張維
摘要:為了確?;鹆Πl(fā)電機(jī)組運(yùn)行安全,各企業(yè)對(duì)汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等重要設(shè)備的振動(dòng)情況都進(jìn)行了嚴(yán)密的監(jiān)測(cè),并對(duì)軸振、瓦振等數(shù)值范圍進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定,當(dāng)超出標(biāo)準(zhǔn)范圍后機(jī)組將自動(dòng)停運(yùn)。我司3號(hào)機(jī)組在開(kāi)機(jī)過(guò)程中因4號(hào)瓦軸振數(shù)值超標(biāo)觸發(fā)保護(hù)動(dòng)作,造成跳機(jī)事件。分析發(fā)現(xiàn),其主要由發(fā)電機(jī)回水座接觸式密封滑塊過(guò)盈量過(guò)大和退讓孔加工精度不足引起,通過(guò)調(diào)整滑塊安裝間隙、優(yōu)化退讓孔加工工藝,成功消除振動(dòng)超標(biāo)缺陷。
關(guān)鍵詞:振動(dòng);密封滑塊;過(guò)盈量;退讓孔
1.設(shè)備概況
我司3號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的N135 13.14/535/535型超高壓、中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機(jī),并與QF8 135 2型雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)配套,于2001年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子由1、2、3號(hào)橢圓瓦進(jìn)行三點(diǎn)支承。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子由4、5號(hào)橢圓瓦支承,其轉(zhuǎn)子線圈均采用內(nèi)部通水冷卻,并有獨(dú)立的內(nèi)部水系統(tǒng),該系統(tǒng)由進(jìn)水座、回水座、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、管道等組成。該回水座十分靠近4號(hào)軸瓦,兩者距離約0.5m。2002年,3號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子回水座行了升級(jí)改造,將回水座水擋密封形式由齒型密封改為哈爾濱某公司的滑塊密封。該新型回水座主要由回水座殼體、低壓缸側(cè)水擋、發(fā)電機(jī)側(cè)水擋、密封滑塊等組成,其密封滑塊與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子采用接觸式密封方法,利用0~0.20mm的過(guò)盈緊力,成功消除回水座水擋漏水問(wèn)題。新型滑塊密封水擋結(jié)構(gòu)如圖一所示。
2017年11月,3號(hào)機(jī)組按計(jì)劃開(kāi)展A級(jí)檢修工作。根據(jù)相關(guān)要求,由原回水座改造公司采用包公包料形式,安排專業(yè)人員對(duì)3號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子回水座進(jìn)行解體清理并更換新密封滑塊。2018年1月13日,3機(jī)組啟動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)子沖轉(zhuǎn)至900r/min時(shí),4號(hào)瓦軸振躍升至213urn,經(jīng)過(guò)運(yùn)行人員調(diào)整措施及長(zhǎng)時(shí)間暖機(jī)后軸振數(shù)值降低到113um,機(jī)組繼續(xù)沖轉(zhuǎn)至3000r/min后定速,但4號(hào)瓦軸振數(shù)值逐漸增大至253um,軸振保護(hù)動(dòng)作跳機(jī),惰走過(guò)程中軸振最大達(dá)430um(見(jiàn)圖二)。
2.4號(hào)瓦軸振動(dòng)超標(biāo)原因分析
2.1軸振超標(biāo)的主要潛在因素
汽輪發(fā)電機(jī)組引發(fā)軸振超標(biāo)的因素很多,但主要包括:1)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)因素影響,2)運(yùn)行調(diào)整因素影響,3)檢修安裝因素影響三個(gè)方面。
2.2潛在因素排查
(1)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)因素影響
