送至洗鹽器,洗鹽器內(nèi)的分離鹽在攪拌器的作用下與苦鹵均勻混合淘洗后,經(jīng)離心脫鹵得到分離鹽成品。由于本工藝是利用苦鹵淘洗,取代了以往的白水洗滌工藝,不僅提高了分離鹽回收率,而且由于采用比重為31~32°Bé 的苦鹵作為洗滌液,洗滌分離鹽后的甩后液比重約32.5°Bé,符合氯化鉀生產(chǎn)工藝所要求的苦鹵應(yīng)用條件。分離鹽甩后液輸送至氯化鉀副生鹵沉降器,然后再進(jìn)入氯化鉀的工藝流程或輸送至苦鹵復(fù)曬工區(qū)所配置的副生鹵池做固液沉降處理,由于甩后液不再進(jìn)入涼水池冷卻系統(tǒng),也就消除了對涼水池水體質(zhì)量的影響。

1.3 分離鹽甩后液生成量及成分分析

分離鹽甩后液化學(xué)成分查定數(shù)據(jù)如表2。

表2 分離鹽甩后液組成

以化工廠為例,考慮臺時因素,分離鹽平均日產(chǎn)52.6t,產(chǎn)生甩后液液相量為43.8 m3/d,依據(jù)表2數(shù)據(jù)得出甩后液固相產(chǎn)生量為54.63 m3/d,固液相產(chǎn)生量合計總量:43.8+54.63=98.43 m3/d。按330d生產(chǎn)時間計算:

年產(chǎn)生甩后液液相量:43.8 m3/d×330d/a =14454m3/a;

年產(chǎn)生甩后液固相量:54.63 m3/d×330d/a =18028m3/a;

年產(chǎn)生甩后液總量:14454m3/a +18028m3/a =32482m3/a。

2 效益分析

2.1 處理分離鹽甩后液固相效益

化工廠年產(chǎn)生甩后液固相量18028m3/a,分離鹽堆積密度為1.2 m3/t。按壓濾取得率80%計算:可生產(chǎn)粗制分離鹽18028m3/a÷1.2 m3/t×80%=12019t/a。以分離鹽利潤30 元/t 計,可得效益12019t/a×30 元/t=36.1 萬元/a。

2.2 處理分離鹽甩后液相效益

分離鹽甩后液有兩種處理途徑,其效益如下。

2.2.1 分離鹽甩后液直接銷售

可獲效益:14454m3/a×15 元/m3=22 萬元;

2.2.2 分離鹽甩后液再利用

甩后液年產(chǎn)生量:14454m3,成鹵利用率60%,則可利用液相量:14454 m3/a×60%=8672m3/a。

甩后液液相再利用,可同時使氯化鎂、氯化鉀、硫酸鎂、溴素增產(chǎn),具體增產(chǎn)量及效益如下(以2018 年銷售成本計算):

1)氯化鎂:

氯化鎂含純:48%;氯化鎂回收率:98%,則每年可增產(chǎn)氯化鎂:

224.24 kg/m3×8672m3/a÷48%×98%=3970t/a;

以氯化鎂利潤270 元/t 計算,可得效益3970 t/a×270 元/t=107.2 萬元/a。

2)氯化鉀:

氯化鉀含純:90%;氯化鉀回收率:60%,則每年可增產(chǎn)氯化鉀:

45.98 kg/m3×8672 m3/a÷90%(含純)×60%(回收率)=266t/a;

以氯化鉀利潤-2590 元/t 計算,可得效益266 t/a×(-2590)元/t=-68.9 萬元/a。

3)一水硫酸鎂:

氯化鉀與一水硫酸鎂的產(chǎn)出比為2.46,則每年增產(chǎn)一水硫酸鎂:

266×2.46 =654t/a;

以一水硫酸鎂利潤45 元/t 計算,可得效益654 t/a×45 元/t=2.94 萬元/t。

4)溴素:

氯化鉀與溴素的產(chǎn)出比為27,則每年增產(chǎn)溴素:

266÷27 =9.85t/a;

按溴素利潤12000 元/t 計算,可得效益9.85 t/a×12000 元/t=11.8 萬元/a。

5)分離鹽甩后液再利用年效益合計:

(1)+(2)+(3)+(4)=107.2 萬元/a+(-68.9)萬元/a+2.94 萬元/a+11.8 萬元/a=53.04 萬元/a。

處理分離鹽甩后液年總效益=分離鹽甩后液固相收益+分離鹽甩后液液相收益=36.1 萬元+53.04 萬元=89.14 萬元

3 結(jié)論

1)副生鹵夾帶副生鹽經(jīng)過工藝處理,可為企業(yè)獲得經(jīng)濟(jì)效益。

2)對于工藝?yán)鋮s水采用封閉式貯存方式的苦鹵化工企業(yè)來說,副生鹵處理方式的正確與否直接影響到循環(huán)冷卻水的質(zhì)量,進(jìn)而影響到蒸發(fā)工序的運行效果。

3)副生鹵的處理方式(包括輕度副生鹵)往往與工藝排放相關(guān),一個合理的、科學(xué)的處理方式不僅會為企業(yè)取得經(jīng)濟(jì)效益,同時也在環(huán)保的層面上實現(xiàn)節(jié)能減排,取得社會效益。

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