宋亮 柴茂 樊月
摘 要:氣體分離裝置在現(xiàn)代化企業(yè)中有著廣泛應(yīng)用,并且從實際實際其應(yīng)用情況來看,也取得了不錯的應(yīng)用效果。但是,從目前一些化工企業(yè)在具體生產(chǎn)過程中,氣體分餾裝置在具體運(yùn)行過程中因為受到外界各項因素的影響,導(dǎo)致生產(chǎn)作業(yè)受到了不良影響,降低了生產(chǎn)效率,以及企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,因此,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)氣體分餾裝置優(yōu)化運(yùn)行技術(shù)的分析,提高氣體分餾裝置性能,
關(guān)鍵詞:氣體分流;化工企業(yè);運(yùn)行技術(shù);脫丙烷塔
某石化企業(yè)的分流裝置在2015年建成投入生產(chǎn),該分離裝置在具體石化企業(yè)生產(chǎn)過程中,主要是通過度精餾原理的應(yīng)用,將會脫硫和脫硫醇后的催化裂化的使用通過不同類型的烷塔,完成對不同成分的分餾,最終通過塔頂出分離處理的丙烯的純度可以超過99.7%。
1 改造蒸餾裝置中的塔頂
氣體分餾裝置存在表面蒸發(fā)空冷器14臺,其中脫丙烷塔頂3臺,托異丁烷塔頂3臺,丙烯精餾塔頂8臺。在實際審查作業(yè)過程中,因為冷空氣器水泵入口處,以及冷噴頭在作業(yè)期間,受外界環(huán)境影響,經(jīng)常會發(fā)生堵塞現(xiàn)象,這會對日后生作業(yè)造成不良影響,具體生產(chǎn)期間,幾乎每天都需要進(jìn)行清理,從以往的生產(chǎn)經(jīng)驗來看,堵塞物主要為灰塵、昆蟲尸體等[1]。為了使生產(chǎn)作業(yè)過程中遇到的這一問題能夠得到解決,可以適當(dāng)延長水泵入口管線,同時,也可以通過加設(shè)金屬鍋爐網(wǎng),以及增加過濾箱的方式,避免堵塞情況的發(fā)生,確保生產(chǎn)做作業(yè)順利進(jìn)行。完成相應(yīng)的改造后,塔頂冷空冷噴頭在應(yīng)用過程中的噴水效果得到了有效改善,并且減少了實際生產(chǎn)過程中清洗噴頭的次數(shù),使塔頂在應(yīng)用過程中冷卻效果得到進(jìn)一步提高,并且操作起來十分簡單,使裝置在運(yùn)行過程中的安全性和合理性都得到了進(jìn)一步提高[2]。
2 改造輸送乙烷介質(zhì)機(jī)密泵的合理方案
裝置在運(yùn)行過程中,通過不同的泵完成對生產(chǎn)作業(yè)過程中應(yīng)用的高乙烷物料的輸送,裝置中各種泵在應(yīng)用過程采用的都為串聯(lián)式干氣密封。從實際生產(chǎn)情況來看,用于輸送物料的泵在具體應(yīng)用期間,經(jīng)常發(fā)生損壞,這一情況的發(fā)生,導(dǎo)致生作業(yè)無法繼續(xù)進(jìn)行,特別是在生產(chǎn)作業(yè)過程中,脫乙烷塔回流到泵中,由于其中含有較高的乙烷物料,這一現(xiàn)象的發(fā)生,容易導(dǎo)致機(jī)封失效,最終將會對引起石油氣泄漏施工,一旦發(fā)生該項事故,不僅使企業(yè)蒙受較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,而且還有留有較為嚴(yán)重的安全隱患,情況嚴(yán)重時還會造成人員傷亡,造成較為嚴(yán)重的社會影響[3]。因此,要對裝置中疏松介質(zhì)中含有乙烷的機(jī)泵加以改造,完成相應(yīng)的改造后,確保生產(chǎn)作業(yè)的順利進(jìn)行,具體改造方案如下:對沖洗管線上節(jié)流孔板上的孔徑進(jìn)行適當(dāng)擴(kuò)大處理,原節(jié)流板上的孔徑大小為3.4mm,經(jīng)過改造后,使孔徑的大小達(dá)到7.0mm,適當(dāng)降低裝置中采用的密封膠體的發(fā)熱和升溫,有效避免端面潤滑未達(dá)到相應(yīng)的要求標(biāo)準(zhǔn),最終造成斷面局部在生產(chǎn)期間局部發(fā)生較為嚴(yán)重的摩擦,最終導(dǎo)致,溫度上升過高,熱量無法散失,造成生產(chǎn)作業(yè)中應(yīng)用的物料出現(xiàn)結(jié)垢等各種不良現(xiàn)象[4]。通過上述方式完成相應(yīng)的改造后,裝置在后期的生產(chǎn)作業(yè)過程中,沒有再出現(xiàn)機(jī)封泄漏情況,改造取得的效果十分明顯。