2017年11月A級(jí)檢修前,3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組連續(xù)正常運(yùn)行16年,各項(xiàng)參數(shù)均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,未發(fā)生過(guò)4號(hào)瓦軸振超標(biāo)現(xiàn)象,且結(jié)構(gòu)相同的4號(hào)機(jī)組也為發(fā)生過(guò)類似問(wèn)題,因此排除因結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理引發(fā)4號(hào)瓦軸振超標(biāo)可能。
(2)運(yùn)行調(diào)整影響
3號(hào)機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,蒸汽溫度、壓力、真空度、汽缸溫差、缸脹、脹差、軸封蒸汽溫度等參數(shù)均無(wú)異常,疏水、暖機(jī)、沖轉(zhuǎn)等操作正確,可以排除運(yùn)行調(diào)整因素對(duì)4號(hào)瓦軸振超標(biāo)的影響。
(3)檢修安裝影響
檢修安裝影響主要分為轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡影響、聯(lián)軸器同心度影響、軸承自身特性影響、軸系中心影響、滑銷系統(tǒng)影響、動(dòng)靜間隙影響,加工工藝影響等。
在剛完成的3號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修中,檢修人員對(duì)汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)及各附件都進(jìn)行了徹底的解體、檢查與修復(fù)工作。轉(zhuǎn)子上輪轂、葉片、拉筋、圍帶、平衡塊及其它零件未發(fā)現(xiàn)松脫、斷裂、磨損等異常情況,轉(zhuǎn)子彎曲、瓢偏等數(shù)值符合要求,可排查轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡影響;中低壓聯(lián)軸器同心度、低發(fā)聯(lián)軸器同心度修后數(shù)值均小于0.02mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,且較修前0.03mm有所下降,可排除聯(lián)軸器同心度影響;軸瓦接觸、間隙、緊力、軸系中心、滑銷間隙等各項(xiàng)數(shù)據(jù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,可排除軸承自身特性、軸系中心、滑銷系統(tǒng)等相關(guān)因素影響。
3號(hào)機(jī)組啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,高中壓缸、低壓缸各部位均未發(fā)現(xiàn)碰磨現(xiàn)象,可排除汽輪機(jī)動(dòng)靜間隙不當(dāng)影響。但在對(duì)發(fā)電機(jī)及各附件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子回水座位置有明顯碰磨聲音。對(duì)比A級(jí)檢修前后汽輪發(fā)電機(jī)組各瓦振動(dòng)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),1~5號(hào)瓦的瓦振變化較小,1、5號(hào)瓦軸振數(shù)值同樣變化較小,2、3號(hào)瓦軸振數(shù)值小幅上升,4號(hào)瓦軸振數(shù)據(jù)大幅上升(見(jiàn)表一)。因此,初步懷疑是靠近4號(hào)瓦的發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子回水座水擋密封滑塊動(dòng)靜間隙不合理,過(guò)盈量過(guò)大,造成4號(hào)瓦軸振超標(biāo)。
2.2準(zhǔn)確原因確認(rèn):
為確定軸振超標(biāo)準(zhǔn)確原因,2018年1月14日,3號(hào)機(jī)組再次啟動(dòng),沖轉(zhuǎn)至900r/min時(shí)4號(hào)瓦軸振達(dá)182um。再次發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子回水座低壓缸側(cè)有明顯碰磨聲,利用紅外測(cè)溫儀測(cè)量該處軸頸溫度達(dá)60。C左右,比發(fā)電機(jī)側(cè)溫度明顯偏高(發(fā)電機(jī)側(cè)軸頸溫度約30。C左右),且同類型的其他3臺(tái)機(jī)組該位置的軸頸溫度也在30。C左右,確認(rèn)3號(hào)機(jī)組回水座低壓缸側(cè)水擋密封滑塊與軸頸存在嚴(yán)重碰磨現(xiàn)象。
