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合成氨與純堿、三聚氰胺、碳酸氫銨聯(lián)產(chǎn)工藝的應(yīng)用分析

2019-10-21 16:04韓啟明
中國化工貿(mào)易·下旬刊 2019年10期
關(guān)鍵詞:三聚氰胺

韓啟明

摘 要:文中基于對合成氨同純堿、三聚氰胺、碳酸氫銨聯(lián)產(chǎn)技術(shù)流程的闡釋,簡要探析全場物料的有效均衡,同時對穿件和碳酸氫銨聯(lián)產(chǎn)技術(shù)的運(yùn)行情況實(shí)施有效歸納,希望能夠?yàn)榛十a(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一些借鑒。

關(guān)鍵詞:合成氨;純堿;三聚氰胺;碳酸氫銨;聯(lián)產(chǎn)工藝

作為一個化肥生產(chǎn)企業(yè),在不斷發(fā)展當(dāng)中提升自身的化肥產(chǎn)量,強(qiáng)化化肥生產(chǎn)能力,并且積極探究現(xiàn)代化資源的循環(huán)流動以及循環(huán)使用,全面貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)以及資源優(yōu)化利用相關(guān)政策,提升化肥生產(chǎn)企業(yè)的市場競爭能力。

1 闡釋合成氨和純堿、三聚氰胺、碳銨的聯(lián)產(chǎn)工藝技術(shù)

造氣工段使用固定床造氣的技術(shù),在煤氣形成爐當(dāng)中,把無煙塊煤當(dāng)成是原料,在高溫狀態(tài)之下,基于空氣與蒸汽這兩種氣化劑進(jìn)行氣化反應(yīng),產(chǎn)生半水煤氣,生產(chǎn)合格的半水煤氣,同時運(yùn)送到脫硫工段當(dāng)中。脫硫工段使用PDS進(jìn)行脫硫處理,氣柜出口的位置水煤氣在降溫塔中會降到40℃,經(jīng)過靜電除焦之后。在羅茨風(fēng)機(jī)中進(jìn)行加壓處理并且經(jīng)過降溫塔,溫度降至35℃,在脫硫塔當(dāng)中將硫化氫脫除。在洗滌塔、分離器與靜電除焦處理之后硫化氫達(dá)到80-100mg/Nm3,溫度達(dá)到35℃左右至壓縮工段,在脫硫液再生之后進(jìn)行循環(huán)使用。

變換工段使用的是全低變的工藝技術(shù),在半水煤氣中的一氧化碳在溫度為350℃左右的時候,基于鈷鉬的催化作用,同水蒸氣實(shí)現(xiàn)變換反映,產(chǎn)出二氧化碳與氫氣,產(chǎn)出合格的變換氣。經(jīng)過變脫工段將硫化氫托出掉,再運(yùn)輸?shù)阶儞Q氣的制堿工段。在變換氣的制堿工段中,變換氣經(jīng)過冷卻之后會分離出水與油,至外冷塔的地步實(shí)施碳化反應(yīng),制成顆粒比較粗大的結(jié)晶:碳酸氫鈉,頂端出氣也就是碳化塔尾氣,接到副塔的底部,在洗滌之后運(yùn)送到精脫硫工段中。經(jīng)過精脫硫工段的原料氣當(dāng)中還有很少的一部分一氧化碳與二氧化碳,為了避免其對氨合成的催化劑產(chǎn)生不良影響,在銅、鎳催化劑的影響之下,一氧化碳、二氧化碳以及氫氣會產(chǎn)生甲醇與甲烷,讓一氧化碳與二氧化碳的氣體總量不超過10ppm。

從壓縮工段運(yùn)送至此的溫度為30-45℃的補(bǔ)充氣體,在經(jīng)過氨分離器、氨冷器以及冷交工段之后,進(jìn)入到循環(huán)機(jī)中進(jìn)行加壓處理,加壓處理之后的氣體經(jīng)過油分離之后,經(jīng)過主閥從頂端到合成塔中,還有一個方式是從副塔塔底直接導(dǎo)入到中心管中,在氨合成塔當(dāng)中產(chǎn)生合成氨。經(jīng)過合成氨工段冷卻產(chǎn)生的氨氣就是載氣,預(yù)熱處理之后,會加入到流化床反應(yīng)器當(dāng)中,當(dāng)反應(yīng)的溫度是380-400℃的時候,液態(tài)尿素基于催化劑的作用,會產(chǎn)生三聚氰胺、二氧化碳與NH3,三聚氰胺冷卻處理之后,反應(yīng)尾氣會送至純堿、氯化銨的吸收崗位中。基于循環(huán)法三聚氰胺的工段產(chǎn)生尾氣同純堿煅燒爐氣當(dāng)中的二氧化碳發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成碳酸氫銨。