3 生產(chǎn)裝置中進(jìn)料區(qū)的合理改造
對于生產(chǎn)裝置中的進(jìn)料區(qū)的改造,主要指的是針對低負(fù)荷運(yùn)行進(jìn)料的改造,將改變?yōu)橛晒迏^(qū)供料。
精餾塔是氣體分餾裝置中的關(guān)鍵設(shè)備,在實際生產(chǎn)過程中,如果溫度、壓力、流量等各項內(nèi)容出現(xiàn)了細(xì)小的波動,最終都會引起大幅度波動,因此,在低負(fù)荷,以及催化不穩(wěn)定的情況下,都會對具體生產(chǎn)作業(yè)的進(jìn)行造成不良影響,會影響企業(yè)在實際生產(chǎn)過程中的經(jīng)濟(jì)效益[5]。針對這一問題,對原氣體分餾原料供料方式進(jìn)行改變,采用灌區(qū)直接供料的方式完成相應(yīng)的供料,也就是將催化的液化石油氣快速的輸送到罐區(qū),然后在灌區(qū)完成對給氣體分餾裝置供料,更好的完成相應(yīng)的生產(chǎn)工作。受化工廠整體環(huán)境影響,實際生產(chǎn)過程中,氣體分餾裝置原料的具體流量十分不穩(wěn)定,因為灌區(qū)在生產(chǎn)期間的壓力處于一個相對較高的狀態(tài),氣體分餾原料有灌區(qū)來,以及返至灌區(qū)管線中,都未起到相應(yīng)的作用,氣體分餾操作的進(jìn)行容易受到催化原料波動帶來的影響,對整個化工廠生產(chǎn)效益會造成不良影響。而從實際情況來看,通過對灌區(qū)供料方式的應(yīng)用,一方面確保了氣體分餾原料流量不會受外界因素影響,出現(xiàn)不平衡的情況,另一方面也確保了氣體分餾裝置可以在負(fù)荷低于40%的情況下穩(wěn)定運(yùn)行,確保將機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)的具體流量始終都能夠控制在最小值,保證各項裝置在生產(chǎn)期間,運(yùn)行的穩(wěn)定性,并且不會對最終產(chǎn)品收率造成不良影響,可見該改造方法是可行的。
4 結(jié)束語
針對化工廠中采用的氣體分餾裝置的運(yùn)行進(jìn)行詳細(xì)分析,從改造蒸餾裝置中的塔頂、改造輸送乙烷介質(zhì)機(jī)密泵的合理方案、生產(chǎn)裝置中進(jìn)料區(qū)的合理改造幾個方面入手,實現(xiàn)氣體分餾裝置運(yùn)行的合理優(yōu)化,保證生產(chǎn)作業(yè)的順利進(jìn)行。
參考文獻(xiàn):
[1]姜魏.化工生產(chǎn)中氣體分餾裝置的基本原理及工藝流程[J].化工設(shè)計通訊,2017,43(10):79+81.
[2]楊叔杰.氣體分餾裝置的工藝操作優(yōu)化探討[J].化工管理,2017(30):77.
[3]尤鑫.氣體分餾裝置運(yùn)行中存在的問題及對策[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2017(21):92-93.
[4]王浩,尤麗,王艷軍,等.關(guān)于氣體分餾裝置丙烯損失原因分析及對策探討[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2016,36(17):87+89.
[5]韓斌,楊艷,劉二斌.化工生產(chǎn)中氣體分餾裝置的基本原理及工藝流程[J].化工管理,2016(18):103.