解體發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子回水座,發(fā)現(xiàn)低壓缸側(cè)水擋密封滑塊存在磨損、高溫?zé)F(xiàn)象(見(jiàn)圖三)。測(cè)量密封滑塊在磨損0.9mm后仍有接近1mm過(guò)盈量(過(guò)盈量標(biāo)準(zhǔn)要求:0~0.20mm),過(guò)盈量超標(biāo)嚴(yán)重。因此,回水座水擋密封滑塊動(dòng)靜間隙不合理,過(guò)盈量過(guò)大,與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生嚴(yán)重碰磨,是3號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組4號(hào)瓦軸振超標(biāo)的主要原因。
同時(shí),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子回水座密封滑塊退讓孔一般是經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)定位后再利用電鉆、三棱刀等工具進(jìn)行手工制作。由于三棱刀手工鉸孔存在難度大、精度低等問(wèn)題,此次低壓缸側(cè)水擋中部分密封滑塊退讓孔加工精度出現(xiàn)較大偏差(見(jiàn)圖四),滑塊存在卡澀現(xiàn)象。該部分密封滑塊卡澀后,無(wú)法靈活的根據(jù)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子位置實(shí)時(shí)進(jìn)行伸縮、進(jìn)退,引發(fā)轉(zhuǎn)子受力不均,破壞平衡狀態(tài),加劇發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的振動(dòng)。因此,回水座密封滑塊退讓孔加工精度不足,也是3號(hào)機(jī)組4號(hào)瓦軸振超標(biāo)的主要原因。
3.處理方案
3.1密封滑塊安裝間隙調(diào)整
(1)發(fā)電機(jī)側(cè)密封滑塊安裝間隙
回水座發(fā)電機(jī)側(cè)水擋正對(duì)發(fā)電機(jī),且距發(fā)電機(jī)端蓋不足200mm,如果出現(xiàn)發(fā)電機(jī)側(cè)水擋漏水現(xiàn)象,將直接飛濺至發(fā)電機(jī)殼體,大幅降低發(fā)電機(jī)絕緣數(shù)值,嚴(yán)重威脅機(jī)組運(yùn)行安全。因此,回水座發(fā)電機(jī)側(cè)水擋密封滑塊間隙取合格范圍中的較大值:0.15~0.20mm,即與發(fā)電機(jī)軸頸保持0.15~0.20mm的過(guò)盈緊力。
(2)低壓缸側(cè)密封滑塊安裝間隙
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子回水座低壓缸側(cè)水擋背對(duì)發(fā)電機(jī),且距離發(fā)電機(jī)相對(duì)較遠(yuǎn),即使輕微漏水對(duì)發(fā)電機(jī)運(yùn)行安全影響較小。因此,在咨詢回水座生產(chǎn)廠家專家意見(jiàn)后,將回水座低壓缸側(cè)水擋密封滑塊間隙調(diào)整為0.15~0.20mm,即與發(fā)電機(jī)軸頸不接觸,保持0.15~0.20mm的間隙。
3.2優(yōu)化退讓孔加工工藝
(1)發(fā)電機(jī)回水座水擋密封滑塊退讓孔現(xiàn)場(chǎng)定位后,應(yīng)選用4.0mm鉆頭鉆孔,再利用4.0mm銑刀進(jìn)行擴(kuò)孔,確保退讓孔加工精度,嚴(yán)禁使用鉆頭、三棱刀進(jìn)行擴(kuò)孔。
(2)水擋密封滑塊安裝后應(yīng)確保其伸縮、進(jìn)退動(dòng)作靈活,各滑塊之間過(guò)度圓滑,滑塊圓心與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子圓心重合。
(3)回水座裝復(fù)完畢后,低壓缸側(cè)水擋密封滑塊與軸頸接觸面使用0.15mm塞尺應(yīng)能夠全周通過(guò)。同時(shí),發(fā)電機(jī)側(cè)水擋滑塊與軸頸接觸面使用0.01mm塞尺應(yīng)不能塞入。
經(jīng)過(guò)上述處理,2018年1月17日,3號(hào)機(jī)組再次啟動(dòng),4號(hào)瓦軸振數(shù)值大幅下降至0.06mm以下,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等重要設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)正常,機(jī)組順利并網(wǎng)發(fā)電。
4結(jié)論
通過(guò)以上分析,3號(hào)機(jī)組4號(hào)瓦軸振超標(biāo)引發(fā)跳機(jī)事故的主要原因是發(fā)電機(jī)接觸式回水座密封滑塊過(guò)盈量過(guò)大和退讓孔加工精度不足。在確保機(jī)組安全的情況下,我司通過(guò)擴(kuò)大低壓缸側(cè)滑塊間隙、增加發(fā)電機(jī)側(cè)滑塊過(guò)盈緊力、采用銑刀擴(kuò)孔等方式調(diào)整密封滑塊間隙、優(yōu)化退讓孔加工工藝,成功達(dá)到消除4號(hào)瓦軸振超標(biāo)缺陷的目的。