郝吉林
太鋼集團(tuán)有限公司峨口鐵礦 山西忻州 034207
按照地下開(kāi)采設(shè)計(jì)規(guī)劃,掛幫礦南翼1972m以下分段、北翼1882以下分段的采礦結(jié)構(gòu)參數(shù)由12m*15m擴(kuò)大為18m*20m,以進(jìn)一步提高地下開(kāi)采采礦效率,降低采礦生產(chǎn)成本。采礦結(jié)構(gòu)參數(shù)變化會(huì)導(dǎo)致礦石損失貧化指標(biāo)波動(dòng)異常,影響原礦質(zhì)量[1]。本項(xiàng)目通過(guò)采取優(yōu)化中深孔鑿巖、放礦工藝,完善運(yùn)輸系統(tǒng)生產(chǎn)、檢修運(yùn)行模式,優(yōu)化井下通風(fēng)、給排水方案,研究井下多礦點(diǎn)配礦模式等措施,提高礦石質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)全流程均衡生產(chǎn)。本項(xiàng)目開(kāi)展期間的主要亮點(diǎn)有:
(1)根據(jù)結(jié)構(gòu)參數(shù)及設(shè)備選型完成過(guò)渡分層1972m和1882m水平中深孔鑿巖設(shè)計(jì),確定回采放礦工藝方案;
(2)通過(guò)不斷實(shí)踐摸索優(yōu)化了1738運(yùn)輸水平放礦作業(yè)模式,改善井下作業(yè)條件,提高放礦效率;
(3)研究確定井下運(yùn)輸系統(tǒng)協(xié)同作業(yè)模式,明確生產(chǎn)、檢修方案,協(xié)調(diào)礦部各部門人力、資源配合地采設(shè)備維護(hù)檢修;
(4)完善建立出礦進(jìn)路—分層—溜井的多級(jí)配礦方案。
(1)根據(jù)采礦結(jié)構(gòu)參數(shù)完成中深孔設(shè)備選型,南翼1972水平仍使用YGZ90鉆機(jī),1954水平改用1254鑿巖臺(tái)車,北翼1882水平使用1254鑿巖臺(tái)車。
(2)完成掛幫礦南翼1972水平和北翼1882水平兩個(gè)過(guò)渡分層的中深孔設(shè)計(jì)方案,YGZ90鉆機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)基本一致,北翼1254鑿巖臺(tái)車孔徑80mm,排距2m,孔底距2.5m-3m,邊孔角52°,孔數(shù)11-12個(gè)/排,最深孔22m左右。根據(jù)中深孔設(shè)計(jì)圖計(jì)算每排扇形孔爆破量,指導(dǎo)鏟運(yùn)出礦,防止過(guò)出或少出[2]。
(3)南翼1972水平采用無(wú)切割巷回采工藝,在每條進(jìn)路端部施工一條規(guī)格2m*2m的切割井,切割井后布置2-3排擴(kuò)井排,孔數(shù)14-16個(gè),較正排多1-2個(gè)孔,以強(qiáng)化切割拉槽效果。
(4)建立出礦統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,分別在出礦量達(dá)到40%、60%、70%及80%時(shí)進(jìn)行取樣化驗(yàn),對(duì)礦石品位及甩尾率進(jìn)行分析,并與12m*15m結(jié)構(gòu)參數(shù)時(shí)的指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,指導(dǎo)回采出礦。
(1)優(yōu)化放礦作業(yè)模式,提高放礦效率。放礦原有的方式為放礦工與電機(jī)車司機(jī)通過(guò)鐵錘敲擊懸掛在操作間的道軌來(lái)傳遞信號(hào),隨著機(jī)車前移,聲音會(huì)逐漸變?nèi)酰屹M(fèi)時(shí)費(fèi)力。后經(jīng)優(yōu)化,在機(jī)車頭一側(cè)的巷道安裝電鈴,操作按鈕置于放礦機(jī)操作箱內(nèi),按“一聲停,二聲前進(jìn),三聲后退”的信號(hào)指揮電機(jī)車移動(dòng)。此外,在機(jī)車駕駛室對(duì)面巷道標(biāo)示停車指示線,提示機(jī)車停車位置,減少機(jī)車移動(dòng)頻次,提升放礦效率[3]。
(2)確定了生產(chǎn)準(zhǔn)備組進(jìn)行運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)備日常小修、檢修隊(duì)集中大修、鐵運(yùn)站協(xié)助檢修的運(yùn)行方案,大大降低了設(shè)備停機(jī)時(shí)間,生產(chǎn)效率得到明顯提升。
(3)將電機(jī)車下礦量與生產(chǎn)準(zhǔn)備組崗薪績(jī)效掛鉤,從運(yùn)行管理方面促進(jìn)電機(jī)車產(chǎn)量提升。
(4)8月份新增兩臺(tái)電機(jī)車,電機(jī)車數(shù)量達(dá)到4臺(tái),做到兩臺(tái)使用兩臺(tái)備用。
(1)完成1738運(yùn)輸系統(tǒng)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)算,在通風(fēng)薄弱點(diǎn)5#穿、6#穿增加局扇風(fēng)機(jī),南東區(qū)各溜井砌風(fēng)墻。
(2)完成地采主要風(fēng)機(jī)調(diào)試,1972、1756、1738主要通風(fēng)機(jī)已按計(jì)劃啟動(dòng),形成機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng),滿足現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)需求。
(3)完成1738運(yùn)輸系統(tǒng)主排水系統(tǒng)整改并啟用,啟用1720沉淀池-2020高位水池供水系統(tǒng)。
(1)規(guī)范1738水平各溜井使用方案。南翼使用2-4、3-3、4-3溜井、北翼使用4-2、5-2及6-2溜井,為便于生產(chǎn)組織,南翼將4-3溜井向上施工,北翼將3-2、5-2溜井向上施工與各生產(chǎn)分層貫通,使回采礦石可直接進(jìn)入1738運(yùn)輸系統(tǒng)。
(2)對(duì)1738運(yùn)輸水平各礦石溜井的放礦速度、機(jī)車行駛時(shí)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)跟蹤。5-2、6-2放礦需要50min/車,速度太慢,影響生產(chǎn)效率,4月份對(duì)放礦機(jī)進(jìn)行了集中檢修,現(xiàn)在放礦時(shí)間縮短到30min/車左右,大大提高了生產(chǎn)效率。
根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂了各溜井間的配礦方案,地采調(diào)度系統(tǒng)每班根據(jù)一峒生產(chǎn)情況及各溜井質(zhì)量指標(biāo)確定當(dāng)班計(jì)劃,由跑外調(diào)度及電機(jī)車司機(jī)組織生產(chǎn),在保證地采各標(biāo)段生產(chǎn)進(jìn)度的同時(shí),礦石質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
采用鉆孔應(yīng)力計(jì)對(duì)對(duì)工作面回采過(guò)程中大結(jié)構(gòu)作用下圍巖應(yīng)力演化規(guī)律進(jìn)行分析,得到:圍巖應(yīng)力發(fā)生呈上升突變和下降突變交替出現(xiàn),圍巖應(yīng)力下降突變由于“板-殼”結(jié)構(gòu)失穩(wěn),上升突變由于結(jié)構(gòu)下部巖層的周期破斷引起的。