2 全廠物料的平衡

合成氨與純堿、三聚氰胺、碳酸氫銨聯(lián)產(chǎn)工藝的物料平衡圖如圖一所示,依據(jù)循環(huán)法聯(lián)產(chǎn)工藝技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用,確保全廠物料的平衡。

3 運(yùn)行總結(jié)

吸氧目的是要降低母液當(dāng)中溶解度偏小的重碳酸鹽濃度,以此來減少NH4CI的相變溫度,減少冷系的制冷壓力,因此理論上來講,使用純氨進(jìn)行吸收處理,可是純氨氣屬于載氣,基于一步法的處理之后,氣體當(dāng)中存有二氧化碳,控制溶液在一定數(shù)值之后,能夠確保正常氯化銨的實(shí)際生產(chǎn)。

一步法的三聚氰胺尾氣和純氨在混合了之后,會被溶液所吸收,氨氣吸收的時候,也會將二氧化碳吸收,溶液當(dāng)中的二氧化碳濃度會增加,也就是經(jīng)歷了預(yù)碳化處理,工藝技術(shù)控制溶液在一定條件之下,會形成很多細(xì)堿,這杜宇重堿過濾工作來講是非常不利的,重堿的含水量會增加,煅燒蒸汽的消耗量比較高,可是收率卻在降低,難以進(jìn)行洗滌處理,對母液系統(tǒng)平衡產(chǎn)生不良影響,很多細(xì)堿會透過濾網(wǎng)進(jìn)入到溶液中,并且進(jìn)入到結(jié)晶系統(tǒng)中,甚至?xí)档腿芤罕旧淼娜郯棠芰Γ枰诘顾c煮塔中進(jìn)行重復(fù)處理,煮塔水的數(shù)量也會增加,導(dǎo)致蒸汽消耗數(shù)量的增加。在循環(huán)法生產(chǎn)的工藝技術(shù)當(dāng)中,三聚氰胺為其使用脫鹽水進(jìn)行吸收處理,會制作成為符合規(guī)定的合格氨水,其中氨含量達(dá)到一定數(shù)值之后,將其送至碳銨碳化塔當(dāng)中,同爐氣當(dāng)中的二氧化碳進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),反映之后會就產(chǎn)生碳銨,將反映之后的母液二氧化碳數(shù)值控制在一定數(shù)值范圍之內(nèi),就能夠確保正常生產(chǎn)的有序進(jìn)行了。

4 結(jié)束語

最近幾年基于生產(chǎn)實(shí)踐活動能夠發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)1t的三聚氰胺,能夠副產(chǎn)氨氣大約0.8t,和大約1t的二氧化碳,這些氣體在聯(lián)堿生產(chǎn)當(dāng)中具有吸氨與碳化的作用,可有效減少生產(chǎn)1t氨的成本大約800元,1t純堿的生產(chǎn)成本大約會減少260元。合成氨當(dāng)中的氨氣可當(dāng)成是三聚氰胺生產(chǎn)的載氣,在載氣和尾氣完成混合之后,在練劍工段中生產(chǎn)純堿與氯化銨,三聚氰胺循環(huán)法生產(chǎn)中的尾氣和純堿煅燒爐氣產(chǎn)生反應(yīng)形成碳銨,這是循環(huán)經(jīng)濟(jì)當(dāng)中極為典型的示范項(xiàng)目,在原料、成品、副產(chǎn)物和排放廢物中產(chǎn)生物質(zhì)到能量的一個生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈條,促進(jìn)不同產(chǎn)業(yè)鏈條的有效延伸與耦合,提升資源實(shí)際產(chǎn)出的成效,讓企業(yè)內(nèi)部以及產(chǎn)業(yè)資源間能夠?qū)崿F(xiàn)循環(huán)形式的流動和利用。

參考文獻(xiàn):

[1]張亮,葛精訊,劉建軍.合成氨與純堿、三聚氰胺、碳銨聯(lián)產(chǎn)工藝在我廠的應(yīng)用[J].純堿工業(yè),2016(01):42-44.

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